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文档简介

2026年脱硫工艺操作试题(附答案)一、单项选择题(每题2分,共20分)1.石灰石-石膏湿法脱硫系统中,吸收塔内浆液pH值控制范围通常为()。A.3.5-4.5B.4.5-5.5C.5.5-6.5D.6.5-7.52.脱硫系统正常运行时,氧化风机出口压力应维持在()kPa范围内。A.50-80B.80-120C.120-160D.160-2003.浆液循环泵启动前,需确认入口门全开、出口门关闭,其主要目的是()。A.防止电机过载B.避免浆液倒灌C.减少管道阻力D.提高泵效率4.脱硫塔除雾器冲洗频率主要依据()调整。A.入口烟气温度B.除雾器压差C.吸收塔液位D.石膏浆液密度5.当脱硫系统入口烟气含尘量超过设计值(如≥50mg/Nm³)时,最可能引发的问题是()。A.石膏脱水困难B.浆液pH值异常升高C.氧化风机超电流D.吸收塔结垢加剧6.石灰石粉制备系统中,磨机出口石灰石粉细度要求通常为()。A.250目筛余≤10%B.325目筛余≤10%C.250目筛余≤5%D.325目筛余≤5%7.脱硫系统长期停运时,吸收塔浆液需排空的主要原因是()。A.防止设备腐蚀B.减少能耗C.避免浆液沉淀结垢D.便于检修8.石膏旋流器的主要作用是()。A.分离石膏与杂质B.降低石膏含水率C.提高浆液密度D.浓缩石膏浆液9.脱硫系统紧急停运的触发条件不包括()。A.增压风机轴承温度>90℃B.吸收塔液位<1.5mC.循环泵全停超过30秒D.入口烟气温度>180℃10.湿式电除尘器投运后,脱硫出口烟气湿度增加可能导致()。A.烟囱雨现象加重B.石膏品质提升C.吸收塔液位下降D.除雾器效率提高二、填空题(每空1分,共20分)1.石灰石-石膏法脱硫的核心反应是二氧化硫与()反应提供亚硫酸钙,再经()提供硫酸钙(石膏)。2.吸收塔浆液密度控制范围一般为()kg/m³,密度过高会导致(),密度过低会降低()。3.氧化空气量的计算公式为(),其中关键参数包括()和()。4.脱硫系统入口烟气SO₂浓度为3500mg/Nm³,出口浓度为35mg/Nm³,则脱硫效率为()%。5.除雾器冲洗水压力应控制在()MPa,冲洗顺序通常遵循()原则。6.石灰石浆液制备时,需监测()和()两项指标,前者影响脱硫效率,后者影响系统结垢风险。7.石膏脱水系统中,真空皮带机的真空度一般维持在()kPa,滤布冲洗水的作用是()和()。8.脱硫系统投运前需进行()试验,以验证()和()的可靠性。三、简答题(每题6分,共30分)1.简述石灰石-石膏湿法脱硫工艺中“氧化不足”的现象、危害及调整措施。2.列举3种导致吸收塔液位异常升高的原因,并说明对应的处理方法。3.脱硫系统运行中,如何通过监测参数判断GGH(烟气换热器)是否堵塞?4.当脱硫增压风机出现振动超标时,应从哪些方面进行排查?5.简述石膏品质不合格(如含水率>10%、Cl⁻含量超标)的可能原因及解决措施。四、计算题(每题8分,共16分)1.某电厂脱硫系统入口烟气流量为120万Nm³/h,入口SO₂浓度为4000mg/Nm³,出口浓度为50mg/Nm³,石灰石纯度为90%(以CaCO₃计),钙硫比为1.03,计算每小时石灰石消耗量(已知CaCO₃摩尔质量100g/mol,SO₂摩尔质量64g/mol)。2.吸收塔内浆液体积为800m³,初始pH值为5.2(H⁺浓度约6.3×10⁻⁶mol/L),加入石灰石浆液后,最终pH值升至5.8(H⁺浓度约1.6×10⁻⁶mol/L),假设反应仅消耗H⁺,计算需中和的H⁺物质的量(忽略体积变化)。五、案例分析题(每题7分,共14分)案例1:某脱硫系统运行中,DCS显示吸收塔pH值从5.6快速下降至4.8,同时出口SO₂浓度升至120mg/Nm³(设计值≤35mg/Nm³),试分析可能原因及处理步骤。案例2:石膏脱水系统投运后,真空皮带机滤饼厚度薄且含水率高达15%,现场检查发现石膏旋流器底流浆液密度为1080kg/m³(正常值1150-1250kg/m³),试分析原因并提出改进措施。答案一、单项选择题1.C2.B3.A4.B5.D6.B7.C8.D9.B10.A二、填空题1.碳酸钙(CaCO₃);氧化2.1080-1150;管道堵塞/泵磨损;脱硫效率3.氧化空气量=(SO₂脱除量×0.5)/(空气含氧量×氧化效率);SO₂脱除量;氧化效率4.995.0.2-0.4;先上后下/分区冲洗6.细度;碳酸钙含量(或杂质含量)7.-60~-80;防止滤布堵塞;冷却滤布8.联锁保护;设备启停逻辑;事故保护动作三、简答题1.现象:石膏中亚硫酸钙(CaSO₃·0.5H₂O)含量>3%(正常<1%),浆液颜色发灰,氧化风机电流偏低。危害:石膏脱水困难、易结垢、腐蚀设备。调整措施:增加氧化空气量、检查氧化喷嘴是否堵塞、提高浆液pH值(促进氧化反应)、清理氧化风管积灰。2.原因及处理:①除雾器冲洗水阀门内漏:关闭冲洗水总门,检查阀门密封性;②工艺水补水量过大:减少工艺水补水调门开度;③GGH泄漏(烟气带水):检查GGH密封风机运行情况,调整密封压力;④石膏排出泵故障(未及时排浆):切换备用泵,检修故障泵。3.判断方法:①监测GGH压差(正常≤1.2kPa),若>1.5kPa则可能堵塞;②观察原烟气侧出口温度(正常≤100℃),若升高(如>110℃)且净烟气侧入口温度降低(如<80℃),说明换热效率下降;③检查吹灰器运行记录,长期未投运或吹灰压力不足易导致堵塞。4.排查方向:①机械部分:轴承磨损(测振动频谱)、联轴器对中偏差(检查对中数据)、叶片积灰(停机检查叶轮);②电气部分:电机转子不平衡(测电流波动);③系统因素:烟气流量突变(检查入口挡板开度)、管道阻力不均(排查烟道积灰)。5.石膏含水率高原因:旋流器底流密度低(<1150kg/m³)、真空皮带机真空度不足(<-60kPa)、滤布堵塞、石膏颗粒过细(<30μm颗粒>30%)。解决措施:提高吸收塔浆液密度(1120-1150kg/m³)、清洗滤布、调整旋流器压力(0.15-0.25MPa)、优化氧化效果(增大颗粒粒径)。Cl⁻超标原因:工艺水Cl⁻含量高(>2000mg/L)、废水排放不足(设计排放量<实际带入量)。解决措施:更换工艺水源、增加废水排放量(维持浆液Cl⁻≤20000mg/L)。四、计算题1.解:SO₂脱除量=(4000-50)×1200000×10⁻⁶=4740kg/hSO₂摩尔数=4740×10³/64=74062.5molCaCO₃摩尔数=74062.5×1.03=76284.375molCaCO₃质量=76284.375×100=7,628,437.5g=7628.44kg/h考虑纯度90%,实际消耗量=7628.44/0.9≈8476.04kg/h≈8.48t/h2.解:初始H⁺物质的量=800×10³L×6.3×10⁻⁶mol/L=5.04mol最终H⁺物质的量=800×10³×1.6×10⁻⁶=1.28mol中和H⁺量=5.04-1.28=3.76mol五、案例分析题案例1:可能原因:①石灰石供浆系统故障(如供浆泵跳闸、石灰石浆液箱低液位);②石灰石品质下降(碳酸钙含量<90%);③吸收塔浆液密度过高(>1150kg/m³)导致反应活性降低;④pH计故障(需校验)。处理步骤:①检查石灰石供浆泵、电动门状态,切换备用泵;②取样检测石灰石浆液浓度(正常15-30%)及品质;③若密度过高,启动石膏排出泵排浆至旋流器;④手动校验pH计,若故障则切换备用表;⑤联系化验浆液成分(亚硫酸钙、氯离子含量),若Cl⁻超标则增加废水排放。案例2:原因分析:石膏旋流器底流密度低,说明旋流器分离效果差,可能原因为:①旋流器入口压力不足(正常0.15-0.25MPa);②旋流器磨损(底流口直径增大);③吸收塔浆液密度低(<1080kg/m³)导致石膏颗粒未充分长大;④石膏排出泵流量过大(超过旋流

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