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文档简介

化工厂应急演练方案范文2024年6月15日9:0011:30,某化工有限公司开展氯碱车间电解工段氯气泄漏应急演练。本次演练背景设定为:氯碱车间电解工段A区因电解槽密封垫片老化,导致氯气管道接口处发生泄漏,初始泄漏量约10kg/h,风向为东南风(风速2m/s),下风向30米范围内为巡检通道及临时仓储区,可能波及15名现场作业人员及3名巡检人员。演练目的包括检验《氯气泄漏专项应急预案》可操作性,验证生产、安全、消防、医疗等多部门协同响应效率,强化岗位员工应急处置流程熟练度,提升自救互救及个人防护能力,暴露现有应急体系短板并针对性改进。参与人员涵盖生产部当班员工45人(含电解工段12人、巡检组3人)、安全环保部8人、应急救援组(由厂专职消防队6人、工艺骨干4人组成)、医疗救护组(厂医2人、市人民医院急救队3人)、后勤保障组(物资管理2人、通讯联络2人),外部支援单位为市消防支队特勤二中队(5人)、市生态环境局应急监测组(4人)。应急演练组织架构明确:总指挥由公司安全总监担任,负责决策指令下达;副总指挥由生产厂长担任,协调现场处置;应急指挥部设在公司调度中心,成员包括安全环保部经理、生产部经理、设备部经理。演练流程分五个阶段实施:第一阶段:预警与信息上报(9:009:15)9:00,电解工段员工王某某巡检至A区3号电解槽时,闻到刺激性气味,观察到管道接口处有淡黄绿色气体逸出,立即触发现场手动报警装置(红色警灯闪烁,蜂鸣器持续鸣响)。王某某佩戴随身携带的半面罩式防毒面具(滤毒罐型号:7号,适用氯气),使用便携式氯气检测仪(型号:BWGasAlertMicroClipXL)检测,显示浓度35ppm(高于车间最高容许浓度1ppm),随即向当班班长张某某“A区3号电解槽东侧管道接口泄漏,检测仪显示35ppm,已启动现场报警。”9:02,班长张某某携带全面罩式空气呼吸器(型号:正压式,额定防护时间60分钟)到达现场,确认泄漏位置及浓度(检测仪显示40ppm),立即通过对讲机(频道3)向生产调度室“电解工段A区3号电解槽氯气管道泄漏,初步判断为密封垫片失效,当前浓度40ppm,无人员受伤,请求启动应急响应。”9:05,生产调度员李某某核实信息后,通过调度电话(号码:8801)向应急指挥部报告,指挥部立即启动《氯气泄漏专项应急预案》Ⅲ级响应(泄漏量<50kg/h,未扩散至厂界外),通知各应急小组5分钟内集结。9:10,应急指挥部成员(安全总监、生产厂长、安全环保部经理)到达调度中心,通过监控系统确认现场画面,下达指令:“应急救援组立即开展初期处置,工艺处置组关闭相关阀门,疏散组组织下风向人员撤离,医疗组在厂前区设置临时救护点,后勤组保障物资供应。”第二阶段:初期处置(9:159:30)9:15,应急救援组(厂消防队6人、工艺骨干4人)穿戴正压式空气呼吸器(已提前检查压力≥28MPa),携带氯气检测仪(5台)、警戒带(200米)、防爆对讲机(5部)到达现场。一组使用检测仪沿泄漏点向外围检测,确定警戒区域:以泄漏点为中心,半径50米为核心区(浓度>10ppm),半径100米为警戒区(浓度110ppm);二组设置警戒带,禁止无关人员进入,引导上风向人员沿指定路线(A区→东侧安全通道→厂前区集合点)撤离;三组使用便携式扩音器(型号:L500)喊话:“下风向人员立即停止作业,沿北侧消防通道撤离至厂前区,不要慌乱!”工艺处置组(生产部4名骨干)佩戴全面罩式防毒面具(滤毒罐7号),关闭泄漏点前后手阀(DN50气动阀,操作时间≤2分钟),同时启动车间顶部碱液喷淋装置(浓度10%氢氧化钠溶液,流量5m³/h),对泄漏区域进行中和。9:20,班长张某某再次检测泄漏点浓度,显示60ppm(因阀门关闭不完全,泄漏未控制),立即向指挥部“手动阀门关闭后仍有泄漏,请求启动外接碱液罐车(容量10吨,浓度15%)进行强化喷淋。”指挥部同意后,后勤组引导碱液罐车(车牌号:XX12345)进入现场,连接临时喷淋管线,10分钟内完成系统切换,喷淋流量提升至8m³/h。第三阶段:扩大应急(9:3010:00)9:30,检测仪显示核心区浓度持续上升至80ppm,且风向转变为南风(风速3m/s),下风向波及厂界外50米处的村庄道路(日常无固定人员)。指挥部判定升级为Ⅱ级响应(泄漏量50100kg/h,可能扩散至厂界外),立即拨打119(市消防支队)、12369(市生态环境局)、120(市人民医院)请求支援,同步向属地应急管理局(电话:8822119)报告情况。9:40,市消防支队特勤二中队5人携带大流量雾状水炮(流量2000L/min)到达,在泄漏点上风向30米处设置2台水炮,对氯气进行稀释降毒;市生态环境局监测组使用车载式气相色谱仪(型号:GC2010)对厂界外50米、100米处大气进行采样,同步监测周边河流(距离厂区200米)水质;120急救队携带移动急救车(配备除颤仪、氧气袋、洗眼器)在厂前区设置临时救护点,准备接收伤员。9:50,设备部技术人员携带专用密封夹具(型号:CL50)到达现场,在消防水幕掩护下(水炮持续喷射),对泄漏点进行带压堵漏,5分钟内完成夹具安装并注入密封胶(耐氯腐蚀型),检测仪显示浓度降至5ppm,初步控制泄漏。第四阶段:应急救援(10:0010:30)10:00,救援组通过热成像仪(型号:FLIRE86)扫描核心区,发现2名巡检人员(因躲避不及滞留现场)倒在3号电解槽北侧5米处。救援组2人穿戴重型防化服(型号:全封闭气密型,符合GB245402009),携带防爆担架(铝合金材质)进入核心区,将2名人员转移至警戒区。医疗组立即检查生命体征:一人意识模糊,呼吸急促(30次/分),结膜充血;另一人昏迷,呼吸微弱(8次/分),无自主咳嗽。10:05,医疗组实施急救:对意识模糊者,使用洗眼器(生理盐水)冲洗眼睛15分钟,给予面罩吸氧(流量5L/min);对昏迷者,立即清理呼吸道,进行口对口人工呼吸(2次),胸外按压(30:2),同时注射地塞米松5mg(抗过敏)、氨茶碱0.25g(缓解支气管痉挛)。10:10,2名伤员由120救护车转运至市人民医院,途中持续吸氧并监测生命体征。10:20,救援组对核心区进行二次搜索,确认无遗漏人员;工艺处置组关闭碱液喷淋,检查电解槽系统压力(正常0.3MPa,当前0.28MPa)、温度(正常85℃,当前82℃),确认无异常。第五阶段:后期处置(10:3011:30)10:30,市生态环境局出具监测厂界外50米处氯气浓度0.1ppm(低于《环境空气质量标准》0.15ppm),河流断面水质(pH值7.2,余氯0.05mg/L)达标,同意解除警戒。指挥部下达指令:“撤销警戒区域,恢复生产区域通行,开展现场洗消。”洗消组(由设备部、安全环保部6人组成)使用5%氢氧化钠溶液对泄漏点周边200㎡区域进行喷洒(用量3吨),重点清洗管道、地面残留氯气;对救援使用的防化服、空气呼吸器等装备,用清水冲洗后放置于专用洗消间(通风良好,有排水设施)。11:00,安全环保部组织专家对电解槽系统进行安全检查,确认密封夹具无渗漏,管道压力、温度正常,电气设备无损坏,同意恢复生产。生产部制定开车方案,经指挥部批准后,于11:15逐步开启电解槽,11:30系统运行稳定。演练全程由安全环保部2名观察员记录各环节时间节点(如报警至指挥部响应7分钟,外部支援到达20分钟)、处置措施(如碱液喷淋启动时间10分钟)、人员操作(如空气呼吸器佩戴时间45秒,符合≤1分钟要求)。通过现场录像回放、参与者问卷(发放40份,回收38份)及设备数据(氯气检测仪、压力传感器)分析,发现3项问题:一是通讯联络组在协调外部支援时出现2分钟延迟(因对讲机频道未提前与消防支队确认);二是1名救援人员佩戴空气呼吸器时未检查面罩气密性(导致演练中“假设”面罩漏气);三是碱液喷淋装置手动启动按钮标识不清晰(

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