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文档简介

生产3线、4线扭力不足 改善报告,生产技术部.工艺科 PE工程师.Jerry.Hong(兰) 2013.06.25,课题选定,1.改善背景,2.现状把握,3.改善目标,4.要因确认,5.制程分析,6.制定对策,7.改善成果,8.改善建议,9.总结,课题选定,1.改善背景(Background),无锡爱玛车业有限公司主生产电动车(豪华款)的公司,年产达100万辆。公司在生产过程中经常出现某个关键部位紧固力矩不符合要求(过大、过小),给电动车整体性能带来很大的变化,更为甚者造成骑行者安全事故,安全系数降低。,2.现状把握,针对6月8日,批量紧固扭力不良,特对整车所有关键工序紧固力矩进行了上/下午2个频段8项/天的测量,通过对所测数据整理,得出如下结果。,3.改善目标,确定目标值:不良率由7.92%降低至2%,下降5.92%;,4.要因确认,柏拉图分析法,结论: 根据柏拉图 分析,位于前面的是 85.2%;因此要对电机力矩要因分析,再想对策;,影响指数,电机扭力,5.制程分析(Process Analysis),本报告采用“管制图”分析制程。,管制图分析:,从 管制图可以看出,呈离散型分布,组内1点变化超上控制线(UCL),从R管制图来看,组内变动相对较大,可判定制程不在可控范围内,应加强制程管制。,5.制程分析(Process Analysis),在寻找原因时,我们就用鱼骨图来分析,从中可以看出,电机扭力不足这个问题的主 要原因从以下几个方面来分析:1、培训不到位 2、点检未落实 3、管理不到位,5.制程分析(Process Analysis),鱼骨图分析:,制定对策,定期培训、宣导; 每日抽查、监督; 正常点检、巡检;,ps:工艺员每日监控,保证产线受控状态,电机,前轮,平叉/减震/车架,前叉,改善成果(数据分析),如下是改善措施实施后,数据采集:,改善成果(图表分析),结论: 改善后,上下线范围缩小,且数据均匀的分布在中心线(CL)周围;制程趋于稳定;改善有成效。,改善成果,从趋势图可以看出,改善后紧固力矩不良率由改善前的40%降低到改善后的2%。处于受控状态。,改善建议,1、点检表受控 2、每条线配备,总结,通过对生产部3线、4线将近2周的, 生产3线、生产4线紧固力矩已基本趋于稳定,保持受控状态。,产线长定期关注; “PE不定期抽查; 员工自检;

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