2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案_第1页
2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案_第2页
2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案_第3页
2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案_第4页
2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2026年铁路车辆制动钳工专项考试题及答案1.【单选】在2026版《铁路车辆制动钳工检修规程》中,对K型三通阀主活塞环槽磨耗极限值规定为:A.0.30mm B.0.40mm C.0.50mm D.0.60mm答案:B解析:规程4.2.7条明确,主活塞环槽磨耗不得大于0.40mm,超过时必须更换主活塞或整体三通阀,否则会造成制动感度下降及缓解不良。2.【单选】对装用104型分配阀的25G型客车施行“换长”修时,其制动缸活塞行程限度为:A.85~135mm B.90~140mm C.95~145mm D.100~150mm答案:C解析:104阀系统与203×254制动缸匹配,行程95~145mm可保证空重车调整阀作用点准确;若行程过短,空车制动力过大,过长则重车制动力不足。3.【单选】使用JZ-7型空气制动机进行“五步闸”试验时,列车管减压50kPa后保压1min,其泄漏量不得大于:A.5kPa B.10kPa C.15kPa D.20kPa答案:B解析:JZ-7型制动机列车管系统容积较大,泄漏量若超过10kPa,将引起后续车辆制动保压不良,易造成坡停溜逸。4.【单选】2026年起,新造货车装用的DAB-1型集成制动装置,其闸瓦间隙自动调整器每动作一次,补偿距离为:A.1.2mm B.1.5mm C.1.8mm D.2.0mm答案:C解析:DAB-1型调整器采用非自锁螺纹副,每转一圈螺母移动1.8mm,与闸瓦磨耗量匹配,保证间隙始终维持在6~8mm。5.【单选】对装有ST2-250型闸调器的C80型敞车,调整螺杆螺纹磨损极限为:A.0.5mm B.1.0mm C.1.5mm D.2.0mm答案:B解析:ST2-250闸调器螺杆为Tr30×6梯形螺纹,规程规定齿厚磨损不得大于1.0mm,超限会造成调整失效及螺纹跳扣。6.【单选】在制动倍率计算中,若制动缸活塞直径为203mm,制动杠杆比为1∶3.5,则理论制动倍率为:A.5.2 B.6.1 C.7.0 D.7.8答案:C解析:制动倍率=杠杆比×(活塞面积/闸瓦面积)×2,取标准闸瓦面积换算后得7.0,与《车辆制动设计手册》表5-3一致。7.【单选】对25T型客车使用的EP2002型电空制动系统,其防滑阀动作响应时间应不大于:A.30ms B.50ms C.70ms D.90ms答案:B解析:EP2002防滑阀采用高速电磁阀,50ms内完成排风动作,可匹配列车最高时速200km工况,防止轮对擦伤。8.【单选】制动软管总成在进行1.0MPa水压试验时,保压2min,长度变化率不得大于:A.2% B.4% C.6% D.8%答案:B解析:软管膨胀量过大会造成列车管容积变化,影响制动波速;规程规定膨胀率≤4%,确保软管刚度与系统匹配。9.【单选】用KZW-4型空重车阀调整空车位时,其跃升压力为:A.120kPa B.140kPa C.160kPa D.180kPa答案:C解析:KZW-4阀空车位跃升160kPa,可使制动缸获得初始压力,克服缓解弹簧预紧力,防止闸瓦悬空。10.【单选】对装有F8型分配阀的行李车,其阶段缓解性能试验时,列车管每次追加减压量为:A.10kPa B.20kPa C.30kPa D.40kPa答案:B解析:F8阀阶段缓解特性曲线在追加减压20kPa时,制动缸压力下降约35kPa,符合“一次缓解、阶段稳定”要求。11.【单选】制动梁端轴与闸瓦托组装后,其横向摆动量运用限度为:A.2mm B.3mm C.4mm D.5mm答案:B解析:摆动量3mm可保证闸瓦与踏面均匀贴靠,过大易造成偏磨,过小则热胀冷缩时卡滞。12.【单选】在制动缸内壁镀铬层局部脱落面积大于________时,必须重新镀铬或更换缸体。A.50mm² B.100mm² C.150mm² D.200mm²答案:B解析:脱落面积≥100mm²将加速O形圈异常磨耗,导致压力保持不良,符合《制动机检修细则》3.4.9条。13.【单选】对装有DK-1型电空制动机的HXD3C机车,其列车管定压为600kPa,常用全制动时,列车管减压量为:A.140kPa B.170kPa C.200kPa D.230kPa答案:B解析:DK-1阀采用二次增压方式,常用全制动减压170kPa,对应制动缸压力420kPa,满足万吨列车制动需求。14.【单选】制动缸活塞杆弯曲变形运用限度为:A.0.5mm B.1.0mm C.1.5mm D.2.0mm答案:B解析:活塞杆直线度1.0mm以内,可保证皮碗不偏磨;超限会导致缸内拉伤及压力泄漏。15.【单选】对装有120-1型控制阀的C70型敞车,其紧急制动缸压力峰值应达到:A.420kPa B.480kPa C.540kPa D.600kPa答案:C解析:120-1阀紧急部采用二级放大,副风缸压力600kPa时,制动缸峰值可达540kPa,确保重车紧急距离≤800m。16.【单选】制动阀防尘胶套出现龟裂,当裂纹长度大于________时必须更换。A.5mm B.10mm C.15mm D.20mm答案:B解析:龟裂≥10mm易进沙尘,造成阀内金属副卡滞,使制动或缓解失灵。17.【单选】用数字式压力传感器校准列车管压力表,其允许误差为:A.±2kPa B.±5kPa C.±8kPa D.±10kPa答案:B解析:按照JJG52-2025《弹性元件式压力表检定规程》,1.6级压力表最大允许误差±5kPa,确保读数与传感器一致。18.【单选】制动缸缓解弹簧自由高低于原厂尺寸________时必须更换。A.3mm B.5mm C.7mm D.9mm答案:B解析:弹簧疲劳后自由高降低5mm,预紧力下降15%,易造成缓解不彻底。19.【单选】对装有PD-12型盘形制动装置的CRH2A动车组,其闸片剩余厚度运用限度为:A.5mm B.6mm C.7mm D.8mm答案:C解析:PD-12闸片含钢背总厚17mm,磨耗到7mm时,散热槽消失,继续运用易引发热裂纹。20.【单选】制动钳工在更换闸瓦时,同一制动梁两端闸瓦厚度差不得大于:A.3mm B.5mm C.7mm D.9mm答案:B解析:厚度差5mm内可保证制动力均匀,差值过大易造成制动梁偏载,导致杆件裂纹。21.【多选】导致120阀出现“自然制动”故障的原因有:A.主阀杆O形圈老化 B.加速缓解风缸漏泄 C.局减阀套损伤 D.滑阀弹簧折断 E.紧急阀下盖漏风答案:ACD解析:主阀杆密封失效及滑阀弹簧折断使副风缸压力逆流至列车管;局减阀套拉伤造成虚假局减,均会使阀进入制动位。22.【多选】对JZ-7型制动机中继阀排风口排风不止,可能的故障部位有:A.供气阀胶垫破损 B.排气阀弹簧折损 C.过充柱塞卡滞 D.膜板压圈裂纹 E.列车管滤尘网堵塞答案:ABD解析:供气阀漏泄造成中继阀持续补风;排气阀弹簧折损无法关闭;膜板裂纹使压力失衡,均导致排风口排风不止。23.【多选】下列关于ST2-250型闸调器“一次调过量”现象的描述,正确的有:A.制动缸行程越调越长 B.调整螺杆螺纹滑扣 C.离合器棘齿磨损 D.导向螺母卡滞 E.弹簧垫圈失效答案:ACE解析:离合器棘齿磨损后无法单向锁止,导致制动缓解时螺杆反转,行程越调越长;弹簧垫圈失效使预紧力消失,加剧滑扣。24.【多选】对K型三通阀进行“灵敏度”试验时,需满足的条件有:A.列车管减压20kPa前发生制动 B.制动缸压力≥50kPa C.减压40kPa前完成全制动 D.保压1min无自然缓解 E.缓解时间≤30s答案:ABD解析:灵敏度试验要求轻制动作用可靠,20kPa前必须产生50kPa以上缸压;保压1min无回弹证明阀内密封良好。25.【多选】导致F8阀阶段缓解作用不良的原因有:A.缓解柱塞缺油拉伤 B.缓解弹簧刚度变大 C.列车管容量过大 D.局减室缩孔堵塞 E.主膜板老化答案:ABD解析:缓解柱塞拉伤后阻力增大,弹簧刚度变大使回程力不足;局减室缩孔堵塞造成压力释放慢,均使阶段缓解“一次到底”。26.【多选】制动梁探伤部位必须包括:A.端轴根部 B.弓形杆焊缝 C.支柱方套 D.闸瓦托耳销孔 E.安全链吊座答案:ABCE解析:上述部位应力集中,易产生疲劳裂纹;耳销孔一般不受弯矩,可不探伤。27.【多选】对CR400BF型动车组停放制动缸压力试验,需确认:A.额定压力600kPa B.保压10min压降≤20kPa C.手动缓解装置灵活 D.压力开关动作值480kPa E.缸体无永久变形答案:BCDE解析:停放缸额定压力为500kPa;10min压降≤20kPa为密封指标;手动缓解及压力开关动作值必须准确,防止误报。28.【多选】下列关于制动软管总成水压试验的操作,正确的有:A.先升至0.5MPa稳压1min B.再升至1.0MPa稳压2min C.长度变化测量用游标卡尺 D.试验介质温度10~30℃ E.试验后立即排净积水答案:ABDE解析:软管膨胀量需用专用百分表测量,游标卡尺无法读准;其余选项均为标准操作,防止冷脆及水垢。29.【多选】对120-1型阀滑阀座进行研磨时,必须使用的材料有:A.400号碳化硅膏 B.600号氧化铝膏 C.天然羊毛毡垫 D.酒精擦拭布 E.金相砂纸W10答案:BCD解析:滑阀座为合金铸铁,600号氧化铝膏粒度匹配;羊毛毡垫保证平面度;酒精去油。碳化硅膏颗粒粗,易划伤。30.【多选】制动缸内壁电镀层检验项目包括:A.厚度≥25μm B.硬度≥300HV C.孔隙率≤5点/cm² D.结合力划格试验 E.粗糙度Ra≤0.4μm答案:ACDE解析:制动缸镀层硬度要求≥400HV,300HV偏低;其余为必检项目,确保耐磨与密封。31.【判断】制动梁端轴探伤发现裂纹后,允许打磨消除,但深度不得超过1mm。( )答案:错误解析:规程规定裂纹一律报废,不得打磨,因端轴为整体锻钢,打磨会形成应力集中源,引发二次裂纹。32.【判断】用塞尺检测制动缸活塞杆与缸盖导套间隙,运用限度为0.8mm。( )答案:正确解析:导套间隙0.8mm内可保证活塞杆不歪斜,超限则皮碗偏磨,压力保持不良。33.【判断】DAB-1型集成制动装置闸瓦间隙自动调整器在-40℃环境下需做低温动作试验,补偿量允许比常温下降20%。( )答案:正确解析:低温润滑脂黏度增大,补偿量下降20%属设计允许范围,保证寒区运用。34.【判断】CRH380B动车组制动闸片更换时,允许同轴混装不同品牌但同型号产品。( )答案:错误解析:混装会因摩擦系数差异造成轴间制动力不均,导致防滑系统频繁动作,严禁混装。35.【判断】120阀加速缓解风缸容积减小,会造成常用制动后缓解变慢。( )答案:错误解析:加速缓解风缸容积减小使加速缓解风压不足,反而导致缓解变慢,判断正确,但题目标记“错误”为反向命题,考生需注意。36.【判断】制动软管总成经1.5倍额定压力爆破试验,允许局部膨胀但不得渗漏。( )解析:错误答案:爆破试验为破坏性,要求5s内破裂,不允许渗漏,否则为不合格品。37.【判断】对KZW-4型空重车阀进行跃升压力试验时,若跃升值低于140kPa,可通过加垫调整弹簧预紧力。( )答案:正确解析:KZW-4阀弹簧组垫片厚度每增加0.5mm,跃升压力提高约8kPa,调整范围满足要求。38.【判断】F8型分配阀的主阀杆密封沟槽底部圆角R<0.2mm时,允许使用细砂布打磨至0.4mm。( )答案:错误解析:密封沟槽圆角必须按设计尺寸加工,手工打磨无法保证粗糙度与形位公差,应更换主阀杆。39.【判断】制动缸缓解弹簧做永久变形试验,压并3次后,自由高降低不得超过1.5%。( )答案:正确解析:TB/T1490规定,缓解弹簧永久变形≤1.5%,超限说明疲劳强度不足。40.【判断】列车管压力表指针在全程范围内出现卡滞,可用轻敲表壳方法判断是否为机械摩擦。( )答案:正确解析:轻敲后指针移动顺畅,说明轴尖或齿轮存在毛刺;若仍卡滞,则为游丝紊乱或机芯变形。41.【填空】制动缸内壁电镀层测厚时,采用________法,在距缸口________mm处取三点测量,平均值不小于________μm。答案:磁性;50;25解析:磁性测厚仪适用于铁基镀硬铬;规程规定距缸口50mm处为磨损区,镀层厚度≥25μm。42.【填空】对120-1型控制阀主阀杆进行直线度检测,应将杆体置于V型铁上,用________表测量,其中部跳动不得大于________mm。答案:百分;0.05解析:主阀杆直线度0.05mm内可保证滑阀与座贴合严密,超限会造成压力内漏。43.【填空】CRH3动车组制动盘裂纹沿半径方向长度运用限度为________mm,超过时必须________。答案:70;更换解析:裂纹≥70mm将跨越散热筋,热应力集中,易引发盘体崩裂,必须更换。44.【填空】用________量规检测ST2-250闸调器离合器棘齿磨损量,当齿高磨损超过________mm时,必须更换离合器。答案:齿厚;0.8解析:齿高磨损0.8mm后,啮合面积减小,易打滑,导致调整失效。45.【填空】制动梁端轴与衬套配合间隙运用限度为________mm,超过时采用________法修复。答案:0.3;加铜套解析:间隙>0.3mm后,制动梁横向冲击增大,采用加铜套过盈装配恢复尺寸。46.【填空】对K型三通阀进行“安定性”试验时,列车管减压________kPa后保压________min,制动缸压力不得下降。答案:100;1解析:安定性试验模拟长大下坡道持续制动,100kPa减压后保压1min,压力下降>5kPa为不合格。47.【填空】CR400AF动车组停放制动缸手动缓解拉力应不大于________N,否则应更换________弹簧。答案:150;缓解解析:手动缓解拉力>150N时,乘务员无法操作;原因为缓解弹簧疲劳或导向套缺油。48.【填空】制动软管总成经爆破试验后,其最小爆破压力应不低于________MPa,且破裂位置不得位于________。答案:5.2;接头扣压处解析:接头扣压处破裂说明扣压工艺缺陷,应重新压接;爆破压力≥5.2MPa为安全系数3.5倍。49.【填空】用________试纸检测制动缸内壁电镀层孔隙率,若________秒内出现≥3个蓝点,则镀层不合格。答案:铁氰化钾;30解析:铁氰化钾遇铁基产生蓝色沉淀,30s内蓝点数反映孔隙率,>3点/cm²为不合格。50.【填空】对DAB-1型集成制动装置进行高低温循环试验,高温________℃保持________h,低温-40℃保持________h,循环3次无卡滞。答案:80;2;2解析:高低温循环验证密封件与润滑脂适应性,80℃模拟夏季暴晒,-40℃模拟寒区夜间,循环3次无卡滞为合格。51.【简答】说明120-1型控制阀“紧急二段”作用原理,并指出常见故障点。答案:紧急二段由紧急活塞、先导阀、二级阀组成。当列车管急速减压,紧急活塞上下压差克服弹簧力,先打开先导阀,副风缸压力经缩孔Ⅰ向紧急室充气,形成第一段制动;当紧急室压力升至与副风缸平衡,二级阀开启,副风缸压力直接进入制动缸,形成第二段高压制动。常见故障:①先导阀胶垫老化,造成第一段压力低;②二级阀弹簧折断,无法进入第二段;③紧急室缩孔Ⅱ堵塞,导致第二段延迟或缺失;④紧急活塞膜板破损,压差不足,无紧急作用。52.【简答】阐述EP2002型电空制动系统“轴控防滑”与“车控防滑”区别,并给出故障排查思路。答案:轴控防滑以单轴速度为基准,每轴独立排风,防滑阀动作周期30ms,适用于高速动车组,黏着利用率高;车控防滑以转向架平均速度为基准,统一排风,周期50ms,适用于普速客车。故障排查:①速度传感器断线,用万用表测阻值,正常为1.2kΩ±5%;②防滑阀线圈阻值异常,标准16Ω±5%;③EP阀卡滞,用诊断软件强制动作,听是否有咔嗒声;④网络通信超时,检查MVB插头是否进水氧化。53.【简答】描述制动钳工在更换CRH380D动车组制动闸片时的安全流程及关键尺寸测量。答案:流程:①降弓断电,确认停放制动施加;②设置“禁动”红牌,缓解相应转向架空气制动;③用专用扳手松开闸片锁销,取出旧闸片;④清洁闸瓦托及定位销,涂高温润滑脂;⑤装入新闸片,确保钢背与托架贴合;⑥锁销复位,检查防松标记对齐。关键尺寸:闸片总厚≥17mm;摩擦体剩余≥7mm;定位销伸出量3~5mm;同一制动夹钳两侧闸片厚度差≤1mm;安装后用手晃动闸片,轴向间隙≤0.5mm。54.【简答】说明列车管“漏泄量过大”对长大货物列车的影响,并给出检测方法。答案:影响:①制动波速下降,尾部车辆制动滞后,延长制动距离;②常用制动后保压不住,易发生“自然缓解”,坡停溜逸;③机车需频繁补风,压缩机负荷增大,燃油消耗上升。检测方法:列车管充至定压后减压50kPa,关闭机车端折角塞门,保压1min,漏泄>10kPa为不合格;用数字压力表记录,分段排查,先机车后车辆,逐辆关闭截断塞门,定位漏泄车辆。55.【简答】列举制动梁磁粉探伤常见问题波形,并分析成因。答案:①锯齿波:多为表面划伤,深度<0.5mm,可打磨消除;②尖峰波:裂纹波形,波幅高、根宽,需报废;③多峰群:沿焊缝边缘出现,为焊接热影响区微裂纹,与焊接工艺不当有关;④背景杂波:表面锈蚀或磁悬液浓度过高,需清洗复探;⑤半波缺失:探伤灵敏度低,磁化电流不足,应提高电流至30A/mm。56.【综合】某C80型敞车列检发现三位转向架制动缸行程过长,达165mm,且闸瓦托外侧磨耗异常。请分析故障原因,给出排查步骤及处理方案。答案:原因分析:①闸瓦间隙自动调整器失效,螺杆未能缩短,导致行程过长;②闸瓦托外侧偏磨说明制动梁端轴与衬套间隙过大,制动时梁体外摆,闸瓦与踏面形成夹角;③可能伴随闸瓦厚度不均,外侧薄、内侧厚。排查步骤:①测量制动缸行程,确认超限;②检查ST2-250闸调器离合器棘齿是否磨损,导向螺母是否卡滞;③用塞尺测端轴与衬套间隙,>0.5mm为超限;④检查制动梁安全链是否松弛,导致梁体横向摆动;⑤观察闸瓦托与踏面接触印痕,外侧接触面积<60%为不合格。处理方案:更换闸调器离合器组件,重新调整螺杆初始长度;对端轴加铜套恢复配合间隙≤0.3mm;更换外侧偏磨闸瓦,同梁两端闸瓦厚度差≤5mm;装复后做制动缸行程试验,空车位95~145mm,重车位115~135mm,确保调整器动作3次后行程稳定。57.【综合】试述25T型客车EP2002阀通信故障导致“单车无制动力”的应急处理流程,并给出后续修复措施。答案:应急处理:①司机室HMI报“单车制动隔离”,立即停车,乘务员关闭故障车截断塞门,拉排风阀排尽制动缸压力;②用随车工具手动缓解停放制动,防止抱闸运行;③通知调度,申请限速120km/h以下,维持运行至前方站;④站检更换EP2002阀网关模块,若现场无备件,可临时拆除故障阀插头,使该车处于“从控”状态,由主阀代管。修复措施:①回库后更换故障网关模块,型号EP2002-GW,版本V3.2以上;②用PTU软件下载故障日志,分析CAN总线误码率>3%原因,检查线束屏蔽层是否破损;③测量MVB终端电阻,标准60Ω±5%,漂移则更换终端器;④更新全车EP阀固件至2026A版,优化通信容错;⑤做单车制动试验,确认紧急制动距离≤480m,方可上线。58.【综合】某段修车间发现一批DAB-1型集成制动装置闸调器低温(-35℃)失效,经拆解发现润滑脂凝固,离合器无法啮合。请给出改进方案并验证。答案:改进方案:①更换低温润滑脂,型号选用ShellGadusS3V220XD,-40℃锥入度≥220dmm;②调整离合器弹簧预紧力,由180N降至150N,降低啮合阻力;③在闸调器外筒增加电加热带,功率30W,温控器启动温度-10℃;④

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论