版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
装配线主体结构验收监理评估报告一、工程参建单位及验收范围界定本项目为XX智能制造基地新建项目,本次验收范围为基地内一号厂房的新能源动力电池PACK全自动装配线主体结构,该装配线设计年产能12GWh,为连续化生产的自动化装配线,对主体结构的位置精度、承重性能、稳定性要求远高于普通工业设备基础。本项目参建单位具体如下:建设单位为XX智能制造有限公司,设计单位为XX工业工程设计研究院,土建及钢结构施工单位为XX建设工程有限公司,自动化设备供货单位为XX智能设备有限公司,监理单位为XX工程监理咨询有限公司。本次验收的装配线主体结构具体包含五个部分:一是12单元独立钢筋混凝土设备基础,总占地面积286㎡,设计混凝土强度等级为C35,承担装配线全部主体荷载;二是总长度126米的倍速链输送线钢构主体机架,承担输送轨道及线上工件、工装板的连续运行荷载;三是4处顶升定位工位的独立承重钢结构平台,单工位设计最大承重2吨,满足工件举升、定位的荷载要求;四是在线性能测试工位的独立钢构支撑框架,承担测试设备的静载及动载运行要求;五是装配线配套动力线槽、消防管线预埋结构及主体避雷接地结构。二、本次验收主要依据本次验收严格遵循国家现行规范、行业标准及本项目正式审批的技术文件,具体验收依据如下表:序号验收依据文件名称文件编号/版本1《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-20132《钢结构工程施工质量验收标准》GB50205-20203《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-20154《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-20095《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-20136《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-20207《自动化装配线安装验收规范》JB/T10914-20088本项目新能源PACK装配线主体结构施工图ZDH-2023-0122023年3月版9本项目设计变更及工程洽商文件ZDH-BG-2023-001~0032023年5-7月10施工单位编制的《装配线主体结构专项施工方案》SG-FA-2023-021审批完成11设备厂家提供的装配线主体安装技术要求ZZ-YS-2023-0072023年4月版12本项目施工合同、监理合同HT-2023-011、HT-JL-2023-008正式签署生效所有验收依据均为现行有效版本,技术要求均符合国家强制性标准要求,本次验收过程严格按照上述文件要求开展各项核查工作。三、施工过程监理质量控制情况针对本项目装配线主体结构精度要求高、荷载变化大的特点,监理单位制定了“工序报验、逐段验收、核心指标全检”的控制方案,对施工全流程进行管控,具体控制情况如下:3.1钢筋混凝土设备基础施工监理控制施工准备阶段,监理单位首先审核了施工单位编制的专项浇筑方案,重点审核了测量放线方案、地脚螺栓固定方案、混凝土浇筑顺序及养护方案,对方案中提出的螺栓固定措施不到位的问题,要求施工单位修改完善,补充了螺栓定位胎架固定措施,避免浇筑过程中螺栓移位,修改后方案重新审批通过后方允许开工。原材料进场阶段,所有钢筋、混凝土原材料、预埋件必须先报验后使用,本项目钢筋累计进场6批次,总用量128吨,监理单位对每一批次的出厂质量合格证进行核查,同时按规范要求进行见证取样,累计见证取样6组,送具备资质的第三方检测机构进行力学性能检测,全部检测结果合格,允许使用。地脚螺栓累计进场136套,规格为M42,材质为45号钢,监理单位逐一检查了螺栓的外观质量、螺纹加工精度、直线度,发现2套螺栓存在螺纹损伤、直线度超差问题,要求施工单位全部退换,退场记录完整,合格螺栓全部验收通过。隐蔽工程验收阶段,钢筋绑扎完成后,监理单位对钢筋规格、间距、锚固长度、保护层厚度进行逐一复核,累计抽测12个基础单元的钢筋间距,合格率96.2%,对2处间距超差的部位要求施工单位整改,整改合格后签署隐蔽验收记录。针对地脚螺栓的位置,要求施工单位采用定位胎架固定,监理对136套螺栓的位置、标高进行逐一复核,初始安装后有3套螺栓位置偏差超过允许值,要求施工单位调整合格后才允许封模。模板安装完成后,复核模板轴线位置、标高、垂直度,累计抽测24个点,合格率95.8%,符合规范要求。混凝土浇筑阶段,本项目采用商品混凝土,混凝土进场时每车检查坍落度,累计检测12车,坍落度全部符合配合比要求,浇筑过程中监理全程旁站,监督施工单位按照分层浇筑、振捣的要求施工,避免出现漏振、离析,累计留置标养试块12组,同条件养护试块12组,28天强度检测结果显示,所有试块强度平均值为38.2MPa,最低值为36.1MPa,全部满足设计C35的强度要求。浇筑完成后,监督施工单位按照方案要求进行养护,连续养护7天,避免出现温度裂缝、收缩裂缝,养护完成后对基础顶面标高、轴线位置进行实测,累计抽测36个点,最大偏差为8mm,远小于规范允许的20mm偏差要求,混凝土基础施工质量符合要求。3.2钢结构主体构件加工及安装监理控制本项目所有钢构件均为工厂预制加工,构件进场时,监理单位按批次进行验收,每一批次构件都要求提供出厂质量证明文件、焊缝检测报告、防腐处理记录,累计进场钢构件186件,抽测42件的外形尺寸、截面尺寸,偏差全部符合设计要求。针对防腐涂层,设计要求干膜厚度不小于120μm,采用涂层测厚仪实测,累计抽测84个点,平均厚度142μm,最小值124μm,全部符合设计要求,外观检查发现3件构件存在局部漏涂、涂层流挂问题,要求施工单位返涂处理,重新验收合格。构件安装准备阶段,监理单位再次对基础上的136套地脚螺栓的位置、标高、螺纹完整性进行逐一复核,实测位置偏差最大为1.8mm,全部控制在允许偏差±2mm范围内,符合安装要求。针对装配线长距离连续输送的特点,要求施工单位采用从首端到尾端逐段吊装拼接的安装顺序,每安装10米就进行一次精度复核,避免偏差积累,每一段吊装完成后,监理都对该段的水平度、直线度、立柱垂直度进行复核,合格后才允许进行下一段安装。连接节点质量控制方面,本项目采用10.9级高强度螺栓连接,累计进场高强度螺栓892套,见证取样3组进行力学性能检测,全部合格。安装过程监督施工单位按照初拧、复拧、终拧的工艺流程施工,终拧在螺栓安装后4小时内完成,终拧完成后监理按10%的比例抽测终拧扭矩,累计抽测150套,其中2套扭矩偏差超过允许范围,要求施工单位更换螺栓重新安装,重新检测合格。现场焊接的126条对接焊缝,按照规范要求,一级焊缝100%做超声波探伤,二级焊缝按20%比例做超声波探伤,监理全程见证探伤过程,所有焊缝全部检测合格,无内部缺陷,探伤报告完整有效。全部安装完成后,监理单位联合施工单位采用激光跟踪仪对装配线整体进行精度复测,总长度126米的输送机架,整体直线度偏差实测为9.2mm,设计允许偏差为12.6mm(10mm/100米),符合要求,整体水平度总偏差实测为8.1mm,符合允许偏差要求,所有立柱垂直度偏差最大为3mm,全部符合规范要求。3.3预埋配套结构施工监理控制本项目配套动力线槽预埋、消防管线预埋全部在基础浇筑阶段完成,监理单位对每一处预埋管线的位置、管径、接口密封情况进行检查,发现一处接口密封不严,存在混凝土渗入风险,要求施工单位重新密封处理,验收合格。主体结构完成后,施工单位完成避雷接地施工,监理单位见证避雷接地电阻测试,实测电阻值为2.1Ω,设计要求不大于4Ω,符合设计要求,所有预埋配套结构施工质量全部合格。四、质量保证资料核查情况监理单位对施工单位提交的全部质量保证资料进行逐一核查,核查结果如下表:资料类别资料名称份数核查结果原材料质量证明文件钢筋出厂合格证及检验报告6完整、有效、合格地脚螺栓出厂质量证明2完整、有效、合格高强度螺栓出厂质量证明1完整、有效、合格钢构件材质证明3完整、有效、合格防腐涂料质量证明1完整、有效、合格商品混凝土质量证明12完整、有效、合格进场检验检测报告钢筋进场见证取样试验报告6全部合格高强度螺栓见证取样试验报告3全部合格混凝土试块强度试验报告24全部合格,强度满足设计要求钢构件焊缝超声波探伤报告1全部合格防腐涂层厚度检测报告1全部合格避雷接地电阻测试报告1检测值符合设计要求施工过程记录测量定位放线记录1数据完整、偏差符合要求钢筋工程隐蔽验收记录12签字齐全、验收合格预埋件安装验收记录1完整、合格混凝土浇筑记录12完整、符合规范要求混凝土养护记录12完整、符合方案要求高强度螺栓终拧扭矩检查记录1完整、数据合格钢结构安装精度复测记录1完整、偏差符合要求技术管理文件施工组织设计、专项方案审批2审批手续齐全设计变更、工程洽商记录3签字盖章齐全、程序合法技术交底记录4交底到位、签字齐全经核查,本项目装配线主体结构所有质量保证资料完整齐全,所有检测报告均由具备相应资质的第三方机构出具,数据真实有效,所有隐蔽验收记录签字齐全,程序符合要求,质量保证资料满足验收规范要求。五、实体质量实测实量结果评估监理单位组织对本项目主体结构进行独立实测实量,实测结果如下:5.1钢筋混凝土设备基础实测实量检测项目允许偏差实测点数合格点数合格率轴线位置10mm363597.2%基础顶面标高±10mm3636100%表面平整度8mm242395.8%预埋件中心位置5mm13613498.5%地脚螺栓顶面标高±2mm13613599.3%本次实测实量混凝土部分平均合格率为97.9%,仅有的3个不合格点偏差超出范围较小,施工单位已经通过后续钢构件安装的垫片调整进行了修正,不影响结构性能及安装精度,混凝土实体质量合格。5.2钢结构主体结构实测实量检测项目允许偏差实测点数合格点数合格率钢立柱轴线位移3mm4242100%钢立柱垂直度h/1000且≤10mm424197.6%机架顶面水平度(每米)1mm12612599.2%机架整体直线度10mm/100m11100%承重平台梁挠度L/100088100%现场焊缝外观质量无气孔、裂纹、夹渣12612397.6%防腐涂层干膜厚度≥120μm848297.6%本次钢结构实测实量平均合格率为98.6%,所有核心控制指标如整体直线度、水平度、承重挠度全部合格,仅有的少数不合格点为外观缺陷和小幅厚度偏差,已经全部整改完成,钢结构实体质量符合设计及规范要求。六、设计变更及质量问题处理情况本项目施工过程中累计发生3项正式设计变更,均按程序办理了审批手续,具体如下:1.应建设单位生产工艺升级要求,将3号顶升工位平台承重荷载由1.5t调整为2t,设计单位重新复核计算,将主梁截面由HN300×150调整为HN350×175,施工单位按变更文件完成施工,验收合格;2.原设计基础采用地脚螺栓预留孔二次灌浆安装,监理单位结合装配线精度要求,提出整体预埋螺栓一次成型的优化建议,设计单位采纳后出具变更文件,预埋后螺栓位置精度远高于原设计要求,验收合格;3.原设计输送线末端预留工位,建设单位要求提前施工支撑框架,设计单位出具变更文件,施工完成后验收合格。所有变更均符合程序要求,施工质量合格。施工过程中累计发现4项一般质量问题,均已经完成闭环处理:1.第一批进场钢构件有3件存在局部防腐漏涂,要求施工单位清理后重新补涂,重新检测涂层厚度合格;2.1号基础浇筑完成后,顶面发现一处约0.2㎡的蜂窝麻面,要求施工单位按规范要求清理、修补,修补后平整度合格;3.终拧扭矩检查发现2套高强度螺栓扭矩偏差超差,要求更换新螺栓重新安装,复测扭矩合格;4.一处预埋动力线管接口密封不严,混凝土渗入造成堵塞,要求施工单位返工重新布设,疏通后打压测试合格。所有质量问题均已经整改完成,监理重新验收合格,无遗留质量隐患。七、功能性检测情况本项目主体结构完工后,监理组织施工单位开展了三项功能性检测,检测结果全部合格:1.承重性能检测:对4个顶升工位承重平台分别进行1.2倍设计满载静载试验,每平台加载后静置4小时,检测主梁挠度,最大挠度为L/1280,远小于允许的L/1000,卸载后挠度回弹率达到98%,无残余变形,承重性能符合设计要求;2.定位精度检测:对输送线轨道对接间隙、工位定位基准偏差进行检测,轨道对接间隙平均0.12mm,允许偏差0.5mm,工位定位基准偏差最大0.2mm,允许偏差0.5mm,全部符合后续自动化设备安装的精度要求;3.避雷接地功能检测,实测接地电阻2.1Ω,远小于设计要求的不大于4Ω,符合防雷安全要求。所有功能性指标全部满足设计要求,能够满足后续设备安
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 企业环保责任履行情况汇报函(6篇范文)
- 配偶间财务保障承诺书9篇范文
- 传统节日-二年级-课件
- 业务流程持续改进的评估体系
- 企业采购成本控制方案及操作手册模板
- 产品质量控制及检测标准作业指导书
- 高技术研发现状完成承诺书6篇
- 办公设备维护与故障排除基本手册
- 制造业供应链风险管理与优化策略
- 农产品质量控制与溯源体系建设指导书
- 2025年甘肃省天水市中考生物·地理试题卷(含答案)
- 语文●天津卷丨2023年普通高等学校招生全国统一考试语文试卷及答案
- 法医学法医物证检验
- 电动汽车换电站场地租赁与充电设施建设及运营管理协议
- 第九讲混一南北与中华民族大统合+第十讲中外会通与中华民族巩固壮大(明朝时期)-中华民族共同体概论专家大讲堂课件+第十一讲中华一家和中华民族格局底定
- 纺织品基本知识培训课件
- 《免疫细胞治疗》课件
- 2025年中国SPA馆市场发展前景预测及投资战略咨询报告
- 术中低体温的预防课件
- 电梯维护保养规则(TSG T5002-2017)
- 河南林业职业学院单招《英语》备考试题库(含答案)
评论
0/150
提交评论