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文档简介

验槽施工方发言稿各位领导、专家,勘察、设计、监理单位的同仁:上午好!今天,我们齐聚现场进行基槽验收,这是本项目从土方开挖阶段转向基础施工的关键节点。作为施工方,我们始终以“过程受控、结果可靠”为准则,严格遵循设计文件、规范标准及各方要求,系统推进基槽开挖与相关工作。现将验槽相关工作情况向各位详细汇报,恳请各位指导。一、基槽开挖前的准备与地质复核情况本工程基底设计标高为-6.80m(局部承台区域-7.50m),开挖范围覆盖整个建筑投影区,总开挖面积约12500㎡。开挖前,我们重点完成了三项核心准备工作:第一,地质资料深度对接。项目进场后,我们第一时间组织技术团队与勘察单位对接,详细研读《岩土工程勘察报告》(编号:2023-KC-018),明确场地地层分布:自上而下为①杂填土(厚0.8-1.2m)、②粉质黏土(厚2.5-3.2m,承载力特征值fak=160kPa)、③全风化泥岩(厚1.8-2.5m,fak=220kPa)、④强风化泥岩(揭露厚度>5m,fak=350kPa),设计要求基底坐落于③层全风化泥岩,局部承台需进入④层强风化泥岩不小于0.5m。我们将勘察报告中的钻孔坐标(共28个勘探点,间距15-20m)与施工坐标系一一对应,在现场标记关键勘探点位置,作为开挖过程中地质核查的基准。第二,专项方案论证与交底。针对本工程开挖深度(最大7.5m)、周边环境(东侧6m为已建2层商铺,地下无管线)及地质条件,我们编制了《土方开挖及边坡支护专项施工方案》,组织5名省级专家进行论证(专家论证会纪要编号:2023-ZJ-009),重点优化了三项内容:一是将原方案中“1:0.75放坡”调整为“分级放坡”(第一级1:0.5,第二级1:0.75,平台宽1.5m),兼顾安全与土方平衡;二是明确“机械开挖至基底以上200mm时,采用人工清底”,避免超挖扰动原土;三是增设“开挖过程中每500㎡设置1个观测点,实时监测边坡位移及周边建筑物沉降”的监测方案。方案经监理审批(监理审批号:JL-2023-023)后,我们组织全体施工人员进行三级交底,覆盖测量、机械操作、支护、降水等12个作业班组,确保技术要求落实到一线。第三,现场条件核查与预处理。开挖前,我们完成了三项现场确认:一是通过物探(采用地质雷达,测线间距2m)排查基底范围内地下障碍物,发现西北角存在一处直径约1.2m的空洞(深度约4.5m),经勘察单位现场确认,为早期砖砌井(已废弃),我们采用C20素混凝土回填密实(回填方量约3.5m³,隐蔽验收记录编号:YB-2023-012);二是复核测量控制网,以规划局给定的3个坐标控制点(J1、J2、J3)为基准,引测场区控制桩(K1-K6),经监理复核,坐标偏差均小于±2mm,高程偏差小于±3mm;三是启动降水系统,沿基坑周边设置16口管井(井深12m,管径300mm),经72小时试抽,基坑内地下水位稳定降至基底以下1.2m(水位观测记录详见《降水运行日志》2023-04-15至2023-04-18),满足干作业条件。二、基槽开挖过程控制与质量管控开挖自2023年4月20日正式启动,至5月15日完成清底,历时26天。我们以“分层、分段、限时、均衡”为原则,严格把控每道工序:1.分层开挖与边坡支护同步实施根据方案,开挖分为三层:第一层挖至-2.50m(厚4.3m),第二层挖至-5.50m(厚3.0m),第三层人工清底至-6.80m(厚1.3m)。每层开挖均遵循“先支护后开挖”原则:第一层开挖后,立即施工土钉墙(土钉长度6m,间距1.5m×1.5m,挂φ6@200钢筋网,喷射C20混凝土厚80mm);第二层开挖后,施工第二层土钉(长度5m,间距同第一层)及挂网喷浆;第三层清底时,对局部边坡(南侧)因土质稍弱区域,增设3排微型钢管桩(φ48×3.5,长度4m,间距1.0m)。过程中,我们每日对边坡喷射混凝土厚度(实测10点,平均82mm)、土钉抗拔力(每50根抽检1根,共抽检3根,抗拔力分别为85kN、92kN、88kN,均≥设计值80kN)、钢管桩注浆饱满度(采用敲击法检测,无空洞声响)进行检测,检测结果均符合要求(检测报告编号:ZJ-2023-034至ZJ-2023-036)。2.标高与平面位置精准控制为确保基底标高符合设计要求,我们采用“双控法”:一是测量人员随开挖进度,每2小时用全站仪(徕卡TS60)复核一次开挖面标高,在基坑内设置10个标高控制桩(用红漆标记-6.80m控制线);二是机械操作人员配备手持激光测距仪,实时监测开挖深度。清底阶段,我们组织20名工人人工修坡清底,重点清理机械开挖残留的土坎、洼坑,经实测,基底标高偏差最大+15mm(规范允许±50mm),平面位置偏差最大-20mm(规范允许±50mm),完全满足《建筑地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)要求。3.原状土保护与扰动控制针对基底土易受扰动的特性,我们采取三项保护措施:一是机械开挖时,严禁挖掘机斗齿直接接触原状土,清底阶段仅使用木锨、手推车等工具;二是对已清理完成的区域,及时覆盖彩条布(覆盖面积占比90%以上),避免雨水冲刷或暴晒开裂;三是设置专用通道,所有施工机械、车辆仅在基坑周边临时道路通行,严禁进入基底区域。过程中,我们对局部因临时堆土导致的轻微扰动区域(面积约8㎡),采用人工翻松后分层回填素土(分层厚度200mm,压实系数≥0.94),经环刀法检测(检测点4个,压实系数分别为0.95、0.96、0.95、0.97),满足要求(详见《压实度检测报告》2023-05-12)。4.地下水动态管理开挖期间,我们安排专人24小时值班,每2小时记录一次降水井水位及出水量。5月3日遭遇强降雨(日降雨量85mm),基坑周边局部积水,我们立即启动应急预案:一是增派4台潜水泵(流量50m³/h)辅助排水,2小时内排除积水;二是对边坡局部冲刷区域(西侧长度约12m),采用彩条布覆盖并补喷混凝土(厚度增加至100mm);三是加密监测周边商铺沉降(原监测频率每日1次,调整为每4小时1次),经观测,最大沉降量为1.2mm(预警值为5mm),未超过控制标准。至清底完成时,基坑内无明水,基底土含水量检测(采用烘干法,检测10点,平均含水量18.5%)与勘察报告中③层全风化泥岩天然含水量(17-20%)一致,未出现饱和软化现象。三、基槽现状核查与检测结果目前基槽已全面清理完成,我们组织自检小组(由项目技术负责人、质量员、施工员组成)对基底地质、标高、尺寸、岩土性状等进行了全面核查,并委托第三方检测机构(XX省建筑工程质量检测中心,资质编号:建检字第20190102号)进行了原位测试,结果如下:1.地质情况与勘察报告一致性通过开挖暴露的地层剖面(共选取8个核查点,间距20m)观察,基底主要土层为③层全风化泥岩(褐红色,结构基本破坏,手捏易碎,含少量强风化岩块),局部承台区域(如1轴交A轴、5轴交D轴)已进入④层强风化泥岩(褐灰色,结构大部分破坏,岩芯手可折断),与勘察报告描述一致。未发现报告外的不良地质体(如淤泥、流沙、古墓等),仅在西南角(3轴交B轴)发现一处直径约0.8m的姜石层(厚度0.3m),经勘察单位现场确认,为原场地沉积形成的钙质结核,不影响地基承载力,无需特殊处理。2.钎探检测结果我们按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)要求,对基底进行钎探(钎径φ25mm,钎锤重10kg,落距500mm),布点间距1.5m×1.5m,共布设556个钎探点(覆盖面积约12500㎡)。钎探记录显示,大部分点钎探深度30cm时锤击数为18-22击(设计要求≥15击),仅3个点锤击数为14击(位于2轴交C轴附近),经挖探验证,该区域为③层全风化泥岩与②层粉质黏土过渡带(厚度约0.4m),我们采用换填级配砂石(砂石比3:7,分层夯实,厚度600mm)处理,换填后重新钎探(锤击数20-23击),符合要求(钎探记录及处理验收单详见附件1-3)。3.原位测试与承载力验证第三方检测机构采用轻型动力触探(N10)和标准贯入试验(N63.5)对基底岩土进行测试:-轻型动力触探:在5个代表性区域各测试3点,每30cm锤击数平均值为25击(规范中③层全风化泥岩N10参考值20-30击);-标准贯入试验:在承台区域(需进入④层强风化泥岩)测试4点,锤击数平均值为32击(规范中④层强风化泥岩N63.5参考值≥30击);-浅层平板载荷试验:选取2个点(1轴交B轴、4轴交D轴),承压板面积0.25㎡,最大加载至700kPa(设计要求承载力特征值350kPa),沉降稳定后卸载,曲线无明显陡降段,极限承载力≥700kPa,满足设计要求(检测报告编号:JCT-2023-058、JCT-2023-059)。4.尺寸与标高复核经全站仪测量,基槽平面尺寸(长145m、宽86m)与设计图纸(长145.2m、宽86.1m)偏差在±200mm以内(规范允许±300mm);基底标高(-6.80m)实测20个点,最大值-6.78m,最小值-6.82m,偏差±20mm(规范允许±50mm);边坡坡度(分级放坡)实测8处,第一级坡度1:0.48-1:0.52(设计1:0.5),第二级坡度1:0.73-1:0.77(设计1:0.75),均符合要求。四、已发现问题的处理与闭合情况开挖过程中,我们坚持“边施工、边检查、边整改”,共发现并处理3类问题:1.局部超挖问题5月8日,在7轴交E轴附近(承台区域),因机械操作失误导致超挖(深度约300mm,面积约5㎡)。我们立即暂停该区域施工,组织勘察、设计、监理单位现场确认:超挖区域位于③层全风化泥岩,无软弱下卧层。经设计单位同意,采用C15素混凝土回填(混凝土强度经试块检测,28天抗压强度20.1MPa≥15MPa),回填后表面与原基底齐平,经复核标高符合要求(处理记录详见《工程洽商单》2023-05-08)。2.边坡局部渗水问题5月12日,发现北侧边坡(10轴交A轴附近)存在点状渗水(水量约0.5L/min),经检查为降水井封堵不严所致。我们立即对该降水井重新封堵(采用快硬水泥+膨胀剂,分层填塞),并在渗水点周边增设2根引流管(φ25PVC管,长1.5m),将水引至集水坑排出。24小时后观测,渗水现象消失,边坡无变形(处理影像资料详见《安全隐患整改台账》2023-05-12)。3.基底土局部扰动问题5月14日清底时,发现东南角(12轴交F轴附近)因手推车碾压导致土面松散(面积约10㎡)。我们采用人工翻松(深度300mm),掺入5%生石灰(体积比)拌和均匀,分层夯实(分层厚度200mm),经环刀检测(压实系数0.96),满足要求(整改验收单详见《质量检查记录》2023-05-14)。以上问题均已按程序整改,经监理、设计单位验收通过,整改闭环率100%。五、后续基础施工的保障措施基槽验收通过后,我们将立即转入基础施工阶段。为确保后续工作质量,我们已制定以下保障措施:1.材料与设备保障-混凝土:与XX混凝土有限公司(资质齐全,合作年限5年)签订供应合同,要求C30承台混凝土(抗渗等级P6)、C15垫层混凝土按设计配比生产,每车随车提供《混凝土出厂合格证》,现场每100m³制作1组试块(标养+同条件);-钢筋:已进场HRB400E钢筋300吨(规格Φ12-Φ25),经第三方检测(抗拉强度605MPa≥540MPa,断后伸长率18%≥16%),均符合《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》(GB1499.2-2018)要求;-设备:基础施工主要设备(混凝土泵车、钢筋加工机械、电焊机)已完成调试,其中混凝土泵车(三一重工HBT80C)经压力测试(最大泵送压力16MPa≥设计要求12MPa),性能良好;电焊机(林肯DC-600)经绝缘检测(绝缘电阻5MΩ≥1MΩ),符合安全标准。2.技术与质量管控-方案先行:已编制《基础混凝土浇筑专项方案》《钢筋绑扎施工方案》,重点明确“承台与地梁混凝土连续浇筑,不留施工缝”“钢筋连接采用机械连接(Φ20及以上)+绑扎搭接(Φ18及以下)”“混凝土覆盖养护时间≥14天”等关键要求,方案已报监理审批;-过程控制:设置3个质量控制点(钢筋隐蔽验收、模板安装、混凝土浇筑),每个控制点须经施工员自检、质量员专检、监理工程师验收“三检”合格后方可进入下道工序;-检测强化:委托第三方检测机构对钢筋连接(机械连接每500个接头抽检1组,共抽检6组,抗拉强度均≥595MPa)、混凝土结构实体(回弹法检测,每100㎡抽检1个构件,共抽检20个构件)进行检测,检测结果实时反馈。3.安全与进度保障-安全方面:基坑周边已设置1.2m高防护栏杆(立杆间距2m,挂密目安全网),设置8个安全警示标识;施工人员全部配备安全帽、防滑鞋,每日班前会进行安全交底(重点强调临边防护、机械操作、用电安全);-进度方面:制定基础施工进度计划(5月20日-6月30日),明确“5月25日前完成垫层浇筑,6月10日前完成钢筋绑扎,6月25日前完成承台混凝土浇筑,6月30日前完成基础验收”关键节点,配备2班作业人员(白班6:00-18:00,夜班18:00-24:00),确保日完成工程量≥计划的110%。4.应急与协调保障-成立应急小组(组长:项目经理,副组长:技术负责人、安全总监),制定《基础施工应急预案》,储备沙袋200个、潜水泵10台、发电机2台(200kW)、急救箱5个,每3天组织1次应

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