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变换工段催化剂升温硫化及技术改造总结 曹安军 马九会 (山西永济中农化工有限公司 044500) 0 前言 山西永济中农化工有限公司是以煤为原料的中型氮肥厂,目前生产能力为: 合成氨 140 kt/a ,尿素 180kt/a ,甲醇 60kt/a 。共有两套变换系统,一套为中 低低工艺;一套为 0.8Mpa 全低变工艺。该全低变工艺系 2005 年 6 月投运,至 今已运行四年,催化剂已到后期,出现变化气中 co 含量超标、蒸汽消耗上升、 系统阻力高等影响生产的因素。同时由于甲醇价格持续下滑,想进一步降低甲 醇进口 co 已不太可能。为了最大限度地调整氨醇比,经公司研究决定对该全低 变系统进行改造,由湖北双雄催化剂有限公司提供催化剂和技术指导。 1. 全低变工艺流程 1.1 气体流程 来自压缩二段的半水煤气,经煤气冷却器将煤气温度降至 45以下进入油 分,气体在丝网作用下除去油污,然后从饱和塔下部入塔并与塔顶下来的热水 逆流充分接触,增湿、提温后进入汽水分离器中,分离掉气体中的水分。在分 离器出口补加蒸汽,使气体温度达到 120左右,进入预热交换器管内与管间 来自热交的变换气换热,使气体温度达到 170-180,再进入热交管内与来自 低变二段的变换气换热,使气体温度达到 210,经系统内电炉进入低变炉一段 上端的净化层处理其中的有害物质。然后进入催化剂层反应,出低变一段的气 体温度高达 380,然后进入喷水净化器,经喷水降温后进入低变炉二段,出 低变二段温度为 290的变换气经热交、预热交与管内的半水煤气换热后,进 入低变炉三段进行反应后,进入一水加热器与来自热水泵的热水换热降温后进 入热水塔,出来后进入冷却器,然后经气水分离器分离掉部分冷凝水后送至变 脱工段。 1.2 热水流程 循环热水从热水塔出来,经热水泵加压后送至一水加热器管内回收变换气 热量后,进入合成水加热器加热后,送入饱和塔上部,增温、增湿半水煤气后, 从饱和塔下部出来进入水水换热器,与软水岗位来的软水间接换热后,进入热 水塔再次回收热量后,从下部出来进入热水泵依次循环。 2. 系统降温及催化剂的升温、硫化 2.1 降温 全低变降温在我公司属第一次,此次采用的是开四机循环降温的方法,即 从变换出口回到罗茨机进口。 降温措施: (1)前期用冷副线降温。 (2)整个降温过程热水循环系统正常开(3)开 两台增湿泵,变频调到最大,用喷水降二段温度。 降温失误及今后注意事项: 此次降温虽按照降温方案在规定的时间里把温度降到指标,但降温不是按 照一、二、三段的顺序来降,而是二、三段先降下来,最后一段才降到位。这 主要是由于喷水量过大二、三段大量带水造成的,停车打开变换炉后也证明了 这一点,下次降温必须注意露点温度,低于露点温度时必须停止喷水。再一个 就是此次降温安排时间太过仓促,必须保证 4048 内逐步把温度降下来。 2.2 升温硫化 本次硫化采取的是放空硫化的方法,用来自罗刺机出口的煤气进行硫化, 用汞柱调节硫化气量的大小,为了使硫化彻底,分别在各段新配了 CS2 添加阀 门。 2.2.1 电炉功率分配: 本次升温共用两个电炉,一个是系统外电炉,功率为 240KW;一个是系 统内电炉,功率为 600KW。 2.2.2 升温硫化: 阶段 时间(h) 热点温度 () 电炉出口 () 升温 9 200 200 硫化初期 24 280 230 主期 (一段) 18 415 300330 二、三段 26 410 350370 降温置换 9 350370 200220 2.2.3 要点: (1) 此次升温硫化共用时 86 小时。 (2) 共用 CS2 8 吨,平均每方催化剂用 123 kg.。 (3) 共装催化剂 51m3(其中旧的 6m3),抗毒剂 14m3(其中旧的 4m3)。 (4) 为了保证催化剂的低温活性,本次硫化低温时恒温时间比较长,目的 是在 250260内使各段硫化完全,彻底穿透,各段出口 H2S 3g/m3 以上时,再考虑提温。 (5) 采用各段分别加 CS2 的硫化方法,即一段出口 H2S 10g/m3 以上时,停 一段开二段硫化副线,改从二段进口加。依次二段完了三段。 (6) 用气量大小、CS 2 添加量、电炉功率大小来平衡各段温度,确保温度 平稳地控制在指标之内。 (7) 当各段出口 H2S 都到指标后,开始降温,停硫化流程倒用煤气流程, 全线贯通。用进口阀门控制气量大小进行降温置换。 (8) 此次硫化用点燃三段后放空的方法,大大降低了操作现场的 H2S 浓度。 满足了环保的需要。 3. 其他技改部分 3.1 工艺管线 为降低系统阻力,把饱和塔出口管线由原来的426 换为现在的530;为 配合本次升温、硫化,配置了 3 条硫化副线,使一、二、三段分段硫化,确保 cs2 得到充分利用,并使各段充分硫化。 3.2 新增设备 为了提高变换系统水质,新增 S-IV 纯水发生器一台;改饱和塔喷头为 多功能喷头,减少了循环水用量。 3.3 喷水净化器填料改造 喷水净化器填料原来为氧化铝填料,粉化比较严重,使系统阻力增加, 改为现在的50 耐火球。 4. 改造后运行情况 系统经改造投入使用以来,运行稳定,运行前后有关参数比较见下图: 项 目 改造前 改造后 系统进口压力(Mpa) 0.98 0.85 热水塔出口气温 ( ) 110 75 系统出口气温 ( ) 50 35 变换气中 co 体积分数 % 45 1.0 系统压差(Mpa) 0.14 0.7 吨氨耗蒸汽 ( kg ) 300 120 系统总汽气比 0.5 0.35 由以上数据可以看出: 系统阻力降低,由原来的 0.14 降为 0.7,阻力下 降了 50%,节约了电耗。 蒸汽消耗大幅下降。 出口变换气 co 体积分数降 低,为目前合理调整甲醇产量创造了条件。 5. 存在问题及整改计划 目前主要存在喷水净化器带水及二段温度波动过大,不好调节。为解决这 一问题: 5.1

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