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2025年监理工程师《案例分析(交通)》练习题及答案【案例一】背景资料某省重点高速公路改扩建项目,路线全长68.4km,双向八车道,设计速度120km/h。第3标段起讫桩号K32+000~K45+600,主要工程量为:路基挖方265万m³、填方318万m³、特大桥1座(主跨135m连续刚构)、隧道1座(分离式双洞,左洞长2180m,右洞长2195m)、路面4层沥青混凝土共92万㎡、交安及机电工程1项。合同工期1080日历天,签约合同价28.6亿元。事件1:2024年11月,监理在K38+220~K38+460段发现路基填筑层厚度普遍达45cm,局部达52cm,且填料中夹杂10%淤泥质土。施工单位解释“夜间照明不足,未能看清填料”。事件2:2025年2月,特大桥12主墩承台混凝土(C35)浇筑完成第3天,监理工程师巡查发现承台顶面出现0.3mm~0.5mm网状裂缝,间距10cm~20cm,呈不规则分布。事件3:2025年4月,隧道右洞掌子面掘进至K37+848,设计围岩级别Ⅳ级,实际揭露为Ⅴ级强风化炭质页岩,岩体破碎,地下水呈线状渗出。施工单位拟将原设计的台阶法改为CD法,并将系统锚杆由L=3.0m@1.2×1.2m调整为L=4.0m@1.0×1.0m,喷射混凝土厚度由20cm增至28cm。事件4:2025年5月,路面AC20C下面层试验段铺筑完成,监理抽检芯样厚度,设计8cm,实测值7.1cm、7.3cm、7.2cm、7.0cm、7.4cm,平均7.2cm,标准差0.15cm。事件5:2025年6月,交安工程波形梁护栏立柱打入施工,监理发现部分立柱打入后垂直度偏差达5mm/m,超出规范≤4mm/m要求。施工单位提出“立柱底部遇孤石,无法调整”。问题1.针对事件1,监理工程师应如何下发指令?指令中应包含哪些关键要素?2.事件2中,承台裂缝最可能的成因是什么?监理应如何组织后续处理?3.事件3中,施工单位提出的变更是否属于重大设计变更?监理审批流程应如何执行?4.事件4中,试验段厚度合格率是多少?监理应如何判断该试验段是否接收?5.事件5中,监理如何验证“孤石”理由的真实性?若属实,应如何协调后续施工?答案与解析1.指令关键要素:(1)停工范围:K38+220~K38+460段填筑作业立即暂停;(2)原因描述:违反JTG/TF202015《公路路基施工技术规范》第6.2.3条“分层最大松铺厚度不得大于30cm”及6.1.4条“填料不得含有淤泥、有机质”;(3)整改要求:①已填45cm~52cm层全部翻挖至下一层顶面;②淤泥质土清运出场;③重新分层填筑,松铺厚度≤30cm,压实度≥96%;④整改完成经监理验收合格后方可复工;(4)时限:48小时内提交整改方案,7日内完成整改;(5)违约处理:依据合同专用条款第22.1条,按不合格工程价款的2%计取违约金。解析:监理指令必须“定位、定性、定量、定时、定人”,并引用规范条款,为后续索赔、处罚提供依据。2.裂缝成因与处理:(1)成因:早期温度—收缩叠加。C35承台单次浇筑方量1680m³,属大体积混凝土,未设置冷却水管,入模温度28℃,3天后表面温度22℃,里表温差>20℃,导致表面拉应力超过早期抗拉强度。(2)监理处理流程:①立即要求施工单位对裂缝进行标识、量测并拍照记录;②委托具备公路工程试验检测甲级资质的单位进行超声平测+取芯验证,判定裂缝深度;③若裂缝深度≤钢筋保护层(7cm),采用低压注环氧树脂封闭;若>7cm,须凿V型槽,压力注浆后粘贴碳纤维布2层;④承台继续养护,埋设测温元件,里表温差控制在≤15℃;⑤提交专项修补方案,经设计、监理、业主三方评审后实施;⑥修补完成后进行承载力复核,满足设计要求方可进入墩身施工。解析:大体积混凝土裂缝属多因素耦合,监理应区分“表面裂缝”与“贯穿裂缝”,避免过度处理或留下隐患。3.变更性质与审批:(1)依据《公路工程设计变更管理办法》(交通运输部令2023年第4号)第9条,围岩级别调整导致支护参数变化,且增加费用>200万元,属重大设计变更。(2)监理审批流程:①总监办收到施工单位《设计变更申请表》后2日内,组织驻地监理、设计、施工四方现场核实,形成《现场确认纪要》;②总监办3日内出具《设计变更审查意见》,报业主;③业主组织专家论证,通过后向省级交通运输主管部门提出重大设计变更申请;④省级主管部门批复后,设计单位正式出具变更图纸,监理下发《设计变更通知单》;⑤变更费用按合同第15.4条“有适用子目按子目,无子目按预算定额+信息价”原则确定,最终由造价站审价。解析:重大设计变更必须“先批后干”,监理应留存影像、量测数据,防止“既成事实”造成审计风险。4.厚度合格率与接收判定:(1)合格率:设计厚度8cm,允许偏差5mm~+10mm,即7.5cm~9.0cm。实测5点均<7.5cm,合格点数0,合格率0%。(2)监理判定:①试验段目的为验证摊铺压实工艺,出现0%合格率说明配合比、碾压组合或基准线控制失效;②指令施工单位立即停工,重新进行配合比设计,调整摊铺机自动找平系统灵敏度;③重新铺筑试验段,连续两次厚度合格率≥90%且单点偏差不超过±3mm方可接收;④记录不合格数据,纳入质量月报,作为下次履约考核扣分依据。解析:监理应区分“试验段”与“正式段”验收标准,试验段允许失败,但必须找到原因并验证改进效果。5.孤石验证与协调:(1)验证方法:①监理采用手持式地质雷达(400MHz天线)沿立柱两侧0.5m范围扫描,若雷达反射波在0.3m~0.5m深度出现强振幅、弧形双曲线,可初步判定孤石存在;②在立柱中心外侧10cm处采用φ75mm取芯钻穿路面结构层,若芯样在0.4m处见≥30cm花岗岩孤石,即可确认;③若未探明孤石,则判定施工单位理由不成立,要求返工。(2)协调措施:①孤石属实:由设计单位验算立柱间距调整可行性,若最大间距≤4m且不影响防撞等级,可同意偏移20cm重新打入;②若间距超限,采用“钻孔植筋+法兰盘”方式,即先钻φ150mm孔至孤石下0.5m,植入4Φ25钢筋,灌注高强砂浆,再安装法兰盘立柱;③费用承担:属不可预见地质,按合同第4.12条“不利物质条件”处理,费用业主承担,工期顺延2天;④监理记录《特殊情况处理记录表》,各方签字确认。解析:交安工程立柱垂直度直接影响碰撞性能,监理必须“数据+影像”双留痕,防止运营期护栏失效引发责任追溯。【案例二】背景资料某山岭区双向四车道高速公路,路线长39km,桥隧比58%。第2标段含连续刚构桥1座(主跨2×180m)、隧道1座(左洞长4520m,右洞长4535m,最大埋深约580m)。事件1:2025年1月,连续刚构桥12块混凝土(C55)浇筑完成72h后,监理发现箱梁顶板出现3条纵向裂缝,长度3m~5m,最大宽度0.18mm,位于顶板中心线两侧0.8m范围。事件2:2025年3月,隧道左洞掌子面K18+620出现突泥涌水,瞬时涌水量约450m³/h,含泥量>30%,掌子面后方50m范围内初期支护出现多处钢架扭曲、喷射混凝土剥落。事件3:2025年4月,监理对隧道防水板进行焊缝气密性检查,随机抽检100条焊缝,发现5条焊缝在0.2MPa气压下2min内压力下降>20%,判定为不合格。事件4:2025年5月,路面上面层SMA13采用4.5%SBS改性沥青,监理抽检三处渗水系数,实测值为280mL/min、310mL/min、295mL/min,设计要求≤120mL/min。事件5:2025年6月,机电工程隧道照明系统调试,监理抽查入口段1照明回路,实测照度值320lx,设计值≥450lx,偏差28.9%。问题1.事件1中,纵向裂缝对结构安全影响程度如何?监理应如何组织专项检查?2.事件2突泥涌水属哪级突发事件?监理应如何启动应急响应?3.事件3防水板焊缝不合格率5%,监理如何处置?是否需扩大抽检比例?4.事件4渗水系数超标,监理应从哪些方面分析原因并指令整改?5.事件5照度不足,监理如何追溯责任并协调整改?答案与解析1.裂缝影响与检查:(1)影响程度:裂缝宽度0.18mm<0.2mm,按JTG/TJ212011《公路桥梁承载能力检测评定规程》属“轻微裂缝”,但位于顶板中心线附近,可能为纵向预应力张拉不足或温差应力所致,需重点关注。(2)专项检查:①采用裂缝显微镜+数码标尺复测宽度,精度0.01mm;②采用超声斜测法检测裂缝深度,若≥0.5倍顶板厚度(30cm),则影响耐久性;③检查纵向预应力张拉记录,复核张拉伸长量,偏差应控制在±6%;④若裂缝深度<15cm,采用自动低压注胶封闭;若≥15cm,需沿裂缝粘贴碳纤维布2层并增设横向压条;⑤提交第三方检测报告,组织设计、施工、监理三方评审,确认不影响承载力后方可继续悬臂浇筑。解析:悬臂施工阶段顶板裂缝易与“底板横向裂缝”混淆,监理应定位裂缝高度,防止误判。2.突发事件分级与响应:(1)分级:瞬时涌水量450m³/h,含泥量>30%,已造成支护破坏,属《公路隧道施工突发事件应急预案》Ⅱ级(重大)突发事件。(2)监理响应:①立即下达《工程暂停令》,停止掌子面及后方100m一切作业,撤离人员;②10min内向总监办、业主、属地应急管理局电话报告,2小时内书面报告;③督促施工单位启动Ⅱ级响应:a.在K18+580处架设临时防水闸门,回填C20混凝土反压厚度2m;b.采用φ108mm注浆管,双液浆(水泥水玻璃)注浆,注浆量按1.5倍突泥空洞估算;c.每2h监测拱顶下沉、周边收敛,变形速率>5mm/d时继续反压;④监理24h驻点旁站,记录注浆压力、流量、突泥量,形成《应急旁站记录》;⑤险情排除后,由省级交通质监站组织专家验收,通过后方可复工。解析:突泥涌水具有“二次突涌”特点,监理必须监督“反压+注浆”双措施,严禁冒险拆换支护。3.防水板焊缝处置:(1)依据GB502082011《地下防水工程质量验收规范》,焊缝合格率应≥98%,现5%不合格,需扩大抽检至200条;(2)扩大抽检若仍发现>2%不合格,则判定该班组作业质量失控,监理指令:①对不合格焊缝全部补焊,补焊长度超出缺陷边缘10cm;②补焊后再次气密性检测,合格率须100%;③对该班组进行清退,更换持证焊工;④对防水板原材料进行取样,检测拉伸强度、断裂伸长率,防止“劣币驱逐良币”;⑤建立《防水板焊缝二维码追溯系统》,每条焊缝扫码可查检测记录。解析:隧道防水属隐蔽工程,一旦铺设二衬后将无法返工,监理必须“零容忍”处理不合格焊缝。4.渗水系数超标分析:(1)原因分析:①级配偏粗:AC13C关键筛孔4.75mm通过率偏高(规范30%~40%,实测45%),空隙率增大;②油石比偏低:设计5.2%,抽检拌和楼打印记录5.0%,沥青膜厚度不足;③碾压温度低:初压温度145℃(规范≥150℃),导致集料棱角未被沥青充分裹附;④下承层污染:下面层铣刨后未用空压机+水洗清扫,残留粉尘降低层间粘结,形成渗水通道。(2)整改指令:①立即停工,对渗水系数>200mL/min段落(约1.2km)进行铣刨4cm重铺;②重新进行配合比设计,降低4.75mm通过率至32%,油石比提高至5.4%;③提高拌和温度至175℃,摊铺温度≥160℃,初压温度≥155℃;④下承层清扫后采用0.8kg/m²改性乳化沥青透层,48h内封闭交通;⑤重铺后渗水系数抽检频率加倍,连续3段均≤100mL/min方可复工。解析:渗水系数与抗滑、耐久性直接相关,监理应建立“级配油石比温度洁净度”四要素联动控制模型。5.照度不足追溯与整改:(1)责任追溯:①设计单位:计算书显示入口段L20=4500cd/m²,灯具功率140W,间距8m,理论照度480lx,但现场实测28.9%,原因系未考虑隧道洞口20m范围内沥青路面反射系数由0.15降至0.10(污染后),导致利用系数降低;②施工单位:灯具安装角度实测仰角15°(设计10°),光线在洞口段形成暗区;③供应商:LED芯片色温6500K,光通量维持率92%,但现场测试仅88%,存在虚标。(2)整改协调:①由设计
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