石膏板墙面施工方案_第1页
已阅读1页,还剩8页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

石膏板墙面施工方案第一章工程概况与目标定位1.1项目背景本工程为某高层办公楼二次装修,室内隔墙及包覆墙采用双层纸面石膏板系统,总面积约18000m²,层高3.9m,墙体需满足耐火2h、隔声50dB要求。现场已完机电主管线,交叉作业密集,垂直运输仅两部货梯,工期45日历天。1.2质量目标一次验收合格率100%,实测实量合格率≥95%,石膏板接缝处0.3m靠尺缝隙≤0.5mm,表面平整度≤2mm/2m,阴阳角方正≤1mm。1.3安全与环保目标零伤亡、零火灾、零职业病;施工噪声昼间≤65dB,夜间≤55dB;现场可吸入颗粒物≤0.15mg/m³;石膏板废料回收率≥90%。第二章材料技术规格与进场控制2.1石膏板采用12mm普通纸面石膏板与15mm耐火纸面石膏板组合,密度780±20kg/m³,纵向断裂荷载≥520N,横向≥200N,放射性核素限量IRa≤0.5、Ir≤0.6。2.2轻钢龙骨龙骨材质为连续热镀锌钢带,双面镀锌量≥120g/m²,屈服强度≥320MPa;沿顶、沿地U龙骨0.6mm厚,竖向C龙骨0.8mm厚,横向贯通龙骨0.6mm厚,尺寸偏差±0.02mm。2.3配套材料自攻螺钉为双牙高硬镀黑磷,钉头直径8.2mm,钉身硬度HV0.3≥550;嵌缝膏采用乙烯基树脂型,初凝≥40min,终凝≤120min,收缩率≤0.03%;玻璃纤维网格布克重≥60g/m²,耐碱断裂强力≥600N/50mm。2.4进场验收流程序号检验项目抽样频率判定标准不合格处理1石膏板厚度每批3%,≥10张±0.3mm双倍复检,仍不合格退场2龙骨镀锌层每批5根硫酸铜试验4次不露铁退场并记录不良供应商3螺钉硬度每批50颗HV0.3≥550该批次报废第三章深化设计与测量放线3.1墙体定位以土建1m标高线为基准,采用全站仪将轴线投测至楼板边缘,弹设双线控制,偏差≤1mm;门洞口采用“十”字交叉法定位,确保两侧竖龙骨中心线与门套基层板中心线重合,误差≤0.5mm。3.2龙骨排布深化竖向龙骨间距400mm,遇100mm以上水平机电管时增设横撑龙骨,横撑距管底50mm;墙高3.9m设置三道贯通龙骨,分别位于1.3m、2.3m、3.3m标高,形成“目”字形框架,减少侧向位移。3.3声学节点在石膏板与结构楼板之间预留10mm弹性缝,内填50mm厚岩棉(密度100kg/m³),表面用弹性密封胶封堵,阻断刚性声桥。第四章施工工艺流程与操作要点4.1工序总览基层清理→沿地、沿顶龙骨安装→竖龙骨安装→贯通龙骨及横撑→一侧第一层石膏板→岩棉填充→一侧第二层石膏板→另一侧双层板→接缝处理→阴阳角条→表面打磨→移交精装。4.2沿地、沿顶龙骨固定采用M6×60mm金属膨胀螺栓,@≤600mm,钻孔深度45mm,清孔后注入环氧树脂0.5ml,提高抗拔力至1.2kN;龙骨与结构缝隙用2mm三元乙丙胶条垫实,防止硬接触。4.3竖龙骨安装首根竖龙骨距柱边≤100mm,龙骨开口方向一致,垂直度0.1%以内;采用激光水平仪双向复测,每根龙骨正、侧面各取三点,超差即用φ3.5自攻螺钉调节连接片。4.4石膏板安装第一层板错缝300mm,第二层板与第一层错缝600mm,形成“箱式”封闭;自攻螺钉距板边10~15mm,板中≤200mm,钉头沉入0.5mm但不破纸;板间留3mm工艺缝,用“V”型倒角器倒角45°,深度1mm,确保嵌缝膏咬合面积≥5mm²。4.5岩棉填充岩棉条宽度比龙骨净空大2mm,采用“压入式”塞实,容重不足处用100mm宽岩棉薄片补贴,防止下沉;施工人员佩戴KN95口罩及护目镜,每日更换。4.6接缝处理第一遍嵌缝膏压入网格布,布宽50mm,膏厚1mm;第二遍覆盖至板面平,宽度100mm;第三遍满批150mm宽,表面平整度用0.2m靠尺检查,缝隙≤0.3mm;每遍间隔≥12h,室温保持15~25℃,相对湿度50~70%。4.7阴阳角护角采用PVC带翼护角条,翼宽20mm,用30mm宽嵌缝膏粘贴,自攻螺钉@250mm加固;阳角待膏体初凝后用金属抹子压光,确保1m靠尺缝隙≤0.5mm。第五章质量控制与检验方法5.1过程巡检班组长、质检员、监理三级巡检,每日填写《石膏板墙体实测记录表》,关键指标如下:检查项允许偏差检测工具抽检比例不合格点处理表面平整度2mm/2m2m靠尺10%点磨或补膏立面垂直度2mm/2m激光垂准仪10%重装龙骨接缝高低差0.5mm塞尺20%打磨或返工螺钉防锈无锈斑目测5%补刷防锈漆5.2声学检测墙体养护7d后,采用建筑声学分析仪,声源室与接收室背景噪声差≥45dB,现场测得Rw=52dB,满足设计要求;若低于50dB,需检查岩棉饱满度及弹性缝,必要时补加25mm厚岩棉层。5.3耐火验证取样1.2m×2.4m墙体送国家防火建材质检中心,按GB/T9978.1-2008进行120min耐火试验,背火面平均温升≤140℃,单点温升≤180℃,结果125min未穿透,满足规范。第六章安全文明施工措施6.1高处作业操作架采用门式架,搭设高度≥作业面1.2m,设180mm踢脚板、0.6m防护栏杆;移动架限载200kg,底部加设100mm厚橡胶垫,防止冲击楼板。6.2临时用电电缆架空≥2.5m,使用36V低压照明;手持电动工具加装30mA漏电保护器,动作时间≤0.1s;每日收工后拉闸上锁,由值班电工巡检。6.3粉尘控制切割机安装HEPA滤筒除尘器,过滤效率≥99.5%,出风口颗粒物≤0.1mg/m³;楼层内设5m间距喷雾降尘,每日3次,每次10min。6.4废料管理设置3类回收箱:纸面石膏板、金属龙骨、塑料包装;分类称重后由再生资源公司每日16:00统一清运,现场留存联单备查。第七章进度计划与资源调配7.1劳动力曲线日期1-5d6-15d16-30d31-45d放线工4222龙骨工820126石膏板安装0183012嵌缝打磨002025杂工2464合计144470497.2垂直运输货梯载重1.6t,轿厢尺寸2.2m×1.5m×2.2m;石膏板采用0.9m×1.2m小托盘,每托60张,重650kg;每日6:30-8:00、11:30-13:00、17:30-19:00三时段集中运输,由专人值守,避免与精装材料冲突。7.3关键节点第10d完成50%龙骨,第20d完成70%首层板,第30d完成80%嵌缝,第38d完成全部打磨并提交预验收,预留7d整改。第八章常见问题与快速整改8.1板面波浪原因:竖龙骨间距过大或螺钉未拧紧。整改:在波浪区域补加一根竖龙骨,重新双层板覆盖,与原板错缝600mm。8.2接缝开裂原因:嵌缝膏未干透即进行下一遍,或网格布搭接不足。整改:沿裂缝切开50mm宽“V”槽,清除浮灰后重新嵌膏并加布,养护48h。8.3钉眼锈斑原因:螺钉镀锌层破坏或空气湿度>80%。整改:用砂纸除锈,点涂环氧富锌底漆两遍,面覆嵌缝膏,颜色调至与板面一致。第九章成品保护与移交9.1防护膜墙体验收后立即覆0.05mm厚PE保护膜,搭接100mm,用50mm宽美纹纸粘贴,门洞口加设

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论