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文档简介

引言电力系统设备是电网安全稳定运行的核心载体,其健康状态直接关系到供电可靠性与电能质量。设备故障的及时诊断、精准处置是运维检修工作的核心目标。通过对典型故障案例的深度剖析,梳理故障演化逻辑、排查路径及处置策略,可为一线检修人员提供实操参考,助力提升电力系统设备全生命周期管理水平。案例一:变压器油色谱异常引发的局部放电故障故障现象某220kV变电站#1主变(容量180MVA,型号SFZ____/220)在线油色谱监测系统发出报警,数据显示乙炔含量由历史均值(<2μL/L)骤升至15μL/L,总烃、氢含量同步增长,油中溶解气体特征符合“局部放电”故障图谱。同时,主变负荷率稳定在60%左右,油温、绕组温度无明显异常。故障排查过程1.监测装置校验:对在线监测系统的油样采集单元、色谱分析仪进行标定,排除装置误差。现场取油样送第三方实验室复测,结果与在线监测趋势一致,确认气体异常属实。2.电气试验复核:开展绕组直流电阻测试,发现高压侧分接开关第Ⅲ档直流电阻值(1.23mΩ)较出厂值(1.18mΩ)偏差超3%;绝缘电阻、介损试验显示高压绕组对地绝缘正常,但分接开关相间绝缘电阻略低(2000MΩ,出厂值≥3000MΩ)。3.解体检查定位:申请主变停电,吊罩后重点检查分接开关。发现开关触头表面存在灼烧痕迹,触头弹簧弹性减弱,动静触头接触面积不足设计值的80%,分接开关油室底部沉积少量金属微粒。故障原因分析分接开关长期运行中,触头弹簧疲劳导致接触压力下降,触头接触不良引发局部电弧放电,放电能量使油分解产生乙炔、氢等特征气体;同时,接触电阻增大导致触头局部过热,进一步加剧油的热分解,形成总烃增长的连锁反应。处置措施1.分接开关检修:更换全部触头组件及弹簧,对分接开关油室进行彻底清洗,更换合格的变压器油(50#超高压油)。2.电气性能验证:检修后复测分接开关各档位直流电阻(偏差≤1%)、绝缘电阻(≥5000MΩ),开展空载、负载试验,确认主变损耗、阻抗电压符合标准。3.投运后监测:恢复送电后,连续72小时监测油色谱数据,乙炔含量逐步降至0.5μL/L以下,主变运行参数稳定。防范建议建立分接开关“状态评价+周期检修”机制,每3年开展触头磨损量、弹簧弹力专项检测。优化油色谱监测策略,对220kV及以上主变,将乙炔监测阈值由“注意值”(3μL/L)调整为“预警值”(10μL/L),缩短数据采集周期至2小时/次。案例二:110kV断路器拒动的二次回路故障故障现象某110kV线路发生A相接地故障,线路保护装置正确动作发出跳闸指令,但#2断路器(型号LW____)拒动,最终由相邻变电站后备保护动作切除故障,造成线路停电时间延长至35分钟。故障排查过程1.控制回路故障筛查:断开断路器操作电源,使用万用表测量跳闸回路电阻,发现跳闸线圈回路电阻为无穷大(正常应为80Ω±5Ω)。逐段排查二次接线,发现跳闸回路端子排T1-23与T1-24之间存在虚接(螺栓松动导致接触电阻>100Ω)。2.操动机构功能验证:手动触发操动机构分闸按钮,断路器正常分闸,排除机构机械卡涩可能;检查液压机构压力(32MPa,正常范围29-33MPa)、弹簧储能状态(已储能),机构本体无异常。3.保护装置联动测试:模拟故障信号输入保护装置,装置正确输出跳闸脉冲,但跳闸线圈无电流响应,进一步验证二次回路故障。故障原因分析二次回路端子排长期受环境湿度、温度变化影响,螺栓氧化松动导致跳闸回路接触不良,当保护装置发出跳闸指令时,跳闸线圈无法获得足够动作电流,最终引发断路器拒动。处置措施1.二次回路整改:更换端子排螺栓(采用防松力矩螺栓,紧固力矩25N·m),对跳闸回路所有接线端子进行“复紧+绝缘防护”处理,涂抹导电膏降低接触电阻。2.功能验证与试验:恢复操作电源后,进行3次远方分合闸试验,断路器动作时间(分闸≤50ms、合闸≤60ms)、同期性符合标准;开展保护带断路器传动试验,保护动作与断路器分闸逻辑匹配。3.同类设备排查:对变电站内同批次断路器的二次回路端子排进行全面检查,共发现3处类似松动隐患,全部整改完毕。防范建议推行二次回路“可视化运维”,在端子排关键节点粘贴温度标签,结合红外测温每季度排查接触不良隐患。修订断路器检修规程,将“二次回路端子紧固”纳入月度巡检项目,重点关注投运超5年的设备。案例三:10kV电缆中间接头过热故障故障现象红外测温巡检发现某10kV馈线电缆中间接头(型号JLS-10/3.1)温度达95℃(环境温度28℃),超过电缆允许最高温度(90℃),且温度呈持续上升趋势,相邻接头温度正常(65℃)。故障排查过程1.停电后外观检查:申请线路停电,剥开接头绝缘层,发现铜屏蔽层与线芯连接部位存在明显氧化层(厚度约0.2mm),压接套管与线芯的压接纹路不清晰,部分线芯未被有效压接。2.绝缘性能测试:使用兆欧表测量接头绝缘电阻,A相仅为200MΩ(正常≥1000MΩ),B、C相绝缘电阻正常(1200MΩ、1150MΩ);开展局部放电测试,A相接头在1.1倍额定电压下放电量达80pC(标准≤10pC)。3.工艺追溯分析:查阅接头制作记录,发现该接头由外包施工队制作,压接工具为普通液压钳(非电缆专用压接模具),绝缘处理时未使用半导电阻水带,存在工艺缺陷。故障原因分析电缆接头制作工艺不规范,压接套管与线芯压接不紧密导致接触电阻增大(实测接触电阻150μΩ,正常≤50μΩ),长期负荷电流(120A,电缆额定载流量200A)下,接触电阻产生的焦耳热使接头温度升高;同时,氧化层破坏了铜屏蔽的连续性,引发局部电场畸变,进一步加剧绝缘劣化和发热。处置措施1.接头重新制作:切除原接头,使用专用压接模具(匹配线芯截面120mm²)重新压接,压接后进行超声波探伤确认压接质量;采用“半导电阻水带+冷缩绝缘管”工艺恢复绝缘,确保绝缘层厚度均匀(≥4mm)。2.绝缘性能复验:制作完成后,复测A相接头绝缘电阻(1500MΩ)、局部放电量(5pC),符合标准要求。3.负荷监测与投运:恢复送电后,连续72小时监测接头温度(稳定在70℃以下),同步监测线路负荷,避免过载运行。防范建议实施电缆接头“准入制”,外包施工队需通过电缆接头制作工艺考核(实操+理论)方可进场作业,作业过程全程视频留痕。建立电缆接头“全寿命档案”,记录制作工艺、试验数据、运行温度等信息,投运后每半年开展红外测温,负荷高峰月增加测温频次至每周1次。总结与启示电力系统设备故障的本质是“隐患累积-故障爆发”的演化过程,故障分析需贯穿“现象识别-根源定位-处置验证-预防优化”全链条:1.多维度诊断:结合在线监测(油色谱、红外、局放)、离线试验(电气、理化)、现场排查(解体、工艺追溯),构建“数据+经验”的诊断模型。2.全周期管控:将故障处置经验转化为运维标准,从设备选型、安装工艺、检修周期、状态评价等环节优化管理,实现“

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