版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
质量持续改进工作落实自查报告为深入落实集团公司《2024年度质量强企建设实施方案》中关于持续推进质量改进长效机制建设的要求,我事业部于2024年6月10日至6月20日组织开展了全流程质量持续改进工作落实情况专项自查,本次自查覆盖研发设计、供应商管理、过程制造、成品检验、售后市场全价值链环节,通过资料调阅、现场核查、人员访谈、数据复盘四种方式,累计核查各级改进项目47项,梳理出落实偏差问题8项,现将自查具体情况报告如下。本次质量持续改进自查开展前,事业部首先梳理了全年质量改进工作的部署要求,今年年初事业部结合集团“质量提升年”的整体安排,重新修订了《质量持续改进管理办法》,明确了“问题识别-立项分析-措施落地-效果验证-固化标准化”的五级闭环流程,对不同层级改进项目的责任主体做出明确划分:一线班组每月至少提报1条合理化质量改进建议,车间每季度至少推动1项解决共性质量问题的部门级改进项目,事业部层面每年至少立项5项针对重大质量隐患、客户反馈痛点的公司级攻关改进项目。同时,将质量改进的参与度、完成率、固化效果纳入各部门负责人的年度绩效考核,权重占比从去年的10%提高至15%,进一步压实了各级责任。组织保障层面,事业部成立了以总经理为组长的质量持续改进领导小组,每月15日固定召开质量改进专题推进会,对在研项目的进度堵点、资源冲突进行协调解决,截至自查前,今年已累计召开8次推进会,协调解决跨部门资源冲突问题12项,例如年初冲压车间推进模具精度改进项目时,需要研发部提供结构应力有限元分析报告,最初因研发部年度项目排期饱和无法优先安排,经专题推进会协调后,调整了排期优先级,项目整体进度提前了10天完成。激励机制层面,事业部今年优化了质量改进奖励制度,设置年度优秀质量改进项目奖,一等奖奖励5000元、二等奖3000元、三等奖1000元,对提报有效改进建议的一线员工给予每条50-200元的现金奖励,今年上半年已经完成2023年度改进项目奖励兑现,累计发放奖励2.1万元,有效调动了全员参与的积极性,上半年一线员工累计提报有效改进建议127条,比去年同期增加了42%。本次自查对所有在研、已完成的改进项目进行了逐一梳理核查,具体项目落实情况如下表:序号改进环节改进项目内容计划完成时间当前实际进度已取得阶段性成果自查发现落实偏差自查结论1研发设计新能源汽车电池托盘结构优化,解决焊接应力开裂问题2024年6月100%完成3轮样件验证,开裂率从12%降至0,已纳入量产标准无合格2研发设计SUV底盘衬套公差优化,降低主机厂装配不合格率2024年9月65%完成公差仿真分析,即将启动样件试制生产部订单排期饱和,样件加工滞后7天基本合格3供应商管理一级铝型材进厂合格率提升,解决硬度不均问题2024年5月100%协助供应商优化淬火工艺,合格率从92.3%升至99.7%供应商未更新作业文件,存在参数回弹风险基本合格4供应商管理塑料粒子防潮包装改进,解决雨季受潮制品气泡问题2024年6月100%更换双层真空防潮包装,受潮抽检合格率100%无合格5过程制造冲压模具自动检测精度提升,降低尺寸超差率2024年7月80%完成探头位置优化和程序升级,正在开展稳定性测试新探头采购到货延迟,进度滞后10天基本合格6过程制造焊接机器人路径优化,降低飞溅和气孔缺陷率2024年5月100%缺陷率从3.2%降至0.4%,已更新作业指导书无合格7过程制造涂装漆膜厚度均匀性改进,解决局部厚薄不均问题2024年6月90%完成喷枪流量参数调整,正在开展不同温湿度验证验证周期延长,预计滞后5天基本合格8成品检验全尺寸检验效率提升,周期从24小时压缩至8小时2024年8月70%完成三坐标测量程序优化,正在开展重复性验证新测针未完成校准,进度滞后基本合格9售后市场售后故障件追溯流程优化,周期从72小时缩至24小时2024年7月100%上线二维码追溯系统,实现原材料到成品全链条追溯无合格10管理体系质量改进信息化平台建设,实现全流程线上管控2024年10月40%完成需求梳理和框架开发,正在开展功能测试IT人力配置不足,进度滞后15天待整改从本次核查结果来看,本次覆盖的47项各级改进项目中,19项已按计划完成并完成标准化固化,22项进度符合计划要求,6项存在不同程度的进度偏差或落实漏洞,总体完成率符合年度计划的节点要求,但是部分跨部门项目、依赖外部资源的项目落实效率偏低,存在一定的改进空间。从落实的具体做法来看,目前事业部质量持续改进已经实现了问题识别的前置化,改变了以往“出了问题再整改”的被动模式,现在建立了五大问题识别渠道:每月售后PPM值数据分析、主机厂质量周报问题梳理、生产过程SPC控制图异常点识别、一线班前会质量问题提报、内外部审核不符合项整改,今年立项的所有改进项目中,70%来自过程数据和一线的前置识别,而非批量质量事故发生后的补救改进,例如本次冲压模具自动检测精度改进项目,就是过程质量工程师通过SPC控制图发现连续三个点超出警戒限,提前识别隐患推进改进,避免了至少120件批量不合格品流出,上半年通过前置改进累计减少质量损失120万元。同时,改进方法也已经逐步标准化,所有改进项目要求必须遵循PDCA循环,运用QC七大工具开展分析,重大项目要求运用FMEA、六西格玛方法开展攻关,今年上半年已经组织了2次QC工具专项培训,累计培训87名一线质量员和班组长,目前90%以上的改进项目都能按要求开展数据分析,避免了凭经验拍脑袋的问题,例如电池托盘开裂问题改进初期,多数人认为是焊接参数不合理导致,通过鱼骨图分析从人、机、料、法、环、测六个维度逐一排查,最终发现根源是加强筋布局不合理导致焊接应力集中,调整结构后从根源解决了问题,若仅调整焊接参数,开裂率只能降至3%左右,无法彻底解决问题。从今年以来质量持续改进落实取得的实际成效来看,核心指标都实现了明显提升:一是质量核心指标下降明显,今年上半年事业部出厂产品PPM值为128,去年同期为216,同比下降40.7%;主机厂客户投诉上半年为3次,去年同期为8次,同比下降62.5%;内部过程废品率上半年为1.2%,去年同期为1.8%,同比下降33.3%。二是质量成本明显降低,上半年通过质量改进减少废品、返工、售后索赔累计降低质量成本1280万元,其中返工损失减少420万元,废品损失减少380万元,售后索赔减少480万元,仅焊接机器人路径优化一个项目,每月减少返工工时1200小时,节省生产成本约3.5万元,年度可节约42万元。三是全员质量意识明显提升,改变了以往“质量改进是质量部的事”的错误认知,现在一线班组长主动对接质量部要数据、找问题已经成为常态,上半年涂装车间一名班长发现不同班次漆膜厚度差异较大,主动组织本班员工连续一周记录数据,提报了“根据环境温湿度调整喷枪气压”的改进建议,采纳后厚度差异率下降了60%,这类来自一线的自主改进项目占比逐年提升。四是客户满意度明显提升,今年上半年事业部获得了核心主机厂的A级供应商称号,去年为B级,主机厂专门发函表扬事业部质量改进的响应速度和解决效率,比去年提升了一倍,新获得了两个车型的零部件配套定点,质量改进的成效已经转化为市场竞争力。本次自查也梳理出了当前质量持续改进工作落实中存在的深层次问题,主要体现在四个方面:一是部分基层单位存在“重立项、轻固化”的误区,对持续改进的理解不到位,部分项目改进完成、验证合格后,没有及时更新作业指导书,也没有组织一线员工开展转岗培训,导致一段时间后老问题重新出现,本次自查发现,2023年完成的铸件气孔改进项目,有3名新入职员工没有掌握改进后的操作要求,仍然沿用旧的操作方法,近一个月已经出现了2件气孔不合格品;部分基层单位把质量改进当成应付检查的任务,立项时包装得很完善,实际推进中不投入资源,能拖就拖,本次发现的质量改进信息化平台建设滞后,核心原因就是IT部门将该项目列为非核心业务,仅安排了一名实习开发人员跟进,导致进度严重滞后。二是跨部门协同推进效率偏低,多数质量改进项目都涉及跨部门配合,但是部分部门仍然以自身KPI为先,不愿意为改进项目让路,例如本次核查中衬套公差优化项目滞后,核心原因就是生产部当前订单饱满,不愿意挤出产能安排样件加工,认为做样件影响正常生产的产能考核;部分跨部门项目没有明确的责任划分,出现问题后互相推诿,此前有一个改进项目需要新增一个检测工位,质量部说场地规划归生产部,生产部说场地调整归工程部,工程部说预算审批归财务部,绕了一圈一个月才解决,原本一周就能完成协调。三是一线员工参与改进的能力不足,虽然目前一线提报的改进建议数量大幅提升,但是绝大多数都是节省操作时间、优化工具摆放这类小改小革,真正能解决核心质量问题的建议很少,多数一线员工文化水平不高,没有掌握基本的质量分析工具,不会梳理数据分析问题,只能看到表面现象,找不到问题根源,此前一线反映焊接工件总是偏移,一致认为是工装夹紧松动,紧了好几次仍然没有解决,最后还是质量工程师到位后检测定位销,发现定位销磨损了1毫米,更换后问题彻底解决。四是改进后的长效监控机制不完善,多数项目验证3个月效果稳定后就结项,不再持续跟踪,但是批量生产过程中,设备会磨损、原材料会波动,部分改进效果会随着时间推移慢慢衰减,去年完成的冲压尺寸改进项目,投产半年后因为模具自然磨损,尺寸慢慢偏离了控制范围,直到50件不合格品流入下工序才被发现,就是因为没有建立持续监控机制。针对本次自查发现的所有问题,事业部已经制定了可落地的整改计划,明确了责任人和完成时间,下一步将从四个方面推进整改优化:一是强化闭环管理,纠正“重立项轻固化”的偏差,明确要求所有完成验收的改进项目,必须在10个工作日内完成作业文件更新、全员培训、效果复核三个步骤,由质量部逐一验收,验收不合格的不能结项,对已经完成的所有改进项目,在8月底之前完成一次“回头看”,核查固化落实情况,本次发现的6项固化不到位问题,已经明确责任部门要求7月底前全部整改完成;同时调整考核权重,将固化效果占项目验收的权重提高至40%,验收不合格的取消项目奖励,扣减责任部门绩效考核分数,进一步压实固化责任。针对一线小改进审批流程繁琐的问题,简化5000元以下小改进的审批流程,由车间主任直接审批,质量部备案即可,不需要层层走流程,提升小改进的落地速度。二是优化跨部门协同机制,所有跨部门改进项目在立项时就明确各部门的责任人和时间节点,写入项目任务书,每月专题推进会上对跨部门项目做重点跟踪,出现延误直接通报,纳入部门月度绩效考核;同时建立改进项目资源绿色通道,明确要求生产部门每月预留10%的产能专门用于改进项目样件加工,无论订单多饱满都不得挪用,从制度上避免样件加工延误的问题;针对本次质量改进信息化平台滞后的问题,已经协调集团IT部增派了一名资深开发工程师,预计9月底就能完成开发上线。三是加强基层能力培养,下半年计划每月组织一次针对一线班组长、骨干员工的质量改进专项培训,内容从基础的QC七大工具、简单数据分析到实际案例讲解,培训后组织考试,考试合格颁发质量改进资格证,参与改进项目时可享受1.5倍的奖励;同时推行“工程师带徒”制度,每个质量工程师每月结对带2名基层员工,现场教怎么识别问题、分析问题,下半年计划培养30名基层质量改进骨干,带动一线整体能力提升。四是建立长效监控机制,明确要求所有公司级重大改进项目,
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 黄石市2026年初三一轮复习阶段性考试(英语试题文)试题含解析
- 2026年四川省成都市天府第七中学初三下期中考试(英语试题文)试题含解析
- 2026年四川省部分地区重点中学中考英语试题原创模拟卷(六)含解析
- 卒中患者康复护理中的护理管理
- 学校学群众路线活动心得体会
- 统计学在经济学中的实际应用
- 客房营销活动方案(3篇)
- 临沧营销方案餐饮(3篇)
- 商铺包装营销方案(3篇)
- 室内广告应急预案(3篇)
- 讲好法院故事:消息写作与新闻摄影实战指南
- 《宫颈癌预防与治疗》课件
- 2025年黑龙江商业职业学院高职单招语文2019-2024历年真题考点试卷含答案解析
- (省统测)贵州省2025年4月高三年级适应性考试(选择性考试科目)生物试卷(含答案)
- 人流术后避孕服务规范
- 9.1.1 平面直角坐标系的概念(教学设计)-(人教版2024)
- DB33T 1337-2023 河湖水库清淤技术规程
- 1.2自然资源与人类活动的关系课件中图版(2019)高中地理选择性必修3
- 《氢科学技术应用》课件-3-1 氢气的储存
- 大模型原理与技术-课件 chap11 大模型评测
- 计件保底工资合同书
评论
0/150
提交评论