污水处理站调节池清淤方案_第1页
污水处理站调节池清淤方案_第2页
污水处理站调节池清淤方案_第3页
污水处理站调节池清淤方案_第4页
污水处理站调节池清淤方案_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

污水处理站调节池清淤方案一、项目背景与清淤必要性调节池是污水处理站前端最重要的水量、水质缓冲单元,其有效容积直接决定后续生化系统能否在稳定负荷下运行。本厂调节池为地下式钢筋混凝土结构,平面尺寸42m×18m,有效水深4.5m,总有效容积3400m³,服务人口当量8.3万。自2016年投运以来,仅进行过两次人工清掏,最深淤积厚度已达1.8m,占有效容积的38%,池内实测污泥平均含水率92%,有机分63%,夏季水温28℃,表面已出现黑色浮渣壳,伴随明显硫化氢气味。在线液位计频繁出现“假低”报警,提升泵每运行35min即出现电流尖峰,现场实测池底沉积物干基热值12.4MJ/kg,存在自燃风险。根据《城镇污水处理厂运行维护及其安全技术规程》(CJJ60-2018)第4.2.7条,调节池淤积超过有效水深15%时应立即清淤,因此本次清淤已属强制性维护。二、淤泥性状与污染物分布1.垂向分布:上层0-0.4m为棕黑色浮渣层,含水率87%,油脂21g/kgDS;中层0.4-1.1m为流态淤泥,含水率94%,COD为112g/kgDS;下层1.1-1.8m为沉积态泥沙,含水率82%,重金属总铬458mg/kgDS,铅312mg/kgDS,超出GB5085.3-2007浸出毒性限值1.4倍。2.水平分布:靠近进水端8m范围内淤积最厚,呈“楔形”堆积;靠近提升泵坑侧因流速高,仅0.3m厚,但含大量纤维缠绕物。3.产气潜能:实验室35℃厌氧产甲烷潜力(BMP)测试21d,产气量142mLCH₄/gVS,表明淤泥具有高内源消耗特性,若不清淤,夏季高温存在甲烷爆炸风险。三、清淤目标与指标1.容积恢复:清淤后有效容积≥3200m³,恢复率≥94%。2.水质改善:清淤后7d内进水COD波动系数(Cv)由0.42降至0.18以下。3.臭气削减:硫化氢小时平均浓度由18ppm降至2ppm以下。4.安全指标:清淤期间可燃气体浓度<10%LEL,无人员中毒事件。5.工期:单池停水作业≤14d,双池交替运行,全厂不停产。四、清淤技术比选1.干式人工清掏:需停水、排空、通风、下池,劳动强度大,H₂S风险高,工期22d,否决。2.水力抽吸船:需维持2.5m水位,对纤维缠绕物无效,泵头易堵,且本池平面尺寸小,回转半径不足,否决。3.两栖挖机:可带水作业,但池顶仅1.2m宽走道板,挖机自重18t,超载,否决。4.负压湿式清淤机器人:履带式,重量2.8t,防爆电机22kW,抽吸浓度25-35%,粒径≤60mm,自带30m柔性排泥管,可远程遥控,选定。五、施工组织设计1.施工时段:选择3月-4月,日均气温12-20℃,进水BOD₅/COD约0.42,生物毒性低,且为厂内淡季,外排管网余量1200m³/d,可接纳事故水。2.池体切换:调节池分A、B两格,单格容积1700m³。先清A格,B格独立运行,通过超越管将30%流量导入事故池,确保B格水力停留时间8.5h,满足冲击负荷要求。3.临时设施:(1)在池顶安装2台7.5kW射流风机,风量1200m³/h,保持池上作业区-5Pa负压,废气经25m高排气筒排放;(2)设置2套便携式H₂S、CH₄在线报警仪,报警值7ppm、10%LEL;(3)在池顶铺设16mm钢板作为机器人行走平台,荷载5t/m²;(4)在厂区东侧空地布设40m²加药脱水棚,地面做HDPE防渗膜+200mm混凝土硬化,四周设0.3m围堰。六、清淤工艺流程1.降水位:关闭A格进水闸门,启动潜水泵将水位降至1.0m,保留底层1.0m作为机器人浮力介质,同时减少臭气扩散。2.机器人就位:用5t电动葫芦将机器人吊入池内,通过池顶预埋吊环固定脐带电缆,电缆长度50m,防爆等级ExdIIBT4。3.抽吸作业:(1)机器人前端铰刀转速30rpm,切割纤维同时形成0.4m/s局部流化区;(2)污泥经150mm耐磨软管进入30m³/h防爆隔膜泵,泵出口浓度28%,扬程28m;(3)排泥管沿池顶架空至脱水棚,全程120m,每20m设快速接头,泄漏量<0.1%。4.分级脱水:(1)一级:管道混合器投加3‰阳离子PAM(分子量1200万,离子度45%),进入2m带宽机,处理量25m³/h,出泥含水率78%;(2)二级:螺旋挤压机进一步脱水至65%,单台处理量8tDS/d,电耗18kWh/tDS;(3)滤液COD3200mg/L,经DN200钢管重力回流至提升泵前池,不增加额外提升能耗。5.泥饼处置:脱水泥饼pH7.1,重金属浸出浓度低于GB16889-2008入场限值,直接送生活垃圾焚烧厂协同焚烧,热值10.8MJ/kg,可替代燃煤0.18t/tDS,实现碳减排0.35tCO₂e/tDS。6.池壁冲洗:机器人完成抽吸后,切换0.8MPa高压水枪,对池壁、池角进行360°冲洗,冲洗水120m³,回流至脱水系统,不新增废水。7.验收测量:采用声呐扫描+人工钢钎复测,网格2m×2m,高程误差±2cm,确保残留淤泥厚度≤5cm。七、关键设备与参数1.防爆清淤机器人:型号QY-200EX,功率22kW,抽吸量200m³/h(清水),扬程25m,履带接地比压12kPa,水下最大作业深度8m,自带照明2×50WLED,防护等级IP68。2.防爆隔膜泵:型号DBY-30P,流量30m³/h,扬程30m,允许通过最大粒径10mm,膜片材质PTFE,防爆等级ExdIIBT4。3.带式脱水机:型号DYQ2000,带宽2m,张紧气压0.3MPa,PAM耗量3kg/tDS,冲洗水12m³/h,回收率≥98%。4.螺旋挤压机:型号LSX-350,螺旋直径350mm,转速12rpm,电机功率7.5kW,出泥口锥角12°,防粘涂层PTFE+陶瓷复合。5.在线监测:H₂S探头HoneywellSensepointXCD,量程0-50ppm,响应时间T90<30s;CH₄探头DrägerPIR7000,量程0-100%LEL,线性误差<±2%。八、进度计划第1d:停水、降水位、搭设平台、接电、接气管、设备调试;第2-3d:机器人抽吸上层浮渣,日均清淤量260m³(湿泥);第4-6d:中层流态淤泥,日均320m³;第7-9d:下层沉积泥沙,日均280m³;第10d:池壁冲洗、声呐扫描、复测、修补局部剥落混凝土;第11d:拆除平台、回收设备、整理场地;第12d:A格进水、水质调试、在线仪表比对;第13-14d:数据稳定、内部验收、移交运行班组。九、人员配置项目经理1人(注册一级建造师·市政),安全经理1人(注册安全工程师),机械工程师1人,电气工程师1人,化验员2人,机器人操作手2人,脱水机操作手2人,普工6人,共计16人,四班两运转,每班8h,夜间不作业。十、安全与环保措施1.有限空间作业票:提前24h办理,气体检测合格(O₂>19.5%,H₂S<7ppm,CH₄<3%LEL)方可下池。2.应急装备:正压式呼吸器4套,三脚架+绞盘2套,担架1副,应急医药箱1套,防爆对讲机8台。3.消防:脱水棚配8kg干粉灭火器4具,50kg推车式1具,消防沙2m³,严禁明火,动火作业升级审批。4.噪声:带式机加隔音罩,昼间≤65dB(A),夜间不作业。5.臭气:池顶风机出口接生物滤塔,空床停留15s,H₂S去除率≥95%,厂界浓度≤0.06mg/m³,满足GB14554-93二级标准。6.污泥运输:泥饼采用20t自卸车,厢体PTFE涂层,防渗防遗撒,出厂前人工清扫,洗车水回流至厂内污水管。十一、水质保障与应急1.水质波动:B格独立运行时,进水COD由420mg/L升至580mg/L,通过在提升泵后投加20mg/L次氯酸钠抑制丝状菌膨胀,同时增大回流比至120%,SVI稳定在110mL/g。2.事故池联动:若B格液位>4.2m,自动开启事故池进水阀,事故池容积2000m³,可截留16h峰值流量,确保不溢流。3.断电:现场备100kW柴油发电机,自动切换时间<15s,保证风机、监测仪、照明不断电。4.暴雨:关注3h内降雨预报,若>30mm,立即暂停清淤,机器人吊出,加盖池顶防雨布,防止水量激增。十二、成本测算1.设备租赁:机器人1.8万元/d×10d=18万元;带式脱水机0.6万元/d×10d=6万元;发电机、风机、滤塔等3万元;合计27万元。2.人工:16人×14d×350元/人·d=7.84万元。3.药剂:PAM0.9t×1.6万元/t=1.44万元;次氯酸钠0.5t×0.12万元/t=0.06万元;合计1.5万元。4.水电:电耗1.8万kWh×0.75元/kWh=1.35万元;水耗200m³×5元/m³=0.1万元;合计1.45万元。5.运输:泥饼650t×40元/t=2.6万元。6.总计:27+7.84+1.5+1.45+2.6=40.39万元,折合每立方米清淤成本118.8元,低于行业平均145元/m³。十三、质量验收1.目视:池底无黑色淤积,露出原混凝土本色,无块状浮渣。2.声呐:随机抽检30点,高程偏差≤5cm,合格率100%。3.检测:清淤后7d内进水COD波动系数0.16,硫化氢厂界浓度0.04mg/m³,均优于目标。4.资料:机器人运行记录、泥饼转运联单、监测日报、影像资料齐全,由监理、运行、施工三方签字确认。十四、运行维护建议1.建立“淤积厚度-进水SS”关联模型,当进水SS>280mg/L持续5d,触发预警,启动机器人局部抽吸,避免再次大规模停池。2.每季度用声呐快速扫描一次,生成三维淤积图,数据接入SCADA,实现可视化。3.浮渣区增设1台1.5kW小型撇渣器,每日运行2h,可减少30%浮渣量,延长下次清淤周期至4年。4.在调节池前端增设6mm细格栅,减少纤维进入,降低机器人铰刀缠绕概率,减少故障停机50%。十五、风险评估与对策1.机器人故障:现场备1套液压马达、1套铰刀轴封,维修时间≤4h。2.脱水机滤带撕裂:库存滤带2条,更换时间1.5h。

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论