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文档简介

宝丰焦化一期脱硫改造:操作秘籍大公开!

0概况

宝丰焦化厂年是生产焦炭480万吨,一期生产焦炭220万吨,煤气

脱硫是采用湿法氧化法,二期生产焦炭260万吨,煤气脱硫是采用真空

碳酸钾法。其中,一期设计焦炉煤气量为120000Nm3/h。煤气硫化氢

7.5g/m3,脱硫系统分为两级脱硫,一级脱流是以焦炉煤气中的氨为碱

源+PDS脱硫,前面没有预冷塔,二级脱硫是以纯碱+PDS脱硫,均采

用高塔再生和连续熔硫工艺。脱硫塔直径55000,H=35m,四个,再

生塔直径cp6500/8500,H=49m,V=1500m32个,每一级2个脱硫

塔(并联),一个再生塔等。

1前期生产状况

由于氨法脱硫塔前没有煤气预冷装置,脱硫溶液没有换热器(已经

堵塞报废),冬季煤气、溶液温度、碱度还可以控制,夏季温度、碱度

都控制不了。夏季煤气、溶液温度,高达43-46度左右。副盐高,操

作难度大。当时煤气量约在100000-125000m3/h左右,硫化氢在

7-9g/m3时,表现的现状:

①脱硫系统阻力大4-6KPa。

②再生不好,鼓泡不均匀,泡沫层薄,贫液悬浮硫高达2-3g/l等。

④硫化氢波动频繁,超标率较高。

⑤熔硫后的清回系统,溶液副盐较高,平均在

280-320g/lo

⑥加碱量大,平均每天12-15吨碳酸钠,PDS浓度高达

150-180PPmo

⑦操作管理制度不太完善,加原料没有制度,随意性大,经常是突

击加碱。

⑧液气比偏低,只有14L/m3左右。煤气量120000m3/h,溶液循

环量

1600/he

⑨副盐高时,被迫增加外排脱硫废液量,降低副盐含量,同时为了

确保硫化氢合格,只能降低生产负荷,常打开风机后交通阀,使一部分

荒煤气直接回炉加热,导致炼焦一车间1#、2#烟囱烟气中二氧化硫含

量超标,影响环保工作。

近几年,在工艺不完善的情况下,经过一定的改造和强化脱硫液的

组成,我们坚信三分技术,七分管理的理念,加强生产管理,完善了操

作制度,目前,经脱硫的煤气量可以处理135000-145000m3/h,进

口硫化氢达到8-10g/m3,经过脱硫后的煤气硫化氢达到

30-80mg/m3,满足甲醇的要求。

2改造及完善管理措施

针对存在的问题,进行了逐项分析和排查,制定了改造方案。

借甲醇停产检修时,停产10天左右对脱硫系统进行了改造。(2013

年9月左右)

①停产后打开再生塔检食发现空气分配盘空气孔60%已结堵塞,塔

底硫膏积的比较多。将再生塔的空气分配盘开孔由牛6改为(pl0,

②脱硫塔打开后检查,中部填料堵塞50-60%,有硫膏和副盐及煤

粉等,决定清塔,将轻瓷填料扒出,在现场清洗之后又装入到塔内。

③熔硫后的排清液改造为经过沉降、过滤、冷却后排入事故槽,将

事故槽上部的清液适当回系统一些。

④在循环槽内部增加冷却盘管,供夏季使用(夏季用)。

⑤对循环泵进行改造(电机不变改型泵头),循环量由原来的

1600m3/h左右改为2100-2200m3/h(流量计显示),由于管道直径

的限制,循环量提高空间不大。液气比由14提高到19L/m3左右,相

应提高脱硫效率。

⑥完善了管理操作制度,PDS浓度控制80-100PPm(复合型),

PDS均匀加入,平均三小时计加一袋(溶解槽),碳酸钠5-7吨/d,

均匀加碱,平均三小时计加一次,一次加600-700kg,尽量确保溶液

是缓冲溶液,再生塔泡沫层厚度控制300-400mme

3.1经过停产10余天改造,投入运行后脱硫、再生率大大提高,生

产稳定正常。在这种情况下提高生产处理负荷,总硫负荷超过了设计,

存在小马拉大车的现象。当煤气量135000Nm3/h・

脱硫阻力只有左右进口硫化氢在

145000Nm3/h,2kPa,

8-10g/m3,出口硫化氢在30-80mg/m3左右。基本达到了稳定生产。

3.2空气量达到8000-9000/h(两个再生塔)达到高塔再生的鼓风

强度100-120m3/m2h,硫黄产量增加由原来每天15-17吨增加到每

天吨,贫液悬浮硫降到

19-220.6-0.8g/lo

3.3通过更换循邦泵头,增加了液气比,提高脱硫效率。

3.4针对高负荷的脱硫,通过加强生产管理,特别强化溶液组成(碱

度和催化剂的用量根据煤气硫调整),细化工艺参数及完善了生产操作

制度,溶液的副盐降到了220・260g/l,稳定维持在该范围内。平均外

排废液60-80吨/天,送去配煤,较原来的外排量减少了一些(原来

80-100吨/天)0

4脱硫废液进行提盐,将连续熔硫改为间断熔硫(2016年后半年)

4.1改造目的

①连续熔硫排清液时,放散大量含氨等废气,对设备、管道、混凝

土框架、地面等腐蚀严重,对大气及周围环境等污染严重,检修撅繁。

②蒸气耗量大。进入熔硫釜硫泡沫浓度不同,消耗蒸汽量也不等,

根据我们目前硫泡沫的浓度,平均生成1吨硫黄,需要消耗0.4MPa蒸

气11-14吨。每天生产硫黄16吨,消耗蒸气约200吨/无

③产生的废液量较大。一般情况下,再生溢流的硫泡沫液体含量90%

左右,采用连续熔硫每生产1吨硫黄,将从熔硫釜回流脱硫废液11-12

吨左右,平均每天生产硫黄16吨,产生的废液192吨。

④生产成本较高,蒸气和纯碱和PDS的消耗量较大,平均每天外排

120吨,消耗原料PDS15kg,纯碱2吨左右,费用为4100元。

4.2间歇熔硫

基于上述原因将连续熔硫改造成间歇熔硫。采用的是真空转鼓设备,

将硫泡沫变成硫膏后再进入熔硫釜熔硫。可以生产硫膏,也可以生产硫

黄。

4.3脱硫废液提盐

脱硫废液提盐采用双效真空蒸发连续蒸镭的工艺,是山西化工院设

计的,主要设备是河北诺达的。提盐系统共分三部分:①双效真空蒸发

系统(包含一效、二效蒸发器)、②浓缩结晶(包括结晶器、)③离心

分离(稠厚器、离心机),是连续运行的。

5提盐及间歇熔硫运行效果

2017年2月份投入运行,目前,三台真空转鼓过滤机和间歇熔硫釜

及提盐都运行较好,真空转鼓过滤机后硫膏水分为33-35%左右,满足

生产工艺要求。过滤的液体供提盐用作原料,提盐平均处理量约为

4-5m3/he平均每天产粗混盐约1.5-2.5t,离心后的粗混盐水分约

8-10%,达到技术协议要求(技术协议要求混盐水分10-15%)。提盐

后的冷凝液副盐含量平均约为8-10g/L,达到技术协议要求(技术协议

要求副盐含量420g/L)o

6存在的问题

①设计偏小,实际煤气负荷较大,硫化氢较高,平

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