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文档简介

2025年高级技能工人职业资格考试试卷及答案一、机械识图与公差配合1.【单选】某减速器输出轴零件图标注“Φ40k7”,其中“k”表示A.基本偏差代号为上偏差B.基本偏差代号为下偏差C.公差等级为7级D.配合制为基轴制答案:A解析:k是基本偏差代号,位于零线之上,故为上偏差;7为公差等级;配合制需结合孔偏差判定,图中未注孔制,不能确定基孔或基轴。2.【单选】在第三角投影中,主视图右方直接得到的视图是A.俯视图B.左视图C.右视图D.仰视图答案:C解析:第三角投影顺序为“主右俯”,主视右侧即右视图。3.【填空】已知某配合尺寸为Φ50H7/g6,其最大间隙为______μm,最大过盈为______μm。答案:50;9解析:查标准公差带表,H7=+25μm,g6=9μm,最大间隙=25(9)=34μm;最大过盈=025=25μm,但题目问“最大过盈”绝对值,故填25;然而g6上偏差为9,下偏差为34,故最大过盈=0(34)=34μm,最大间隙=25(34)=59μm。重新核算:H7=0~+25,g6=9~34,最大间隙=25(34)=59μm,最大过盈=0(9)=9μm(即间隙9μm,无过盈)。因此最大过盈填“0”或“无”均不准确,严格按定义:最大过盈=孔最小轴最大=0(9)=+9μm(间隙),故“最大过盈”为负值,填“9”表示间隙9μm。4.【综合读图】请根据提供的“齿轮泵泵体”零件图(图号GP01)回答:(1)指出AA剖视采用的剖切方法;(2)写出尺寸“32±0.01”采用的检测工具;(3)计算图中表面a与表面b的垂直度公差带形状与大小。答案:(1)阶梯剖;(2)025mm外径千分尺或2550mm数显外径千分尺;(3)公差带为两平行平面,间距0.02mm,垂直于基准A(Φ20H7轴线)。解析:图中有两处平行剖切符号,且剖切平面转折,故为阶梯剖;32±0.01为外径尺寸,常用外径千分尺;垂直度框格标注“⊥0.02A”,按GB/T1182,带为两平行平面。二、材料与热处理5.【单选】制造高速钢W6Mo5Cr4V2铣刀,最终热处理应采用A.淬火+200℃回火B.淬火+560℃三次回火C.调质+气体氮化D.等温退火答案:B解析:高速钢需高温淬火+560℃左右三次回火,以析出二次硬化碳化物,提高红硬性。6.【多选】下列措施可有效降低20CrMnTi渗碳件淬火变形的是A.预冷淬火B.压床淬火C.提高渗碳温度至980℃D.采用分级淬火油答案:A、B、D解析:高温渗碳使晶粒粗大,变形反而增大。7.【计算】某45钢零件要求表面硬度≥55HRC,有效硬化层深0.8mm,采用高频淬火,求最低比功率与频率范围。答案:比功率≥1.5kW/cm²;频率f=200300kHz。解析:根据《感应加热淬火技术手册》,0.8mm层深对应高频段,功率密度1.52.0kW/cm²可保证55HRC。8.【案例分析】某工厂使用M2高速钢制造拉刀,淬火后局部出现“萘状断口”,请给出产生原因及改进措施。答案:原因:淬火温度过高(>1240℃),晶粒急剧长大,碳化物溶解过多,冷却时沿晶界析出网状碳化物,导致脆性断裂呈萘状。改进:(1)严控淬火温度11801220℃;(2)采用二次预热(600℃、850℃)减小热应力;(3)回火三次,每次560℃×1h,促进弥散硬化;(4)原材料碳化物偏析≥3级时,增加锻造比≥6,破碎网状碳化物。三、数控编程与加工9.【单选】FANUC系统中,G73U(Δi)W(Δk)R(d)指令中d的含义是A.精加工次数B.退刀量C.循环起点D.粗加工进给速度答案:B解析:G73为封闭切削循环,d为退刀量,半径值。10.【程序改错】阅读下列程序段,指出错误并改正:O1000G54G90G40G21T0101S2500M03G00X50Z2G71U2R0.5G71P10Q20U0.5W0.1F0.3N10G00X30G01Z30F0.15X40Z40N20X50G70P10Q20M30答案:G71精加工程序段N10N20中不允许出现G00,应改为G01。改正:N10G01X30F0.1511.【综合编程】完成图示“旋钮”零件(材料2A12T4,毛坯Φ40×80)的完整工艺及数控车程序,要求:(1)列出刀具清单;(2)计算切削参数;(3)编写精加工程序(仅外形)。答案:(1)刀具:T010135°菱形精车刀片,T02023mm切槽刀,T030360°外螺纹刀;(2)切削参数:精车vc=180m/min→n=1430rpm,f=0.08mm/r;切槽vc=120m/min→n=955rpm,f=0.05mm/r;(3)程序(精车外形):O2000G54G40G99T0101S1430M03G00X42Z2G01X0Z0F0.08G03X20Z10R10G01Z25X30Z35Z50G02X38Z54R4G01X40G00X100Z100M3012.【多轴加工】在DMG五轴机床上加工整体叶轮,叶片曲面为直纹面,请给出刀轴控制策略及防干涉算法思路。答案:策略:采用“刀轴与叶片前缘流线平行”方式,即刀轴矢量沿流道中线插补;防干涉:(1)建立叶片与轮毂三角网格模型;(2)采用层次包围盒(BVH)加速碰撞检测;(3)刀轴矢量迭代调整,若干涉则绕切削点法向量旋转±5°,直至无碰撞;(4)对刀柄与相邻叶片进行二次检测,必要时降低刀轴倾角至15°。四、液压与气动13.【单选】在进口节流调速回路中,若负载突然减小,则液压缸速度A.增加B.减小C.不变D.先增后减答案:A解析:节流阀压差增大,流量Q=CA√(2Δp/ρ)增加,速度上升。14.【计算】某液压系统使用定量泵25L/min,溢流阀设定12MPa,执行元件为单杆缸Φ50/Φ35,当系统以6MPa工作时,求溢流损失功率与系统效率(不计容积效率)。答案:溢流损失=12MPa×(25有效流量)L/min;有效流量由负载决定,因无负载流量曲线,假设全部溢流,则损失=12×25/600=5kW;效率=0%。解析:题目未给负载流量,按最坏情况全部溢流计算。15.【故障诊断】某注塑机液压系统出现“锁模无力”,压力仅达8MPa(设定14MPa),请列出五步诊断流程。答案:(1)检查压力表:换表验证,排除指示误差;(2)听溢流阀:若有溢流尖叫,拆洗阀芯,查看是否卡滞;(3)测泵容积效率:用流量计测25L/min泵,若实测<21L/min则磨损,需更换;(4)查系统内漏:关闭截止阀,憋压至14MPa,若5min降<0.5MPa则内漏小,否则查缸密封;(5)查电控比例溢流阀:给定电流0800mA,看压力线性上升,若滞环>5%则更换阀。五、电气控制与PLC16.【单选】S71500PLC中,指令“CMP==D”比较的两个双整数存储区为A.I区B.Q区C.M区D.任意区答案:D解析:CMP指令支持全局地址,I、Q、M、DB均可。17.【梯形图设计】用TIAPortal设计“星三角降压启动”梯形图,要求:(1)过载保护FR常闭;(2)星形接触器与三角形接触器互锁;(3)延时5s自动切换;(4)提供急停回路。答案:Network1:AI0.0//启动按钮ANI0.2//FRANQ0.2//三角互锁=Q0.0//主接触器Network2:AQ0.0ANQ0.2TONT1,S5T5sNetwork3:AT1ANQ0.1=Q0.2//三角接触器Network4:AQ0.0ANQ0.2=Q0.1//星接触器Network5:AI0.1//急停RQ0.0RQ0.1RQ0.218.【伺服调参】某伺服驱动器刚性等级出厂设为14,负载惯量比5:1,电机轴振动±2rpm,请给出调参步骤。答案:(1)将刚性等级降至10,观察振动降至±0.5rpm;(2)用伺服软件自动测定负载惯量,确认比值5.2;(3)将惯量比参数写入J_ratio=5.2;(4)逐步提升刚性至16,每级运行正反转,若振动<±1rpm则继续;(5)开启自适应抑振滤波器,设定频率100Hz,Q=2;(6)最终刚性18,速度环带宽80Hz,位置环40Hz,振动±0.3rpm合格。六、质量检测与精密测量19.【单选】使用分辨力0.001mm电感测头测量Φ20mm环规圆度,采样点1024,滤波115upr,其参考圆算法采用LSC,则结果输出的是A.最小区域圆度B.最小二乘圆度C.最大内切圆度D.最小外接圆度答案:B解析:LSC即LeastSquaresCircle。20.【计算】用三坐标测量机测某齿轮轴径,实测20.003mm,测量不确定度U=1.5μm(k=2),图纸要求Φ20±0.005mm,判定合格性并给出置信概率。答案:合格;置信概率95%。解析:测量值20.003mm在19.99520.005mm内;扩展不确定度1.5μm,覆盖因子k=2对应约95%置信水平。21.【综合检测】设计一套在线测量方案,用于检测发动机缸体孔径Φ80H6,节拍<6s,精度≤2μm,给出系统组成与测量原理。答案:系统:气电量仪+机器人+补偿算法;原理:(1)采用8喷嘴气测头,动态压力0.4MPa;(2)机器人携带测头插入孔内,旋转90°取4截面;(3)每截面4点,共16点,用最小二乘圆补偿直线度误差;(4)温度传感器实时采集工件温度,按11ppm/℃补偿铝件热变形;(5)测量时间3.2s,补偿后重复精度≤1.8μm,满足节拍与精度。七、设备维护与故障诊断22.【单选】采用振动加速度包络技术(gE)诊断轴承,若gE值>10dBSV,可判断A.润滑不良B.外圈裂纹C.保持架损坏D.以上均可能答案:D解析:gE对冲击敏感,润滑不足、裂纹、保持架断裂均产生高频冲击。23.【红外热像】某630kW电机轴承温度达85℃(环温25℃),热点位于外圈底部,给出诊断结论与处理措施。答案:结论:轴承径向载荷过大或安装不对中,导致外圈局部负荷区过热;措施:(1)停机检查对中,径向跳动≤0.05mm;(2)更换C3游隙轴承,降低预载;(3)改用锂基复合脂,填充量30%;(4)加装在线注油系统,每2000h补脂5g。24.【预测性维护】利用AI算法预测主轴轴承剩余寿命,输入特征为振动RMS、包络峰值、温度、转速,请给出模型训练流程与评价指标。答案:流程:(1)采集历史数据6个月,采样间隔1min;(2)对振动做傅里叶变换,取110kHz均方根;(3)用滑动窗构造样本,窗长24h,步长1h;(4)标签为下次故障间隔时间TTF,采用威布尔分布拟合;(5)划分训练/验证=7:3,采用LSTM网络,损失函数为Huber;(6)评价指标:RMSE、MAE、R²,要求RMSE<20h,R²>0.85。八、安全生产与环保25.【单选】依据GB/T3836.12021,爆炸性环境用电气设备ExdIIBT4Gb中,T4表示设备最高表面温度≤A.85℃B.100℃C.135℃D.200℃答案:C解析:T4=135℃。26.【案例分析】某车间使用丙酮清洗零件,通风不良,测得浓度1500ppm(8hTWA),给出整改方案。答案:(1)立即停用,开启防爆排风,风速≥0.5m/s;(2)设局部排风罩,控制风速1m/s,捕集效率90%;(3)用防爆型低噪声风机,排放口加活性炭吸附,效率95%;(4)佩戴A型防毒面具,滤盒型号K1,每班更换;(5)设丙酮浓度报警器,阈值500ppm,联锁风机;(6)长期改用碳氢清洗剂,职业接触限值提高至1000ppm,降低风险。27.【多选】根据ISO45001:2018,职业健康安全管理体系的“策划”阶段需包含A.危险源辨识B.法律法规识别C

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