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2025年电厂事故预想题目及答案2025年电厂事故预想一:600MW超临界机组主蒸汽管道爆破事故事故现象:1.锅炉右侧12米层突然发出剧烈撕裂声,现场可见白色蒸汽云团向四周扩散,局部区域温度急剧升高,附近设备表面出现明显热变形;2.DCS画面显示主蒸汽压力从18.5MPa骤降至14.2MPa,主蒸汽流量由1800t/h波动至1550t/h,锅炉汽包水位快速下降,从+30mm降至-120mm,给水泵转速自动升至5800rpm(额定6000rpm);3.汽轮机调节级压力由15.8MPa降至12.1MPa,负荷从580MW骤降30MW,DEH系统发出“主蒸汽压力低”报警,高调门开度由65%增至72%;4.锅炉右侧区域工业电视画面显示管道支吊架变形,部分保温层脱落,漏汽点位于主蒸汽管道与过热器出口联箱连接弯头处(B3-2管段),漏汽量约占总流量的15%-20%;5.现场巡检人员反馈:漏汽区域有灼烫风险,3号炉右侧通道已无法通行,附近4台送风机轴承温度由65℃升至82℃(报警值85℃),振动值由0.03mm升至0.05mm(跳机值0.12mm)。原因分析:1.材质缺陷:该管段为2018年更换的P92钢弯头,经事后光谱分析,实际铬含量4.2%(标准8.5%-9.5%),镍含量0.8%(标准≤0.4%),属非标准材质代用;2.焊接质量:焊缝射线检测报告显示,焊缝根部存在未熔合缺陷(长度12mm,深度3mm),原检测单位因人员资质造假未发现该隐患;3.长期超温运行:2024年11月至2025年3月,因煤质波动(收到基灰分从18%升至25%),锅炉排烟温度长期高于设计值(380℃vs设计350℃),主蒸汽温度多次超温至605℃(设计571℃),加速了弯头氧化及蠕变损伤;4.支吊架失效:事故前3个月热态检查发现该管段2号弹簧支吊架锁死(压缩量0mm,设计压缩量15mm),但因检修计划冲突未及时处理,导致管道应力集中于弯头部位。处理步骤:1.初期应急处置(0-5分钟):-机长立即汇报值长,值长启动《主蒸汽管道泄漏专项应急预案》,通知消防、安监、设备部到场;-副机长手动将锅炉切至“手动”控制,停止吹灰、打焦操作,维持给水流量1600t/h(略高于主蒸汽流量),防止汽包水位低跳炉;-巡检人员穿戴防烫服、呼吸器,确认漏汽区域无人员滞留,设置警戒区(半径30米),关闭附近6台电动门(包括3号磨煤机出口门、2号一次风机入口挡板);-汽轮机主操密切监视轴向位移(当前0.3mm,报警值±0.8mm)、推力瓦温(最高92℃,报警值105℃),手动限制负荷至500MW,避免因主汽压力低导致汽轮机水冲击;2.系统隔离(5-15分钟):-锅炉主操缓慢关闭主蒸汽母管至汽轮机电动主闸门(分5次关闭,每次关10%,间隔30秒),观察主蒸汽压力稳定在13.5MPa,汽轮机进汽量降至1400t/h;-确认高压旁路阀(容量30%)自动开启,维持再热器压力0.5MPa,防止再热器干烧;-设备部技术人员使用红外热像仪定位漏点(弯头外表面温度480℃,正常运行280℃),确认漏口尺寸约200mm×150mm,无扩大趋势;3.停机检修(15分钟后):-值长下令机组滑参数停机,目标负荷200MW,主蒸汽压力降至8MPa,温度降至400℃;-负荷降至150MW时,手动打闸汽轮机,确认主汽门、调门关闭,转速开始下降;-锅炉逐渐减少燃料量(煤量从180t/h降至50t/h),维持汽包水位+50mm,当主蒸汽压力低于1MPa时,关闭所有疏水门;-停机后,对主蒸汽管道进行全面检查:-割取弯头焊缝进行宏观检查(裂纹长度延伸至母材50mm)、微观分析(晶界氧化深度0.3mm,蠕变孔洞密度3个/mm²);-对同批次P92钢管(共12根)进行超声波探伤,发现其中3根存在内部分层缺陷;-校验支吊架弹簧压缩量(更换2号支吊架弹簧,压缩量恢复至15mm);预防措施:1.物资管理:建立“双盲抽检”制度,新购合金钢管需经第三方(非原检测单位)光谱、力学性能复检,2025年6月底前完成库存P92钢管全面排查;2.焊接质量:修订《高压管道焊接作业指导书》,要求P92钢焊接必须使用持证焊工(SMAW-6G-4/60-F3J,有效期内),焊后100%进行RT+UT双检测,底片由集团公司专家二次审核;3.运行调整:优化配煤方案(灰分≤22%,硫分≤0.8%),安装煤质在线分析系统(2025年9月投运),主蒸汽温度超温(>571℃)累计时间每月不超过120分钟;4.支吊架管理:将主蒸汽管道支吊架纳入“特护设备清单”,每季度进行热态位移测量(允许偏差±2mm),发现锁死、卡涩立即停机处理;5.培训强化:开展“高压管道泄漏应急演练”(每月1次),重点考核主汽压力下降时的水位调整、负荷限制、系统隔离操作,2025年7月底前全员通过模拟机考核。2025年电厂事故预想二:300MW机组汽轮机大轴弯曲事故事故现象:1.机组启动过程中(转速2800rpm),DEH画面显示2轴承振动从0.04mm骤升至0.15mm(跳机值0.12mm),3轴承振动0.13mm,同时发出“轴承振动大”报警;2.盘车装置(停机状态)电流由12A升至18A(正常8-10A),盘车电机温度从55℃升至70℃(报警值80℃);3.胀差表显示高压缸胀差由+1.5mm降至-2.0mm(报警值-3.0mm),高中压缸上下缸温差从15℃升至55℃(报警值50℃);4.汽轮机本体工业电视画面可见2轴承处有轻微摩擦火星,轴封处冒白色蒸汽(正常为微量),轴封供汽压力从0.02MPa降至0.01MPa;5.主蒸汽温度由冲转时的380℃降至350℃(过热度从80℃降至50℃),再热蒸汽温度345℃(低于主蒸汽温度5℃)。原因分析:1.轴封供汽异常:启动前轴封母管疏水未完全开启(误关1个疏水门),导致轴封供汽带水(温度260℃,压力0.03MPa,过热度仅30℃),低温蒸汽进入汽缸后,上缸内壁温度从200℃降至150℃,下缸因保温较好仅降至180℃,形成上下缸温差(上低下高);2.暖机不足:机组从盘车状态(3rpm)到升速至2800rpm仅用时45分钟(标准≥90分钟),高压转子金属温度(220℃)与主蒸汽温度(380℃)不匹配(要求温差≤100℃),转子表面受拉应力,中心受压应力,导致热弯曲;3.疏水不畅:高压缸排汽逆止门后疏水门因阀芯卡涩未全开(实际开度30%),停机期间缸内积水未完全排出(事后检查缸内有50mm积水),启动时积水受热汽化,局部冷却转子中压段;4.监测失效:2轴承振动探头(型号BN3500)因电缆老化(绝缘电阻0.5MΩ,标准≥10MΩ),信号跳变未被DCS识别,导致振动真实值被延迟显示(滞后20秒)。处理步骤:1.紧急停机(0-3分钟):-主值发现振动超跳机值后,立即手动打闸汽轮机,确认主汽门、调门关闭,转速开始下降;-检查交流润滑油泵(A泵)自动启动(电流55A,压力0.12MPa),直流润滑油泵(B泵)联动正常(备用状态);-关闭轴封供汽门,开启轴封母管所有疏水门(共6个),排除带水蒸汽;2.盘车投运(3-10分钟):-转速降至0后,尝试投入连续盘车(首次盘车电流25A,正常10A),盘车2分钟后电流降至15A,继续盘车30分钟,电流稳定在12A;-使用百分表测量大轴弯曲度(2轴承处),最大晃度0.18mm(正常≤0.07mm),3轴承处0.12mm(正常≤0.05mm);-开启汽缸本体疏水门(共8个),利用压缩空气(压力0.6MPa)吹扫缸内积水,30分钟后确认无液体排出;3.弯曲恢复(10分钟后):-采用“偏心加热法”:在2轴承对应转子位置(12点方向)安装远红外加热器(功率15kW),控制加热温度150℃(转子表面温度不超过200℃),同时在6点方向用压缩空气冷却(流速10m/s),每小时测量1次弯曲度;-加热4小时后,弯曲度降至0.10mm;继续加热2小时,弯曲度0.06mm(达标),停止加热,保持连续盘车;-联系厂家技术人员到场,使用激光对中仪检查转子中心(与汽缸中心偏差0.15mm,标准≤0.05mm),通过调整2、3轴承垫块(加垫0.10mm)恢复对中;4.检查确认(24小时后):-揭缸检查:高压缸第3级动叶顶部有摩擦痕迹(深度0.2mm),静叶环汽封齿倒伏3片(需更换);-转子探伤:使用超声波检测(频率5MHz),未发现裂纹;硬度检测(HB220,标准200-240)合格;-振动探头更换:将2轴承振动探头电缆全部更换为铠装电缆(绝缘电阻15MΩ),重新标定探头灵敏度(8mV/μm,标准7.8-8.2mV/μm);预防措施:1.轴封系统管理:启动前执行“轴封疏水三级检查”(巡检员→主值→专工),开启所有疏水门(共12个),疏水时间≥30分钟(以排汽温度≥120℃为准);2.启动曲线优化:修订《汽轮机启动操作票》,明确升速率≤100rpm/min(原150rpm/min),在1500rpm、2500rpm各暖机30分钟(原各20分钟),高压转子金属温度与主蒸汽温度差≤80℃(原100℃);3.疏水系统改造:将高压缸排汽逆止门后疏水门更换为气动快开门(全开时间≤5秒),增设积水监测装置(2025年8月投运,报警值水位≥20mm);4.振动监测升级:2025年6月底前完成所有轴承振动探头电缆更换(铠装+屏蔽),每季度进行振动信号完整性测试(幅值误差≤5%);5.应急培训:开展“大轴弯曲模拟演练”(每季度1次),重点考核打闸时机、盘车投运、弯曲度测量操作,2025年9月底前运行人员100%通过VR模拟考核。2025年电厂事故预想三:2×1000MW机组厂用电全失事故事故现象:1.2号机组集控室DCS画面黑屏(UPS失电),所有380V/6kV动力设备停运(电流0A),6kV母线电压从6.3kV降至0V;2.汽机直流润滑油泵(B泵)自动启动(电流85A,压力0.11MPa),锅炉直流给水泵(C泵)启动失败(控制电源失电),汽包水位从+20mm降至-250mm(低低跳炉值-300mm);3.脱硫系统GGH停转(转速0rpm),吸收塔搅拌器停运(浆液沉淀风险);4.主变冷却器全停(油温从65℃升至75℃,报警值80℃),启备变(3主变)未自投(6kV备用电源进线开关拒合);5.现场应急照明(LED)自动点亮,巡检人员反馈:3号机6kV配电室有焦糊味(6A段进线柜),柜门温度70℃(正常≤50℃)。原因分析:1.6kV系统短路:2机6kVA段进线柜(型号KYN28-12)电缆室因鼠患(发现死鼠1只)导致A、B相短路(故障电流25kA),弧光烧毁母线支持绝缘子(3片断裂);2.备自投失效:启备变(3主变)6kV备用电源进线开关(VS1-12)因二次回路接线松动(T6端子排接触电阻0.5Ω,标准≤0.1Ω),备自投装置(PCS-9653)未能发出合闸指令;3.直流系统异常:220V直流Ⅰ段母线因蓄电池组1电池漏液(电解液pH值9,标准6-7),电压从230V降至210V,导致锅炉直流给水泵控制模块失电(工作电压220V±10%);4.联锁逻辑缺陷:6kV母线失电后,汽轮机交流润滑油泵(A泵)未联动(原逻辑仅联动直流泵),导致润滑油压力短暂下降(0.08MPa),轴瓦温度升至85℃(报警值90℃)。处理步骤:1.应急电源启动(0-2分钟):-值长立即汇报调度,申请启动1机柴油发电机(容量2000kW),1分钟内带起保安段(380VPCA段),恢复DCS电源、交流润滑油泵(A泵);-手动启动锅炉直流给水泵(C泵)备用控制电源(切换至直流Ⅱ段,电压235V),给水泵转速升至3000rpm(最小流量转速),汽包水位回升至-150mm;2.故障隔离(2-10分钟):-巡检人员穿戴绝缘靴(25kV)、手套,检查6kVA段进线柜(柜门已变形),确认电缆室弧光烧损范围(长1.5m,宽0.8m),使用灭火器(SF6)扑灭残留明火;-拉开2机6kVA段所有出线开关(共12个),断开与6kVB段联络开关(4012),将故障段隔离;-测量启备变6kV备用电源进线开关二次回路电阻(T6端子排重新接线后电阻0.05Ω),手动合闸成功,6kVB段恢复供电(电压6.2kV);3.设备恢复(10分钟后):-锅炉侧:逐步启动电泵(B泵),给水量增至1200t/h(维持汽包水位-50mm),投入油枪(4支)稳定燃烧,主蒸汽压力从4MPa升至6MPa;-汽机侧:交流润滑油泵(A泵)运行正常(压力0.13MPa),轴瓦温度降至75℃,启动盘车装置(电流10A),检查大轴弯曲度0.04mm(正常);-电气侧:更换6kVA段母线支持绝缘子(3片),清理电缆室鼠患痕迹(封堵进线孔洞,加装驱鼠器),测试母线绝缘(5000V兆欧表,绝缘电阻1000MΩ);-脱硫侧:启动吸收塔搅拌器(3台),投入工艺水冲洗GGH(转速恢复至1.5rpm),控制浆液pH值5.8(正常5.5-6.2);4.全

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