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文档简介

大型泥水盾构现场施工中的泥水处理第一章项目背景与泥水系统定位1.1工程概况深圳地铁14号线大运—坪山段区间,单洞双线,外径φ8.8m,埋深18~42m,穿越全断面微风化花岗岩(σc=85~120MPa)、富水砂层、淤泥质黏土、残积土四层复合地层,地下水位高出隧道拱顶3~8m。采用海瑞克S1001泥水平衡盾构,刀盘开口率28%,额定扭矩12500kN·m,最大推力125000kN,泥水回路设计循环量3200m³/h,最大携渣粒径120mm。1.2泥水系统目标值①密度:1.08~1.25g/cm³(随掘进面压力动态调整,每0.1MPa面压对应密度+0.02g/cm³);②马氏漏斗黏度:38~50s;③含砂率(>74μm):≤3%(体积比);④pH:8~10;⑤滤失量:≤15mL/30min;⑥泥皮厚度:≤1mm;⑦胶体率:≥96%;⑧弃渣含水率:≤30%(外运填埋标准)。1.3管理红线任何班次出现密度>1.30g/cm³或黏度>55s持续10min,立即停掘、停进、停皮带,启动“三级澄清+强制稀释”应急。第二章泥水配方与实验室基准2.1原材与功能钠基膨润土:造浆率≥18m³/t,屈服值≥15Pa;CMC(高黏):取代度≥0.9,1%水溶液黏度≥8000mPa·s;PACLV:滤失降低剂,0.5%加量滤失量下降≥40%;Na₂CO₃:分散剂,纯度≥99%;重晶石:密度4.2g/cm³,200目通过率≥97%;清水:氯离子≤250mg/L,总硬度≤150mg/L。2.2基准配方(每立方浆液)清水870L+膨润土60kg+CMC1.2kg+PACLV0.8kg+Na₂CO₃2.5kg,高速剪切30min(3500r/min),静置24h后测得:密度1.12g/cm³,黏度42s,滤失量12mL,pH9.2。2.3现场微调算法①密度低:按“每提高0.01g/cm³加重晶石15kg/m³”计算;②黏度低:每降低2s加CMC0.2kg/m³;③滤失高:每超1mL加PACLV0.1kg/m³;④含砂高:开启除砂器并旁通10%浆液进旋流器。第三章制浆站布置与设备清单3.1场地平面制浆区占地45m×30m,分“两区三泵四罐”:A区:新浆制备(2座150m³新浆罐+1座30m³高速剪切罐);B区:回收处理(1座200m³回浆罐+1座100m³废浆罐+1座50m³加药罐);C区:压滤(3台500m²高压隔膜压滤机+1套皮带输送机)。3.2关键设备参数剪切罐:55kW变频,最大流量180m³/h,剪切线速度32m/s;除砂旋流器:φ250mm×8单元,单台处理量400m³/h,分离粒径20~40μm;除泥旋流器:φ100mm×16单元,分离粒径5~10μm;压滤机:进料压力1.2MPa,压榨压力2.0MPa,循环周期55min,单循环产干渣28t。3.3管路选材循环主管DN400,壁厚8mm,材质Q345B内衬10mm耐磨橡胶;出渣管DN200,壁厚12mm,内衬碳化铬复合层,设计寿命≥3000h。第四章掘进同步泥水操作流程4.1班前检查(0:30h)①校验密度计、黏度计、流量计零点;②检查剪切罐刀片磨损量,磨损>3mm立即更换;③校验压滤机滤布透水性,>30s/1000mL需清洗或更换;④确认备用泵处于“自动+远程”状态。4.2开机顺序(0:10h)Step1启动新浆泵→开密度PID→设定1.15g/cm³;Step2开启除砂器进出阀→压力稳定在0.25MPa;Step3通知盾构司机开启进浆泵→流量达到设计值1200m³/h;Step4掘进开始0~5环:每2min手动测黏度,确保<45s。4.3掘进中动态控制①每推进300mm,自动采样阀动作,在线激光粒度仪回传>74μm颗粒含量,若>3%,除砂器旁通比例由15%提至30%;②面压波动±0.02MPa时,密度设定值自动±0.01g/cm³;③扭矩异常升高>15000kN·m,立即注入15m³新浆稀释,密度下限可临时降至1.05g/cm³,但必须在30min内恢复。4.4停机冲洗(≥0:45h)Step1关闭进浆泵→回浆泵继续运行10min,把管路浆液抽回罐;Step2开清水阀→流量800m³/h冲洗至出口密度<1.02g/cm³;Step3启动管道猪(φ380泡沫球)2次,确保残砂<0.5%;Step4停泵→开排污阀→化验冲洗水含固量,<1%方可结束。第五章泥水性能检测与记录制度5.1检测频次新浆:每批一次;回收浆:每2h一次;进浆:连续在线;出浆:每1h一次;压滤滤液:每班次一次。5.2检测方法密度:DMA35便携式密度计,精度±0.001g/cm³;黏度:马氏漏斗,记录秒表精确到0.1s;含砂:200mL量筒静置1h,读砂体积;滤失:ZNS2A中压滤失仪,0.69MPa×30min;pH:PHS3C台式酸度计,温度补偿至25℃。5.3记录与追溯所有数据实时写入“盾构泥水云”平台,字段包含:时间、桩号、环号、检测人、数值、判定、处理措施。数据保存≥5年,每日自动备份至阿里云OSS,SHA256校验。第六章废浆处理与零排放实施6.1废浆分级A级:密度1.25~1.30g/cm³,黏度45~55s,进压滤;B级:密度>1.30g/cm³或含砂>8%,先稀释至A级再压滤;C级:含膨润土<3%、含砂<1%,直接沉淀池回用。6.2压滤参数进料阶段:0.8MPa×20min,流量80m³/h;压榨阶段:2.0MPa×15min,隔膜鼓胀压力0.8MPa;吹风阶段:0.6MPa压缩空气×10min,含水率降至28%。6.3滤液回用指标SS≤100mg/L,pH6~9,COD≤150mg/L,经PAC絮凝+砂滤+活性炭三级后,80%回制浆,20%经市政管网排放,在线监测与环保局联网。6.4干渣外运每车次填写“五联单”:产生单位、运输单位、接收填埋场、环保、交警各一联;装载高度≤车厢栏板+0.3m,帆布全覆盖,GPS轨迹保存≥6个月。第七章应急预案与事故库7.1泥水漏失(>50m³/h)①立即停掘,关闭盾构尾刷注脂泵,保持舱压;②双液浆(水泥+水玻璃)封堵,配比1:1,初凝≤45s;③同步注浆压力提高0.2MPa,注浆量提高30%;④地面启动MJS补偿注浆,孔间距1.2m,注浆量每孔≥3m³。7.2管路爆裂(DN400)①远程关闭事故段两端液压刀阀(≤30s);②启动移动潜水泵(流量400m³/h)抽排至应急池(200m³);③更换备用管路(预制法兰段,长度3m)≤2h;④事故段清洗水经沉淀+压滤后回用,严禁直排。7.3膨润土断供现场常备“安全库存”≥80t(相当于12h用量);断供>2h,启动“灰浆替代”方案:用粉煤灰80%+水泥20%制浆,密度1.18g/cm³,黏度40s,可维持掘进6环(9.6m)。第八章人员组织与培训考核8.1组织架构项目经理1人→泥水部长1人→班长3人(8h轮班)→操作手6人→化验员3人→维修工4人→压滤工6人→清洁工4人。8.2持证要求①压力容器操作证(R1):维修工、压滤工;②高处作业证(登高架设):清罐、换滤布人员;③有限空间作业证:进入罐体检修;④环保设施运行证:滤液处理工。8.3培训周期新员工:三级教育≥24学时+现场师带徒72学时;月度:事故演练≥2次;年度:外部专家授课≥8学时,培训记录存入HR系统。8.4考核办法理论笔试(40%)+实操(40%)+事故演练(20%),≥80分合格;不合格停岗补考,补考仍不合格调离岗位。第九章成本分析与节能降耗9.1单环成本(1.6m)新浆:45m³×1.12×0.06t/m³×650元/t=1960元;膨润土损耗:2%=39元;药剂:CMC+PAC+Na₂CO₃≈180元;电耗:剪切+泵+压滤=285kWh×0.75元=214元;水耗:清水15m³×4.2元=63元;滤布损耗:0.02片×320元=6.4元;合计:2462.4元/环。9.2降耗措施①回收浆再配浆比例由55%提至75%,单环节省膨润土25kg;②压滤机错峰运行,夜间0:00—6:00电价低0.18元/kWh,每月省电费2.1万元;③废浆罐加装变频搅拌,年节电1.5万kWh;④滤液回用后,清水采购量下降60%,年省水费28万元。第十章信息化与数据治理10.1硬件架构现场部署边缘计算网关(ARMCortexA78,8GBRAM),连接PLC(S71500)、密度计、电磁流量计、压滤机控制模块;4G+北斗双通道,断网本地缓存≥7天。10.2软件功能①实时仪表盘:密度、黏度、流量、扭矩、推进速度;②预警引擎:基于LSTM模型,预测黏度超标提前15min,准确率92%;③移动端:微信小程序“泥水一点通”,可扫码查看本环配方、化验单、废渣联单;④数字孪生:三维可视化盾构+泥水管线,颜色区分流速,红色代表>4m/s冲刷风险。10.3数据安全符合《网络安全法》三级等保,数据库加密(AES256),操作日志区块链存证(HyperledgerFabric),防篡改。第十一章质量验收与移交11.1分阶段验收①设备安装:按《GB504462017》盾构施工验收规范,振动值<4.5mm/s;②功能验收:连续72h循环,密度波动±0.01g/cm³,黏度±2s;③环保验收:噪声昼间≤65dB(A),夜间≤55dB(A),粉尘≤0.3mg/m³;④竣工资料:图纸+说明书+软件备份+化验台账+环保监测报告,刻录三份蓝光光盘。11.2移交清单①设备移交:压滤机3台、剪切罐1套、除砂器2套、备品备件箱12箱;②软件移交:源代码Git仓库、虚拟机镜像、操作手册;③培训移交:为运营单位培训8人,考核通过率100%;④质保:整机12个月,易损件6个月,响应时间≤24h。第十二章经验总结与改进方向12.1关键经验①“密度面压”联动PID参数KP=0.8、KI=0.05、KD=0,超调量<2%;②花岗岩地层刀盘加泡沫2%+膨润土浆1%,可降低扭矩12%;③夜间低温(<10℃)时,CMC溶解时间由30min延至45min,否则黏度虚高;④压滤机滤布选型:1200目单丝涤纶比复丝丙纶寿命提高40%,但单价

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