空调冷冻水系统监理实施细则_第1页
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文档简介

空调冷冻水系统监理实施细则一、总则1.1编制目的为规范空调冷冻水系统施工监理行为,明确监理工作内容、程序和方法,确保系统安全、节能、高效运行,依据国家现行法律法规及技术标准,制定本细则。1.2编制依据《建设工程监理规范》GB/T50319-2013《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB50274-2010《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015项目监理合同、施工合同及设计文件1.3适用范围本细则适用于新建、改建、扩建公共建筑及工业建筑中,采用电动压缩式冷水机组、吸收式冷水机组等冷源的空调冷冻水系统施工阶段监理工作。1.4工作原则质量第一:以设计文件和验收规范为底线,追求系统能效最优预防为主:通过方案预审、样板先行、旁站记录等手段消除隐患数据说话:所有验收结论以实测实量数据为准,可追溯节能导向:对水泵效率、管网阻力、保温效果实施专项验证二、监理组织机构及职责分工2.1组织架构总监理工程师全面负责,下设暖通专业监理工程师、监理员、资料员。现场实行”一人管一站、一站一台账”模式,冷冻机房、竖井、屋面设备层等关键区域设置常驻监理岗。2.2岗位职责总监:审批冷冻水系统监理实施细则,签发开工令、停工令,组织竣工预验收专业监理工程师:审查施工组织设计、材料报审、专项方案,编制旁站方案,签发监理通知单监理员:按旁站方案实施巡检、旁站、平行检验,填写《冷冻水系统巡检记录表》资料员:建立冷冻水系统专用台账,同步收集设备开箱、阀门试压、清洗钝化、平衡调试等影像资料2.3协调机制每周二召开冷冻水专项协调会,业主、设计、施工、监理、设备供应商五方参加,会议纪要24小时内发布。出现重大技术变更时,启动”48小时快速响应”流程,由总监组织专家论证。三、前期监理控制要点3.1设计文件核查核查冷冻水供回水温差选型:常规系统≥5℃,大温差系统≥7℃,避免”小温差、大流量”高耗能设计核查水泵选型曲线:工作点应位于效率≥80%区间,严禁选型点右偏造成过载核查系统定压方式:高位膨胀水箱最低水位应高于系统最高点0.5m以上,电接点压力表量程应为设计压力的1.5-2.0倍核查平衡阀设置:每个支路回水端必须设置静态平衡阀,阀权度≥0.3,并提供预设值计算书3.2施工组织设计审查重点审查以下内容:管道焊接工艺评定:DN≥100mm采用氩电联焊,DN<100mm采用全氩弧焊,提供WPS编号管道冲洗方案:采用”化学清洗+机械清洗+系统循环”三步法,浊度<5NTU为合格试压分区图:按工作压力1.5倍分层试压,最高点设置临时排气阀,冬季试压需添加乙二醇防冻成品保护:不锈钢管道与碳钢支架间必须衬3mm聚四氟乙烯垫片,防止电偶腐蚀3.3材料设备验收阀门:按10%比例见证取样,进行壳体强度(1.5倍工作压力保压5min无渗漏)和密封性能(1.1倍工作压力保压3min无泄漏)试验镀锌钢管:壁厚用超声波测厚仪抽检,允许负偏差≤-0.15mm橡塑保温:现场点燃试验,氧指数≥32%,燃烧等级B1级,厚度用钢针插入法检测,偏差≤+3mm水泵:开箱检查叶轮与壳体间隙≤0.5mm,联轴器径向跳动≤0.05mm,提供能效标识备案信息四、施工过程监理控制4.1管道安装4.1.1焊接质量控制焊工资质:必须持市场监督管理局颁发的特种设备作业人员证,项目代号符合焊接工艺坡口加工:采用管道坡口机,角度30°-35°,钝边1-2mm,组对间隙2-3mm焊缝检查:外观检查比例100%,内部质量按《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010射线抽检,Ⅲ级合格焊缝标识:每道焊缝3点标识(焊工钢印、监理验收章、探伤编号),可追溯4.1.2支吊架安装设置间距:水平钢管DN50-80≤3.5m,DN100-150≤4.5m,DN200-300≤6m防晃支架:在阀门、三通、弯头等应力集中处增设,距主管边缘≤0.3m滑动支架:导向板与管道间隙2-3mm,保证热位移,滑动面涂二硫化钼润滑脂固定支架:必须设置在补偿器两侧,承受推力≥设计值的1.2倍4.2设备安装4.2.1冷水机组基础验收:水平度≤2mm/m,标高偏差≤±3mm,设置减振垫位置用水平仪复验吊装就位:采用尼龙吊带,严禁钢丝绳直接接触铜管,机组中心线与基础中心线偏差≤5mm联轴器对中:径向位移≤0.05mm,角向偏差≤0.05mm/100mm,采用双表法检测抽真空干燥:真空度≤200Pa,保压24h压力回升≤50Pa,现场记录真空曲线4.2.2水泵安装减振台座:混凝土惯性块质量≥水泵质量1.5倍,减振器压缩量偏差≤±1mm管道软接:安装于水泵进出水口,长度≤200mm,严禁用软接替代补偿器电机接线:相序测试,确保转向与泵体箭头一致,接地电阻≤1Ω试运行:连续运行2h,轴承温升≤35℃,振动速度≤4.5mm/s(ISO10816-3B区)4.3阀门及仪表平衡阀:安装方向与水流一致,手柄朝上,预设值锁定后贴封条过滤器:Y型过滤器滤网目数≥30目,排污阀朝下,安装旁通管压力表:表盘直径≥100mm,精度1.6级,取压口在管道上半部,与介质流向垂直温度计:套管插入深度≥管道直径1/3,采用导热硅脂填充,减少测量滞后4.4保温施工保温时机:管道试压、防腐完成后,隐蔽前进行,经监理签发《保温开工令》接缝处理:橡塑保温采用专用胶水,接缝搭接≥20mm,胶水涂抹均匀无遗漏防潮层:室外及管井内保温外缠0.5mm铝皮,搭接≥50mm,拉铆钉固定间距≤200mm防火封堵:穿越防火墙处采用防火泥+防火板组合,耐火极限≥2h五、系统调试与验收5.1系统清洗清洗流程:分段冲洗→系统循环→水质检测→钝化预膜冲洗流速:≥1.5m/s,出口浊度与入口差值≤2NTU化学清洗:采用5%柠檬酸+0.3%缓蚀剂,循环4h,总铁≤1g/m³钝化:用1%亚硝酸钠溶液,pH9-10,循环6h,形成致密氧化膜5.2压力试验强度试验:工作压力1.5倍,保压10min,无渗漏无变形严密性试验:工作压力1.1倍,保压30min,压降≤0.05MPa分区试压:按高区、低区、机房分别进行,试压曲线经监理签字确认冬季试压:添加乙二醇溶液,浓度30%,防冻-15℃,试压后及时排空5.3系统平衡调试流量平衡:采用超声波流量计,各支路流量偏差≤±10%压差控制:最不利环路压差≥设计值90%,有利环路平衡阀开度≤80%数据记录:填写《水力平衡调试记录表》,含设计流量、实测流量、阀门开度、压降节能判定:系统输送能效比ER≤0.0241,满足《公共建筑节能标准》要求5.4试运行连续运行:72h不间断运行,每2h记录一次参数参数范围:冷冻水供回水温差4-6℃,冷却水供回水温差4-6℃,蒸发器小温差≤2℃故障处理:试运行期间故障停机≤2次,单次≤30min,否则重新计时能效测试:采用便携式能效仪,COP实测值≥设计值95%六、监理工作方法与措施6.1旁站监理旁站关键工序清单:冷水机组吊装就位主管道(DN≥200mm)首件焊接系统压力试验系统平衡调试隐蔽工程封闭旁站记录内容:施工部位、起止时间、施工人员、设备型号、实测数据、影像资料,24小时内归档6.2平行检验管道壁厚:每批次抽检10%,超声波测厚仪检测保温厚度:每100m抽检5处,钢针插入法阀门严密性:每批次抽检5%,现场试压台测试水泵效率:首台必检,采用电参数综合测试仪,效率≥设计值95%6.3巡检制度日常巡检:每天不少于2次,重点检查安全文明施工、成品保护专项检查:每周一次,聚焦焊接质量、支架安装、保温施工季节性检查:夏季前检查冷却塔,冬季前检查防冻措施巡检记录:使用监理通APP,定位+拍照,实时上传6.4质量会议周例会:每周二,总结上周问题,部署下周重点专题会议:出现重大质量问题时召开,形成会议纪要交底会议:新工序开始前,设计、施工、监理三方技术交底会议落实:会议纪要24小时内发布,问题7天内闭环七、安全文明施工监理7.1安全管理高处作业:2m以上必须系安全带,设置生命绳,每日检查临时用电:三级配电二级保护,电缆穿管保护,漏电保护器每月测试动火作业:办理动火证,配备灭火器,设专人监护有限空间:作业前检测氧气≥19.5%,有毒有害气体浓度合格,设专人监护7.2文明施工材料堆放:分类标识,距基坑边≥1m,高度≤1.5m现场清洁:每日工完场清,设置废料收集箱,分类存放噪声控制:夜间禁止高噪声作业,必要时办理夜间施工许可成品保护:设备安装后包裹塑料薄膜,管道端口加盲板八、资料管理与归档8.1监理资料监理规划、实施细则、旁站方案监理通知单、联系单、备忘录旁站记录、平行检验记录、巡检记录会议纪要、专题报告、月报质量评估报告、监理工作总结8.2施工资料开工报告、施工组织设计、专项方案材料设备报审表、合格证、检测报告隐蔽验收记录、试验报告、调试记录竣工图、变更单、技术核定单8.3归档要求纸质资料:A4纸打印,签字盖章齐全,装订成册电子资料:PDF格式,与纸质一致,命名规范影像资料:JPG格式,分辨率≥1920×1080,按日期-部位命名移交清单:一式两份,监理、业主签字确认九、常见问题及处理措施9.1质量问题问题原因分析处理措施预防要点焊缝气孔氩气纯度不足、坡口未清理刨除重焊、探伤复检氩气纯度≥99.99%,坡口打磨见金属光泽保温开裂胶水未干就安装、环境温度低拆除重做、选用低温胶环境温度≥5℃,胶水固化时间≥24h水泵振动大减振器压缩不均、对中不良调整减振器、重新对中减振器压缩量偏差≤1mm,对中精度≤0.05mm流量不平衡平衡阀预设值错误、管道堵塞重新调试、清洗管道调试前冲洗合格,按设计值预设平衡阀9.2进度问题设备延期:提前3个月锁定排产,关键设备派监理驻厂监造管道焊接慢:采用自动焊机,提高工效30%调试周期长:提前进行单机试运转,系统联合调试前完成问题整改9.3协调问题专业冲突:建立BIM模型,施工前碰撞检查

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