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文档简介

2025年电厂运行考试题及答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.某超超临界机组主蒸汽参数为28MPa、620℃,再热蒸汽参数为6.2MPa、620℃,其对应的汽轮机类型应为()。A.亚临界一次中间再热汽轮机B.超临界二次中间再热汽轮机C.超超临界一次中间再热汽轮机D.超超临界二次中间再热汽轮机答案:C2.锅炉启动过程中,为防止水冷壁管超温,应严格控制()。A.炉膛出口烟温B.主蒸汽压力上升速率C.汽水分离器出口温度D.燃烧器摆角高度答案:C3.汽轮机冲转时,若转速无法维持稳定,首先应检查()。A.主汽门开度B.调速系统油压C.轴封供汽压力D.凝汽器真空答案:B4.关于SCR脱硝系统运行,下列说法正确的是()。A.催化剂层差压升高时应立即降低喷氨量B.入口烟温低于300℃时需投入旁路C.喷氨格栅堵塞会导致出口NOx分布不均D.氨逃逸率控制在5ppm以上不影响空预器答案:C5.厂用电系统发生单相接地时,允许运行时间最长为()。A.0.5小时B.2小时C.4小时D.8小时答案:B6.循环水泵运行中,若出口压力突然下降、电流降低,最可能的原因是()。A.泵入口滤网堵塞B.凝汽器钛管泄漏C.水泵汽化D.出口门误关答案:C7.锅炉MFT动作后,必须立即执行的操作是()。A.开启过热器疏水门B.停止所有给粉机C.关闭燃油速断阀D.投入空预器连续吹灰答案:C8.汽轮机轴瓦乌金温度正常上限值一般为()。A.80℃B.90℃C.100℃D.110℃答案:B9.关于凝结水精处理系统,下列说法错误的是()。A.混床失效后需先反洗分层B.高速混床入口水温应≤50℃C.前置过滤器压差≥0.3MPa时需切换D.树脂捕捉器用于拦截漏入凝结水的树脂答案:A(正确步骤应为:失效后先反洗,再空气擦洗,最后分层)10.燃煤电厂超低排放要求中,烟尘排放浓度应≤()。A.5mg/Nm³B.10mg/Nm³C.20mg/Nm³D.30mg/Nm³答案:A11.汽包锅炉正常运行时,汽包水位控制范围应为()。A.±50mmB.±100mmC.±150mmD.±200mm答案:A12.发电机氢气纯度低于()时需进行排污补氢。A.95%B.96%C.97%D.98%答案:D13.锅炉吹灰时,应优先选择()。A.低负荷阶段B.高负荷阶段C.燃烧不稳定阶段D.汽水品质超标阶段答案:B(高负荷时烟气流速快,吹灰效果更好)14.汽轮机真空严密性试验时,应保持()。A.负荷稳定B.轴封供汽压力波动C.循环水泵切换D.凝结水泵变频调节答案:A15.智慧电厂建设中,下列不属于智能巡检系统功能的是()。A.设备振动在线监测B.红外热成像自动分析C.运行参数自动抄表D.化学药品人工配置答案:D二、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)1.汽轮机冷态启动时,冲转参数应选择低参数、大流量。()答案:√2.锅炉过量空气系数过小会导致排烟热损失增加。()答案:×(过量空气系数过小会导致不完全燃烧热损失增加,排烟热损失减小)3.凝汽器真空下降时,汽轮机轴向推力会减小。()答案:×(真空下降导致排汽温度升高、汽轮机膨胀受阻,轴向推力可能增大)4.给水泵汽轮机断油时,应立即破坏真空紧急停机。()答案:×(断油会导致轴承烧损,需立即打闸停机,但无需破坏真空)5.脱硫系统停运时,需先停吸收塔循环泵,再停氧化风机。()答案:√6.发电机定子冷却水导电率升高时,应开大补水门降低电导率。()答案:√7.锅炉启动过程中,控制升温速率的主要目的是防止汽包上下壁温差过大。()答案:√8.汽轮机轴封供汽压力过高会导致润滑油进水。()答案:√9.循环水系统加氯的主要目的是防止凝汽器钛管结垢。()答案:×(加氯主要是杀菌灭藻,防止微生物附着)10.智慧电厂的数字孪生技术可实现设备运行状态的实时仿真与预测。()答案:√三、简答题(每题5分,共30分)1.简述锅炉汽包水位过高的危害。答案:汽包水位过高会导致蒸汽带水,使过热器管壁结垢、超温爆管;蒸汽品质恶化,汽轮机通流部分积盐,效率下降;严重满水时,蒸汽携带大量炉水进入汽轮机,可能引发水冲击,损坏叶片和推力轴承。2.厂用电中断时,应如何处理?答案:(1)立即确认厂用电源切换情况,若未自动切换,手动抢合备用电源;(2)启动直流润滑油泵、顶轴油泵,维持汽轮机轴承润滑;(3)锅炉MFT动作,关闭所有燃料阀,保持汽包水位(若有直流油泵可启动给水泵供水);(4)停运所有非必要辅机,防止电源恢复后过载;(5)检查保安段电源,确保DCS、仪表等关键设备供电;(6)电源恢复后,按顺序启动辅机,逐步恢复机组运行。3.汽轮机启动过程中,如何控制胀差?答案:(1)合理选择冲转参数,冷态启动采用低压微过热蒸汽,热态启动采用与金属温度匹配的参数;(2)控制升速率和暖机时间,低速暖机充分预热转子,中速暖机避免临界转速振动;(3)调整轴封供汽温度,冷态启动用低温汽源,热态启动用高温汽源,减少转子与汽缸的温差;(4)维持凝汽器真空稳定,真空过低会使进汽量增大,转子加热加快,胀差增大;(5)加强汽缸疏水,防止冷汽冷水进入汽缸,导致汽缸收缩。4.简述SCR脱硝系统喷氨量的调整原则。答案:(1)根据入口NOx浓度、烟气量和脱硝效率设定喷氨量,保证出口NOx≤50mg/Nm³(超低排放要求);(2)通过出口氨逃逸在线监测,控制氨逃逸率≤2.5ppm,避免空预器堵塞;(3)低负荷时,若入口烟温低于催化剂活性温度(300℃),应退出喷氨并投入旁路,防止催化剂失活;(4)调整喷氨格栅各支管流量,确保氨与烟气混合均匀,避免局部过量或不足;(5)定期校准NOx和氨逃逸仪表,保证测量准确性。5.发电机氢气系统运行中需重点监视哪些参数?答案:(1)氢气压力:维持在额定值(一般0.3-0.4MPa),压力过低影响冷却效果,过高可能泄漏;(2)氢气纯度:≥98%,纯度下降会增加通风损耗,需及时排污补氢;(3)氢气湿度:露点温度≤-25℃(常压下),防止绝缘受潮;(4)氢气温度:冷氢温度40±2℃,热氢温度≤80℃,超出范围需调整氢冷器冷却水流量;(5)氢气泄漏量:每日泄漏量≤10m³,异常泄漏需检查密封瓦、管道法兰等部位。6.循环水泵跳闸后,如何处理?答案:(1)立即检查备用泵是否联动,若未联动手动启动;(2)确认跳闸泵出口门是否关闭,防止倒转;(3)监视凝汽器真空变化,若真空快速下降,按真空低跳闸条件执行;(4)若两台循环水泵均跳闸,立即破坏真空紧急停机,关闭所有疏水门,防止汽轮机进冷汽;(5)检查跳闸泵原因(电气故障、机械卡涩等),消除故障后恢复备用;(6)恢复期间控制机组负荷,避免真空过低导致设备损坏。四、计算题(每题8分,共16分)1.某300MW机组锅炉额定蒸发量为1025t/h,设计煤耗为290g/(kW·h),实际运行中发电功率为280MW,耗煤量为85t/h,计算实际煤耗及煤耗偏差(保留两位小数)。答案:实际煤耗=(耗煤量×10⁶)/(发电功率×3600)=(85×10⁶)/(280×10³×3600)=85000000/(1008000000)≈0.08432t/(kW·h)=84.32g/(kW·h)?(此处计算错误,正确公式应为:煤耗(g/(kW·h))=(耗煤量kg/h)/(发电功率kW)×1000)正确计算:耗煤量=85t/h=85000kg/h,发电功率=280MW=280000kW实际煤耗=85000/280000×1000≈303.57g/(kW·h)设计煤耗=290g/(kW·h),偏差=303.57-290=13.57g/(kW·h)(偏高)2.某凝汽器循环水入口温度20℃,出口温度30℃,排汽温度35℃,计算循环水温升和凝汽器端差。答案:循环水温升=出口温度-入口温度=30-20=10℃凝汽器端差=排汽温度-循环水出口温度=35-30=5℃五、案例分析题(每题12分,共24分)案例1:某600MW超临界机组运行中,锅炉突然发出“全炉膛灭火”信号,MFT动作。DCS显示:炉膛负压-2500Pa(正常值-100~+50Pa),火焰电视无火检信号,给煤机、磨煤机全停,燃油速断阀关闭。问题:(1)分析MFT动作的可能原因;(2)简述应采取的处理步骤;(3)恢复过程中需注意哪些关键点?答案:(1)可能原因:①煤质突变(如挥发分过低、水分过高)导致燃烧恶化;②磨煤机断煤或给煤机故障,燃料供应中断;③炉膛漏风过大(如引风机挡板误开),负压突降灭火;④火检探头故障或信号误报(需排除);⑤一次风速过高,煤粉未着火即被带走。(2)处理步骤:①确认MFT动作后,检查所有燃料切断(给煤机、磨煤机、燃油阀关闭),关闭减温水电动门,防止过热器超温;②维持炉膛通风(保持30%~40%额定风量)5分钟,排除可燃气体;③检查火检、炉膛压力等仪表是否正常,确认灭火真实发生;④调整送引风机出力,稳定炉膛负压在-50~+30Pa;⑤启动空气预热器连续吹灰,防止受热面积灰;⑥通知化学加强汽水品质监督,防止杂质进入汽轮机;⑦查明灭火原因并消除(如清理给煤机断煤点、调整一次风速);⑧具备条件后,按启动程序重新点火(先投油枪,再逐台启动磨煤机)。(3)恢复关键点:①点火前严格进行炉膛吹扫,防止爆燃;②控制升温升压速率(超临界锅炉一般≤1.5℃/min、0.3MPa/min),避免受热面热应力过大;③监视汽包(或汽水分离器)水位,防止满水或缺水;④投入燃料后,密切观察火焰稳定性,及时调整配风(过量空气系数保持1.1~1.2);⑤注意汽轮机金属温度变化,避免差胀超限;⑥并网后逐步增加负荷,同时调整脱硝、脱硫系统投入,确保环保参数达标。案例2:某汽轮机运行中,3轴瓦温度突然从85℃升至105℃(报警值90℃,停机值110℃),同时瓦振从0.03mm升至0.08mm(报警值0.07mm)。润滑油压0.18MPa(正常0.15~0.25MPa),油温45℃(正常40~48℃)。问题:(1)分析轴瓦温度突升的可能原因;(2)应采取哪些应急措施;(3)停机后需进行哪些检查?答案:(1)可能原因:①轴瓦乌金脱胎或磨损,油膜破坏;②润滑油中带水或杂质,润滑效果下降;③轴瓦进油节流孔堵塞,油量减少;④轴颈与轴瓦间隙过小,摩擦生热;⑤汽轮机转子中心偏移(如基础沉降、联轴器螺栓松动),导致局部受力增大;⑥轴承箱漏油,润滑油量不足(但本例油压正常,可能性较低)。(2)应急措施:①立即汇报值长,降低机组负荷,减少转子轴向推力;②加强轴瓦温度、振动监视,每5分钟记录一次;③检查润滑油滤网压差(若≥0.1MPa,切换备用滤网);④化验润滑油油质(水分、颗粒度),若不合格启动滤油机;⑤调整冷油器冷却水门,维持油温42~45℃(油温过低油黏度大,过高油膜薄);⑥若温度

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