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文档简介
2025年工业机器人系统运维师故障诊断模拟题库及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.某六轴工业机器人在运行至第3关节90°位置时出现卡顿,最可能的机械故障原因是()。A.伺服电机绕组短路B.谐波减速器齿隙过大C.示教器程序指令错误D.编码器信号干扰答案:B(谐波减速器在特定角度卡顿多因齿隙磨损或润滑不足)2.发那科(FANUC)机器人伺服驱动器显示ALM411报警(过电流),优先排查的电气部件是()。A.外部24V电源模块B.电机动力电缆绝缘性C.示教器触摸板D.机器人本体接地电阻答案:B(ALM411通常由电机或电缆短路、驱动器内部IGBT损坏引起)3.工业机器人视觉传感器(如基恩士CVX系列)采集图像模糊,排除镜头污染后,应检查()。A.光源亮度是否匹配B.机器人TCP校准误差C.伺服驱动器增益参数D.安全回路急停按钮状态答案:A(图像模糊常见原因为光源不足或镜头焦距未调)4.ABB机器人RAPID程序运行时提示“SYNTAXERROR”(语法错误),故障定位应优先检查()。A.程序中变量声明是否完整B.伺服电机温度是否超限C.机器人本体振动值D.以太网通信模块状态答案:A(语法错误直接关联程序代码编写问题)5.某协作机器人(如优傲UR10)力传感器反馈力值异常波动,可能的非电气故障是()。A.传感器信号电缆屏蔽层断裂B.末端执行器与工件接触点偏移C.驱动器制动电阻老化D.控制柜散热风扇停转答案:B(机械接触点偏移会导致力反馈异常)6.工业机器人绝对式编码器掉电后无法保存位置数据,可能的故障是()。A.编码器电池电压低于2.7VB.伺服驱动器母线电容损坏C.示教器锂电池电量不足D.控制柜UPS电源输出不稳答案:A(绝对式编码器依赖内置电池保存位置数据)7.埃斯顿(ESTUN)机器人运行时出现“关节4过载报警”,排除负载过重后,应检查()。A.关节4减速器润滑状态B.控制柜温湿度传感器C.安全光栅触发信号D.机器人TCP速度设置答案:A(过载报警可能因机械阻力增大,如减速器缺油)8.工业机器人通信总线(如PROFINET)周期性中断,用示波器检测总线信号,重点观察()。A.信号幅值是否在2.5V±0.5VB.伺服电机电流波形C.示教器触控信号频率D.机器人本体接地电阻值答案:A(PROFINET总线标准信号幅值为2.5V差分信号)9.某SCARA机器人Z轴重复定位精度超差(标准±0.02mm,实测±0.05mm),用激光干涉仪检测后,发现定位误差呈周期性,可能原因是()。A.Z轴导轨直线度偏差B.伺服驱动器比例增益过低C.同步带齿形磨损D.末端执行器重量不均答案:C(同步带磨损会导致周期性定位误差)10.工业机器人示教器黑屏但指示灯正常,优先排查()。A.示教器与控制柜通信电缆B.伺服驱动器电源模块C.机器人本体编码器D.安全回路急停开关答案:A(黑屏但指示灯正常多为通信电缆接触不良)二、多项选择题(每题3分,共15分。至少2个正确选项,错选、漏选均不得分)1.工业机器人运行时出现“关节2振动异常”,可能的故障原因包括()。A.关节2减速器润滑脂老化B.伺服驱动器速度环参数设置不当C.机器人安装底座水平度偏差D.示教器程序中运动指令加速度过大答案:ABCD(机械、电气、控制参数均可能导致振动)2.安川(YASKAWA)机器人控制柜内断路器频繁跳闸,可能的故障点有()。A.伺服电机绕组对地短路B.制动电阻老化导致电流过大C.控制柜散热风扇电机绝缘损坏D.示教器锂电池漏液答案:ABC(断路器跳闸多因短路或过流,示教器电池不影响主回路)3.工业机器人视觉引导系统定位失败,可能的原因有()。A.工件表面反光导致特征提取失败B.相机与机器人坐标系标定误差C.光源类型与工件材质不匹配D.伺服驱动器扭矩限制参数过小答案:ABC(视觉定位失败与视觉系统本身及标定相关,扭矩参数影响执行)4.工业机器人以太网通信(ModbusTCP)超时,可能的排查方向包括()。A.检查IP地址是否冲突B.测试网线水晶头接触电阻C.确认防火墙是否屏蔽端口502D.校准机器人TCP坐标答案:ABC(通信超时与网络配置、物理连接、协议相关,TCP校准不影响通信)5.协作机器人碰撞检测功能失效,可能的故障原因有()。A.力传感器零位漂移B.碰撞检测阈值参数设置过高C.伺服驱动器电流采样模块故障D.机器人本体接地电阻过大答案:ABC(碰撞检测依赖力反馈和电流监测,接地电阻不直接影响)三、填空题(每空2分,共20分)1.工业机器人RV减速器异响的常见排查步骤包括检查润滑状态、测量________、检测齿轮啮合间隙。答案:输出轴径向跳动2.发那科机器人伺服驱动器ALM401报警含义是________。答案:伺服准备就绪信号断开(SRDYOFF)3.ABB机器人RAPID程序中,用于错误处理的指令是________。答案:TRAP...ENDTRAP4.工业机器人绝对式编码器电池电压低于________V时,需及时更换。答案:2.75.激光干涉仪检测工业机器人重复定位精度时,需在同一位置采集________次以上数据。答案:56.协作机器人安全功能“手动引导”失效,可能是________或力矩传感器故障导致。答案:手动模式使能开关损坏7.工业机器人示教器触摸无响应,可通过________(工具)检测触摸模块电压是否正常(典型值5V)。答案:万用表8.某工业机器人关节4温度异常升高(>60℃),可能原因是________或伺服驱动器过载。答案:减速器缺油9.PROFIBUS总线通信故障时,用________(工具)可检测总线终端电阻是否为120Ω。答案:万用表10.工业机器人程序突然丢失,可能是________(存储介质)故障或病毒感染导致。答案:控制柜内置CF卡四、简答题(每题8分,共32分)1.简述六轴工业机器人关节异响的故障排查流程。答案:(1)机械检查:①观察关节运行轨迹是否平滑,手推关节检查是否卡顿;②测量减速器输出轴径向/轴向跳动(标准≤0.03mm);③检查润滑脂状态(是否发黑、结块);④确认轴承是否磨损(用听诊器听是否有金属摩擦声)。(2)电气检查:①用示波器检测编码器信号(A/B/Z相)是否稳定;②测量伺服电机三相绕组电阻(平衡度≤5%);③检查驱动器输出电流是否波动(正常应平稳)。(3)控制检查:①查看示教器报警日志是否有历史故障记录;②测试不同速度/负载下异响是否变化(若高速时加重,多为机械问题;低速时出现,可能是控制参数问题);③重置驱动器参数至出厂值,观察异响是否消失(排除参数设置错误)。2.工业机器人示教器触摸无响应,如何进行故障诊断?答案:(1)硬件连接检查:①拔插示教器与控制柜通信电缆(如CAN总线电缆),用万用表检测电缆通断;②测量示教器供电电压(典型5V/12V),确认电源模块输出正常;③检查触摸模块接口是否松动(部分示教器触摸层与显示屏为分离式结构)。(2)软件驱动检查:①重启机器人系统,观察触摸功能是否恢复(可能因驱动程序临时崩溃);②进入维护模式,运行触摸校准程序(若校准失败,可能是触摸层损坏);③恢复示教器出厂设置(排除软件配置错误)。(3)硬件损坏判断:①更换备用示教器测试(若正常,原示教器触摸模块或主板故障);②用示波器检测触摸模块输出信号(如I2C总线是否有数据传输);③拆解示教器,检查触摸层是否有划痕或断裂(电容式触摸层易受物理损伤)。3.某工业机器人(负载50kg,重复定位精度±0.05mm)在搬运金属件时出现工件掉落,分析可能原因并提出解决方案。答案:可能原因及解决方案:(1)末端执行器问题:①气爪夹持力不足(检查气压是否低于额定值0.5MPa;更换磨损的气爪夹块);②电磁吸盘失电(检测吸盘供电线路是否断路;检查控制器输出信号是否正常);③机械夹爪弹簧老化(更换弹簧,调整预紧力)。(2)机器人运动问题:①加速度设置过大(导致工件惯性力超过夹持力,需降低运动指令中的ACC参数);②轨迹规划不合理(如急停或转向时冲击过大,优化路径避免直角转弯)。(3)检测系统问题:①工件位置检测传感器失效(如光电传感器被遮挡,清洁传感器或调整安装位置);②视觉引导定位误差(重新标定相机与机器人坐标系,提高定位精度)。(4)负载超限:①工件实际重量超过50kg(称重确认,更换更大负载机器人或优化工件设计)。4.工业机器人伺服驱动器报“过电压”(ALM),列出至少4项可能原因及排查方法。答案:可能原因及排查:(1)制动电阻损坏:①测量制动电阻阻值(应与驱动器标称值一致,如50Ω);②观察电阻表面是否烧蚀(更换同规格电阻)。(2)电网电压波动:①用万用表检测输入电压(AC380V±10%为正常范围);②加装稳压器或UPS(稳定输入电源)。(3)驱动器母线电容老化:①用纹波表检测母线电压波动(正常≤5%);②更换驱动器内部电容(需专业人员操作)。(4)电机再生能量过大:①检查机器人是否频繁急停或高速下降(优化运动曲线,延长减速时间);②确认机械制动装置是否正常(如抱闸未完全松开导致电机反电动势升高)。五、应用题(共13分)背景:某汽车厂采用的库卡(KUKA)KR162机器人(6轴,负载16kg,重复定位精度±0.04mm)在焊接工序中出现以下故障:运行至第4轴60°位置时突然停机,示教器显示报警代码“30628”(含义:轴4扭矩限制触发)。要求:(1)分析可能的故障原因(至少5项);(7分)(2)设计故障排查流程(6分)。答案:(1)可能的故障原因:①轴4机械阻力增大:减速器润滑脂老化、轴承磨损、导轨卡滞;②轴4负载超重:末端焊枪或电缆拖链重量分布不均,超过16kg负载限制;③伺服驱动器扭矩限制参数设置过小(如T4_max设置为额定扭矩的80%,实际需要90%);④轴4编码器信号异常:编码器电缆接触不良导致位置反馈错误,驱动器误判扭矩超限;⑤机械干涉:机器人运行至60°时,本体与周边设备(如焊机、夹具)发生碰撞;⑥伺服电机绕组局部短路:导致电流异常增大,触发扭矩保护;⑦驱动器电流采样模块故障:采样值偏差导致误报警。(2)故障排查流程:步骤1:记录现场状态。确认故障发生时的程序段(如PTP运动指令)、负载重量(称重焊枪+电缆≈15kg,未超限)、环境温度(控制柜温度28℃,正常)。步骤2:手动操作轴4。用示教器点动轴4至60°,观察是否卡顿(手感阻力明显增大,怀疑机械问题)。步骤3:机械部分检查。①拆卸轴4护罩,检查减速器润滑脂(呈黑色,需更换);②用千分表测量输出轴径向跳动(0.06mm,超标准0.03mm);③检查轴承(用听诊器听到异响,确认磨损)。步骤4:电气部分检查。①用万用表测量电机三相绕组电阻(UV=0.8Ω,VW=0.8Ω,UW=0.8Ω,平衡正常)
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