车间整改报告范文_第1页
车间整改报告范文_第2页
车间整改报告范文_第3页
车间整改报告范文_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

车间整改报告范文针对2023年10月15日公司安全生产部联合技术部对一车间开展的全面检查中发现的12项问题,车间于10月18日召开专题整改会议,成立由车间主任为组长、各班组班长及设备员为成员的整改小组,制定《一车间整改实施方案》,明确责任分工与完成时限,现将具体整改情况汇报如下:一、问题整改落实情况(一)设备管理问题检查发现3台设备存在维护不及时问题:1CNC202A数控车床液压系统渗油,2自动冲压机润滑点积灰导致轴承异响,3焊接机器人示教器按键失灵。整改小组于10月19日组织设备员对全车间28台生产设备进行拉网式排查,建立《设备日常维护台账》,修订《设备三级保养规程》(一级保养由操作工人每班完成,二级保养由设备员每周执行,三级保养由厂家每季度专业检修)。针对具体问题:1车床更换密封垫片并调整液压油压力,2冲压机清理润滑点后加注高温润滑脂,3示教器返厂更换按键模块,均于10月21日前完成修复。同步开展设备操作培训2场,覆盖76名员工,重点强调“班前检查班中监测班后清洁”流程,11月设备故障率较10月下降62%(从14次降至5次)。(二)现场5S管理问题检查指出物料区存在3处混放现象(A03物料与B05物料未分区、报废件与待检件堆叠、周转箱未按标识线摆放),通道区有2处堆物占路(西侧通道存放未及时转运的成品托盘,东侧消防通道堆积包装材料)。整改小组划分“原料在制成品报废”四大区域,设置1.2米宽固定通道并涂刷黄色警示线,定制120个带编号的物料托盘(原料区红标、成品区蓝标)。10月20日组织全员清场,清理滞留物料1.2吨,报废件集中交仓储部处理,待检件转移至指定待检区。10月22日起实行“班组日检+车间周检”制度,每日下班前15分钟由班长检查责任区域,每周五由车间主任带队评分,11月5S检查合格率从82%提升至98%。(三)安全隐患问题检查发现2处电气隐患(2配电柜门未关闭、3行吊控制箱接线端子松动),1处操作隐患(4名员工未正确佩戴护目镜),1处消防隐患(2个灭火器压力不足)。针对电气隐患,10月20日由电工组重新紧固接线端子,加装配电柜门磁性锁;操作隐患方面,10月21日组织安全培训,强调“未佩戴防护装备禁止启动设备”,并在各工位设置护目镜挂钩,11月违规行为“零发生”;消防隐患于10月22日更换2个灭火器,新增4个消防沙袋至重点区域(焊接区、配电间),10月25日开展消防演练,覆盖92名员工,平均应急响应时间从3分钟缩短至50秒。(四)工艺执行问题检查发现2批次产品(10月8日生产的C120组件、10月10日生产的D300外壳)未按SOP执行首件检验,导致尺寸超差率分别达15%、12%。整改小组修订《首件检验操作规范》,明确“操作工自检班组长互检质检员专检”三级确认流程,在各机台悬挂检验记录表(含尺寸、外观、功能3项必检项)。10月23日起,每班次生产前3件产品必须完成检验并签字留存,11月首件检验执行率100%,产品一次合格率从91%提升至97%。二、长效管理机制建设为巩固整改成果,车间建立三项常态化机制:一是“每日晨会”制度,每日8:00召开10分钟会议,通报前一日设备、5S、安全、工艺问题;二是“月度考核”制度,将整改指标(设备故障率≤3次/月、5S评分≥95分、安全违规≤1次/月、工艺执行率100%)纳入班组绩效,占比30%;三是“季度复盘”制度,每季度末组织技术骨干分析问题趋势,针对性优化流程(如11月根据设备故障数据,将冲压机润滑周期从每周调整为每3天)。截至11月30日

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论