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文档简介

施工现场脚手架搭设不规范问题整改报告一、问题发现经过6月12日—14日,公司安全部、技术部、监理单位、第三方检测机构四方联合对A组团3#、4#、5#楼外脚手架进行逐杆、逐扣、逐连墙件拉网式排查。采用全站仪测垂直度、扭力扳手测扣件扭矩、激光测距仪测步距、游标卡尺测钢管壁厚、无人机俯拍比对搭设曲线,累计发现问题237处,其中重大隐患19处,一般隐患218处。二、主要违规事实1.立杆基础:3#楼南侧1—7轴、4#楼西侧8—15轴、5#楼北侧16—24轴三处基坑肥槽回填未分层夯实,立杆垫板采用1200mm×150mm×30mm松木跳板,厚度不足且出现贯通裂缝,局部垫板悬空面积≥0.15m²,造成立杆沉降差达18mm—31mm。2.扫地杆:三栋楼首层扫地杆普遍缺失,仅在转角处象征性设置一道,纵向扫地杆距地面最大高度420mm,超出规范≤200mm要求一倍以上。3.步距、纵距:设计步距1.5m、纵距1.2m,实测3#楼9—12层步距1.78m—1.85m,纵距1.45m—1.52m;4#楼5—8层步距1.8m—1.9m;5#楼11—14层纵距1.5m—1.55m,均超设计值15%—26%。4.悬挑工字钢:4#楼悬挑层采用16#工字钢,锚固长度1.25m,不足规范1.25倍悬挑长度要求;压环钢筋仅设置两道Φ16圆钢,且两道压环间距200mm,造成锚固力仅达设计值62%;悬挑端头未设置防滑脱挡板,存在水平滑移风险。5.连墙件:设计两步三跨刚性连墙,现场实际采用Φ48×3.0钢管与窗洞口临时扣接,预埋钢管长度不足250mm,且未与结构梁板可靠连接;5#楼24—26层连墙件被擅自拆除42处,造成架体长细比超限,整体稳定系数降至2.1,低于规范最低2.8。6.剪刀撑:三栋楼剪刀撑普遍未连续设置至顶,3#楼南北立面剪刀撑缺设高度达21.6m;剪刀撑斜杆搭接长度不足800mm,且只采用2个旋转扣件,扣件间距450mm,无法形成稳定桁架。7.扣件扭矩:抽检扣件486颗,扭矩值<40N·m的占37%,最低仅18N·m;其中3#楼转角处连续12颗扣件用手可旋松,存在整体倾覆隐患。8.脚手板:作业层脚手板采用竹串片,厚度不足20mm,端头未绑扎固定,出现探头板最大长度350mm;3#楼15层有3块脚手板因长期暴晒出现层间剥离,脚踩即断裂。9.安全网:密目式安全网目数低于800目/100cm²,阻燃性能抽检燃烧时间>10s,不满足GB5725-2009要求;5#楼东侧安全网被切割6处,形成1.2m×1.5m孔洞,未即时恢复。10.卸荷措施:4#楼悬挑层未按方案设置Φ14钢丝绳卸荷,仅采用旧模板条临时塞缝;计算表明,在施工荷载3kN/m²工况下,悬挑端下挠值达42mm,已接近极限L/250。三、原因剖析1.技术管理:项目技术负责人未按危大工程管理要求组织外架方案专家论证,仅将2019年B项目旧方案改头换面,未结合A组团超高层(99.6m)风荷载、地震作用进行重新计算;安全技术交底采用“一张A4纸”模式,未附节点详图,作业班组对悬挑钢梁锚固、连墙件设置位置理解偏差率超60%。2.材料进场:钢管壁厚现场实测2.75mm—2.84mm,低于规范3.0mm要求;扣件厂合格证为2019年批次,现场无法提供近一年型式检验报告;木跳板无含水率检测,含水率平均28%,远超规范≤18%。3.过程验收:项目实行“三检制”流于形式,劳务自检由班组长一人签字,专业工长未实测实量;监理验收仅查看外观,未使用扭力扳手、测距仪;公司月度检查平均10分钟一栋楼,无法发现隐蔽问题。4.人员素质:架体搭设人员60%为首次接触悬挑脚手架,特种作业操作证复训记录造假;安全员配备不足,三栋楼仅2名专职安全员,且兼职材料管理,每日巡查时间不足1小时。5.赶工压力:建设单位要求预售节点提前45天,项目部将外架搭设与主体结构、水电安装、幕墙穿插同步进行,导致连墙件被反复拆除、临时加固措施无法及时恢复。四、整改目标1.重大隐患24小时内全部消除,架体稳定系数恢复至≥3.0;2.一般隐患72小时内完成整改,一次验收通过率100%;3.7天内形成《A组团外脚手架标准化示范段》,作为后续楼栋模板;4.整改过程零事故、零次生伤害、零媒体曝光;5.整改完成后30天持续监测,立杆沉降≤2mm、悬挑端下挠≤5mm。五、整改组织机构组长:项目经理(全面负责)副组长:生产经理(现场协调)、总工(技术复核)、安全总监(监督考核)成员:技术部5人、工程部8人、安全部6人、物资部3人、劳务队30人、第三方检测4人、监理2人下设四个专班:1.拆除恢复专班:负责违规架体拆除、临时加固、警戒区设置;2.基础加固专班:负责回填土换填、混凝土垫层、底座校正;3.材料更换专班:负责钢管、扣件、脚手板、安全网退场与复检;4.监测应急专班:负责24小时沉降、位移监测,突发情况应急抢险。六、整改技术路线(一)立杆基础1.采用C15混凝土将悬空、沉降区域做300mm厚、宽度1200mm条形垫层,垫层下再铺300mm厚级配碎石,分层振捣,压实系数≥0.94;2.垫板升级为180mm×180mm×8mm热镀锌钢板,四角设Φ12锚钉与垫层锚固,单块垫板承载力≥40kN;3.对立杆底部增设可调底座,丝杆外露长度≤200mm,插入立杆深度≥150mm,确保荷载均匀传递。(二)扫地杆1.纵向扫地杆距地面高度统一调整至150mm,采用对接扣件与立杆连接,接头错开≥500mm;2.横向扫地杆连续贯通,与纵向扫地杆采用直角扣件双向锁紧,扭矩值45N·m—55N·m;3.在基坑肥槽边缘设置挡土板,防止回填土侧向挤压导致扫地杆变形。(三)步距、纵距1.对超步距区域采用“插杆法”:在原立杆内侧增补Φ48×3.0短立杆,短立杆与原立杆采用旋转扣件双扣件连接,间距≤300mm,形成双立杆受力体系;2.同步增设纵向水平杆,与原纵杆采用对接扣件,接头错开≥1m;3.每搭设完一层,采用激光测距仪全数复核,误差>5mm立即返工。(四)悬挑工字钢1.锚固长度不足的全部拆除,重新预埋18#工字钢,锚固长度≥1.5倍悬挑长度(悬挑1.4m,锚固2.1m);2.压环钢筋改为3道Φ20HRB400,间距150mm,每道采用双螺母加垫片,扭矩≥120N·m;3.悬挑端头焊接200mm×100mm×10mm防滑挡板,焊缝高度8mm,连续满焊;4.增设Φ14(6×19)钢丝绳卸荷,间距≤1.2m,绳卡≥4个,卡座朝向一致,末端设安全弯。(五)连墙件1.采用预埋Φ48×3.5钢管,长度≥450mm,预埋段与结构梁板钢筋点焊固定,外露150mm;2.刚性连墙件水平间距≤4.5m、竖向间距≤3.6m,转角处加密至2.25m;3.对已被幕墙单位切割的连墙件,采用“穿墙螺栓+钢板”方式补救:M24穿墙螺栓配200mm×200mm×10mm钢板,双螺母锁紧,确保拉拔力≥30kN;4.建立“连墙件动态台账”,每日晚班会核对拆除、恢复数量,谁拆谁签,未恢复不得下班。(六)剪刀撑1.从扫地杆至顶层栏杆连续设置,与地面夹角45°—60°;2.斜杆搭接长度≥1m,采用3个旋转扣件均布设置,扣件盖板边缘至杆端距离≥100mm;3.每道剪刀撑宽度≥4跨且≥6m,连续跨越≤6根立杆;4.对原缺失21.6m高度段,采用“之”字形搭设,中间增设一道水平剪刀撑,形成空间稳定体系。(七)扣件扭矩1.购置数显扭力扳手20把,实行“红绿牌”制度:扭矩达标挂绿牌,未达标挂红牌并拍照留痕;2.扣件复检按2%抽样,进行抗滑移试验,滑移量>7mm整批退场;3.对锈蚀扣件采用抛丸除锈后热镀锌处理,镀层厚度≥65μm,确保耐久性。(八)脚手板1.竹串片全部退场,改用50mm×250mm×3000mm落叶松木脚手板,含水率≤16%,两端80mm处设Φ4镀锌钢丝箍两道;2.作业层满铺,端头与水平杆采用14#镀锌钢丝双股绑扎,绑扎点≥3处;3.探头板长度≤150mm,并在端部增设一根纵向水平杆,形成双栏杆封闭。(九)安全网1.选用≥2000目/100cm²阻燃密目网,燃烧性能≤4s,耐贯穿性≥700N;2.网与网之间采用14#钢丝双股串联,间距≤300mm,边缘与立杆绑扎≥4点;3.每提升一层,对旧网进行冲水清洗,发现破损立即更换,保持网面整洁无建筑垃圾。(十)监测与应急1.在3#、4#、5#楼各布设沉降观测点12处、位移观测点8处,采用全自动全站仪每2小时采集一次数据,上传云平台;2.设定预警值:立杆沉降≥5mm、悬挑端下挠≥10mm、架体顶部水平位移≥H/500时启动应急;3.应急物资:Φ48×3.0钢管500根、扣件1000套、钢丝绳200m、手拉葫芦20台、应急照明灯30套,集中堆放,钥匙由安全总监保管。七、整改时间计划第1天:拆除违规悬挑段、设置临时生命线、回填土换填、预埋件重新定位;第2天:立杆底座、扫地杆、首层连墙件完成,沉降监测点布设完毕;第3天:架体步距、纵距调整,剪刀撑补齐,脚手板更换50%;第4天:悬挑工字钢重新安装、钢丝绳卸荷、扣件扭矩全数复拧;第5天:安全网更换、作业层封闭、监测数据第一次专家评估;第6天:剩余脚手板、踢脚板、栏杆、挡脚板安装,整体自验收;第7天:公司级验收、监理验收、第三方检测、政府主管部门抽检,合格后挂“绿牌”运行。八、验收标准与责任人1.立杆垂直度≤H/500,且≤30mm,责任人:测量工程师××;2.扣件扭矩40N·m—65N·m,抽检5%,合格率100%,责任人:安全员××;3.悬挑钢梁锚固拉拔试验≥30kN,责任人:试验室主任××;4.连墙件刚性连接,无晃动,责任人:劳务班长××;5.脚手板探头≤150mm,绑扎无松脱,责任人:木工工长××;6.安全网无孔洞、无积尘,阻燃性能达标,责任人:材料主管××;7.监测数据连续7天稳定,沉降速率≤0.5mm/d,责任人:监测组长××。九、教育培训与交底1.6月15日晚组织“外脚手架重大隐患警示夜校”,播放事故视频3部,时长90分钟;2.编制《A组团外架搭设标准化图册》80页,节点大样≥50个,人手一册;3.采用“二维码+AR”技术,现场扫码即可查看三维节点动画,确保作业人员看得懂、记得住;4.对悬挑钢梁锚固、钢丝绳卸荷、连墙件预埋三道关键工序实

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