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文档简介

2025年供料破碎工应急处置考核试卷及答案一、单项选择题(每题2分,共20分)1.供料破碎系统运行中,发现破碎机主轴温度异常升高至95℃(正常≤80℃),首要应急操作是:A.加大给料量降低摩擦生热B.立即按下急停按钮停机C.用冷水直接喷淋主轴降温D.通知班长后继续观察10分钟答案:B2.皮带输送机运行时突发跑偏,物料大量撒落至防护栏外,正确处置顺序是:①按下皮带机急停按钮②清理撒落物料③检查跑偏原因(托辊偏移/皮带磨损)④调整托辊或更换皮带A.①→③→④→②B.②→①→③→④C.③→①→④→②D.①→②→③→④答案:A3.破碎车间粉尘浓度检测仪显示15mg/m³(国标≤8mg/m³),此时应立即:A.关闭通风除尘设备减少空气流动B.继续作业并增加洒水频次C.停止给料机和破碎机运行D.佩戴普通纱布口罩坚持作业答案:C4.检修破碎机时,误触未断电的电机导致手部被卷入皮带轮,现场人员应首先:A.直接用手拉扯受害者肢体B.立即切断设备总电源C.使用铁棍撬动皮带轮D.拨打120等待救援答案:B5.夜间作业时,破碎机控制柜突发短路起火,现场仅有二氧化碳灭火器和消防沙,正确灭火方式是:A.先用消防沙覆盖火焰,再用灭火器喷射B.直接用二氧化碳灭火器对准火源根部喷射C.用水管冲洗控制柜降温D.撤离现场等待专业消防人员答案:B6.给料机链条突然断裂,物料堆积堵塞下料口,可能引发的次生风险是:A.皮带机过载停机B.破碎机进料量不足C.粉尘浓度自然降低D.设备运行效率提升答案:A7.发现破碎机齿板螺栓松动并脱落,正确处置是:A.运行中用扳手紧固螺栓B.停机后切断电源,使用专用工具重新安装C.用铁丝临时固定继续作业D.忽略螺栓脱落,等待月度检修答案:B8.破碎系统压缩空气管道泄漏,听到明显“嘶嘶”声,应首先:A.用手触摸管道查找漏点B.关闭压缩空气总阀门C.继续作业并记录漏点位置D.使用密封胶临时封堵答案:B9.暴雨天气导致车间积水,水位接近电机底座(高度50cm),此时应:A.继续作业并增加排水泵数量B.立即停止所有设备运行并切断电源C.用沙袋围住电机底座防止进水D.提高设备运行功率加速生产答案:B10.粉尘采样器显示铝镁合金粉尘浓度22mg/m³(爆炸下限50mg/m³),但现场有金属摩擦火花,此时应:A.继续作业并加强通风B.立即停止所有可能产生火花的操作C.增加洒水降低粉尘浓度D.关闭除尘设备减少空气流动答案:B二、判断题(每题1分,共10分)1.破碎机运行中,可用铁棍从进料口撬动卡料。()答案:×2.皮带机跑偏时,可在运行中调整尾部张紧装置。()答案:×3.发现设备漏电,应先用干燥木棍将触电者与带电体分离,再切断电源。()答案:√4.粉尘爆炸应急处置中,应优先使用水灭火(遇湿易燃粉尘除外)。()答案:√5.检修时“挂牌上锁”仅需挂自己的锁具,无需确认他人是否解锁。()答案:×6.压缩空气管道泄漏时,可用手直接堵塞漏点。()答案:×7.设备突发异常震动,应立即停机并检查轴承、地脚螺栓状态。()答案:√8.夜间作业照明不足时,可用手机闪光灯代替应急照明。()答案:×9.处理卡料时,需在破碎机进料口下方设置支撑,防止物料突然坠落。()答案:√10.粉尘浓度超标时,佩戴N95口罩可替代通风除尘措施。()答案:×三、简答题(每题8分,共40分)1.简述破碎机卡料的应急处置流程。答案:①立即按下破碎机急停按钮,停止给料机运行;②切断设备总电源,在控制箱悬挂“有人作业,禁止合闸”警示牌并上锁;③确认设备完全停机后,使用专用工具(如长柄撬棍)从进料口侧面安全位置撬动卡料,禁止将身体探入进料口或直接用手掏料;④若卡料位置较深或难以清理,需拆除部分防护板后操作,同时安排专人监护;⑤清理完毕后,检查破碎机内部是否有部件损坏(如齿板、衬板),确认无误后摘除警示牌、解锁并恢复供电;⑥空载试运行5-10分钟,观察运行状态正常后,逐步恢复给料生产。2.皮带输送机运行中突发异常噪音(类似金属摩擦声),可能的原因及处置步骤是什么?答案:可能原因:①皮带与托辊支架摩擦(托辊脱落或偏移);②传动滚筒轴承损坏;③减速机油量不足或齿轮磨损;④皮带内部卷入金属异物。处置步骤:①立即停机并切断电源;②沿皮带走向检查托辊是否脱落、支架是否变形,清理皮带与支架间的杂物;③检查传动滚筒轴承温度及运转灵活性,若轴承损坏需更换;④检查减速机润滑油位,补充或更换润滑油,观察齿轮啮合情况;⑤清理皮带表面及内部可能卷入的金属异物;⑥恢复供电后空载试运行,确认噪音消失后逐步加载生产。3.破碎车间发生电气火灾(非油类、非带电设备),简述现场应急处置要点。答案:①立即切断起火设备及相邻设备的电源;②使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器对准火源根部喷射,禁止使用水基灭火器(除非确认设备已完全断电);③若火势较大无法控制,立即启动车间火灾报警装置,通知全体人员沿疏散通道撤离至安全区域;④疏散时用湿毛巾捂住口鼻,低姿前行避免吸入有毒烟雾;⑤撤离后在指定集合点清点人员,向应急指挥部报告火势及人员情况;⑥配合消防人员提供车间电气线路图、危险化学品存放位置等关键信息。4.简述供料系统粉尘浓度突然升高(超过限值2倍以上)的应急处置措施。答案:①立即停止给料机和破碎机运行,防止粉尘继续产生;②开启所有通风除尘设备(如布袋除尘器、喷雾降尘装置),加大排风量;③关闭车间门窗,减少粉尘扩散至其他区域;④作业人员立即佩戴N95防尘口罩或自给式呼吸器,禁止在未防护情况下滞留;⑤检查除尘设备运行状态(如布袋是否破损、风机是否故障),若布袋破损需及时更换;⑥启动备用除尘设备(如有),待粉尘浓度降至安全范围(≤8mg/m³)后,逐步恢复生产;⑦记录事件经过、原因及处置结果,上报安全管理部门。5.检修破碎机时,发现液压系统油管爆裂,液压油大量泄漏,应如何处置?答案:①立即停止检修作业,关闭液压系统总阀门;②用吸油棉或沙土覆盖泄漏的液压油,防止滑跌及污染;③检查油管爆裂位置,若为接头松动,用专用工具紧固;若为油管破损,需更换同规格油管;④更换或修复后,启动液压系统进行压力测试(缓慢升压至额定压力的50%、80%、100%),观察是否有泄漏;⑤清理现场泄漏的液压油,分类存放废油及吸油棉(按危废处理);⑥恢复设备防护装置,确认无遗漏后通知操作人员进行试运行。四、案例分析题(每题15分,共30分)案例1:某矿山供料破碎车间中班作业时,破碎机突然停机,操作室电流表显示电流异常升高(超过额定值1.5倍),同时闻到明显焦糊味,现场粉尘浓度检测仪报警(12mg/m³)。问题:如果你是当班主操,应如何处置?答案:处置步骤:①立即按下破碎机急停按钮,停止给料机运行,防止物料继续进入破碎机加剧堵塞;②切断破碎机及相关设备电源,悬挂警示牌并上锁,避免误启动;③佩戴N95口罩和护目镜,进入现场检查:观察电流表、电压表是否异常,查看电机、减速机是否发热或冒烟,检查破碎机进料口是否有卡料(如大块矿石、金属异物);④若发现卡料,使用长柄撬棍从侧面清理,若卡料坚硬无法清除,需拆除部分衬板后处理;⑤若焦糊味来自电机,检查电机接线盒是否短路、绕组是否烧毁,联系电工检测绝缘电阻;⑥启动通风除尘设备降低粉尘浓度,待浓度降至8mg/m³以下后,继续排查;⑦清理或修复完成后,空载试运行破碎机,观察电流、温度、声音是否正常;⑧确认无异常后,逐步恢复给料,注意观察运行参数,若再次出现异常立即停机。案例2:冬季凌晨,破碎车间值班人员发现给料机链条断裂,物料堆积在下料口,部分物料溢出至皮带机下方,同时皮带机因过载停机。此时室外温度-15℃,现场照明因线路结冰有部分熄灭。问题:请列出应急处置的关键步骤及注意事项。答案:关键步骤:①立即切断给料机和皮带机电源,防止设备进一步损坏;②开启应急照明(如便携式防爆手电),确保作业区域可见;③穿戴防寒手套、防滑鞋等防护装备,清理下料口堆积的物料(使用铁锹、耙子等工具,禁止徒手搬运);④检查给料机链条断裂原因(如润滑不足、链条磨损超标、张紧力过大),更换同型号链条,调整张紧装置至合适位置;⑤清理皮带机下方溢出的物料,检查皮带是否因过载受损(如撕裂、脱胶),若受损需更换;⑥恢复供电前,检查给料机、皮带机各润滑点(如轴承、链轮)是否添加低温润滑脂(-30℃适用型),防止低温卡阻;⑦空载试运行给料机

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