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2025年污水处理考试题库及答案一、水质指标与监测方法1.【单选】某污水厂进水BOD₅为220mg/L,出水BOD₅为18mg/L,若水量为3.2×10⁴m³/d,则每日BOD₅削减量(kg/d)最接近:A.5.8×10² B.6.1×10³ C.6.5×10³ D.7.0×10³答案:C解析:(22018)×3.2×10⁴×10⁻³=6464kg/d≈6.5×10³kg/d。2.【单选】采用快速消解分光光度法测定COD时,下列哪种干扰物需在采样现场立即加入HgSO₄抑制?A.氯离子 B.钙离子 C.硝酸根 D.硫酸根答案:A解析:HgSO₄与Cl⁻生成HgCl₄²⁻,消除Cl⁻对重铬酸钾的还原干扰。3.【多选】关于紫外吸收光谱法测定NO₃⁻N,下列描述正确的是:A.检测波长220nm处吸光度与浓度呈线性 B.溶解性有机质在275nm有吸收需校正 C.需用0.45μm滤膜过滤 D.高浓度SO₄²⁻产生正干扰 E.方法检出限约0.02mg/L答案:A、B、C、E解析:SO₄²⁻在紫外区无显著吸收,D错误。4.【判断】采用稀释法测定BOD₅时,若水样初始DO为8.2mg/L,五天后DO为2.0mg/L,稀释比为1:100,则BOD₅为620mg/L。答案:错误解析:BOD₅=(8.22.0)×100=620mg/L,但题目未减去空白,需扣除空白0.3mg/L,应为590mg/L。5.【计算】某厂出水TN采用碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法,测得220nm吸光度0.412,275nm吸光度0.025,标准曲线A₂₂₀2A₂₇₅=0.013C+0.002(C单位mg/L),求TN浓度。答案:C=(0.4122×0.0250.002)/0.013=27.4mg/L。6.【简答】说明使用膜电极法测定DO时,温度补偿的必要性及原理。答案:膜电极电流与氧分压成正比,但氧在水中的溶解度随温度升高而降低,扩散系数却增大,两者变化趋势相反。仪器内置热敏电阻,通过斯特恩沃尔默方程实时修正扩散系数与溶解度系数,使读数直接对应标准温度(通常20℃)下的饱和溶解氧,消除温度误差。7.【案例】某工业园区废水含高浓度苯系物,需建立GCMS内标法定量。请写出内标物选择原则、前处理步骤及质量控制要求。答案:内标物选择与待测物结构相似、稳定同位素标记(如d₆苯),不与样品组分共流出;前处理:盐酸调至pH<2,顶空固相微萃取(HSSPME),65μmPDMS/DVB纤维,45℃萃取30min,解吸250℃;质控:每批次加空白、平行、基质加标,回收率80–120%,RSD<15%,检出限0.1μg/L。二、物理处理单元设计与计算8.【单选】平流式沉砂池最大设计流量0.85m³/s,水平流速0.25m/s,停留时间45s,则池长为:A.11.3m B.13.5m C.15.8m D.18.0m答案:A解析:L=v·t=0.25×45=11.25m。9.【多选】关于辐流式二沉池表面负荷,下列说法正确的是:A.初沉池表面负荷通常高于二沉池 B.污泥膨胀时应降低表面负荷 C.温度升高可提高允许表面负荷 D.设置斜管可增大表面负荷 E.堰口负荷与表面负荷无关答案:A、B、D解析:温度升高降低水黏度,理论上可提高负荷,但污泥沉降性能变差,实际需降低负荷,C错误;堰口负荷过高导致短流,与表面负荷相关,E错误。10.【计算】某水厂采用气浮池除藻,回流比15%,溶气罐绝对压力0.45MPa,水温20℃,空气溶解度18.7mg/L,求理论释放气泡质量浓度(mg/L)。答案:溶气量=18.7×(0.45/0.11)=65.45mg/L;回流带入气泡量=0.15×65.45=9.8mg/L。11.【设计】给出一种高含油废水(石油类800mg/L)的物理处理流程,要求回收率>90%,并计算各单元尺寸。答案:流程:隔油池→气浮→核桃壳过滤→超滤。隔油池:水平流速5mm/s,停留时间2h,有效水深2m,池容V=Q·t=100m³/h×2h=200m³,面积100m²;气浮:溶气压力0.4MPa,回流比30%,表面负荷5m³/(m²·h),面积20m²;核桃壳滤速10m/h,面积10m²,反冲洗强度12L/(m²·s),历时5min;超滤:通量60L/(m²·h),膜面积167m²,回收率>90%。三、生物处理原理与工艺优化12.【单选】在MBR系统中,下列哪项操作可有效缓解膜污染且对微生物活性影响最小?A.间歇抽吸 B.降低DO至0.5mg/L C.投加PAC50mg/L D.提高MLSS至15g/L答案:A解析:间歇抽吸形成反向扩散,减少滤饼层,且不改变生化条件。13.【多选】关于Anammol工艺,下列描述正确的是:A.属自养脱氮 B.需控制DO<0.2mg/L C.基质为NH₄⁺与NO₂⁻ D.产泥量低于传统硝化反硝化 E.最适温度30–35℃答案:A、B、C、D、E解析:全部正确。14.【计算】传统A²O工艺,进水C/N=4.3,TN=52mg/L,要求出水TN<12mg/L,若采用后置反硝化,需外加碳源量(以COD计)多少?答案:缺氮量=52128(同化)=32mg/L;需COD=32×2.86=91.5mg/L;进水COD=4.3×52=223.6mg/L,已用去生物除磷及好氧降解约150mg/L,剩余73.6mg/L,不足,需外加91.573.6=18mg/L。15.【案例】某污水厂冬季水温14℃,氨氮出水超标至18mg/L,现有SRT=12d,MLSS=3.5g/L,请给出两种无需扩建池容的提标方案并比较能耗。答案:方案一:投运悬浮填料,生物量增至5.2g/L,SRT提高至18d,氨氮可降至5mg/L,风机电耗增加15%;方案二:降低DO设定值由2.5mg/L至1.5mg/L,同步投加硝化菌剂,氨氮降至6mg/L,电耗降低8%,但需菌剂费用年增30万元;综合比较,方案二更适合资金紧张水厂。16.【简答】解释“同步硝化内源反硝化(SND)”机理,并给出控制关键参数。答案:在低DO(0.3–0.8mg/L)条件下,絮体内部形成缺氧微区,外层好氧氨氧化,内层利用微生物内源碳进行反硝化;关键参数:DO、絮体粒径(80–150μm)、C/N比(>8)、SRT(>15d)、温度(>20℃)。四、化学与高级氧化技术17.【单选】采用O₃/H₂O₂工艺去除废水中难降解有机物,下列哪种自由基生成路径贡献最大?A.O₃+OH⁻→HO₂·+O₂·⁻ B.O₃+H₂O₂→HO·+HO₂·+O₂ C.H₂O₂+hv→2HO· D.O₃+DOM→HO·答案:B解析:O₃与H₂O₂直接反应生成HO·,二级反应速率k=2.8×10⁶M⁻¹s⁻¹,为主路径。18.【计算】某废水含EDTA120mg/L,采用Fe²⁺/H₂O₂(Fenton),H₂O₂与EDTA摩尔比3:1,求理论30%H₂O₂投加量(g/L)。答案:EDTA分子量292,120mg/L=0.411mM;需H₂O₂=1.233mM=41.9mg/L;30%H₂O₂密度1.11g/mL,含H₂O₂330g/L,故投加量=41.9/330=0.127mL/L=0.127g/L。19.【设计】给出一种光伏产业园含氟废水(F⁻1800mg/L)的化学沉淀流化床结晶组合工艺,要求出水F⁻<6mg/L,计算Ca(OH)₂投量及流化床上升流速。答案:沉淀段:按CaF₂溶度积Ksp=3.9×10⁻¹¹,平衡[F⁻]=6mg/L=0.316mM,需[Ca²⁺]=Ksp/[F⁻]²=3.9×10⁻¹¹/(0.316×10⁻³)²=0.39mM,理论Ca(OH)₂=(1800/190.316)/2=47.3mM=3.5g/L,过量系数1.5,实际5.3g/L;流化床:晶种CaF₂粒径0.3mm,上升流速60m/h,回流比20,床高4m,结晶效率>95%。20.【简答】说明UV/Cl₂工艺中活性氯物种转化规律及溴酸根生成风险。答案:UV照射下HOCl/ClO⁻均裂生成Cl·与HO·,Cl·与Br⁻反应生成Br·,进一步氧化Br⁻生成BrO₃⁻;当原水Br⁻>100μg/L、UV剂量>400mJ/cm²、自由氯>5mg/L时,BrO₃⁻生成量可超10μg/L,需控制氯投加量或预投氨形成氯胺抑制BrO₃⁻。五、污泥处理与资源化21.【单选】污泥厌氧消化产甲烷阶段最佳C/N比为:A.5–10 B.15–20 C.25–30 D.35–40答案:C解析:产甲烷菌需充足碳源与微量氮,C/N25–30最优,避免氨抑制。22.【计算】某厂剩余污泥量2400kgDS/d,含水率80%,采用板框脱水至含水率60%,求滤液体积(m³/d)。答案:干固体2400kg,脱水后总量=2400/(10.6)=6000kg,滤液=2400/0.26000=6000kg,密度按1.02kg/L,体积=5.88m³/d。23.【多选】关于污泥热水解(THP)+厌氧消化,下列说法正确的是:A.THP温度160–180℃ B.可破解胞外聚合物 C.沼气产率提高30–50% D.消化池SRT可缩短至10d E.脱水液氨氮降低答案:A、B、C、D解析:THP使蛋白质变性,氨氮溶出,脱水液氨氮升高,E错误。24.【设计】给出污泥低温带式干化+自持焚烧系统热平衡计算,进泥含水率65%,干化至35%,焚烧温度850℃,求需补充天然气量(m³/tDS)。答案:蒸发水量=0.650.35×(10.65)/(10.35)=0.538t水/t湿泥;干基1tDS对应湿泥2.86t,蒸发1.54t水;需热量=1.54×2260=3480MJ;污泥热值按12MJ/kgDS,共12000MJ;热损失15%,可用10200MJ;缺额348010200=6720MJ(富余),无需补充,反而可发电。25.【简答】说明污泥基生物炭磷回收机理及影响因素。答案:污泥在500–700℃限氧热解,有机磷转化为羟基磷灰石(HAP),生物炭表面形成Ca/Mg氧化物,通过化学沉淀与静电吸附固定磷;影响因素:热解温度(过高磷挥发)、Ca/P摩尔比(>2)、pH(8–9共存Ca²⁺)、竞争离子(CO₃²⁻、Al³⁺)。六、膜分离与新兴技术26.【单选】正渗透(FO)处理高盐废水,下列哪种驱动液最容易通过低温蒸馏回收?A.NaCl B.MgCl₂ C.NH₄HCO₃ D.葡萄糖答案:C解析:NH₄HCO₃在60℃分解为NH₃与CO₂,冷凝后可得高纯度水。27.【计算】RO系统回收率75%,进水TDS3200mg/L,浓水渗透压2.8MPa,求所需最小操作压力(膜通量忽略不计)。答案:π=iCRT,浓水TDS=3200/0.25=12800mg/L,近似π=1.15MPa·L/g×12.8g/L=14.7MPa;最小操作压力=14.7MPa。28.【多选】关于膜蒸馏(MD),下列描述正确的是:A.需外加静水压差 B.可处理高盐废水至饱和 C.膜材质需疏水 D.热效率与膜厚度成反比 E.通量随盐度升高而降低答案:B、C、D、E解析:MD靠蒸气压差,无需静水压,A错误。29.【设计】给出厌氧膜生物反应器(AnMBR)处理高浓度制药废水(COD18000mg/L,硫酸盐3000mg/L)的工艺流程,并计算膜面积及沼气脱硫塔高度。答案:工艺:调节池→AnMBR→膜出水→RO→浓水蒸发;AnMBR:OLR8kgCOD/(m³·d),产气率0.35m³/kgCOD,池容2250m³;膜通量8L/(m²·h),膜面积11250m²;沼气H₂S1.8%,采用氧化铁干法脱硫,空速300h⁻¹,脱硫塔直径3m,高6m,填料量42m³。30.【简答】说明电化学膜反应器(EMR)同步脱氮除磷机理。答案:EMR在阴极区实现自养硝化反硝化,电场驱动NO₃⁻迁移至阳极区,阳极Fe⁰溶出Fe²⁺与PO₄³⁻形成FePO₄沉淀;电流密度控制Fe²⁺溶出速率,实现氮磷同步去除,电流效率>85%,能耗0.8kWh/kgN。七、污水厂运行管理与节能降耗31.【单选】采用变频曝气时,下列哪种控制策略综合能耗最低?A.DO恒值控制 B.DO串级控制 C.NH₄N前馈+DO反馈 D.时间程序控制答案:C解析:前馈根据氨氮负荷提前调节风量,减少滞后,节能15–25%。32.【计算】某厂A²O生物池采用微孔曝气器,标准氧转移效率SOTE22%,水深6m,α=0.85,β=0.95,温度25℃,求实际氧转移效率(AOTE)。答案:AOTE=SOTE×(α×β×τ×Ω)=22%×0.85×0.95×0.95×0.9=15.2%。33.【多选】关于碳源精准投加系统,下列说法正确的是:A.采用ORP作为前馈信号 B.需在线NO₃⁻N仪 C.可采用模型预测控制(MPC) D.碳源浪费可降至5%以下 E.需每日实验室标定曲线答案:B、C、D解析:ORP受多因素干扰,不宜单独前馈,A错误;在线标定可自动校准,E错误。34.【案例】某污水厂年电耗1.2×10⁷kWh,其中鼓风机占55%,采用磁悬浮风机+精确曝气后,风机效率由65%提升至80%,计算年节电量及碳减排(tCO₂)。答案:原风机电耗6.6×10⁶kWh;节电率=(165/80)=18.75%,节电量=1.24×10⁶kWh;碳排放因子0.85kgCO₂/kWh,减排1054tCO₂。35.【简答】说明数字孪生污水厂构建步骤及关键技术。答案:步骤:1.建立机理模型(ASM2d+CFD),2.部署在线传感器(水质、流量、能耗),3.数据清洗与边缘计算,4.模型校准(遗传算法),5.实时滚动优化,6.三维可视化;关键技术:物
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