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文档简介

1、提高800kV江门换流站 基础预埋螺栓定位精度,2012年10月,贵州送变电工程公司 800kV江门换流站土建A标QC小组,二、小组概况,小组在组长带领下,对前期施工完毕的换流站进行参观、调查,发现以往工程中,换流变轨道基础预埋螺栓精度控制十分困难,一次验收合格率较低,本小组对一次验收不合格预埋螺栓原因进行进一步分析,统计如下:,4.现状调查,预埋螺栓不合格原因统计如下,通过上图可以看出,影响螺栓精度的主要因素为轴线定位偏差超标及标高偏差超标,5.确定目标,从以上两个图表中可以看出,影响预埋螺栓合格率的主要原因是轴线定位偏差超标造成的,因此应业主和公司的要求,我QC小组目标确定为:提高预埋螺栓

2、定位精度,使预埋合格率达到90%以上。,6.原因分析,经过小组全体成员共同分析,得出如下因果图,如图:,材 料,机 械,人 工,周转材料不能 及时供应,仪器老化,仪器未检测,工人责任心不强,管理人员监管不到位,工人操作工序不清楚,未注意大风天气 施工方法传统 螺栓调校不到位 对施工造成的影响,减少施工工序环节,螺栓调校次数少,环境,方法,7.要因确认,8.制定对策: 在调查研究的基础上,我们对确定的三个要因制定了对策,9. 对策实施,人员管理方面 召开全体施工人员大会,加强全体员工的质量意识教育 制定专项施工方案,组织相关人员进行专项技术交底和现场规范操作 制定责任到人的奖罚制度,现场施工方面

3、 实施一:由QC小组组长王洪 负责收集有关标准、图籍、作业规程,结合本工程实际情况编制预埋螺栓施工方案,组织QC小组人员及作业班组人员进行专项培训学习,详细交底,然后抽调技术骨干制作工序样板,让班组人员及工人参观学习。,实施二:由李金泽、罗镇寰、汪玉翔、李陶负责测设工作,由于现场施工条件较为特殊,换流变轨道基础为整板梁式基础,总长为3847米,分4次浇注,每次浇注混凝土需预埋高达4000多根预埋螺栓,现场施工螺栓定位十分困难,为克服困难,我们采用4台全站仪在在轴线四大角上架设仪器,校正四大角轴线定位,并配合钢尺进行检查复核,从而保证了直线测设的准确度。虽然此方法保证了4条基本轴线测设准确无误,

4、但是,在实际砼施工时不可能一直架设仪器复核,而且一台仪器只能保证一条直线上一个方向的测设,如果在夜间施工时更是无法保证其准确度。 为解决这个难题,有人提出,能否把无形的投测轴线,变成一条有形的钢丝轴线?经过我们QC小组讨论研究,认为在复核无误后在四条轴线的延伸线上架设4个钢管架,然后拉一条钢丝线固定在钢管架上,用紧固螺栓进行紧固连接,固定好架子和钢丝线后,拧紧紧固螺栓,将钢丝线绷紧,纵横两条钢丝线交叉点,即为轴线交点,然后将经纬仪架设在轴线交叉点复核调整,四大角轴线闭合且尺寸无误后方进行下步施工。中间轴线用排钢尺法一一找出,做出标记后用钢丝线一一拉出,组成钢丝网格进行轴线控制,从而确定此种轴线

5、控制方案名称叫网格钢丝法。复核无误后即可将此网格钢丝作为有形轴线。,实施三:为进一步保证螺栓位置的精确度,小组讨论提出将螺栓从基础底部进行固定,采用钢筋进行焊接固定,并立即对焊接后的螺栓采取防腐措施,在焊接固定时必须用仪器进行同步检测,从而避免因施工扰动造成的螺栓偏位。,预埋件安装图片:,实施四:由李强负责砼浇筑工作,在砼浇筑时震动棒应尽量从螺栓空隙处进入,避免其对已固定螺栓产生干扰。,实施六:由李金泽、胡习文、汪玉翔、罗镇寰负责砼凝固前最后一次复检调校工作,发现有不合格者立即进行调校,直至完全符合安装要求。,10. 效果检查,通过上述对策实施后,公司和钢结构安装小组对预埋螺栓进行了抽查,检查

6、结果如下:,10. 效果检查,(1)实物效果:,(2)活动收益:,a)搬运轨道基础成为本工程一大亮点。QC小组的活动能力得到了业主、设计及监理的肯定,公司在预埋螺栓施工精度控制方面迈上了新的台阶。,b)小组成员通过此次QC活动的锻炼,各方面的素质及能力均得到了明显的提高,小组进行了自我评分:,c) 通过本次小组活动,预埋螺栓合格率达到100%,提高了管理人员,技术人员及施工班组的技术水平,为以后类似工程积累了经验,d)运用现场的施工条件及周转材料进行施工,避免了材料浪费现象,施工方法的选用,减少了预埋螺栓在安装时及混凝土浇注初凝前的校正工作量,产生了不错的经济效益。,用工对比统计表,11. 巩固措施及今后打算,在轨道施工阶段,通过我们QC小组的共同奋斗,达到了预期目的,但成功只属于过去,创造才属于未来。在新的一年里,我们

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