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文档简介

某公司酸雾废气处理设计方案酸雾废气处理设计方案一、项目背景某电子元件制造企业位于华东沿海工业园区,主营精密蚀刻、阳极氧化及化学抛光工序。2023年第四季度在线监测数据显示,车间屋顶总排口硫酸雾瞬时浓度78mg·m⁻³,氯化氢瞬时浓度42mg·m⁻³,超出《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级限值(硫酸雾45mg·m⁻³、氯化氢30mg·m⁻³)的1.7倍与1.4倍。厂区周边200m范围内有居民小区,夜间投诉率同比上升38%。地方生态环境局下发《责令改正决定书》,要求90日内完成治理并提交第三方比对报告,否则按日计罚。企业因此启动“酸雾废气深度治理技改项目”,投资概算680万元,目标排放浓度≤10mg·m⁻³,同时回收20%以上废酸,降低运行成本15%。二、设计边界条件1.废气来源:三条蚀刻线(酸性蚀刻、碱性蚀刻、微蚀刻)、两条阳极氧化线、一条化学抛光线及一座200m³废酸储罐呼吸阀。2.排放工况:设计最大风量52000m³·h⁻¹,最小风量28000m³·h⁻¹,日运行22h,年运行330d。3.成分与波动:硫酸雾30–80mg·m⁻³、盐酸雾15–50mg·m⁻³、硝酸雾5–20mg·m⁻³、氢氟酸雾3–10mg·m⁻³,含少量硅氟酸;温度25–38℃,相对湿度85–98%,含微量铝离子、铜离子、有机光亮剂(<5mg·m⁻³)。4.场地限制:现有屋顶承重3kN·m⁻²,可用层高4.5m,东侧2m为10kV高压电缆,西侧1.5m为消防通道,不可新增占地。5.公用工程:厂区有0.6MPa饱和蒸汽、20℃循环冷却水(Δt=8℃)、DN65自来水、380V/220V电源、压缩空气0.7MPa、2%NaOH储罐10m³、30%石灰乳储罐5m³。6.气候:夏季极端高温38℃,冬季极端低温−5℃,主导风向ENE,基本风压0.45kN·m⁻²。三、工艺路线比选3.1吸收法(1)填料塔:单级逆流,空塔气速1.2m·s⁻¹,液气比2.5L·m⁻³,对硫酸雾去除率90–95%,但盐酸雾仅70%,需两级串联,系统阻力1800Pa,占地18m²,年运行费用42万元。(2)筛板塔:开孔率25%,板间距400mm,对盐酸雾去除率92%,但易堵,含铝污泥量大,清堵周期15d,人工强度大。(3)动力波:气速18m·s⁻¹,液气比1L·m⁻³,占地仅6m²,去除率95%,但电耗高37kW,循环泵耐酸等级需合金20,投资高110万元。3.2吸附法(1)固定床活性炭:对硝酸雾吸附容量0.12g·g⁻¹,但硫酸雾极性大,吸附效率<40%,且产生易燃废炭2.3t·a⁻¹,需作为危废管理。(2)树脂吸附:特种N-甲基吡啶树脂对盐酸雾动态吸附容量0.25g·mL⁻¹,再生用4%NaOH,但树脂单价9.8万元·m⁻³,一次性投资260万元,经济性差。3.3湿式静电(WESP)对0.1–1μm酸雾去除率98–99%,系统阻力400Pa,占地12m²,但需前置降温≤45℃,电极需Ti合金,投资320万元,运行电耗28kW,冲洗废水量1.2m³·h⁻¹。3.4多级组合“一级动力波急冷+二级填料吸收+三级湿式静电+四级碱洗除雾”组合,去除率可达99.5%,排放浓度≤5mg·m⁻³,但投资580万元,占地45m²,超出屋顶承重。综合比选:采用“一级动力波预吸收+二级湍球塔深度吸收+三级除雾+四级碱洗+五级湿式静电”过于复杂,最终确定“一级动力波+两级填料吸收+湿式静电”为最优,即“动力波—双塔—WESP”路线,兼顾效率、占地、投资与运行费。四、详细工艺设计4.1收集系统(1)蚀刻线密封:原设备为半封闭罩,罩口风速仅0.3m·s⁻¹,改为双层垂帘+顶部条缝,罩口风速0.8m·s⁻¹,罩内负压−120Pa,收集效率由75%提升至95%。(2)阳极氧化线:槽边增设移动式侧吸+端吸组合,侧吸风口尺寸200mm×2500mm,端吸Ø250mm,设计风速8m·s⁻¹,单条线风量4500m³·h⁻¹。(3)储罐呼吸:原呼吸阀直接排空,改为DN100管道接入总管,设置0.02MPa水封罐,防止倒吸。(4)防火防爆:所有PVC/FRP管道外壁加5mm铝箔阻燃层,每隔6m设防火隔断,穿越楼板处填防火泥,屋顶总管设8只爆破片,爆破压力5kPa。4.2动力波预吸收塔塔体Ø2200mm,高6500mm,FRP材质,内衬3mmC-276合金防氟腐蚀。进气段设6只双流体喷嘴,液滴索太尔平均粒径80μm,液气比1.1L·m⁻³,循环液为5%稀硫酸,pH1.5,温度35℃。塔顶设200mm折流除雾,出口酸雾浓度由78mg·m⁻³降至25mg·m⁻³,去除率68%,系统阻力600Pa。循环泵流量60m³·h⁻¹,扬程28m,电机11kW,过流件2205双相钢。4.3一级填料吸收塔塔体Ø2800mm,高7200mm,FRP缠绕,填料层2段,每段1.5m,选用50mm海尔环,比表面积110m²·m⁻³,空隙率93%。上层喷淋3%NaOH,下层喷淋2%NaOH+0.1%次氯酸钠(氧化硝酸雾),液气比2.2L·m⁻³,空塔气速1.0m·s⁻¹,pH8.5–9.0,温度32℃。出口酸雾浓度6mg·m⁻³,去除率76%,系统阻力900Pa。循环泵75m³·h⁻¹,扬程32m,电机15kW。4.4二级填料吸收塔结构与一级塔相同,仅取消次氯酸钠,NaOH浓度1%,作为保险段,出口酸雾浓度2mg·m⁻³,系统阻力850Pa。4.5湿式静电除雾器型式:立式蜂窝型,收尘极136根正六边形管,对边距250mm,管长4000mm,材质2205双相钢;放电极Ti合金针刺线,线距150mm。设计气速1.1m·s⁻¹,停留时间3.6s,电场强度55kV,电流密度0.35mA·m⁻²。入口2mg·m⁻³,出口≤5mg·m⁻³,实测3.2mg·m⁻³,去除率98%。冲洗周期60min,每次30s,耗水0.8m³·次⁻¹,冲洗废水返回一级塔循环。高压电源60kV/120mA,功率4.5kW,设火花率闭环控制,火花率≤10次·min⁻¹。4.6除雾及烟囱WESP后设200mm折流板+丝网除雾,出口液滴含量≤20mg·m⁻³。烟囱Ø1600mm,高25m,FRP缠绕,壁厚12mm,内衬2mm阻燃型C-veil,顶部设采样平台及90°避雷针,采样孔6个,符合HJ/T397要求。4.7吸收液循环与再生一级动力波循环液硫酸浓度5–8%,每日排放1.5m³至废酸罐,由供应商槽车拉回再生,回收20%工业硫酸0.9m³·d⁻¹,年节省原料费18万元。两级碱洗塔循环液盐度达8%时,部分排入中和池,加30%石灰乳至pH11,压滤后污泥含水率60%,量0.7t·d⁻¹,委托危废资质单位焚烧,年费用14万元。4.8自控系统采用西门子S7-1500PLC,I/O点384,设本地防爆柜6台,触摸屏12寸,WinCC上位机。关键控制回路:(1)pH闭环:碱洗塔pH探头(HamiltonEasyFermPlus)4–20mA信号,PID调节NaOH加药泵频率,设定8.5,波动±0.1。(2)液位联锁:循环罐液位低于30%停泵,高于90%关补水阀。(3)高压电源:火花率>20次·min⁻¹自动降压5kV,>30次停机。(4)温度:动力波出口温度>45℃开启应急喷淋,<20℃关蒸汽加热。(5)风量变频:总管负压−1500Pa,变频风机45kW,频率25–50Hz,夜间低负荷自动降频30%,节电22%。4.9设备清单(核心)动力波塔Ø2200×6500mm1台一级填料塔Ø2800×7200mm1台二级填料塔Ø2800×7200mm1台WESP136管1套循环泵60m³·h⁻¹11kW2台(一用一备)循环泵75m³·h⁻¹15kW4台高压电源60kV/120mA1套变频风机52000m³·h⁻¹45kW1台NaOH加药泵200L·h⁻¹0.37kW2台石灰乳计量泵500L·h⁻¹0.55kW2台pH探头4套防爆电动阀DN65–DN25018只FRP烟囱Ø1600×25000mm1座五、管道与材料收集支管PVC/FRP复合管Ø200–Ø400mm,设计风速14m·s⁻¹,壁厚5mm,法兰为活套法兰,垫片EPDM耐酸。室外总管FRP加UV抗老化层,保温30mm橡塑,外缠0.5mm铝皮。所有管道坡度≥3‰,设20组冲洗口,低点排液阀DN50。六、电气与仪表总装机功率118kW,运行功率85kW,年耗电61×10⁴kWh。电缆采用ZR-YJV22-0.6/1kV,桥架200×100mm,设防火隔板。照明采用LED防爆灯50W,照度100lx。仪表电缆屏蔽层单端接地,PLC系统设UPS10kVA,后备30min。七、土建与结构屋顶新增区域12m×8m,经结构复核,原屋面梁为200×500mm现浇混凝土,配筋4Φ16,承载富余1.8kN·m⁻²,不满足3kN·m⁻²要求。采用10槽钢@1200mm布置次梁,上铺6mm花纹钢板,形成独立钢平台,荷载传至框架柱,经PKPM计算最大挠度4.2mm,满足L/250。塔基础高300mm混凝土条形基础,埋植M24化学锚栓,抗拔力45kN。八、给排水新鲜水用量2.1m³·h⁻¹,由厂区自来水管网引DN65镀锌管,设倒流防止器。冲洗废水、化验废水经新建5m³中和池,加碱调节pH7–8,经园区污水管网排入集中处理厂。雨水与污水分流,屋顶设DN100雨水斗4只,排入原有雨水立管。九、消防与通风设备区设4kg手提式干粉灭火器8具,消防栓1套,水带25m。电控室设七氟丙烷气体灭火系统40L,喷放时间8s。屋顶风机房设边墙排风机3000m³·h⁻¹,换气次数12次·h⁻¹,排除电气散热。十、劳动安全(1)防毒:所有密闭罩设负压,巡检位风速0.5m·s⁻¹,配发3M6800全面罩+6006滤毒盒。(2)防腐蚀:平台栏杆、爬梯均热浸锌,扶手设挡脚板。(3)防触电:高压区设1.8m钢丝网围栏,悬挂“高压危险”警示,设门机联锁。(4)防高空坠落:屋顶设1.2m不锈钢生命线,配双挂点安全带。十一、运行数据与测试系统于2024年3月2日通烟,3月5日完成72h性能考核,第三方检测报告编号HJ20240308,数据如下:硫酸雾进口76mg·m⁻³,出口3.1mg·m⁻³,去除率95.9%;盐酸雾进口38mg·m⁻³,出口2.4mg·m⁻³,去除率93.7%;硝酸雾进口12mg·m⁻³,出口0.8mg·m⁻³,去除率93.3%;氟化物进口6mg·m⁻³,出口0.5mg·m⁻³,去除率91.7%;颗粒物(PM)出口4.2mg·m⁻³;烟气黑度<1级;系统阻力1950Pa;漏风率2.1%;噪声58dB(A)(厂界)。所有指标优于设计值,满足《大气污染物综合排放标准》及地方标准DB32/4041—2021要求。十二、运行成本分析(1)电费:85kW×22h×330d×0.75元·kWh⁻¹=46.3万元·a⁻¹;(2)NaOH30%:年耗28t,单价1000元·t⁻¹,计2.8万元;(3)石灰乳:年耗12t,单价600元·t⁻¹,计0.72万元;(4)新鲜水:2.1m³·h⁻¹×22h×330d×4.2元·m⁻³=0.64万元;(5)压缩空气:0.8Nm³·min⁻¹×60min×22h×330d×0.12元·Nm⁻³=4.2万元;(6)维修费:设备费5%,计6.8万元;(7)人工:新增2人,工资8万元·a⁻¹,计16万元;(8)危废处置:污泥0.7t·d⁻¹×330d×600元·t⁻¹=13.9万元;合计年运行费用91.4万元。回收20%硫酸297t·a⁻¹,按300元·t⁻¹抵扣,收益8.9万元;原罚款风险120万元·a⁻¹,避免后净收益120−91.4+8.9=37.5万元·a⁻¹,投资回收期680/37.5=18.1个月。十三、故障案例与对策(1)2024年3月18日,WESP冲洗电磁阀卡涩,极板结垢,二次电流降至40mA,出口浓度升至9mg·m⁻³。现场切换备用阀,人工高压水枪冲洗20min,电流恢复110mA。后续将冲洗周期由60min缩短至45min,并加装40目Y型过滤器,运行稳定。(2)4月2日,一级碱洗塔pH探头玻璃电极被氟硅酸腐蚀,读数漂移,导致NaOH过量,循环液结晶堵塞喷嘴。更换为HF专用锑电极,并增设温度补偿,问题消除。(3)4月15日,屋顶风机轴承温度78℃,判断润滑脂失效,停机更换高温润滑脂,加装在线温度测点,设定报警70℃、停机80℃,避免烧毁。十四、优化方向(1)将动力波循环液硫酸浓度在线密度计信号接入PLC,当密度≥1.08g·cm⁻³自动排液至废酸罐,降低人工化验频次。(2)WESP冲洗水采用RO浓水替代自来水,减少新鲜水0.3m³·h⁻¹,年省水费0.9万元。(3)在两级碱洗塔之间增加1m空塔段,设两层90°交错折板,可进一步降低碱液夹带30%,减少NaOH消耗0.8t·a⁻¹。(4)利用夜间谷电,启动备用循环泵,将碱洗塔液气比提高20%,白天切回,可进一

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