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文档简介

室外音响基础工程监理质量评估报告一、工程基本情况1.1项目建设内容及范围本项目为城市郊野公园中心露天演艺区室外音响系统基础工程,服务于公园常态化户外演出、群众文化活动及景区广播需求,工程范围包含60个室外音响点位的基础施工:其中48个为线阵列主音响独立基础,12个为超低补声音响独立基础,配套完成所有点位的音频管线预留预埋、接地系统施工,以及基础顶面钢结构支座预埋作业。设计要求基础承载能力满足单台音响及配套支架总荷载12kN要求,基础抗震设防烈度为7度,接地电阻不大于4Ω,预埋支座位置偏差不大于5mm,满足室外音响长期户外运行的结构稳定性和使用精度要求。工程于2024年3月10日正式开工,2024年4月25日完成合同及设计文件约定的全部施工内容,施工周期符合合同约定的45天工期要求。1.2参建单位建设单位:XX市城市公园管理中心勘察单位:XX地质工程勘察院设计单位:XX建筑设计研究院有限公司施工单位:XX建设工程有限公司监理单位:XX工程监理咨询有限公司二、监理质量控制工作开展情况2.1监理工作主要依据本次监理质量控制严格遵循现行国家及行业规范标准、项目法定文件及参建各方约定开展,主要依据包括:《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)、《地基基础工程施工质量验收标准》(GB50202-2018)、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015,2017版)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016),本项目经审查通过的施工图纸、设计变更、图纸会审纪要,施工单位报审并经批准的《室外音响基础工程施工组织设计》《土方开挖专项施工方案》,建设单位与施工单位签订的施工合同、建设单位与本单位签订的监理合同,以及本单位编制审批的《监理规划》《室外音响基础工程监理实施细则》。2.2事前质量管控项目开工前,监理机构重点从五个方面开展事前质量预控:一是审查施工单位资质及管理人员资格,核对施工单位的建筑工程总承包资质证书、安全生产许可证有效,项目经理、技术负责人、质检员、安全员等关键岗位人员持证上岗,人员到位情况符合合同要求,不存在挂靠、无证上岗情况;二是审核施工方案,收到施工单位报送的施工组织设计后,监理机构内部组织专业监理工程师审核,针对土方开挖边坡防护、预埋精度控制、混凝土养护措施三个方面提出4条修改意见,施工单位修改完善后重新报审,经总监理工程师批准后方才允许开工;三是监督技术交底落实,要求施工单位对所有施工班组分分项工程做书面技术交底,监理工程师全程参加交底会议,对交底中混淆设计要求的内容现场纠正,比如原交底中将预埋钢板位置偏差允许值写为10mm,与设计要求的5mm不符,当场要求施工单位修正后重新交底,确保一线施工人员明确质量标准;四是严格原材料进场验收,所有进场原材料必须先报验、先检验,合格后方可使用,杜绝不合格材料进场。本工程共计进场钢筋3批、水泥2批、预埋钢板1批、商品混凝土60车次,所有原材料均提供完整质量证明文件,按规范要求抽样复试,不合格原材料全部清场,其中第一批水泥进场时,质量保证书中出厂日期模糊,无法确认保质期,监理当即签发监理通知单要求该批20吨水泥全部退场,重新进场合格水泥后才允许使用;五是测量放线复核,施工单位完成所有基础点位放线后,监理机构用全站仪对所有点位进行了100%复核,确认点位坐标与设计图纸一致,符合项目整体放线要求。2.3事中过程管控施工过程中,监理机构严格执行“三检制”,要求施工单位班组自检、项目部复检合格后,再报监理验收,验收合格后方可进入下一道工序。针对关键工序实施全程旁站监理:所有基础混凝土浇筑过程,均安排专业监理工程师全程旁站,核对混凝土配合比通知单,每车测试坍落度,记录浇筑顺序、振捣情况,监督试块制作,对浇筑过程中出现的漏振、下料过快等问题当场要求整改。针对隐蔽工程,100%全部现场验收,核对钢筋规格、间距、保护层厚度,核对预埋位置、接地极安装,确认合格后方允许隐蔽。同时,监理机构按规范要求开展平行检验,独立对工程实体质量进行检测,平行检验比例符合规范要求,具体检验结果如下表:检验项目检验点数合格点数合格率允许偏差范围检验结论基础轴线位置偏差605998.33%≤10mm符合要求基础顶面标高偏差6060100%±5mm符合要求预埋钢板中心坐标偏差6060100%≤5mm符合要求预埋钢板顶面标高偏差605998.33%≤5mm符合要求接地电阻测试6060100%≤4Ω符合要求混凝土表面平整度605896.67%≤8mm符合要求钢筋保护层厚度12011797.5%±10mm符合要求管线预埋通球试验6060100%通球率100%符合要求2.4事后验收管控每一道工序完成后,监理机构及时组织验收,对验收中发现的质量问题,明确整改要求和整改时限,整改完成后逐一复查,确保所有问题闭环管理,不留质量隐患。对完成的分项工程,及时组织分部分项验收,整理验收资料,确保资料与施工进度同步,不存在后补资料、虚假资料的情况。三、分部分项工程质量验收情况本工程划分为1个分部工程:室外音响基础工程,共包含3个分项工程,60个检验批,各分项工程验收情况如下表:分部工程名称分项工程名称检验批数量施工单位自评结果监理验收结果验收结论室外音响基础工程土方开挖与地基处理60合格合格同意验收室外音响基础工程钢筋混凝土基础60合格合格同意验收室外音响基础工程预埋与接地工程60合格合格同意验收3.1土方开挖与地基处理质量情况所有基础开挖前均先复核放线定位,开挖过程中严格控制开挖深度,严禁超挖,挖到设计标高后及时组织五方验槽,确认地基承载力符合勘察设计要求。本工程场地原始地貌为缓坡,地质以粉质黏土为主,勘察报告提供的地基承载力特征值为180kPa,设计要求基础埋深1.8m,开挖后实际地质情况与勘察报告一致,60个基坑中,仅12号超低音响基础开挖后发现局部0.8㎡软弱淤积层,厚度约0.3m,为原地表排水冲刷淤积形成,监理机构第一时间组织建设、设计、勘察单位现场踏勘,设计出具变更要求换填级配砂石,施工单位按要求清除软弱层后,分层铺设级配砂石,每层厚度不超过300mm,分层碾压夯实,每层检测压实系数,最终两层压实系数分别为0.96和0.97,满足设计要求的不小于0.95,验收合格。所有基坑开挖完成后,基底平整度、标高偏差全部符合规范要求,不存在扰动原状土的情况,地基处理质量合格。3.2钢筋混凝土基础质量情况本工程基础采用C30商品混凝土,钢筋采用HRB400级钢筋,基础规格分两种,主音响基础为1200mm×1200mm×800mm,超低音响基础为1500mm×1500mm×800mm,所有钢筋进场复试全部合格,钢筋绑扎过程中,监理逐基础检查钢筋规格、数量、间距、锚固长度,设计主筋为Φ16@150,分布筋为Φ12@200,所有检查指标均符合设计要求,钢筋保护层厚度采用C30细石混凝土垫块控制,厚度为40mm,符合设计要求,平行检测显示合格率达97.5%,符合规范要求。模板安装采用覆膜木模板,模板刚度、强度满足浇筑要求,支撑体系稳定,几何尺寸偏差全部在允许范围内,混凝土浇筑过程中,旁站监理全程监督,按从一端向另一端的顺序下料,采用插入式振捣棒分层振捣,快插慢拔,振捣到位,没有出现离析、漏振情况,浇筑完成后按要求覆盖土工布洒水养护,养护时间不少于7天,符合规范要求,养护过程中每天安排专人记录浇水次数和环境温度,养护记录完整。本工程共制作6组标准养护混凝土试块、2组同条件养护试块,试块强度检测结果如下:标准养护试块平均强度34.2MPa,最低强度32.1MPa,同条件养护试块强度分别为33.5MPa和34.8MPa,全部满足C30设计强度要求,混凝土强度合格。混凝土成型后,表面仅有3处少量微小蜂窝麻面,面积最大不超过0.02㎡,施工单位按要求用同配合比水泥浆修补完成,质量符合要求,不存在结构性裂缝,最大收缩裂缝宽度不超过0.05mm,符合规范要求,混凝土基础质量合格。3.3预埋与接地工程质量情况预埋工程是本工程的核心控制要点,直接影响后续音响设备安装精度和使用稳定性,设计要求预埋4根M16锚栓连接10mm厚Q235B预埋钢板,预埋钢板中心偏差不大于5mm,标高偏差不大于5mm,确保后续音响支架安装平整、定位准确。施工过程中,监理要求施工单位定制专用定位钢卡具固定锚栓和预埋钢板,避免浇筑混凝土时发生位移,浇筑混凝土前逐块复核位置和标高,浇筑完成后初凝前再次复核,60块预埋钢板中,仅3块因浇筑碰撞发生位移,初始偏差超过允许值,施工单位调整后全部符合要求,最终监理平行检验显示,最大偏差为3mm,全部符合设计要求。配套音频管线采用DN110PVC-C管预埋,从每个基础连接到中控室管线井,预埋过程中接口打胶密封良好,坡度符合排水要求,避免管线积水损坏线缆,施工完成后全部做通球试验,通球直径不小于管径的2/3,通球率100%,没有堵塞情况,管线预埋质量合格。接地工程每个基础设置1根2.5m长∠50×5角钢接地极,引出线采用10mm²镀锌圆钢与预埋钢板焊接连接,设计要求接地电阻不大于4Ω,避免雷击损坏音响设备,保障用电安全,施工完成后,施工单位自检全部合格,监理平行抽测100%点位,实测最大接地电阻为3.2Ω,全部符合设计要求,焊接部位均做了防腐处理,符合规范要求,接地工程质量合格。四、工程质量控制资料核查情况监理机构对本工程所有质量控制资料进行了全面核查,资料完整、真实、有效,符合归档要求,具体核查情况如下表:资料类别份数核查内容核查结果施工管理资料8施工许可证、资质证书、管理人员证书、施工组织设计、专项方案、开工报审等齐全有效施工技术资料6图纸会审纪要、设计变更、技术交底、定位放线记录等齐全有效原材料进场检验资料12钢筋、水泥、预埋钢板、PVC管等原材料质量保证书、进场报验记录、复试报告齐全合格施工试验检测资料132混凝土试块强度报告、压实系数检测报告、接地电阻测试记录、通球试验记录等齐全合格隐蔽工程验收记录60所有隐蔽工程验收记录,签字齐全齐全有效分部分项检验批验收记录641分部、3分项、60检验批验收记录,签字齐全齐全合格验槽记录60所有基坑验槽记录,参建各方签字齐全齐全有效竣工图纸1符合现场实际施工情况,变更标注完整符合要求经核查,本工程所有质量控制资料完整,能够全面反映工程质量情况,资料签字盖章齐全,符合城乡建设档案管理要求,核查结论为合格。五、观感质量验收监理机构组织建设单位、施工单位相关技术负责人对本工程观感质量进行了现场联合检查,检查结果显示:所有混凝土基础外形规整,表面平整,蜂窝麻面修补到位,颜色均匀,没有明显的色差、凹坑、结构性裂缝等缺陷,预埋钢板外露部分整齐,除锈到位,防锈红丹漆涂刷均匀,没有漏涂、锈蚀情况,接地引出线位置正确,标识清晰,管线引出位置符合设计要求,基础周围回填土平整密实,没有沉陷坑洼,整体观感质量良好,观感质量验收参建各方共同评价为“好”。六、质量问题整改闭环情况施工过程中,监理机构共发现4项一般质量问题,均已经完成整改,监理复查合格,具体情况如下:1.2024年3月15日,第一批10个基础放线完成后报验,监理复核发现2个基础轴线偏差分别为12mm和15mm,超过允许偏差10mm的要求,签发监理通知单要求重新放线定位,施工单位整改后重新报验,复核偏差分别为2mm和3mm,符合要求,复查合格。2.2024年3月28日,15号基础混凝土浇筑旁站过程中,发现基础角落位置漏振,混凝土松散,当场要求施工单位凿除该部位松散混凝土,清理干净基层后重新浇筑振捣,整改完成后检查,混凝土密实,表面平整,符合要求,复查合格。3.2024年4月10日,预埋钢板施工完成后验收,发现3块钢板标高偏差分别为7mm、8mm、9mm,超过允许偏差5mm的要求,要求施工单位调整,施工单位剔除基础顶部混凝土,重新调整固定钢板,浇筑无收缩细石混凝土,整改后复测偏差最大为2mm,符合要求,复查合格。4.2

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