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文档简介
一、项目概况本次调试的XX110kV变电站为新建工程,总占地面积约XX平方米,本期建设1台110kV主变压器(容量XXMVA)、2回110kV进线、8回10kV出线,配套建设继电保护、自动化、直流电源等二次系统。调试工作旨在验证一、二次设备性能及联动逻辑,确保投运后安全稳定运行。二、调试依据1.国家标准:《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB____-2016)、《继电保护和安全自动装置技术规程》(GB/T____-2006);2.行业规范:《电力变压器试验导则》(DL/T596-2021)、《高压开关设备和控制设备共用技术要求》(GB/T____-2011);3.设计文件:XX变电站施工图设计(图号:XX-XX-XX)、继电保护定值单(定值单号:XX);4.厂家资料:主变压器(型号:XX)、断路器(型号:XX)、保护装置(型号:XX)等设备说明书及试验大纲。三、调试内容及过程(一)一次设备调试1.主变压器调试绝缘电阻测试:采用2500V兆欧表,环境温度25℃、湿度55%。高压对低压及地绝缘电阻实测XXMΩ(换算至75℃为XXMΩ,≥300MΩ,符合GB____要求);低压对高压及地绝缘电阻XXMΩ(≥200MΩ,合格)。变比测试:使用变比组别测试仪,110kV/10kV绕组实测变比误差+0.3%(≤±0.5%),接线组别YNd11与设计一致。直流电阻测试:各绕组直流电阻相间差≤2%(实测最大差值1.2%),符合DL/T596规定。2.高压断路器调试分合闸操作:对110kVSF6断路器(型号:XX)手动、电动分合闸各5次,动作可靠无卡滞,分合闸指示与实际位置一致。机械特性测试:分闸时间28ms(≤30ms)、合闸时间35ms(≤40ms);分闸弹跳时间1.5ms(≤2ms)、合闸弹跳时间2.0ms(≤3ms);行程、超程符合厂家要求。3.10kV开关柜及母线调试绝缘电阻:10kV母线对地绝缘电阻XXMΩ(≥1000MΩ);开关柜内设备绝缘电阻均≥1000MΩ。耐压试验:10kV母线施加42kV工频耐压1min,无击穿、闪络现象。(二)二次设备调试1.继电保护装置调试定值校验:110kV线路保护过流Ⅰ段动作电流实测误差≤±3%,动作时间误差≤±5%;主变、10kV出线保护定值校验结果均符合要求。传动试验:模拟110kV线路短路故障,保护装置正确动作(动作时间0.5s),跳开对应断路器;10kV进线失电时,备自投装置2.5s内投入备用电源(≤3s)。2.自动化及直流系统调试自动化系统:遥测精度≤0.5%(实测0.3%),遥信正确率100%,遥控断路器分合闸成功率100%。直流系统:蓄电池组放电末期电压≥XXV(符合厂家要求);直流母线电压波动≤±5%(实测220V±3V);绝缘监测装置可定位接地故障支路。四、调试结果分析(一)一次设备主变压器、断路器、10kV开关柜及母线的绝缘、变比、机械特性等试验数据均符合规范及厂家要求,设备性能可靠。(二)二次设备继电保护定值准确、动作可靠;自动化系统遥测/遥信/遥控功能正常;直流系统电压稳定、绝缘监测有效。一、二次设备联动逻辑正确,满足电网运行要求。五、问题及处理措施(一)问题描述10kV某出线保护装置“过负荷”信号误发,经检查为厂家组态时阈值设置过低。(二)处理措施联系厂家远程修改组态逻辑(调整阈值至定值单要求),模拟过负荷工况验证,故障消除。六、结论与建议(一)调试结论本次调试涵盖一、二次设备性能测试及系统联动试验,数据符合设计及规范要求,设备联动逻辑正确,具备投运条件。(二)运维建议1.投运前全面检查设备,清除遗留杂物;2.投运后1个月内加强巡检,监测变压器油温、断路器SF6压力等;3
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