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文档简介

纺织工程XX纺织厂纺织工艺实习生实习报告一、摘要2023年7月10日至2023年8月28日,我在XX纺织厂担任纺织工艺实习生,负责棉纱生产线工艺参数优化与质量检测。通过为期8周的学习与实践,我参与调整细纱机后区牵伸倍数3次,使乌斯特条干均匀度指数CV值从14.2%降低至12.8%;协助完成80批次纱线强力测试,合格率提升至96.5%。核心工作包括运用HVI仪器分析纤维长度与细度数据,优化环锭纺纱机锭速至12000转/分钟,吐丝周期缩短至18秒/锭,纱线毛羽指数降低0.3个等级。实践过程中,系统掌握了工艺参数与产品质量的关联分析方法,总结出基于统计学控制的工艺调整模型,可用于同类生产线效率提升。二、实习内容及过程1.实习目的去年暑假前就想着得去厂里见见真章,摸摸棉纱是怎么一步步变成布的。知道实习是检验书生意气的时候了,想看看理论在车间里怎么落地,顺便找找自己到底行不行。2.实习单位简介那家厂子规模不小,主要做环锭纺纱,棉纱、涤棉的都有。我去的时候正好赶上夏季棉纱需求旺,车间里机器声嗡嗡响得跟打仗似的。他们厂子比较老,但自动化程度还行,条干均匀度在行业内算中上水平,就是乌斯特统计数据不太稳定,有时候看数据眼花。3.实习内容与过程一开始跟着师傅看原料,纯棉的、加点的都有,得会分辨不同批次纤维的马克隆值和长度差异。7月15号开始参与细纱工序,主要任务是盯后区牵伸倍数和锭速。车间里有一套在线监测系统,能实时报个细节均匀度指数,但有时候看着数据波动大,得自己爬上二楼去细纱机台调参数。记得8月2号那天,某个品种的纱线毛羽指数突然飙到3.8%,客户投诉说织布厂有断头。师傅让我查后区皮辊压力,我调了0.2个单位,重新校准了喇叭口,第二天数据就降回3.1%。这种事得反复试,慢慢找到平衡点。后来还参与了纺纱捻度试验,用Y329捻度机做不同比例的涤棉纱,得把捻度系数和断裂强度搞对,客户要的强力值不能差太多。4.实习成果与收获8周里跟着师傅改了7个品种的工艺参数,乌斯特数据稳定了2个等级,车间主任还夸我调的80支精梳纱条干CV值最低到12.5%。最值钱的是学会用Excel做工艺参数和成品指标的关联分析,比如发现某个厂家的长绒棉纺80支时,后区牵伸比调到1.38最合适,比原先1.45的效率高15%。这活儿挺累的,但每次改完参数看到数据变好,心里挺有成就感。最大的收获是明白车间里的事不是改完参数就完,得考虑原料波动、温湿度这些变量。5.问题与建议厂里培训机制其实挺水的,刚开始连纤维显微镜都不会用,全靠师傅手把手教。建议可以搞个新员工工艺手册,把常用参数范围都列清楚,现在想起调参数还得翻旧记录,挺耽误事的。另外,车间管理有点乱,比如取样点没标准化,有时候取到的纱样代表性不足,导致分析结果不准。可以给每个品种都定个标准取样流程,比如从某个锭子、某个米数取,用便携式测长仪当场测下均匀度。还有岗位匹配度问题,我被安排在工艺,但挺多时候在干品检的活儿,比如盯乌斯特试验室的测试进度,其实挺浪费时间的。要是能早些接触HVI数据分析和原料混纺比例计算就好了。三、总结与体会1.实习价值闭环这8周像是从书本里跳进了工厂,以前觉得棉纱就是纺织课本里的几行字,现在摸着细纱机上温热的锭子,知道一根纱的均匀度跟后区皮辊压力差多少、跟车间湿度差多少。记得8月15号那会儿,连续3天因为温湿度控制没跟上,80支纱的细节均匀度指数CV值反复在13.5%上下晃,急得师傅直踱步。最后我翻出数据,发现湿度每升高1%,CV值就往上涨0.2%,赶紧协调机修把空调频率调了2档,第二天测试稳定在12.8%。这事儿让我明白,工艺参数不是画饼,得把每个环节盯死。从理论到实践,再到解决实际问题,这趟实习算是把我的纺织认知闭环了。2.职业规划联结去之前想进技术岗,但后来发现自己对数据分析更上头。比如在8月20号协助品控部整理乌斯特数据时,发现某个批次涤棉纱的断裂强度离散系数总超标,对比原料HVI报告,发现是B组分涤纶短纤的CVb值偏高。回去我就把《纺织材料学》里关于纤维混合均匀度的章节又啃了一遍,现在在看《统计学在纺织工业中的应用》这本教材,想搞懂怎么用SPC控制图优化混纺均匀度。下学期打算报个CITF的初级纺织工程师证,把车间里用的那些仪器操作规范都捋顺。实习让我看清了,想干技术,光会调参数不行,得懂原料、懂测试、懂数据。3.行业趋势展望实习最后那周看车间在试验自动落纱系统,说是为了接订单要搞智能化生产线。我偷偷用手机拍了些操作界面,发现跟学校实验室的纤维分析仪、纱线强力机联网了,能远程看数据。回来查资料才知现在很多厂都在推数字孪生技术,把物理车间映射到虚拟环境里优化工艺。8月25号师傅跟我说,以后纺织工程师得会写Python脚本处理大数据,不然很快会被淘汰。这让我有点慌,但也觉得机会挺大。现在在看一些工业互联网的公开课,想学学怎么用机器学习预测纱线品质,把实习里发现的那些数据规律用代码实现出来。纺织行业也在变,不变肯定不行。4.心态转变与未来行动以前写实验报告都是凑数据,现在在车间里发现个细节偏差0.1%,都得追着师傅问背后的原因。比如8月10号调整环锭纺锭速时,师傅让我先别急着改,说得看断头率曲线。我盯着电脑看了一上午,发现原来锭速每提高500转,初期断头率反而下降5%,但超过某个点(比如12000转)后,毛羽指数就急速上升。这种在压力下做决策的感觉挺新鲜,也让我开始思考怎么把这种经验用在学业上。下学期打算把专业课的案例都跟实习结合着学,比如学《纺纱学》时,把细纱机不同配置对纱线性能的影响画成决策树。这8周让我从一个被动接受知识的学生,变成主动找问题、想解决方案的“准职场人”,心里沉甸甸的,也更有底气了。四、致谢1.8周的实习时光说长不长,说短不短。在XX纺织厂这段经历,让我对纺织工艺有了更直观的认识。感谢车间师傅们带我熟悉生产线,尤其是细纱工段的操作细节,还有品控部同事分享的乌斯特数据分析经验,那些关于纤维长度离散系数、捻度系数的讨论,现在想起来还挺有意思。他们说的“工艺参数调整得像开车踩油门,得稳”,这句话我一直记着。2.特别感谢我的校内指导老师,实习前帮我梳理了实习计划,期间也抽空听我吐槽车间里的困惑,比如某个品种的棉纱为什么总出现意外强条,后来我才知道是原料批次差异没控制好。老师提醒我多关注原料端,这个细节对我后续观察问题很有帮助。虽然老师平时忙,但每次邮件回复都很及时,这种敬业精神挺值得我学习的。3.还得谢谢学校,实习前开的《纺纱学》《织物结构学》课,虽然当时觉得有点枯燥,现在在车间里看到落纱、成纬这些过程,才意识到那些理论多重要。比如学过的后区牵伸理论,现在帮师傅调整皮辊压力时,能大概判断出会对条干均匀度产生什么影响。这种把知识用上的感觉,挺让人满足的。4.最后,自

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