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文档简介

顶管施工穿越铁路施工方案第一章编制依据与适用范围1.1法律法规《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)第28条、第30条;《铁路技术管理规程》(铁总科技〔2014〕172号)第3.2.4款;《铁路营业线施工安全管理办法》(铁总运〔2012〕280号)第17条至第24条;《油气输送管道穿越工程设计规范》(GB50423—2013)第5.2节;《顶管施工及验收规范》(GB50268—2008)第6.3条。1.2行业标准Q/CR9600—2020《铁路穿越工程监测技术指南》;TB10415—2018《铁路桥涵设计规范》;JGJ/T246—2012《顶管工程技术规程》。1.3适用范围本方案适用于××市轨道交通4号线××站—××站区间K13+425~K13+475段,DN1200钢筋混凝土顶管(Ⅲ级F型接口)在运营繁忙干线(最高时速160km/h,60kg/m钢轨,有砟道床)下方一次穿越长度50m、覆土厚度8.5m、轨底至管外顶净距≥3.5m的顶管工程。第二章工程概况与风险识别2.1地形地质穿越段位于冲洪积阶地,地面高程+21.3m,轨顶高程+20.1m;自上而下:①杂填土1.2m;②粉质黏土3.8m,承载力120kPa;③中砂4.5m,中密,渗透系数5×10⁻²cm/s;④粉质黏土>10m。地下水位+17.0m,位于中砂层,具微承压性。2.2周边建(构)筑物铁路两侧30m范围有接触网塔杆(塔基4m×4m,埋深2.5m)、信号机柱、贯通地线、通信直埋光缆(埋深0.8m)。2.3风险清单R1:轨道差异沉降>4mm/10m,触发Ⅲ级限速;R2:顶进轴线偏差>50mm,导致管节接口破损渗漏;R3:地下水突涌,掌子面失稳;R4:触网回流线断裂,造成红光带;R5:顶力超限(>8000kN),引起后背墙剪切破坏;R6:铁路天窗点不足,顶进不连续形成“喇叭口”。第三章施工准备3.1组织体系成立“铁路穿越顶管指挥部”,下设“六组一室”:技术组、安全组、监测组、防护组、设备组、应急组、调度室。指挥长由具有铁路营业线施工A证(证号:A2021××00125)的××公司副总经理担任,实行“指挥长—组长—工班长”三级责任制。3.2铁路手续①施工计划:向××铁路局集团提报月度施工计划,编号××0413Y022,天窗时间00:30—04:30,连续4h;②安全协议:与××工务段、××供电段、××电务段签订《营业线施工安全配合协议》;③限速命令:施工期间线路限速45km/h,命令号××202304L017。3.3技术交底采用“三级十签字”制度:设计→项目总工→专业工程师→班组长→作业人员,交底记录保存两年。3.4现场布置工作井:内径8m×6m,深11.2m,SMW工法桩(Φ850@600,三轴搅拌,水泥掺量22%)+一道混凝土支撑(800mm×800mm)支护;接收井:内径6m×4m,深10.8m。两井边缘距铁路坡脚≥15m,满足《铁路线路安全保护区》规定。第四章顶管设备选型与验算4.1顶管机采用泥水平衡式顶管机,型号TPN1200,刀盘扭矩320kN·m,额定顶力6000kN,具备土压/泥水一键切换功能;刀盘开口率45%,配置6路Φ50mm注浆孔。4.2管节钢承口钢筋混凝土Ⅲ级管,内径1200mm,壁厚120mm,单节长2.5m,允许顶力5500kN/节,接口采用“F型+双道楔形止水橡胶圈+遇水膨胀胶条”。4.3顶力计算按GB50268—2008式6.3.3:F=πD₀LμγH+F₀其中D₀=1.44m,L=50m,μ=0.35,γ=19kN/m³,H=8.5m,F₀=500kN(工具管迎面阻力),得F=π×1.44×50×0.35×19×8.5+500≈4850kN。安全系数1.4,设计顶力6790kN,小于设备额定值,满足要求。4.4后背墙采用C30钢筋混凝土整体式后背,尺寸4m×4m×1.2m,配HRB400Φ20@150双层双向,锚入工作井底板800mm,后侧设6根Φ600mm高压旋喷桩(水泥掺量25%,28d无侧限抗压强度≥2.0MPa)作为地基加固,计算最大抗力8200kN,安全系数1.2。第五章施工工艺流程(含详细步骤)5.1流程总图测量放线→铁路扣轨加固→工作井施工→后背墙施工→顶管机组装调试→首节管下井→机头出洞→试顶→正常顶进→铁路下方监测→机头进洞→设备吊出→注浆填充→接口水压试验→轨道恢复→验收。5.2关键步骤5.2.1铁路扣轨加固采用“353”吊轨梁法:在穿越中心线两侧各15m范围,利用天窗点将P50钢轨(长度12.5m)每3根一组,用U型卡具与枕木连接,再在其上横向放置5根I45a工字钢(间距1.2m),工字钢两端支承在枕木垛(截面0.3m×0.3m,高度0.6m)上,枕木垛底部垫20mm钢板扩散应力,形成“吊轨+纵横梁”整体,加固后道床刚度提高约2.3倍,差异沉降控制值≤2mm。5.2.2出洞止水在工作井洞口预埋钢环(Q235B,δ=20mm,内径Φ1440mm),钢环与井壁钢筋焊接;钢环外侧设两道帘布橡胶板+压板,压板用M20螺栓@100mm紧固;顶进前在钢环底部预埋Φ50mm注浆球阀,作为后期补浆通道。5.2.3顶进参数控制①顶力:每级油缸压力≤22MPa(对应5500kN),超过即启动“分段接力”方案,在K13+440处增设中继间(Φ1200mm,长度1.2m,额定顶力4000kN);②纠偏:采用“机头4组8根Φ80mm液压纠偏油缸”,单次纠偏量≤0.5°,每米轴线偏差≤3mm;③泥水压力:设定值0.12MPa,波动范围±0.01MPa,与地下水压力平衡(0.09MPa)保持0.03MPa正压;④注浆:触变泥浆配比为膨润土:水:CMC:纯碱=120:1000:3:2(质量比),注浆量按1.5倍建筑空隙(0.113m³/m)控制,即0.17m³/m,分3路同步注浆,注浆压力0.25MPa。5.2.4铁路下方穿越①当机头距铁路坡脚水平距离≤10m(对应里程K13+435)时,启动“1m一测”制度:使用电子水准仪(TrimbleDiNi03,精度0.3mm/km)对轨面高程进行监测,每米布1点;②差异沉降达到2mm预警值时,立即降低顶进速度至10mm/min,并补打0.3m³水泥水玻璃双液浆(体积比1:1,凝胶时间30s);③当机头通过中心线(K13+450)后,继续保持监测密度至机头离开10m,确保沉降收敛<0.1mm/h方可恢复正常速度(30mm/min)。第六章监测与信息化施工6.1监测项目轨道几何形位:轨距、水平、高低、轨向;道床沉降;接触网支柱倾斜;地下水位;顶力、扭矩、泥水压力。6.2监测频率机头前10m至后10m:轨道1次/30min;其余段1次/2h;水位1次/班;顶力、扭矩实时采集(采样频率1Hz)。6.3预警阈值黄色:轨面沉降2mm,差异沉降1mm/10m;橙色:轨面沉降3mm,差异沉降2mm/10m;红色:轨面沉降4mm,差异沉降3mm/10m。达到红色立即停工,启动应急预案。6.4数据上传采用“铁路营业线施工信息化平台”客户端,监测数据30min内自动推送至××工务段调度终端,超时未传视为“数据中断”事件,按铁路红线管理办法考核。第七章质量检验与验收7.1管节接口水压试验顶进完成后,在接收井端封堵,采用分级注水法:0.05MPa→0.10MPa→0.15MPa,每级稳压10min,压降≤0.05MPa为合格;不合格段采用“双液浆+环向钢环内衬”修复。7.2轴线与高程允许偏差:轴线±50mm,高程±30mm;实测采用全站仪(LeicaTS60,1″级)每节管测1点,不合格率≤5%。7.3注浆填充率采用“体积压力双控”:理论空隙0.113m³/m,实际注浆量≥0.15m³/m,且终压≥0.25MPa;不足时采用“二次劈裂注浆”,注浆管为Φ25mm镀锌钢管,壁厚3mm,每2m布1孔,梅花形布置。第八章安全措施与应急预案8.1铁路防护“十不准”无调度命令不准进场;无防护员不准上道;无监测人员不准顶进;无备用泵不准注浆;无通信联络不准作业;无应急物资不准开顶;无领导带班不准夜间施工;无轨温记录不准拆扣件;无复测结果不准回弹恢复;无验收签字不准撤离。8.2应急物资P60急救轨25m、急救夹板4套、液压起道机(200kN)2台、道砟10m³、水泥水玻璃双液注浆机1套(流量0—100L/min,压力0—3MPa)、应急照明LED灯(4×1000W)2套、对讲机20部、备用发电机(150kW)1台。8.3应急响应①轨道沉降红色预警:立即通知驻站联络员办理封锁命令(预计15min),现场启动“三快”——快注浆、快起道、快捣固,30min内恢复轨面高程,45min内首列放行速度≤15km/h;②触网回流线断裂:现场防护员立即通知供电段调度,停电后由供电段专业班组使用“预绞式接续条”修复,平均耗时90min;③突涌水:掌子面关闭泥水舱闸门,启动备用注浆泵注入0.6:1水泥浆,30min内形成0.5MPa反压,同时撤离井下人员至地面安全区。第九章环保与文明施工9.1泥浆处理设置“三级沉淀+压滤”系统:沉淀池总容积120m³,加药(PAC30ppm,PAM1ppm)后,上清液SS<70mg/L,回用于拌浆;压滤泥饼含水率<40%,外运至××市弃土场,运输采用全密闭自卸车,办理《建筑垃圾处置许可证》(编号××2023042)。9.2噪声控制夜间禁止使用液压破碎锤;顶管机泵站加装隔音罩,场界噪声≤55dB(A),每日22:00—06:00设噪声监测点2处,超标立即停工整改。9.3扬尘控制工作井围挡高度2.5m,顶部喷淋雾化喷头间距1.5m;出入口设全自动洗车台,冲洗水压≥0.4MPa,冲洗时间≥60s;PM10在线监测数据每10min上传至××市扬尘监管平台。第十章施工进度计划10.1横道图第1—5天:铁路扣轨加固、监测点布设;第6—20天:工作井、接收井、后背墙;第21天:顶管机下井、调试;第22—26天:正常顶进(平均12m/d);第27天:机头进洞、设备吊出;第28—30天:注浆填充、水压试验、轨道恢复、验收。10.2关键节点“机头通过铁路中心线”为A级节点,必须安排在第24天00:30—04:30天窗点内完成,延误处罚5000元/30min,由××铁路局建设部执行。第十一章成本与资源计划11.1主要工程量顶进长度50m,管节20节,泥浆约8.5m³,水泥水玻璃双液浆45m³,触变泥浆85m³,扣轨梁P50钢轨30根,I45a工字钢25根,SMW工法桩水泥用量420t。11.2机械配置TPN1200顶管机1套、200t履带吊1台、0.6m³抓斗吊1台、注浆泵BW1502台、备用发电机150kW1台、水准仪2台、全站仪1台。11.3劳动力管理人员12人、技术组6人、防护员4人(驻站1、工地2、远端1)、机手4人、注浆工6人、电工2人、焊工2人、普工16人,合计52人/班,两班倒。第十二章运营配合与验收交接12.1限速撤销条件连续24h监测数据:轨面沉降<2mm,差异沉降<1mm/10m,轨向、高低、水平偏差均在《修规》作业验收标准以内,经××工务段、××监理、××项目部三方签字确认后,由驻站联络员申请恢复常速。12.2竣工资料①竣工图(DWG+PDF);②监测汇总表(含原始记录);③管节出厂合格证、试验报告;④泥浆、注浆材料复检报告;⑤铁路设备恢复确认单;⑥限速命令销记单;⑦影像资料(含无人机航拍轨迹视频)。资料移交××铁路局档案馆,纸质2套+电子1套,保存期10年。第十三章总结与经验固化13.1实施结果2023年4月30日顺利完成穿越,实际顶进时间78h,最大顶力5200kN,最大轨面沉降1.8mm,差异沉降0.9mm/10m,接口水压试验0.15MPa无渗漏,提前2天完成天窗点计划,获××铁路局“

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