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文档简介
1、国华孟津电厂近零排放介绍孟津电厂生技部文艳林目 录录第一部分第一部分 公司概况公司概况第二部分第二部分 近零排放改造介绍近零排放改造介绍 孟电公司规划总装机容量3200MW(2600MW+21000MW),分两期建设。一期工程2600MW机组于2008年3月4日获得国家发改委批准,2008年4月正式开工建设,工程总投资62.6亿元。1号、2号机组分别于2011年3月1日、8月27日投产发电。 厂址选定2004年3月25日获发改委批准2008年3月4日正式开工建设2008年4月1号机投产发电2011年3月1日2号机投产发电2011年8月27日孟电公司污染物排放情况指标名
2、称2013年2014年2015年累计燃机排放标准烟尘(mg/Nm)2219125二氧化硫(mg/Nm)52312835氮氧化物(mg/Nm)78758350注:2015年累计值截止日期为2015年3月底近零排放改造前。 通过环保设施改造及运行优化调整,确保2015年上半年实现两台机组大气污染物(烟尘、SO2、NOx)排放浓度全部达到燃机排放标准限值要求。 烟尘5mg/Nm3 SO235mg/Nm3 NOx50mg/Nm31 1、高频电源改造、高频电源改造概述概述改造时间:2014年11月1日-11月26日改造实施单位:南京国电环保科技有限公司采用高频电源改造方案,将原有双室五电场双室五电场工频
3、电源拆除在原有基础上安装高频电源,并将原向工频电源供电的2*380V电源改为3*380V电源。 根据电除尘高频电源改造工程工期要求,由于改造期间公司机组无计划停机,#1/2电除尘高频电源改造为不停机在线改造,即改造一台投运一台。到货盘点到货盘点开箱验货开箱验货盘柜改造施工盘柜改造施工现场定置摆放现场定置摆放项目项目改造实施改造实施吊装监护吊装监护改造施工改造施工现场调试现场调试状态监测状态监测项目项目改造实施改造实施施工人员安全培训施工人员安全培训电除尘配电间设置硬性围栏电除尘配电间设置硬性围栏运行设备与检修场地隔离运行设备与检修场地隔离运行设备与检修间隔设置运行设备与检修间隔设置施工施工管控
4、管控检修间隔内将带电体用绝缘板隔离检修间隔内将带电体用绝缘板隔离检修间隔内将带电体用绝缘板隔离检修间隔内将带电体用绝缘板隔离电除尘顶部检修设备与运行设备用隔离电除尘顶部检修设备与运行设备用隔离现场吊装监护现场吊装监护施工施工管控管控改造改造效果效果#1机组#2机组改前除尘效率99.7%99.7%改后除尘效率99.9%99.9%改前排放浓度63.03mg/Nm362.55mg/Nm3改后排放浓度24.31mg/Nm324.14mg/Nm3改造前后电除尘效率及排放浓度对比1、经河南电科院测试,在同等排放浓度的情况下,#1、#2机组电除尘较改造前分别节电56.31%、56.15%。2、改造前后测试电
5、除尘入口浓度均为28g/Nm左右。管除改造概述改造时间:#2机组2015年3月,#1机组2015年4月改造实施单位:北京国电清新环保技术股份有限公司改造改造内容内容将吸收塔原除雾器及冲洗管道、上层除雾器支撑梁拆除对下层除雾器钢梁加固加装不锈钢网格栅安装管束式除尘装置安装管除冲洗水系统冲洗水泵及管道改造吸收塔进出口粉尘仪改造。(将原烟气粉尘仪更换为SB30型,净烟气粉尘仪更换为FWE200型 ,生产厂家西克麦哈克。) 管除底部管除底部管除顶部管除顶部单体管束单体管束成组管束成组管束管除图片 冲洗水管图 说明:国电清新不提供设备尺寸图及结构图,数据为现场粗略测量。管束高度2910mm管束直径450
6、mm冲洗喷嘴数量9个冲洗喷嘴孔径2mm孟津管束数量859个烟气 管束式除尘器的特点及原理 使用环境的特点使用环境的特点 管束式除尘器的使用环境是含有大量液滴的50饱和净烟气,其特点是雾滴量大,雾滴粒径分布范围广,由浆液液滴、凝结液滴和尘颗粒组成;除尘主要是脱除浆液液滴和尘颗粒。 细小液滴与颗粒的凝聚细小液滴与颗粒的凝聚 大量的细小液滴与颗粒在高速运动条件下碰撞机率大幅增加,易于凝聚成为大颗粒,从而实现从气相的分离。 大液滴和液膜的捕悉大液滴和液膜的捕悉 除尘器筒壁面的液膜会捕悉接触到其表面的细小液滴及在增速器和分离器叶片表面的大液滴层,细小液滴经大液滴层实现对细小雾滴的脱除。 多级分离器实现对
7、不同粒径液滴的捕悉多级分离器实现对不同粒径液滴的捕悉 气体旋转流速越大,离心分离效果越佳,捕悉液滴量越大,形成的液膜厚度越大,运行阻力越大,越容易发生二次雾滴的生成;因此其采用多级分离器,分别在不同流速下对雾滴进行脱除,保证较低运行阻力下的高效除尘效果。 冲洗每组1分钟,3个小时一周期。冲洗水压要求为0.2MPa。 净烟气粉尘仪现场施工安全管理安全管理国电清新安全管理人员安全意识尚可,能认识到吸收塔作业的特殊性、主要风险点及一旦发生异常所造成的严重后果。但缺乏对所属施工队伍安全管理手段,过程中主要通过我公司三级安全网24小时(期间孟津电厂多方协调人力确保现场全过程监护)全过程安全管理才使其安全
8、管理系统发挥作用,但距离孟津电厂安全管理要求仍有差距,例如习惯性违章、重复性违章时有发生。质量管理质量管理国电清新项目部技术人员对现场工艺标准有所掌握,能要求所属施工队伍开展关键点自检自纠制度,但对所属施工队伍工艺标准要求不高,导致过程中质量管控难度增大,部分关键项目未达到一次成优。项目质量及安健环管理展板项目质量及安健环管理展板作业前安全技术交底作业前安全技术交底入塔前火种检查入塔前火种检查应急疏散演练应急疏散演练前期准备及安全管控前期准备及安全管控原除雾器及冲洗水管、上层支撑梁拆除原除雾器及冲洗水管、上层支撑梁拆除下层除雾器支撑梁加固及焊接下层除雾器支撑梁加固及焊接塔内防腐作业塔内防腐作业
9、支撑用不锈钢网格栅安装支撑用不锈钢网格栅安装施工过程管控施工过程管控管束式除尘器现场组装管束式除尘器现场组装管束式除尘器吊装作业管束式除尘器吊装作业管束式除尘器塔内组装作业管束式除尘器塔内组装作业管束式除尘器冲洗水管道安装管束式除尘器冲洗水管道安装施工过程管控施工过程管控管束式除尘器现场组装管束式除尘器现场组装管束式除尘器现场组装管束式除尘器现场组装管束式除尘器管束式除尘器管束式除尘器冲洗水试冲管束式除尘器冲洗水试冲安全教育及交流安全教育及交流每日现场联络会每日现场联络会防腐膜厚抽查防腐膜厚抽查防腐后电火花检测防腐后电火花检测施工过程安全、质量管控施工过程安全、质量管控调试措施调试措施冲洗水试
10、压后查漏冲洗水试压后查漏冲洗雾化效果检查冲洗雾化效果检查各管束冲洗效果检查各管束冲洗效果检查项目调试及验收项目调试及验收 改造示意图管束式除尘器改造效果 管束式除尘装置设计除尘效率为80%,静电除尘器处理过的含尘量低于25mg/Nm时,经过管束式除尘器后,烟尘排放浓度 5mg/Nm3,达到燃机排放标准。管除对烟气中的雾滴有较好的去除作用,投运后有效的减缓了“烟囱雨”。电科院测试数据电科院测试数据机组负荷粉尘排放值第一组粉尘排放值第二组粉尘排放值第三组300MW2.88mg/Nm31.41mg/Nm32.46mg/Nm3550MW3.01mg/Nm32.18mg/Nm32.58mg/Nm3注:改
11、造前烟囱粉尘排放浓度18.31 mg/Nm3(电科院实测值。)管束式除尘器改造效果 河南省环境监测中心粉尘浓度数据河南省环境监测中心粉尘浓度数据机组负荷300MW450MW600MW第一组4.2mg/Nm33.71mg/Nm34.07mg/Nm3第二组3.5mg/Nm33.6mg/Nm33.5mg/Nm3平均值3.8mg/Nm33.8mg/Nm33.77mg/Nm3注:改造前烟囱粉尘排放浓度18.31mg/Nm3(电科院实测值。)改造后运行评估高浓度粉尘除尘测试说明:1、测试为停五电场(末电场)四个供电分区2、3月30日粉尘浓度数据为称重实测数据3、4月10日粉尘浓度数据为CEMS数据,现场称
12、重实测为3.3mg/Nm3高浓度粉尘除尘测试机组负荷吸收塔入口浓度吸收塔出口浓度测试日期550MW42.3mg/Nm33.82mg/Nm33月30日460MW34.9mg/Nm34.2mg/Nm34月10日改造后运行评估脱硫系统耗水量统计比对项目300MW600MW改造前54.8t/h110 t/h改造后53.4 t/h101 t/h差值-1.4 t/h-9 t/d1、以实际用水量进行统计。2、耗水量为吸收塔的总耗水量。长期统计改造前平均负荷396MW改造后平均负荷392MW耗水量73.98t/h72.94t/h差值改造后降低约1.04 t/h冲洗用水量比对 说明:管除的单次冲洗水量较原除雾器
13、少10m3,同时冲洗频次较原除雾器降低,因此不会对吸收塔水平衡造成影响。设备单次冲洗水量冲洗周期除雾器约44m3/次23h冲洗一次管除34m3/次3h冲洗一次改造后运行评估改造后运行评估烟囱出口雾滴 说明:1、改造前值为原除雾器出口雾滴设计值,改造后为电科院实测值。2、管除出口雾滴性能保证值小于25mg/Nm3设备改造前改造后烟囱出口雾滴80mg/Nm315.8mg/Nm3改造后运行评估除雾器/管除差压比对 说明:1、统计以平均值计算,差压明显升高。2、管除设计差压400Pa。 设备300MW600MW除雾器(二层)42 Pa130 Pa管除130 Pa310 Pa差值+88 Pa+180 P
14、a#1机组测试数据河南省环境监测中心粉尘浓度数据河南省环境监测中心粉尘浓度数据机组负荷300MW450MW600MW#1机组3.0mg/Nm33.5mg/Nm33.8mg/Nm33.5mg/Nm32.8mg/Nm33.3mg/Nm34.2mg/Nm33.1mg/Nm33.5mg/Nm3孟津电厂脱硫系统采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺,在基建时期采用高标准超前设计,设置4层喷淋层,可满足燃烧高硫份煤炭烟气脱硫需求。2011年,机组投产初期,在燃烧1.39%高硫地方煤时,吸收塔入口SO2浓度在3800mg/Nm左右,最高可达5000mg/Nm,经脱硫系统处理后,排浓度控制在200mg/Nm以下。 20
15、12年初,在开通锦界煤采购渠道的基础上,孟津电厂通过调整脱硫运行方式,将SO2排放浓度控制在50mg/Nm以下。2015年3月,为进一步减少污染物排放,达到清洁生产,孟津进一步优化煤炭采购及配比掺烧,将入炉煤硫份含量控制在0.6%以内,吸收塔入口SO2浓度控制在1200mg/Nm以内。同时优化脱硫运行方式,在仅投运2-3层喷淋层情况下SO2排放浓度即可稳定控制在30mg/Nm3以下,达到了燃机排放标准。脱硫系统优化调整脱硫系统优化调整河南省环境监测中心河南省环境监测中心SO2数据数据机组负荷300MW450MW600MW第一组17mg/Nm324mg/Nm312mg/Nm3第二组18mg/Nm
16、321mg/Nm313mg/Nm3平均值18mg/Nm323mg/Nm312mg/Nm3孟津电厂脱硝采用旋流低氮燃烧器+SCR配置。SCR催化剂采用2+1配置,设计脱硝效率为80%。2011年,机组投产后,在燃用挥发份24%左右的地方煤炭时,炉膛出口NOx为450-600mg/Nm,经过SCR系统处理后,排放浓度控制在150mg/Nm以下。2014年3月,孟津电厂经过燃烧调整及喷氨优化,将NOx排放浓度降至80 mg/Nm。2015年3月,为进一步降低NOx排放,减少大气污染,孟津电厂从调整煤炭采购着手,采用神华优质煤炭,保证入炉煤挥发份不低于37.5%,同时进行深度燃烧优化调整,将炉膛出口的NOx控制在230mg/Nm以下。通过SCR喷氨优化调整及喷氨自动优化,挖掘脱硝潜力,烟气经SCR后,NOx排放浓度稳
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