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1、精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】1/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】1/92【精编汇总版】化工厂事故案例解析分析合集精品文档合集精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】2/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】2/92事故案例解析目录 TOC o 1-5 h z 第.弟火灾爭故案例解析.3一:淄博中轩生化有限公司”6.16”火灾事故3二:山东赫达股份有限公司9.12爆燃事故4三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故6四:荷泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事故8五:吉
2、林化学工业公司化肥厂火灾事故11六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故12七;管理制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故15八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾17九:起氧气管道燃爆事故18十:兴化化工公司甲醇储雄爆炸燃烧事故22十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故25第二章:爆炸事故.27一:山西某化工厂压力容器爆炸事故案例解析27二:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储織爆炸28三:山东博丰大地工贸有限公司“7.27”爆炸事故29四:大庆石油化工总厂2004.10.27硫磺装置酸性水罐爆炸事故分析31五:河北省某银矿空气压缩机油气分离储气箱爆炸34六:某石化总厂化工一厂
3、换热器爆炸36七:山东德齐龙化工集团冇限公司“7.11”爆炸事故37八:锅炉炉膛煤气爆炸事故案例解析40九:山东徳齐龙化工集团氮氢气体泄漏爆炸事故43十:动火前检汗欠洋作业中爆炸伤人45d, -: * 46一;山东晋煤同辉化工有限公司4.21”事故46-:山东滨化集团化工公司“4.15”氮气窒息事故50三:山东阿斯德化工有限公司“8.6” 一氧化碳中毒事故51四;淄博市周村区“5.21”危化品槽罐车中毒死亡事故53五:莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故55精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】3/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】3/
4、92六;苯屮毒事故案例解析59七:管理制度不执行,入罐作业眼事故61八:某化工厂急性硫化氢中毒事故分析63九;二氧化硫中毒少故案例解析64十:河南濮阳中原大化集团有限责任公司“2.23”较大中毒窒息事故68精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】4/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】4/92第一章:火灾事故案例解析-:淄博中轩生化有限公司“6.16“火灾事故2008年6月16016时30分左右,淄博中轩生化有限公司黄原胶技改项 目提取岗位台离心机在由生产厂家浙江辰鑫机械设备有限公司技 术员李国奕进行检修完毕,试车过程中发生闪爆,并引起火灾,造成
5、 7人受伤,宜接经济损失12丿j元。事故经过淄博中轩生化有限公司位于临淄区东外环路中段,法定代表格模板人史正 富,总经理枉金锁,现有职工人400人,主要产品黄原胶。该公司6000 吨/年黄原胶技改项bl于2007年7月5日取得设立和安全设施大纲审査 手续,2007年12月21日取得试生产规划方案备案告知书。事发时正处于试 生产阶段。事故原因(1)据调査分析,浙江辰鑫机械设备有限公司技术员李国奕,违反 离心机操作规程,对检修的离心机各进出口没有加装盲板隔开,也没 有进行二氧化碳置换,造成离心机内的乙醇可燃气体聚集,且对检修 的高心机搅龙与外包筒筒壁间隙没有调整到位,违规开动髙心机进行 单机试车,
6、致使离心机搅龙与外包筒筒壁摩擦起火,是导致事故发生 的宜接原I大(2)淄博中轩生化有限公司未设置安全生产管理机构,配备专职安 全管理人员;未落实设备检修管理规定,未制定检修规划方案,未执行检 精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】5/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】5/92修操作规程;未落实对外来人员入厂安全培训教育;主要负责人杜金 锁未履行精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】6/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】6/92安全生产管理职责,未督促、检查本单位的安全生产工作, 及时消除生产
7、安全事故隐患,是导致事故发生的间接原因。3.防范措施(1)进一步完善建设项目安全许可工作,重点抓好试生产环节安全 监管。企业严格按照山东省化工建设项目安全试车工作规范,规 范试牛产环节的工作程序,落实试生产前和试生产过程中的各项安全 措施,确保试生产环节的安全,(2)促进企业主体责任落实,企业内部严格开展培训教育。企业严 格执行化工安全生产41条禁令;认真组织宣贯学习化工企业安全生 产禁令和化工企业安全生产禁令教育读本,提高员工的安全意 识,减少和杜绝三违”现象,规范生产经营行为,不断提高安全管理 水平。(3)借鉴国外大公司的先进经验,积极探索应用危险与可操作性分 析(HAZOP)等技术,提高
8、化工生产装置潜在风险辨识能力。(4)逐步拓展行业的专业技术培训。建立企业异常活动报告管理制度, 突出异常活动(检、维修作业、停复产、开停车、试生产、废弃物料 处理方案和废旧装置拆除)等重点环节监管。二:山东赫达股份有限公司爆燃事故2010年9月12日,山东赫达股份有限公司发生爆燃事故,造成2人重 伤,2人轻伤,直接经济损失约230余万元。事故经过山东赫达股份有限公司位于淄博市周村区王村镇王村,注册资本 19883340精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】7/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】7/92元,职工总数220人,主要从事纤维素暇系列
9、产品、PAC精制 棉、压力容器制造等产品的生产和销传,其中纤维素酰系列产品,产 量为6000吨/年,纤维素醒项目始建于2000年。2010年9月12日11时10分左右,山东赫达股份有限公司化工厂纤维素 謎生产装置一车间南厂房在脱绒作业开始约1小时后,脱绒釜罐体下 部封头焊缝处突然开裂(开裂长度120cm,宽度1cm),造成物料(含 有易燃溶剂异丙脖、甲苯、环氧丙烷等)泄漏,车间人员闻到刺鼻异 味后立即撤离并通过电话向生产厂长报告了事故情况,山于泄漏过程 中产牛静电,引起车间爆燃。南厂房爆燃物击碎北厂房窗户,落入北 厂房东侧可燃物(纤维素醜及其包装物)上引发火灾,北厂房员工迅 速撤离并组织救援,
10、10分钟后火势无法控制,救援人员全部撤离北厂 房,北厂房东侧发生火灾爆炸,2小时后消防车赶到火灾被扑灭。事 故造成2人重伤,2人轻伤。事故原因(1)据调査分析,事故发生的直接原因是:纤维素醜生产装置无正 规大纲,脱溶釜攏体选用不锈钢材质,在长期高温环境、酸性条件和 氯离子的作用下发生晶间腐蚀,造成罐体下部封头焊缝强度降低,发 生焊缝开裂,物料喷出,产生静电,引起爆燃。(2)事故发生的冋接原因是:企业未对脱绒釜罐体的检验检测做出 明确规定,罐体外包有保温材料,检验检测方法不当,未能及时发现 脱绒釜晶间腐蚀现象,也未能从工艺技术角度分析出不锈钢材质的脱 绒釜发生晶间腐蚀的可能性;生产装置大纲图纸不
11、符合国家规定,图 纸载明的大纲单位为淄博泰科工程大纲有限公司,但无大纲公司单位精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】8/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】8/92 公章,无大纲人员签字,未载明脱绒釜材质要求,存在大纲缺陷;脱 绒釜操作工在脱绒过程中升气阀门开度不足,存在超过工艺规程允许 范围(0.05MP以下)的现象,致使釜内压力上升,加速了脱绒釜下部 封头焊缝的开裂。安全现状评价报告中对脱绒工序危险有害分析不到 位,未提及脱绒釜存在晶间腐蚀的危险因素。防范措施进一步完善建设项目安全许可工作,严格按照三同时”要求, 落实各项规范要求,大纲、施
12、工、试生产等各个阶段应严格按规范执_ 严格按照规范、标准要求开展日常设备的监督检验工作,及时 发现设备腐蚀等隐患。严格按照技术规范进行操作,严禁超过工艺规程允许范围运行。进一步规范评价单位的评价工作,提高安全评价报告质量,切 实为企业提供安全保障三:济南市某化工厂氮氢气压缩机放空管雷击着火事故1-事故经过2004年8月26日,济南市某化工厂一台4M20-75/320型压缩机放空管因 遭宙击发生着火事故。2004年8月26FI9时,正值雷雨天气,厂内设备运行正常。忽然一声雷 鸣过后,厂内巡检检查工人发现厂区内8号氮氢气压缩机放空管着火。 在通知厂领导的同时,立即向厂消防救援队报警。厂消防救援队在
13、最精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】9/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】9/92 短的时间内赶到着火现场,在消防救援队和闻讯赶来的厂干部及职工 的共同努力下,扑灭了着火,没有酿成重大火灾,避免了更大的损失。事故原因氮氢气压缩机各级放空用截止阀,在长期的使用过程中磨损严 重,没能及时发现进行维修和更换,造成个别放空截止閥内漏严重, 使氮氢气通过放空管进入大气遭遇雷击而发生着火事故。氮雹气压缩机各级油水分离器在排放油水时,所排出的油水都 进入到集油器内,而集油器放空管连接到放空总管上。操作工人在进 行排放油水的过程中,没能按照操作规程进行操
14、作,使翅氢气进入集 汕器后随放空管进入大气。在排放过程中遭遇雷击而发生着火事故。由于放空管没有单独的避雷设施而遭受雷击也是此次着火事故 的重要原因。由于该厂釆取的避雷措施是在压缩机厂房上安装避雷 带,而放空管的高度超过了避雷带,其它的避雷针乂不能覆盖放空管, 因此引发此次着火事故。防范措施上述分析肯定了这次事故的主要原因是大量的可燃气体氮氢 气进入大气,以及防雷措施不合理造成的,因此针对这次着火事故提 出了如下具体的防治措施:(1)对氮氢气压缩机各级放空用截止阀进行定期检验,磨损严重的 应及时进行维修或者更换新的截止阀。从而避免因阀门内漏使氮氢气 进入大气造成事故,(2)加强巡回检查,确保油水
15、分离器的排放操作按规定进行,严格精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】10/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】10/92 规定其排放操作时冋。(3)按标准正确设置避雷装置。这次事故发生后,厂内技术人员按 防雷的基本措施对全厂内的避雷装置进行了全面细致的检査。对防雷 的薄弱环节进行了改造,增设了高性能的避雷器,并进行了合理布置, 确保同类事故不再发生。四:荷泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库11.23爆燃事 故1.事故经过2009年11月23H13时17分,荷泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库 发生粗苯运输车辆燃烧事故,造成1人死亡,1人受伤。
16、荷泽海润化工有限公司位于东明县开发区,2009年7月16日取得经营 许可证,主要负责人范新增,危险化学品经营单位,经营产品有甲苯、 粗苯、二甲苯、苯、苯乙烯、环己酮、环己烷、甲醇、煤焦油、燃料 油(闪点60C )、溶剂苯、三聚丙烯、洗油、乙醇、重质苯、硫磺 等。该公司储存罐区设有lOOm,卧式储罐5台,用于储存苯、粗苯、甲 苯、二甲苯、甲隔、乙醇、环己酮、苯乙烯等。粗苯运输车辆是张金 星和穆勇敢合伙购买,縦容量是46. 3立方,于2009年4月1日挂靠在东 明县第二运输公口丄2009年11月23日8时左右,荷泽海润化工有限公司刘喜林给安全员郭 风田打电话说找到了运输粗苯的车辆,10时30分左右
17、刘喜林、郭风田、 穆勇敢三人在东明县石油公司油库集合后,由穆勇敢驾驶运输粗苯的 车精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】11/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】11/92(鲁R82660) 一起去荷泽海润化工有限公司小井乡黄庄储备库。11 时30分左右到达。他们到达1个多小时以后,运输车辆司机就把车停精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】12/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】12/92 到了存储罐前,连接好泵开始从储存罐往罐车里充装粗苯,装有十五 分钟的时候,穆勇敢上到罐车上査看前面的罐曰
18、(罐的前后各有一个 开启口),看装满没有。然后又走到后面的罐口査看了一下,又走回 前面的罐口附近对刘喜林说装的太慢了,也就是在他们说话的同时, 大概13时17分时左右发生了爆燃。然后罐车冒出浓烟。刘喜林从开始装车一直在罐车上(后 罐口附近),郭凤田在控制电泵的闸刀前,看闸刀。郭凤出见此情况, 就立叩拉下闸刀,然后跑到储罐询关掉储罐的阀门。郭凤田立即拨打 119、120急救电话,消防队来后把火扑灭。此次事故造成穆勇敢死1L, 刘喜林受伤。2,事故原因(1)据调査分析,驾驶员穆勇敢违反危险化学品运输车辆的相关规 定,单独开车运输危险化学品未配带必须的劳保用品及服装,而是穿 戴不防静电的普通服装,在
19、罐车上来回走动,衣服上的静电点燃了挥 发的苯混合气体,是造成事故的直接原因。(2)公司的安全员在装车现场自己没有按规定穿着劳保服装,发现 穆勇敢和刘喜林未穿戴劳保服装未加制止;主要负责人没有担负起企 业安全生产管理主要负责人的责任,在发生爆燃事故后没有及时釆取 有效措施组织抢救,并上报安全事故,且逃匿;现场工作人员普遍安 全意识差,违章操作,安全生产管理较乱;东明县二运公司对所挂靠 车辆的从业人员培训教育不够,监管不力,是造成这次事故的间接原 因。3.防范措施完善预案。根据本单位所涉及危险物品的性质和危险特性,对 每一精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】13/92精品文
20、档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】13/92项危险物品都要制定专项应急救援预案。同时,根据有关法律、精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】14/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】14/92 法规、标准的变动情况和应急预案演练情况,以及企业作业条件、设 备状况、人员、技术、外部环境等不断变化的实际情况,及吋补充修 订完善预案。加强教冇培训。加强对作业人员和救援人员安全生产和应急知 识的培训,使其了解作业场所危险源分布情况和可能造成人身伤亡的 危险因素,提高自救互救能力。组织应急演练。企业应结合自身特点,开展应急演练,使作业
21、和施救人员掌握逃生、自救、互救方法,熟悉相关应急预案内容,提 高企业和应急救援队伍的应急处置能力,做到有序、有力、有效、科 学、安全施救。加强装备建设。为专兼职救援队伍配备必要、先进的救援装备, 从而提高防护和施救能力及效果。五:吉林化学工业公司化肥厂火灾事故事故经过某年9月11日16时,吉林省吉林化学工业公司化肥厂空分车间682氧气 装瓶站休息室,因违章吸烟致3人被烧死,重伤1人,轻伤2人。11H16时许,因该厂空分车间的氧气不合格,不能装瓶,682氧气装 瓶站的6名工人将室内的压缩机空气吹洗出口阀打开放空后,便集中 在休息室内学习。18时50分,1名工人在点香烟时,火柴在富氧中剧 烈燃烧,
22、该工人随即将火柴扔在地上用脚踩,火焰即由裤脚向上蔓延, 另1名工人见状急忙协助其进行扑救,不料自己身上也着起火来,倾 刻之间室内烟火弥漫,冇2名工人破窗逃出。班长、点烟的工人和1 名工人夺门而出,协助灭火的那名工人因惊慌失措未将门拉开而烧死精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】15/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】15/92 在休息室内,班长和点烟的工人因烧伤过重,经抢救无效而死亡,1 名工人因惊恐过度精神失常,其它2人轻伤。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】16/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析
23、解析分析合集】16/92事故原因空分车间是第一个五年计划总结模板期冋委托苏联大纲的,原大纲中氧 气装瓶站压缩机岗位没有室外放空管线,而是利用室内压缩机一段入 口的空气吹洗的出口阀做放空阀,只能将氧气排在室内,事故当时氧 气放空达3小时,室内氧气浓度高。操作人员违反该厂有关安全的规定,在非吸烟点的空分车间682 氧气装瓶站休息室内吸烟,加之职工缺乏安全防火理论知识,对富氧燃烧 认识不足,以致扩大了灾情。氧气装瓶站休息室的门不符合有关建筑大纲防火规范的规定, 门向内开,致在紧急情况下,不便撤离。防范措施(1)增设室外氧气放空管,将室内压缩机一段入口原放空处加盲板。(2)组织检查厂内所有危险岗位的门
24、窗,将方向不符者均改成疏散 方向(3)严格执行各项规章管理制度,禁止在非吸烟区吸烟,并加强对职工 的安全教育,使广大职工了解本厂、本岗位易燃易爆、助燃、有毒有 害物质的特性及防护措施。六:锅炉长期高负荷运行引发火灾事故1.事故经过2002年4月28日9时左右,热电下部岗位操作工常某及郭某在巡检时发 现,3#锅炉冷灰斗南侧入孔门突然外溢燃烧的灰渣,3#鼓风机地面油 精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】17/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】17/92污被引燃。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】18/92精品文档合集:
25、【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】18/92他们当即报告车间。车冋副主任吴某派操作工穆某带领民 工灭火、清理现场并疏通冷灰斗积渣。10时左右捕北侧出灰口时,赤 热的细灰大量涌流,点燃地面油污,飞灰和黑烟顿时弥漫了现场,不 断排出的热灰及炉渣喷向来#、4#球磨机,引起仪表格模板控制及动力电缆 着火。在紧急情况下(球磨机高位油箱面镜系有机玻璃,遇火易爆裂, 润滑油会大量溢泄),卜-部司机立即关停了输油泵,球磨机跳车(仪 表格模板联锁保护装置启动)灰渣引燃油污及电缆,大量烟气由电缆沟帘入场#、3#、4#炉控制室。 球磨机跳车后,10时7分38秒热电报告调度室:控制室全黑了,要求停炉。调席
26、根据蒸汽压力减量时,接到火警的消防车已赶来扑救。10时11分13秒一系统负荷由4. 1万m3減至3.6m3, 30秒后,调度员周某 向调度室据此信息于10时12分18秒再次要求减量至2. 5万m3; 10时15 分10秒又通知压缩开3台“3冋1”阀减量。10时19分46秒调度通知压 缩减至2机最低量,即1.2万m3, 3台机停车。5分钟后要求减至1机最 低量。10时26分40秒调度员余某从压缩现场报告调度室:一系统已停 3台剩2台,一入煤气管压力偏高(16KPa),要求降压至5-6KPa。10 时30分调度长钟某通知煤鼓岗位停运1台煤气鼓风机。压缩岗位遵照调度指令,连续实施操作。在执行停止3机
27、供气指令, 将1#机切除过程中,调度再次指令停止4台机供气,保留1机最低量运 行。2#机切气停运后,操作工赶往3农4#机关阀门时,1#机操作工任 某返回,停1#辅机。在按动循环油泵停车按钮时,西配电柜内发生火 花,随即听到-楼爆鸣,火焰从1#机回中小学管缝隙窜至二楼平台。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】19/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】19/92 操作人员在用灭火器扑救的同时报告调度报火警。随后,1#机白动启精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】20/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析
28、合集】20/92 动(初步判断系开车回路控制电缆烧结短路所所致)。该机操作工任 某及工R段某见装立即赶往总变要求拉闸停车,另-操作工魏某报告调度。拉闸停车后, 一楼大火熊熊,浓烟滚滚。车间技术潘某及操作工魏某发现煤气从倒“U”型出水管外泄燃烧,判断1#机水封被冲破。在报告调度室要求 停止一入总管供气的同吋,在消防水枪的掩护下,打开了 1#机水封上 水阀,煤气火焰很快熄灭。一楼顶部电缆桥架上的火势仍然很猛,并 不时伴有爆鸣。报告调度完全断电后,经消防队员和其他员工的全力 扑救,11时50分火势被彻底熄灭。2,事故原因热电火灾事故顷因直接原因:3#锅炉长期高负荷运行,燃煤灰粉高达40%,炉腫正压
29、大,无法燃尽的煤粉被惜至炉膛上部燃烧,致使水冷管壁表格模板面大量结 渣。近期煤质的进一步恶化,使冷灰斗积存了大量灰渣。而炉子在运 行状态下无法彻底彻底清理,加之炉膛上部大渣块掉落,引发大量积 渣倾泄。管理原因:a、车冋工艺管理滞后,对煤质变化没有确定防范措施, 排渣管理不严、排渣不及时。b、工作安排不周密,只强调积渣的疏 通,忽视了工作过程的安全防范。c、油污未清除压缩岗位火灾事故原因直接原因:a、1#机操作工任某在现场煤气外泄时,未发现异常, 仍按常规操作程序停运辅机,导致电火花引燃配电柜内积聚的煤气。 b、煤鼓操作工刘某、付某对设备运行过程中的压力变化监测、调整 不及时。精品文档合集:【精
30、编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】21/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】21/92c、系统大幅度减量时,调度室未给煤鼓、压缩岗位监视一精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】22/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】22/92 入压力的明确指令,使一入压力超标,冲破水封。管理原因a :压缩岗位配员不足,系统在短时间内大幅度减量时, 操作工忙于现场处理方案,忽视了对一入水柱压力的观察。b、调度室在 处理方案突发事故时,忙于事故岗位的联络指挥,忽视而不见了其它岗位 的防范措施。c、煤鼓岗位设在电除尘岗位,无法发
31、现煤气压力的波 动和异常。d、压缩岗位对系统减量后,对 入压力超标,水封可能 被冲破无预见性。3.防范措施热电火灾事故防范措施冷灰斗排渣曰改变方位,避开球磨机等重要设备。出渣口盖板限定开度,避免大量热灰渣涌出。及时清除现场油污等易燃物。加强管理,提高巡检质量,及时发现和清理灰渣。及时清理炉膛结渣,避免冷灰斗堵塞。加强安全教育,真正做到安全生产“五同肘” 0压缩岗位火灾事故防范措施分别给一、二系统增设煤鼓上下限压力报警装置,并将监视信号移至电除尘操作室内,以便监控。对现行压缩岗位操作法进行修改。编写事故案例解析,组织员工学习讨论,杜约类似事故再次发生。加强调度及有关操作岗位人员的专业理论知识培训
32、学习,规范调度指挥 和岗位处理方案程序。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】22/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】22/92在适当的时候完成对压缩水封的技术改造。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】23/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】23/92七;管理制度不全操作不当引发爆燃事故“2005.9.28”燃爆事故事故经过2005年9月28日凌晨6时39分,开发区某公司的板材工厂,在做投产各 项准备,对2楼的浆液贮槽进行了MMA清洗,洗涤后发现槽底右块状固 体异物,操作工王某在打开人孔盖
33、后发现在槽内壁上部有一圈薄膜状 固体聚合块付着,立刻向班长汇报,班长指令王某用MMA冲洗后发现 无效果。刘某在木棒(3m长)前端缠上白布,斜着从人孔伸进去捅捣内 壁上薄膜,王某在人孔的上方观察内部脱落状况。在捕捣下第一块薄 膜后开始第二块的时候,槽内发生燃爆,在事故中有两位员工发生了 烧伤,事故原因直接原因:设备清洗中,使用木棒捅捣薄膜状固化物时因摩擦 产生了静电。当固化块被捅下掉落时,静电在膜与槽内壁之间产生空 隙,发生了放电。此时槽内虽然没有MMA液体,但MMA气体浓度正好处 于爆炸极限浓度内,于是造成了瞬间起火爆燃。间接原因操作人员安全意识不强,明知浆液贮槽内存在MMA蒸气,且此种操 作
34、无操作标准书属于非正常操作行为,在未进行nJ燃气体测试、未向 课长汇报的情况下擅自实施异物去除作业而发生事故。安全管理管理制度不健全。制造课对于可能存在的非正常作业未制定管 理规定和联络途径,关键设备的人孔盖没有采取防止随意打开的措 施。安全教育培训不够。虽然受伤人员在上岗前都接受过公司的三级安 全教育、危险化学品理论知识教育及静电方面的安全教育,但是从该起事精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】24/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】24/92 故看出,两受伤人员对MMA蒸气的危害性及有关静电方面的理论知识掌握 程度不牢。3.防范措施规范设
35、备清洗作业,在火灾爆炸空间作业严格按照规范使用防 静电工具。加强操作人员安全培训,增强安全意识,提高非正常操作行为 防范事故的能力。健全安全管理管理制度。制造科对于可能存在的非正常作业制定管 理规定和联络途径,关键设备的人孔盖采取防止随意打开的措施。严格开展三级安全教育及口常安全教育培训。切实提高人员对 MMA蒸气的危害性及有关静电方面的理论知识和事故处理方案能力。八:爆炸危险区域使用非防爆电气设备引发火灾事故经过2000年2月11 口 15时40分左右,江西樟树市一个体加油站发生火灾,死亡6人,炸塌小楼一麗加油站为砖混结构三层楼房,地下一层,地上二层。地下一层建筑面 积108平方米,有两个1
36、0立方米柴油罐,一个6立方米汽油罐,3立方 米空罐一个,及10余个油桶。地上一层建筑面积为57. 26平方米,有 一个5立方米柴汕罐,两台加汕机和卧室:地上二层为两间住房,面 积与地上一层相同。油罐设在密闭地下室内,室内灯管不防爆,卸油精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】25/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】25/92 泵也是用不防爆的水泵,且釆用敞口喷溅式卸油,卸油时罐室内油气精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】26/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】26/92 浓度较大,遇电器打火
37、,引发爆炸。事故原闵本案油罐设在室内,爆炸危险区域使用非防爆电气设备,且采用危险 的操作方式,是严重的违规建设,导致事故的发生。防范措施(1)加大执法检査力度,杜绝违规建设,防止类似事故的发生。(2)加油站的爆炸危险区域严禁使用非防爆电气设备。九:一起氧气管道燃爆事故事故经过近几年,随着钢铁工业的高速发展及高炉富氧等强化冶炼措施的釆 用,钢铁企业需氧量大幅度増加,尤其是管氧输送量的增多更为明显。 管氧大多数采用纯氧、中压输送,因此氧气管道的安全运行尤为重要。 防止氧气管道燃爆事故的发生,应引起广大同行的高度重视。本文就 我厂新安装两个月后的一根氧气管道燃爆事故进行分析,供同行在管 氧管理工作中
38、借鉴。2003年7月1700; 30,因管网压力高,调度指令停两台1500m3 /h氧压机。0: 40操作工发现“一万”制氧机恒压装置压力偏高, 管网压力上涨较快,此时管网压力为2. 4MPa,申请停5000m3 / h氧压 机。:56正当操作工准备停50003 / h氧压机时,听见一声巨响,随 后只见1500in3/h氧压机房后天空一片火红,并持续了几秒钟。事后 发现,-条新增的连接新建16000m3 / h制氧机与老空分系统的膨胀节 被炸裂,被炸裂的膨胀节后面的20多米的氧气管道被烧黑并部分烧 精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】27/92精品文档合集:【精编汇总版
39、】化工厂事故案例解析解析分析合集】27/92熔,同吋周围的树及草被烧燃。操作人员赶紧关闭相应的阀门,组织 扑火,才未使事态进一步扩大。事故侦因事故发牛后,公司立即组织国内制氧专家对现场进行查看和对事 故管道、焊接处取样分析。现场査看及取样分析情:况:管内存在氧化铁皮、焊渣及阀门 加工的残渣等杂质;管内有锈渣、水渍;管道附件弯头、变径 不符合规范要求;管托、管座大纲不合理,使膨胀节产生径向振 动而损坏;施工单位无施工资质。引起氧气管道燃爆的原因有如下几个方面:施工质量问题是造成氧气管道燃爆的基本原因。管内有氧化铁存在,熔融物剥落层内有铁锈,说明管道酸洗 不彻底;管道有锈渣、水渍,说明管道酸洗后没
40、有进行钝化处理方案 及安装完后较长时间内未投运时没有进行充氮保护;焊渣及阀门 加工的残渣存在,说明管道施工完后吹扫不干净。进行吹扫时阀门末 拆除,阀门存在的死角吹扫不到。阀门不应参与吹扫,阀门应在拆除 后单独处理方案,管道应用短管连接进行吹扫。施工质量问题造成新安装的氧气管道内存在氧 化铁、锈渣、焊 渣等残留异物,在氧气流动中成为引火物。这些引火物的存在为本 次氧气管道燃爆事故提供了基本条件。管托、管座及管路走向大纲不合理,使膨胀节产生径向振动 而损坏。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】28/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】28/92由
41、于管托、管座及管路走向大纲时没有充分考虑管道运行中径向精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】29/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】29/92 振动或位移,当管内压力变化时,管道产生径向振动或位移,使膨胀 节也产生径向振动而损坏。压力升高以后膨胀节就被压破,氧气外泄, 形成高速气流。当管网压力升到2. 4MPa时膨胀节被冲破,氧气外泄瞬时流速达 到亚音速(约300m / s),管内的 杂物在高速气流带动下与管道内壁发 生强烈摩擦、碰撞,使管道局部过热达到燃点而燃烧。有关资料显 示:氧气中混有氧化铁皮或焊渣,在弯管中的氧气流速达到44m/s 时
42、,产生的高温能将管壁烧红;杂质为焦炭颗粒、氧气流速为30m /s,杂质为无烟 煤、氧气流速为13m/s时,产生的高温能将管壁烧 红。因此当膨胀节破裂时,管道内的氧气流速大大提高,致使施工 中留在管道中的氧化铁、焊渣在高纯氧中燃烧起来,钢管在纯氧中 也燃熔。氧气管道大纲缺少安全保证措施。管路大纲时未考虑在恒压调节阀前增加过滤器,造成焊渣等杂 物将调节阀卡死,不能及时调节恒压阀后管网压力,使管网压力超 过正常工作压力,防范措施3. 1氧气管道安装方面在确定氧气管道施工单位时应选择具有相应资质和有氧气 管道施工經验的施工队伍氣气管道在安装之前应按GB 169121997氧气及相关气体安全技术规程进行
43、严格的酸洗、脱脂处理方案。酸洗、脱脂后管道用不含油的干燥空气或氮气吹净&精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】30/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】30/92氧气管道安装施工后较氏时间未投运时应充干燥氮气进行 保护,以防潮湿空气进入,使管道 生锈。氧气管道施工完毕后应进行严密的吹扫、试压及气密性试 验。吹扫应不留死角,吹扫气体应 选用干燥无油空气或氮气,且流 速不小于20m / so严禁采用氧气吹扫。氧气管路焊接时应采用飯弧焊打底,并按GBJ 235、GBJ 236 标准的有关规定上升一级处理方案。3. 2氧气管道大纲方面在选用膨胀节作管道
44、伸缩补偿时,管道走向大纲时应充分考 虑减少管道运行过程中的径向振动或位移的措施.在恒压调节阀前应大纲相应的过滤器,防止铁锈、杂物卡住 调节阀。阀门后均应连接:段其长度不短于5倍管径、且不小于1.5m 的铜基合金或不锈钢管道,防止着火。氧气管道应尽量少设弯头和分岔,工作压力大于0. IMPa的氧 气管道弯头、变径应釆用冲压成型法兰制作。分岔头的气流方向应 与卜管气流方向成45 W角。法兰密封圈宜釆用紫铜或聚四氟乙烯材料的0型密封圈。氧气管道应设有良好的消除静电装置,接地电阻应小于10Q,法 兰冋电阻应小于0. lQc十:兴化化工公司甲醇储罐爆炸燃烧事故事故经过精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事
45、故案例解析解析分析合集】31/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】31/922008年8月2日,贵州兴化化I:有限责任公司甲醇储罐发生爆炸燃烧事精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】32/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】32/92 故,事故造成在现场的施工人员3人死亡,2人受伤(其中1人严重烧 伤),6个储罐被摧毁。事故发生后,省安监局分管负责人立即率有 关有关处室人员和专家组成的工作组赶赴事故现场,指导事故救援和 调查处理方案。初步调查分析,此次事故是起因严重违规违章施工作业 引发的责任事故。为防范类似事故发生
46、,现将事故情况和下一步工作 要求通报如下:2008年8月2日上午10时2分,贵州兴化化工有限责任公司甲醇储 虢区一精甲醇储縦发生爆炸燃烧,引发该絲区内其他5个储罐相继发 生爆炸燃烧。该储罐区共有8个储罐,其中粗甲醇储罐2个(各为1000 立方米)、精甲醇储罐5个(3个为1000立方米、2个为250立方米)、 杂醇油储罐1个250立方米,事故造成5个精甲醇储罐和杂酔油储罐爆 炸燃烧(爆炸燃烧的精甲醇约240吨、杂醇油约30吨)。2个粗甲醇储 罐未发生爆炸、泄漏。事故发生后,黔西南州、兴义市政府及相关部门立即开展事故应 急救援工作,控制了事故的进一步蔓延。据当地环保部门监测,事故 未对环境造成影响
47、,但该事故发生在奥运前夕,影响十分恶劣。事故原因贵州兴化化工有限责任公司因进行甲醇罐惰性气体保护设施建设,委 托湖北省宜都市昌业锅炉设备安装有限公司进行储曄的-氧化碳管 道安装工作(据调査该施工单位施匸资质已过期)。2008年7月30日,该安装公司在处于生产状况下的甲醇罐区违规将精 甲醇c储罐顶部备用短接打开,与二氧化碳管道进行连接配管,管道 另-端则延伸至罐外下部,造成罐体内部通过管道与大气直接连通, 致使空精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】33/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】33/92气进入罐内,与甲醇蒸汽形成爆炸性混合气体。8月
48、2日上午, 因气温较高,罐内爆精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】34/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】34/92炸性混合气体通过配管外泄,使確内、管道及管 口区域充斥爆炸性混合气体,由于精甲醇c罐旁边又在违规进行电焊 等动火作业(据初步调査,动火作业未办理动火证),引起管口区域 爆炸性混合气体燃烧,并通过连通管道引发罐内爆炸性混合气体爆 炸,罐底部被冲开,大量甲醇外泄、燃烧,使附近地势较底处储罐先 后被烈火加热,罐内甲醇剧烈汽化,又使5个储罐(4个精甲醇储罐, 1个杂醵油储罐)相继发生爆炸燃烧。此次事故是一起因严重违规违章施工作业引发的
49、责任事故,而且 发生在奥运会前期,教训十分深刻,暴露岀危险化学M生产企业安全 管理和安全监管上存在的一些突出问题。(1)施工单位缺乏化工安全的基本理论知识,施工中严重违规违章 作业。施匚人员在未对储罐进行必要的安全处置的情况下,违规将精 甲醇ell顶部备用短接打开与二氧化碳管道进行连接配管,造成縦体 内部通过管道与大气直接连通。同时又严重违规违章在罐旁进行电焊 等动火作业,没有严格履行安全操作规程和动火作业审批程序,最终 引发少故(2)企业安全生产主体责任不落实。对施工作业管理不到位, 在施工单位资质已过期的情况下,企业仍委托其进行施工作业;对外 来施工单位的管理、监督不到位,现场管理混乱,生
50、产、施工交叉作 业没有统一的指挥、协调,危险区域内的施工作业现场无任何安全措 施,管理人员和操作人员对施工单位的违规违章行为熟视无睹,未及 时制止、纠正;对外来施工单位的培训教育不到位,施工人员不清楚 作业场所危害的基本安全理论知识地方安全生产监管部门的监管工作有待加强。虽然经过百精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】35/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】35/92 日安全督査,安全生产监管部门对企业存在的管理混乱、严重违规违 章等行为未能及时发现、处理方案。地方安监部门应加强监管,将各项监 管措施落实到位。防范措施、切实加强对危险化学品生
51、产、储存场所施工作业的安全 监管,对施工单位资质不符合要求、作业现场安全措施不到位、作业 人员不清楚作业现场危害以及存在严重违规违章行为的施工作业要 立即责令立即停工整顿并进行处罚。督促、监督企业加强对外来施工单位的管理,确保企业对 外来施工单位的教育培训到位;危险区域施工现场的管理、监督到位; 交叉作业的统一管理到位;动火、入罐、进入受限空间作业等危险作 业的票证管理管理制度落实到位;危险区域施工作业的各项安全措施落实 到位。对管理措施不到位的企业,要责令停止建设,并给予处罚。各地要立即将木通报转发辖区内危险化学品从业单位和各 级监管部门,督促企业认真吸取事故教训,组织企业立即开展全而的自查
52、自纠,对自查自纠工作不落实、走过场的企业,要加大处罚力度, 切实消除安全隐患。各级安监部门要切实加强对危险化学品企业的监管,确保 安全生产隐患排査治理专项行动和百口督査专项行动的各项要求落 实到位,确保安全监管主体责任落实到位。企业应加强对从业人员的安全培训工作,増强员工安全意识, 安全理论知识,以及盅息能力。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】36/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】36/92加强对外来施工人员的培训教育工作,选择有资质的施工单位 来进行施工工作,严格外来施工单位资质审査。十一:某化工厂动火措施不完善气柜方箱着火事故事故经
53、过XXX厂3#气柜于1985午8月建成,1987年2月投用,1992年5月8门停 用大修。在施工作业前已对气柜内nJ燃介质作了氮气置换十天(兼换 水槽水二次),8月6口,拆开Dg500进口阀,从该处给蒸汽吹扫(并用 水垫油流出),三天后停蒸汽,交检修进行防腐和其他项目施工作业。 8月25同上午又拆开Dg600阀门,并清扫干净积存物,16: 30时用蒸汽 从Dg500法兰处再吹扫,同时用水垫油流出。8月26日上午8: 30时, 会同检修公司、汕厂安全处、车间有关人员到现场研究进出口方箱打 开清扫动火措施,根据现场情况研究决定:垫出来的少量油及聚丙 烯粉末要清扫干净;动火时继续用水冲洗,并加蒸汽掩
54、护。措施落 实后,14: 30时施工人员边入现场,15: 30时正式动火,先存方箱南 边用火焊割开一个200的孔,没有发现任何异常情况。15: 38时, 当用火焊在方箱北边开孔时,箱内着火,看火人和存现场的车间安全 员用蒸汽及灭火器灭火,未能扑灭,即通知消防队,消防人员于16: 20时将火扑灭。火灾烧坏导气管、方箱防腐层及气柜壁、气柜顶部分 防腐层。事故原因事故直接原因:方箱内仍有凝缩油:在没有确认方箱内是否存 在可燃物的情况下未做气体分析)违章动火。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】37/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】37/92事故
55、间接原因:方箱大纲、制造不合理,没有任何开口可以清 箱内积存物;对气柜防腐层、方箱内积存物分析不够;在上特殊容器 特殊条件下动火,釆取的措施不够完善。防范措施气柜、方箱要置换合格,沉积物要清扫干净,动火前必须采样 气体分析合格。导气管曰要用石棉布盖住,减少导气管抽力。动火前先往方箱内灌一层泡沫或通入蒸汽掩护。动火时,气杠内和气柜顶不能站人。要有专人监控看火。在特殊容器特殊条件下动火,要申请消防中心派消防车监护。第二章:爆炸事故山西某化工厂压力容器爆炸事故案例解析事故经过2003年2月5日凌晨1时55分,山西某化工厂三车间1系列冷凝水闪蒸器 Ntll2(以下简称Ntll2)发生爆炸事故,楼上当班
56、职工柴某因操作室坍 塌坠落至零米平面死亡,事故原因该设备在停运期间,排水阀F6被关闭,进水阀严重泄漏,当压 力为5. 6MPa的冷凝水不断流入Ntll2时,压力逐渐升高,又不能排水 精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】38/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】38/92卸压,精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】39/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】39/92致使其超压破裂,发生爆炸。冷凝水闪蒸器Ntll2,在停用关闭阀门Fl的状态下与安全阀不 相通,安全阀不能起到泄压作用,没能有效地防止
57、事故发生。管理不严,职工违章关闭排水阀F6,巡检不到位,交接班无记 录,也未曰义交接说明,防范措施对安全阀设置不合理问题进行完善,并对其他工艺系统展开调 査,发现问题及时整改。备用设备隔离措施要严密,针对备用设备隔离不严问题,必须 加强设备检查和维护管理,对于生产过程中设备状态,要全面掌握, 尤其是关键阀门的开关状态必须明确管理制度,必要时对开关阀门采取上 锁措施。进一步完善监控仪表格模板、仪器和设备。进一步研究深化、细化压 力容器安全检査的办法,通过技术手段查找和处理方案事故隐患。-:安徽某化肥厂汽车槽车液氨储罐爆炸事故经过1987年6月22D14时05分,安徽省阜阳地区毫州市化肥厂,派往太
58、和 化肥厂装运液氨21台储罐车在返厂途屮,行驶到饥邱区港集乡时,液 気储罐尾部已向外冒白色氨雾,接着袤”的一声巨响,液気储罐发 生爆炸。爆炸后重77. 4公斤的储罐后封头飞出64. 4米远,直径0.8米、 长3米重达770公斤的罐体挣断四根由8号钢丝制成的固定绳,向前冲精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】40/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】40/92 去,先摧毁驾驶室,挤死一名驾驶员,冲出95. 7米远时乂撞死3人。精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】41/92精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分
59、析合集】41/92从罐内泄出的液氨和氨气使87名赶集的农民灼伤、中毒,先后66人住 院治疗。液氨和氨气扩散后覆盖约200棵树和约7000平方米的农田作 物均被毁。这起爆炸事故共造成10人死亡,49人重伤。事故原因 液氨储罐制造质量低劣。该储罐的纵、环焊缝均未开坡口,所 有的焊缝均未焊透,10毫米厚的钢板,熔合深度乎均为4毫米,X光拍 片检査,全部不合格,该罐原是一台固定式容器,由毫州市化肥厂自 行改制为汽车储罐。但因无整体底座,无法与汽车车厢连接,而且只 装了压力表格模板和安全阀,其他附件均未安装。压力容器使用管理混乱。该罐投入使用后从未进行过检查,厂 方对罐体质量情况一无所知。爆炸前,罐体上
60、已出现多处裂纹,有的裂纹距外表格模板而仅1毫米a充装违反规定。充装前未进行检查,充装时也没有进行称重, 充装没冇记录,计量仅凭估计,不能保证充装量小于规定值。违反危险品运输规定。未到当地公安部门办理危险品运输许可 证,也未遵守严禁危险品运输通过人口稠密地区的规定。3.防范措施对压力容器开展深入地安全大检査。对制造质量低劣的存有安 全隐患的压力容器,要采取严格措施进行处理方案,缺陷严重的要坚决停 用。对超期未检验的压力容器要进行检验,对自行改造的压力容器不 符合要求的要进行更新。新压力容器必须有出厂合格证,必须由具有精品文档合集:【精编汇总版】化工厂事故案例解析解析分析合集】42/92精品文档合
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