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文档简介

污水处理厂工艺改进设计方案说明一、设计进出水水质原工程二期设计进出水水质3设计水质指标一览表3指标CODcrBOD5SSNH-NTNTP设计进水水质50025030040554设计出水水质〔一级A〕5010105150.5工程实际进出水水质复核1~202312CODANH3-N和SSTN、TPATPTP二、改造工艺方案选择原则主要遵循以下原则:的处理工艺,保证出水水质稳定到达预定的排放标准。工艺。针对性原则:应依据本工程进水水质特点、出水水质要求、本工程的择满足本工程要求和特点的处理工艺。适用性原则:运行调整敏捷,对水质有很好的适应力量,可依据不同便于污水处理厂的运行治理。多的效益。工艺设计中应尽量挖掘现有处理单元的潜力。本次工艺改造,着重针对TN、TPTNTN,TP三、生物反响池改造方案论证生物反响池改造原则依据污水厂工艺特点和运行条件,充分挖掘生物反响池的处理潜力。定牢靠。表达国内领先水平。案例生物反响池改造工艺的改造入手,但由于前次提标及二次改造已经考虑承受了诸如提标混合液回流,TNTN依据计算结果,本工程要求提标到一级A生物反响池MLSS浓度需要提高到8000~10000mg/l,TN床活性污泥生物膜〔MBBR〕复合工艺,投加固定填料的称为固定床活性污泥此可考虑承受流淌床活性污泥生物膜〔MBBR〕复合工艺。MBBR活性污泥-生物膜复合工艺运用生物膜法的根本原理,是活性污泥工艺与生艺突破了传统生物膜法〔固定床生物膜工艺的堵塞和配水不均,以及生物流化床工艺的流化局限较好的根底。好氧反响器 反响器流淌床生物膜工艺原理示意图MBBR容积负荷高,紧凑省地:容积负荷取决于生物填料的有效比外表积。不同填料的比外表积相差很大。填料比外表积可以从500平方米/立方米到1200平方米/立方米填料体积的范围内变化,以适应不同的预处理要求和应用状况。耐冲击性强,性能稳定,运行牢靠:冲击负荷以及温度变化对流淌床工艺时,物膜对此的耐受力很强。搅拌和曝气系统很简洁维护治理。池容得到完全利用。敏捷便利:工艺的敏捷性表达在两方面。一方面,可以承受各种池型(深MBBR出水装置、池体。填料。生物填料由塑料制成。填料的比重界于0.94~0.97之间。而定,并可掌握。物填料的外形尺寸而定。出水装置的外形有多孔平板式或缠绕焊接收式(垂直或不易磨损。优化调整。池体的材料不限。在需要的时候,池体可以加盖并留有观看窗口。MBBRMBBR料流失、积存等问题,严峻影响MBBR工艺的运行效果。MBBR网分隔+底部曝气”等方式实现生物填料的良好流化,其具体技术原理如下。筛网分隔+气提回流:该方式利用筛网将填料投加区与其他反响区隔离,保区分于“筛网分隔+气提回流”,该方式通常承受更多的筛网,将整个填料投加区分隔成几个小区。通过底部穿孔管曝气和拦截筛网、推流器〔可选〕的共同作用来实现填料的良好流化,其中底部曝气的开孔方向、间距、气量等参数的掌握尤为重要。1填料挂膜后自身的重力;2、水的浮力;3、水流向前的推动力;4、底部曝气筛网协作形成排队自清洗状态,保持拦截筛网的清洁。四、深度处理方案论证TN、TP去除的要求,目前,常见的深度处理路线主要有以下几种二级处理——过滤——消毒二级处理——混凝——沉淀〔澄清、气浮〕——过滤——消毒二级处理——微絮凝——过滤——消毒二级处理——混凝沉淀出水——消毒必要时还可承受活性碳吸附、膜过滤、臭氧氧化等工艺单元。〔沉淀过滤均能适用于污水深度处理,冬季出水不能稳定达标。絮凝澄清〔沉淀〕过滤由于增加了沉淀池或澄清池,可滤池的负担,延长过滤周期,即使冬天进水水质稍差时,滤池也能够正常运行。就本工程而言,一期工程深度处理已经考虑有混凝沉淀+过滤工艺,所以不需要增加,二期深度处理考虑了只考虑了过滤工艺,没有混凝沉淀工艺,因此TNTN力量的过滤工艺。混凝+沉淀工艺在深度处理中,比较常用的工艺为混凝+沉淀工艺,工艺原理为:向经二级水中分别的絮状物质。传统工艺常规处理效率见下表。工程进水水质工程进水水质处理效率〔%〕出水水质〔mg/l〕混凝、沉淀过滤合计〔mg/l〕浊度50~6030~5070~803~5NTUSS2040~6040~6070~804~6BOD52030~5025~5060~706~8CODcr6025~3515~2535~4533~39TN20~5~5~1015TP1.040~6030~4060~800.2~0.4该工艺主要特点如下:①总体投资省;②操作敏捷,处理本钱可依据水质状况调整;③处理出水质量好,可到达生活杂用水水质标准;④工艺流程短,动力消耗低,处理单位污水的电耗低;⑤处理效率高,处理负荷大大高于其它处理工艺;⑥抗冲击力量强,受气候、水量和水质变化影响小;⑦运行治理阅历丰富,便于维护。混合反响沉淀池选择混合反响沉淀池类型较多,国内应用较多的有如下两种类型。混凝沉淀池比较表序号指标工程加重介质高密度沉淀池一般高密度沉淀池1根本原理SS、混凝剂性形成絮体然后沉淀与进水SS然后沉淀2适用进水SS<2023mg/LSS<500mg/L3外表负荷20~25m3/m2.h~20m3/m2.h4主体功能SS、TP、CODSS、TP、COD5SSSS<5mg/LSS<10mg/L6TPTP<0.5mg/LTP<0.5mg/L7COD20~30%10~20%8工程造价140810629综合评价作为一级A提标工艺,出水效果有保障,但投资较高,且磁粉简洁对设备电机造成损坏作为一级A果有保障,应用广,投资较低综合以上各工艺比较,结合本工程前端推举工艺以及二级处理单元运行力量进水水质浓度增高,可另行安装相关设备。该工艺具体介绍如下:工艺概述高密度澄清池(HRC/软化工艺。10而微小絮体则被斜管捕获,最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。具体描述HRC悬浮物变化冲击的力量。混合方式可承受机械混合或者静态混合器混合。不断接触碰撞,长大成为密实、易沉淀的矾花。通过变频掌握搅拌器转速,以掌握絮凝效果。搅拌器搅拌器驱动刮泥机驱动出水挡板涡轮搅拌机斜管区渡过反响区进水排泥混凝剂回流污泥 污泥泵水流方向示意图泥形成的混合液在中心反响筒内外循环流淌,实现有效的絮凝。C、沉淀系统沉淀是使絮凝形成的矾花通过重力作用有效的分别出来,以获形下陷。变化,并无细小絮体经集水槽进入后续处理构筑物。沉淀区设置外表撇渣系统,用于撇除池子外表的浮渣等。置一套浓缩刮泥机,刮泥机上装有浓缩栅条,用于沉淀污泥的浓缩刮除。出和回流。污泥泵承受适宜运送高浓度污泥的螺杆泵。回流。排放的剩余污泥可直接进展脱水处理。主要优点外表负荷高,占地面积小利用污泥循环及斜管沉淀,沉淀区外表负荷高,因此可大大缩短停留时间,进一步节约了构筑物的占地与基建投资。排泥浓度高,污泥体积少,污泥处理简洁可直接进展脱水处理。出水水质好于斜管区上方的集水槽排走。药耗低削减了药剂投加量,降低了药耗。工艺启动快速,运行维护便利易于维护。具备去除TN力量的过滤工艺硝化生物滤池和反硝化深床滤池。反硝化生物滤池氧化工艺的根底上引入饮用水处理中过滤的思想而产生的一种好氧废水深度处70年月末80年月初消灭于欧洲,其突出特点是在一级强化处理的根底上将生物氧化与过滤结合在一起,通过反冲洗再生实现滤池的周期运行。由于其良好的性能,应用范围不断扩大,90并且曝气生物滤池和与之配套的一级处理构筑物高密度沉淀池均承受模块化设计,极易扩建和改造。池。监测掌握系统。源可使反硝化速率大大提高,这样就可使反硝化滤池的池容大大减小。生物滤池示意图深床滤池2-31.83固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的4%,通常<2%。TN床又是硝酸氮〔NO3-N〕及悬浮物很好的去除构筑物。反硝化反响期间,氮气在增加了微生物与污水的接触,提高了处理效果。其主要构造及功能组件如下:深床滤池构造池体构筑物:钢筋混凝土或钢制构造,通常为长方形。“T”型气水分布块滤砖技术,反冲洗不锈钢主、支气管;淘汰了长柄滤头和滤板。无易损易耗件。滤料:深床滤池承受特别规格及外形的石英砂作为反硝化生物的挂膜介质,同时深床又是硝酸氮〔NO3-N〕及悬浮物极好的去除构筑物。2~3毫米介质的1.83m过滤面积能保证截留≥7.3kg反冲洗污水一般返回到前段生物处理单元。由于滤床固体物高负荷的截留性能,反冲洗用水不超过处理厂水量的4%,通常<2%。深床滤池石英砂滤料滤料承托层:总厚约450mm,鹅卵石五种级配分布。向冲洗。滤池自控阀门:气动和电动蝶阀。滤池堰板:SS304滤池堰板SCADA加药系统:用于化学除磷的药剂投加以及反硝化脱氮时的碳源投加。计。除磷的状况下,可以满足出水水质BOD<5mg/L,SS<5mg/L,TP<1mg/L;在进展化SS:也降低了出水中的BOD5。另外,出水中固体悬浮物含有氮、磷及其他重金属物1mg/lSS<5mg/l〔SS的要求。TP:周期,提高产水量及出水水质。TN:NOx-NN2稳定做到出水TN≤3mg/l.。在反硝化过程中,由于硝酸氮不断被复原为氮气,生物与水流的接触,同时也提高了过滤效率。其工艺流程如下:深床滤池工艺流程图深床滤池工艺流程图反冲洗流程洗;③水洗或漂洗。深床滤池反冲洗工艺流程-气洗深床滤池反冲洗工艺流程-气水联合冲洗深床滤池反冲洗工艺流程-水洗或漂洗综合以上深床滤池的构造及工艺流程,其主要特点如下:TN、SS、TP稳定达标,运行牢靠。TN低温时稳定达标:通常国内大局部污水处理厂在冬季低温条件下反硝化TNSSSS鉴于以上特点,深床滤池在国内外获得了广泛地应用。污水处理厂深床滤池应用图片多个业绩。五、臭氧高级氧化工艺简介考虑水污染防治的严峻形势,及下一步治理标准的提高,针对以后出水水质到达比一级A更高的标准,如地表水V类,考虑增加臭氧高级氧化工艺。可CODC=CCC2基自由基等中间产物,发生问接氧化反响。臭氧氧化作用盼标准电极电位如下:O+2H++2e→0+H0,Eθ=2.073 2 2微量时具有“清爽”气味。COD,提高废水的可生化性。臭氧氧化处理难降解有机废水有以下特点:处理后废水中的臭氧易分解,不产生二次污染;不产生污泥。臭氧氧化系统的组成:气源:的场合。臭氧发生系统:英管和陶瓷管两类臭氧发生器的备用率一般应大于30%,备用的方式有设备台数备用〔硬备用〕与设备发生力量备用〔软备用〕两种。臭氧发生器示意图投加系统:的接触,提高臭氧的溶解效率。成短路。池子需加装双向安装呼吸阀。尾气破坏系统:部。风扇将臭氧尾气从接触池中抽出,通过尾气除湿器去除烟雾后进入臭氧破坏装氧分子在通过催化器时得以分解。随后,尾气被离心风机从催化床排出。加热-催化混合型尾气分解器由以下元件组成:掌握柜含有一套显示调整仪表,并可在终端安装报警器用于远程指示。加热器,包括:温控器、不锈钢外壳、加热元件等;/三相电机;e.掌握柜:小型掌握柜一般与分解器为一体化设计。主要特点:氧,并且完全可以保证臭氧不会到达危急浓度;这样可以降低运行本钱,相对于加90%的运行费用是可以省去的;。六、构筑物设计生物池5m³/dMBBR水流失。主要设备产品名称填料区专用推流器

规格型号材质:HDPE不锈钢304

数量7.3×106m224高密度沉淀池SS、TP排放标准,是深度处理不行缺少的组成局部。增加在二期中。qmax=19m3/m2•hqave=14.75m3/m2•h1.2min:15.41min回流比:~5%有效水深5.8m9污泥回流泵转子泵,Q=120m3/h,9污泥回流泵转子泵,Q=120m3/h,P=0.2MPa,N=15kwP=0.2MPa,N=9.2kw成品台310污泥排放泵成品台32用1〔连续运行斜管冲洗泵排污泵Q=10m3/h,H=20m,=.k,Q=15m3/h,成品成品台台11序号名称规格型号材料单位 数量 备注1搅拌器N=3kw不锈钢台 4 〔置于混凝2絮凝搅拌机N=15kw不锈钢池〕台 2 变频,连续3中心反响筒不锈钢运行个 24中心驱动刮泥机刮臂直径10m,成品套 25集水槽400mm×430mm不锈钢条20带有可调V型出水堰6斜管及支撑Ф80mm60成品平米1807套筒阀DN200mm成品台2机8撇渣启闭机DN200mm,N=0.37kw成品台212H=8m,N=2.2kw高级催化氧化接触池构筑物高级催化氧化接触池功能:类型:池数:尺寸:

COD进展进一步处理。半地下式钢筋混凝土池1座Q=1.20m³/sL×B×H=32m×30m×10m分三段氧化,每段4格臭氧投加量: 20mg/L氧化反响时间: 60min射流泵房功 能:类 型:数 量:尺 寸:规格:设备类型::规 设备类型::规 深床滤池物池分为8格功 能:类型:池数:

脱气池停留时间: 10min地上建筑物1座L×B×H=30m×6m×8m变频射流泵6台〔5用1冷备〕Q=420m³/h,H=24m,N=45kw3台〔2用1备〕Q=420m³/h,H=14m,N=30kw罗茨风机3台〔2用1备〕Q=21m³/min,P=88.2kPa,N=60kwSS、TN进展进一步处理。半地下式钢筋混凝土池1座(8格)Q=2875m³/hL×B×H=12m×9.5m×6.4m设计参数: 设计滤速 V=4.8m/h反冲洗方式:气冲强度54m3/h.m2水冲强度18m3/h.m2表洗强度8m3/h·m2反冲洗周期36h〔2〕A.反洗

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