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文档简介

消火栓系统施工方法第一章施工准备阶段1.1图纸会审与技术交底1.1.1会审组织由建设单位牵头,设计、监理、施工、消防技术服务机构五方到场,提前三天将PDF版图纸发至各方。会审记录使用《消火栓系统图纸会审表》(附表1),逐条闭环。1.1.2重点审查内容①室外环管两路进水口间距是否≥15m;②系统静压>0.50MPa时,是否设置减压阀组;③室内栓口中心距装修完成面1.1m误差±5mm;④高位消防水箱出水管止回阀方向;⑤水泵接合器与室外消火栓距离5~40m区间。1.2法律法规与标准清单《消防法》第28条、《建筑设计防火规范》GB500162022第8.1.5条、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB509742021全部条文、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB502422019第4.6节。上述规范条文打印成册,现场张贴“条款墙”,方便质检人员随时核对。1.3材料设备进场检验1.3.1消火栓箱抽样比例10%,开箱检查:箱体1.2mm冷轧钢板,环氧锌系粉末喷涂厚度≥80μm;箱门开启角≥160°;“消火栓”字样红底白字反光膜3MⅢ级。1.3.2栓口与卷盘①栓口DN65黄铜HPb591,阀杆2Cr13调质,手轮ABS红色;②25m衬胶卷盘,内径19mm,爆破压力≥7.5MPa;③密封试验:2.4MPa保压2min无渗漏。1.3.3管材室外埋地管采用钢丝网骨架PE100管SDR111.6MPa,室内采用内外涂环氧DN65~DN200钢管,涂层厚度400μm,划格法0级。1.3.4水泵XBD6.0/30GL型立式单级消防泵,流量30L/s,扬程60m,效率≥72%,CCCF认证+AB签,一泵一码扫码可查。1.4施工机具与计量器具套丝机4寸、滚槽机8寸、电熔焊机315A、试压泵4DSY6.0MPa、激光水平仪绿光12线、游标卡尺0150mm精度0.02mm、超声波测厚仪TT130,全部在计量院检定周期内。1.5作业面移交土建专业移交《孔洞、套管、预埋件交接单》,误差≤5mm;如误差510mm,由土建方用高一标号细石混凝土修补;误差>10mm则发《整改通知单》限时24h返工。第二章室外消火栓管网施工2.1测量放线全站仪放线,坐标闭合差≤1/5000;沿管道中心每10m打钢筋桩,撒灰线;对市政既有管线,采用RD8000雷达探测,水平定位误差±10cm,深度误差±15cm。2.2管沟开挖2.2.1断面尺寸管径≤DN200,沟底宽D+0.4m;管径≥DN250,沟底宽D+0.5m;深度=管外径+砂垫层0.15m+覆土0.9m(车行道下1.1m)。2.2.2放坡Ⅲ类土坡比1:0.33,遇流沙加钢板桩支护;槽底20cm人工清底,扰动土全部割除换填中粗砂。2.3砂垫层与管道安装垫层15cm中粗砂,洒水振实,压实度≥90%;管道放入前逐根电熔套筒编号,条码贴与图纸一致;热熔对接温度210±10℃,卷边对称,翻边宽度24mm;电熔接口冷却时间≥规定值×1.5倍,夏季高温时段加遮阳棚。2.4阀门井砌筑MU15混凝土实心砖M10水泥砂浆,井壁24cm,内外1:2防水砂浆抹面20mm;井底设10cmC15垫层,坡度1%坡向集水坑;井圈采用球墨铸铁QT5007,承载D400;井内加设1.2m不锈钢爬梯,间隔35cm。2.5水压强度试验2.5.1分段原则每500m一段,最高点设排气阀,最低点设打压口;试验压力1.5倍设计压力且≥1.4MPa;稳压30min压降≤0.05MPa,目测无渗漏。2.5.2防冻措施冬季试压用水加乙二醇20%,试压完毕空压机吹扫,出口露点≤10℃,防止冰胀。2.6管道消毒冲洗用次氯酸钠配置有效氯50mg/L,灌满浸泡24h,再冲洗至余氯<0.2mg/L、浊度<3NTU;取水样500mL送第三方检测,菌落总数≤100CFU/mL。2.7回填与路面恢复管道两侧50cm内人工回填中粗砂,分层20cm夯实,压实度≥95%;上部30cm采用C25混凝土包封,养护7d后恢复沥青面层,采用7cmAC20+4cmSMA13,压实度≥97%,弯沉值≤0.8mm。第三章室内消火栓管网施工3.1立管安装3.1.1安装顺序先干管后支管,先大管后小管;DN100及以上管道采用40×4镀锌角钢防晃支架,间距≤4.0m;支架用M12膨胀螺栓固定于梁侧,螺栓拉拔力≥3kN。3.1.2卡箍连接滚槽深度2.2mm,槽中心距管端14mm;橡胶密封圈EPDM三元乙丙,硬度75±5ShoreA;卡箍螺栓采用达克罗8.8级,对角紧固,扭矩55N·m。3.2减压孔板设置当动压>0.50MPa时,栓口前加不锈钢304孔板,厚度3mm,孔径按GB50974附录C计算,误差±0.1mm;孔板前后直管段≥5D,用激光测距仪复核。3.3栓箱定位与固定装修1m标高线放出后,激光水平仪投射水平线,栓口中心与线重合;箱体背面用4颗M10×100膨胀螺栓固定,扭力40N·m;箱门垂直度≤2mm,门缝≤2mm。3.4消防水带放置水带对折两次成“Z”形,扎带采用25mm宽阻燃魔术贴,松紧度以能单手抽出为准;卷盘转动轴加硅基脂,保证25m展开时间≤15s。3.5系统试压与冲洗3.5.1试压分区以防火分区为单元,系统顶点加临时压力表,试验压力1.4MPa;稳压2h,压降≤0.05MPa;发现渗漏,泄水后更换管件,二次试压仍按1.4MPa执行,不得降低。3.5.2冲洗流速冲洗流速≥3m/s,采用消防车载泵临时供水,出口管径≥DN65;排水引至集水井,设80目滤网,防止杂物回流;出水口浊度与进水口一致时停止。第四章高位消防水箱与稳压设施4.1水箱基础采用300mm高C25混凝土条形基础,内置Φ12@150双层双向,顶部预埋10mm厚钢板,水平度≤2mm;水箱满载72h后,基础沉降≤3mm。4.2水箱安装食品级SUS304不锈钢装配式,板厚3mm,拉筋40×40方管,氩弧焊焊缝酸洗钝化;人孔Φ600,带不锈钢锁;通气管DN100,加18目铜网防虫。4.3稳压泵组CDL86变频稳压泵,Q=1.0L/s,H=60m,配0.75kW电机,隔膜气压罐300L,预充压力0.15MPa;压力开关启泵0.18MPa,停泵0.22MPa,波动≤0.02MPa。4.4液位报警投入式液位计420mA,高水位2.4m,低水位0.8m,超低0.5m报警;信号接入消防控制室CRT,实现声光及打印记录。第五章消防水泵房施工5.1泵房土建交接地面刷2mm环氧自流平,坡向排水沟1%;电缆沟独立设置,沟底比泵房地面低20cm,沟内刷聚氨酯防水涂料1.5mm。5.2水泵安装5.2.1减振措施JSD80型橡胶隔振器,静压缩量35mm;惰性块10槽钢焊接,质量≥水泵质量1.5倍;水泵出水管加不锈钢波纹补偿器,横向位移±5mm。5.2.2对中校正采用百分表法,径向跳动≤0.05mm,轴向跳动≤0.08mm;垫片每组≤3片,垫片与基座点焊防松。5.3电气配线电机电源NHYJV4×25+1×16,穿SC50镀锌钢管,管口加护口;控制线NHKVV7×1.5单独穿SC25;桥架与水管平行距离≥0.3m,交叉处加防水挡板。5.4系统调试5.4.1单机试运点动三次,确认转向;空载运行2h,轴承温升≤35K,振动≤2.8mm/s(ISO108163)。5.4.2联动试运模拟火警信号,主泵30s内启动,稳压泵自动停;备用泵切换时间≤60s;机械应急启动5min内完成;记录电流、扬程、流量,绘制QH曲线与额定曲线偏差≤±5%。第六章系统调试与检测6.1静压测试关闭所有阀门,水箱补水至溢流位,系统静压0.60MPa,保压24h,压降≤0.01MPa。6.2动压与流量测试选择顶层最不利点,开启3支DN65水枪,实测栓口动压0.25MPa,流量5.2L/s;次不利点同时开启2支,动压0.28MPa,均满足规范。6.3水枪充实水柱采用19mm直流水枪,仰角45°,实测充实水柱13m,≥规范10m。6.4第三方检测委托应急管理部上海消防研究所,出具检测报告编号2024XF06051,检测项目38项全部合格。第七章验收与移交7.1资料清单①竣工图蓝图+CAD光盘;②材质单162份;③焊口探伤10%X射线,Ⅱ级合格;④阀门100%水压试验记录;⑤系统调试报告;⑥培训记录。7.2培训内容对甲方物业8名值班员进行4h培训:水泵机械应急启动、末端试水操作、水箱清洗周期、冬季防冻排水步骤;现场实操考核,满分100分,80分合格。7.3移交签字《消防工程移交书》四方签字盖章,质保期2年,质保金5%;自移交之日起24h内完成消防平台“双随机”报验。第八章运维制度与应急预案8.1日常巡检制度每日9:009:30检查泵房水位、稳压压力、电源指示;每周一试转主泵5min;每月15日检查栓箱封签、水带老化;每季度末月25日放水冲洗室外阀门井;所有记录录入“消防云”APP,异常30min内推送责任人。8.2冬季防冻预案当气温≤5℃时,晚22:00自动开启末端试水阀微开2L/min,保持水流;水箱加热棒1kW,温控器启停4℃/8℃;泵房门窗加装棉帘,室内温度保持≥10℃。8.3爆管应急处置①发现爆管3min内关闭最近2只阀门;②启动移动潜水泵排水100m³/h;③通知调度中心停泵、切换电源;④2h内完成临时卡箍堵漏;⑤24h内更换管段并恢复系统。第九章常见问题与排错指南9.1栓口渗漏原因:密封垫老化;处理:关闭立管阀门,拆下栓口,更换EPDM新垫,扭矩50N·m。9.2稳压泵频繁启动原因:气压罐预充压力低;处理:断电后关闭补水阀,用胎压表检测,低于0.15MPa用空压机补气至0.18MPa。9.3水枪水流小原因:管道堵塞;处理:关闭分区闸阀,拆下末端试水接头,用消防车载泵反向冲洗,流速≥3m/s,直至出水清澈。9.4系统压降快原因:卡箍接口松动;处理:用扭力扳手按55N·m重新紧固,若胶圈破损则更换,二次试压至合格。第十章案例实录10.1项目概况苏州工业园区纳米城二期5研发楼,建筑面积12.6万m²,地下2层,地上24层,建筑高度98m,2023年3月10月施工。10.2施工难点①核心筒管井仅1.4m宽,立管DN150双排布置;②17层为避难层,结构荷载限制5kN/m²,水箱承重方

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