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文档简介
基坑降水施工方案1编制依据与适用范围1.1编制依据(1)《建筑基坑支护技术规程》JGJ1202012(2)《建筑与市政降水工程技术规范》GB504972019(3)《地下水动力学》及《抽水试验标准》SL3202005(4)××市《深基坑工程安全管理规定》2021修订版(5)××地块岩土工程勘察报告(编号2023KC057)(6)××地铁集团《降水施工标准化图集》第三版(7)业主提供的《红线图》《地下管线探测成果表》《周边建筑物沉降监测控制值函》1.2适用范围本方案适用于××市中央商务区A07地块3层地下室(坑深17.35m,周长548m)的基坑内、外降水,兼顾北侧运营地铁3号线盾构区间8.5m侧穿保护要求。凡在本红线内采用管井、真空、明排、回灌等降水工艺的,均须执行本方案;若遇台风、暴雨橙色及以上预警,立即启动本方案第9章应急流程。2工程水文地质条件2.1地层序列①杂填土0–2.4m,γ=18kN/m³,k=0.8m/d;②粉质黏土2.4–6.7m,γ=19.2kN/m³,k=0.05m/d,弱透水;③淤泥质黏土6.7–11.0m,γ=17.5kN/m³,k=0.01m/d,夹薄层粉砂;④粉细砂11.0–19.5m,γ=19.8kN/m³,k=5.5m/d,承压水头3.2m;⑤中粗砂19.5–28.0m,γ=20.1kN/m³,k=12m/d,承压水头6.0m;⑥强风化泥质粉砂岩28.0m以下,渗透系数<0.3m/d,视为相对隔水底板。2.2地下水类型(1)上层滞水:埋深1.2–2.0m,随季节波动±0.5m;(2)第四系孔隙承压水:含水层④⑤,水头标高3.2–6.0m,与××河存在水力联系;(3)基岩裂隙水:水量贫乏,可忽略。2.3水文试验结论2023年4月进行3组多孔抽水试验,影响半径R=185m,涌水量Q=42L/s,渗透系数复核k=11.6m/d,贮水系数S=3.2×10⁻⁴,降水沉降经验系数m=0.35mm/m(水位降)。3降水目标与控制指标3.1水位降深基坑中心水位降至坑底以下1.0m(即标高18.35m),局部电梯井深坑20.9m处水位降至21.9m。3.2出水量控制单井出水≤3.5L/s,含砂量≤1/20000(体积比),pH6–8,SS≤30mg/L,满足××市污水排入市政管网标准。3.3环境变形(1)北侧地铁隧道沉降差≤3mm,水平位移≤2mm;(2)西侧8层框架民房最大沉降≤10mm,差异沉降≤0.2‰;(3)地面塌陷预警值5mm/d,累计15mm。4降水方案比选与最终确定4.1方案A:全封闭地下连续墙+坑内管井优点:止水彻底;缺点:造价高1.4亿元,工期4个月,地铁侧800mm地连墙施工风险大。4.2方案B:放坡+止水帷幕+坑外管井优点:造价低0.9亿元;缺点:红线外占地8m,需征用市政绿化带,审批不可控。4.3方案C(本次采用):800mm地下连续墙(墙底进入⑥层1.5m)+坑内管井+局部真空+坑外回灌综合造价1.05亿元,工期75d,对地铁影响最小,审批路径清晰,故被业主、地铁、监理、质检四方联合评审确定。5降水系统设计5.1井型与布置(1)主降水井:管井Φ400mm(内径),井深32m,全孔下入桥式滤水管Φ300mm,外包60目尼龙网+2mm铅丝缠丝,填砾2–4mm,厚100mm,沉淀管3m。(2)真空疏干井:Φ200mmPVC波纹滤水管,井深14m,间距12m,用于③层淤泥质黏土真空预压。(3)回灌井:Φ300mm,井深25m,布置在北侧30m外,间距20m,回灌量15m³/h,井口安装止回阀+流量调节阀+压力表0–0.6MPa。(4)观测井:Φ110mmPVC,井深20m,每边2组,共8组,用于实时水位校核。5.2井群布置参数基坑面积2.1万m²,周长548m,坑内主井48口,行距×列距=20m×22m,坑外回灌井14口,真空井36口,观测井8口。采用“周边封闭、内部疏干、分区减压”模式,详见附图YS03《井位坐标图》(CAD版另附)。5.3水泵选型主井采用8m³/h、扬程38m、功率2.2kW潜水泵(QDX8382.2),一井一泵,变频控制;真空井采用2.2kW水环真空泵,极限真空0.095MPa,每3口井并联1台;回灌泵采用变频恒压罐系统,额定15m³/h、扬程30m。5.4管网系统(1)排水主管:DN200钢丝骨架PE管,环状布置,埋深0.8m,坡度2‰,每30m设检修井;(2)真空主管:Φ75mmUPVC耐负压管,支管Φ50mm,阀门采用球阀Q11F16PDN50;(3)电缆:YJV220.6/1kV3×6mm²铠装电缆,穿DN80波纹管,与水管平行间距≥0.3m;(4)计量:每井安装电磁流量计(4–20mA远传)+智能电表,数据接入项目部“基坑云”平台,采样周期5min。6施工工艺流程6.1测量放线→6.2成孔→6.3井管制作与吊装→6.4填砾止水→6.5洗井→6.6单井试抽→6.7管网安装→6.8群井联动试抽→6.9水位达标验收→6.10日常运行→6.11封井。6.2成孔(1)采用GPS15型工程钻机,泥浆正循环工艺,泥浆比重1.08–1.12,黏度20–24s,含砂率<4%;(2)孔斜≤1/200,每10m测斜一次,超斜立即回填重新扫孔;(3)进入⑤层中粗砂后,减压慢钻,钻压10–15kN,转速30r/min,防止“涌砂”埋钻。6.4填砾止水(1)采用“导管法”均匀填砾,导管口距孔底≤2m,提升速度0.5m/min;(2)隔水层②层顶面以上2m改投黏土球,直径10–20mm,分层夯实,夯击能量50N·m;(3)止水段上方再投1m膨润土球,形成“双保险”止水键。6.5洗井(1)先气洗:空压机9m³/min,喷嘴沉没比≥0.6,振荡30min;(2)再水洗:大降深抽洗6h,至出水含砂<1/10000;(3)最后化学洗井:投加5%工业草酸溶液200L,浸泡2h,溶解孔壁泥皮,提高渗透系数15%以上。6.8群井联动试抽(1)启动顺序:先外圈、再内圈,隔2h逐级启动,防止瞬时负压塌孔;(2)试抽历时≥72h,记录水位、流量、电流、电压、含砂量,每2h一次;(3)当基坑中心观测井水位连续12h低于18.35m,且地铁隧道自动化监测沉降速率<0.5mm/d,判定试抽合格,由监理签认《降水启动验收表》。7运行期管理7.1值班制度设“降水运行班”3班倒,每班1名机电工+1名记录员+1名安全员,24h值守;交接班须核对电量、流量、水位、故障记录,并在“降水运行日志”双签字。7.2巡检路线每日06:00、14:00、22:00三次巡检,路线:配电室→变频柜→流量计→井口压力表→排水口→回灌井→地铁监测点,全程1.2km,耗时35min,使用NFC打卡,漏检一次罚款200元。7.3数据预警阈值(1)单井流量突降30%或电流下降25%,触发“井堵塞”预警;(2)地铁沉降2h内增量≥0.5mm,触发“红色”预警,立即停抽并启动回灌;(3)回灌井压力>0.35MPa,说明地层回灌能力饱和,需暂停或轮换回灌。7.4维护保养(1)每7d提泵一次,检查叶轮磨损、电缆护套,磨损量>2mm强制更换;(2)真空泵每200h更换一次2真空泵油,油乳浊立即停机;(3)流量计每30d用50L清水标定一次,误差>±2%送检校准。8周边建(构)筑物保护8.1地铁3号线保护措施(1)地连墙接缝采用“H型钢+双浆液(水泥水玻璃)”劈裂注浆,注浆压力0.3–0.5MPa,扩散半径0.8m;(2)坑外30m范围设置14口回灌井,回灌量动态匹配抽水量的60%–80%,保持地铁隧道外水位降幅<1m;(3)地铁隧道内布设2倍密度监测点,每5m一组自动化全站仪+静力水准仪,数据实时上传地铁集团OCC。8.2西侧民房保护(1)提前进行房屋鉴定,留存裂缝影像247处,张贴“二维码”标识;(2)设置隔离桩Φ800@1200mm,桩长18m,隔断降水漏斗传播;(3)若累计沉降>8mm,启动“注浆抬升”预案:袖阀管注浆,浆液配比0.8:1(水灰比),注浆压力0.2–0.4MPa,单次抬升量1–2mm。9应急预案9.1突发涌水(1)风险等级:坑底突涌水量>50m³/h;(2)处置流程:①立即停挖→②坑内反压砂袋1m高→③启动备用井12口→④坑外双液注浆封底(水泥水玻璃双液,体积比1:0.6,凝胶时间45s)→⑤6h内完成。9.2大面积停电(1)配置400kW柴油发电机2台,15s内自动切换;(2)优先保障地铁侧回灌井、观测井、隧道通风供电;(3)停电超过30min,立即向××区住建局、地铁集团电话报备。9.3含砂量超标(1)当排水口含砂量>1/10000,立即停泵,关闭阀门;(2)下放空压机洗井2h,再投加5%聚丙烯酰胺絮凝剂100L,静置1h;(3)复测含砂量合格后方可恢复抽水。10质量检验与验收10.1检验批划分每10口井为一个检验批,检验项目:成孔垂直度、滤料级配、洗井含砂量、试抽稳定流量。10.2主控项目(1)水位降深:100%测点达标;(2)出水量:单井≥设计值90%;(3)含砂量:100%合格;(4)井口封闭:混凝土强度C30,抗渗P8,厚度250mm,养护7d。10.3验收程序施工方自检→监理平行检验→第三方监测机构抽检(抽检比例20%)→业主、地铁、监理、质检四方联合验收→出具《降水工程验收证书》。11封井与场地恢复11.1封井时机地下室结构完成,顶板覆土回填至2.0m,且上部荷载≥设计值80%,经监测水位连续14d稳定,方可封井。11.2封井工艺(1)提泵→(2)水下灌注C20素混凝土2m→(3)下入Φ89mm注浆管,注1:1水泥浆至孔口返浆→(4)安装5mm厚圆形钢板盖板,与底板一起浇筑,确保抗浮。11.3场地恢复(1)拆除管线,PE管热熔回收,UPVC管破碎外运;(2)电缆回收率≥95%,损耗按30元/m赔偿;(3)路面采用C35混凝土恢复,抗折≥4.5MPa,养护28d;(4)绿化回植香樟32株,胸径8–10cm,成活率≥95%,养护期1年。12成本与工期分析12.1直接费(1)成孔48×3200元=153.6万元;(2)井管滤料48×2600元=124.8万元;(3)水泵及电缆48×3800元=182.4万元;(4)管网1.2km×120元/m=144万元;(5)真空系统36口×1800元=64.8万元;(6)回灌系统14口×4500元=63万元;(7)运行电费75d×3000kWh×1.0元=22.5万元;(8)合计755.1万元。12.2工期成孔15d,洗井试抽5d,结构施工45d,封井5d,拆除恢复5d,总工期75d,比定额工期提前10d,节约间接费120万元。13信息化管理13.1平台架构采用“阿里云IoT+边缘计算网关”,协议MQTT,井口RTU内置4G模块,掉线自动切换NBIoT;13.2功能模块实时水位云图、流量热图、电量统计、地铁变形曲线、预警推送(钉钉+短信+电话);13.3数据存储本地NAS双盘备份+云端OSS三副本,保存5年,满足《建筑基坑工程监测标准》GB50497数据追溯要求。14环保与绿色施工14.1噪声控制空压机加隔声罩,场界噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB;14.2泥浆处置采用“振动筛+离心机”一体化设备,泥浆循环率85%,余泥含水率<40%,外运至××弃土场;14.3碳排放使用2级能效潜水泵,比3级能效年减碳18t;运行期全部购买绿证,实现“碳中和”声明。15项目经验总结(2023年6–9月)15.1实施单位××建设集团地基基础公司降水事业部二队,队长张××,技术负责人李××,成员3
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