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文档简介

设备改造项目可行性报告设备改造项目可行性报告 1 报告名称 磨矿分级设备的升级改造 二 项目改造的背景和必要性 公司自 2006 年 3 月投产以来 一直采用焦作群英机械 厂生产的 2TC 20 2000 型沉浸式双螺旋分级机 配合 3 2 4 5m 格子型球磨机形成一段闭路磨矿生产至今 该螺旋分级机为九十年代前盛行的磨矿分级设备 其结 构简单 分级面平稳 溢流量高 粒度细 维修操作方便 远 行成本相对较低的优点 而被众多选矿厂青睐 但随着生产 的不断深入 其技术条件 尤其是分级效率低 细粒级分级 时溢流浓度太低 对选别指标不利等缺点 已不适用目前向 指标要效益 向成本要生存 向精细化要管理的客观实际需 要 1 设备本身落后老化 修理费高 由于该设备使用时间近七年之久 累计磨矿达 1000 万 吨 上下支架及整体结构已疲劳老化 加之近年来分级细粒 要求严格 返砂量已超过设计能力 2011 年 11 月份中空轴 已断裂修复两次 致使维护修理费用逐年提高 尤其下部支 座及大小叶片 由于受其结构特性的影响 其传动部位一直 在矿浆中浸没 轴承润滑维护极为不方便 正常生产每月至 少两个外协修理 停机时间至少三个小时 年修理含材料费 用高达 30 万元之多 月影响运转率不低于 3 个 2 受其本身工作性能的制约 细粒分级时溢流浓度太低 非常不利于选别作业 同时 由于溢流浓度太低 矿浆流量 加大 致使系统设备满足不了实际生产要求 且电耗急剧增 加 严重影响整体成本的控制 2011 年度 在对磨浮车间浓 细度调整后生产的一年里 分级浓度保持在 19 20 矿浆 细度保持在 66 70 时 实际回收率较 2010 年度 分级浓度 在 28 30 分级细度在 58 62 时提高 3 但正是受其 溢流浓度的影响 砂泵房较去年同期日均多耗电 2846 度 水 泵房较去年同期日均多耗电 1937 度 两项合计 月吨耗增 加 0 5 元 综上所述 磨矿分级设备的升级换代是势在必行 但如何在分级细粒级时 保持适宜的分级浓度 即可保证选 矿实际回收率的稳定提升 又不影响系统正常运行 经多方 改察和实际论证 并结合我公司一段闭路磨矿的实际情况 决定对现有螺旋分级机进行改造升级为国内先进的水力旋 流器 三 水力旋流器简介 选型及投资概况 水力旋流器 是近年来在选矿行业流行一种利用离心力 来加速颗粒沉降的磨矿分级设备 其上部是圆筒 筒体上装 有与筒臂呈切线方向的给矿管 筒体中心有溢流管 下部是 一个圆筒相连的例显圆锥体 锥体的锥角在 15 60 之间 锥体下端装有沉砂口 各部位之间均用法兰盘及螺栓连接 以便更换 水力旋流器的分级工程是 矿浆以一定压力 0 04P 0 294MPa 从给矿管沿地线方向给 入旋流器 在筒体内部高 速旋转 产生很大的离心力 给矿浆中不同粒级介质 受其 离心力不同 在筒体内运动速度及方向也各不相同 粗颗粒 受离心力大 被甩向筒臂沿螺旋线向下运动 从沉砂口排出 二次进入球磨机 细颗粒受到离心力小 向上液位 从溢流 管排出 成为溢流进入浮选柱 水力旋流器的特点是 结构简单 价格低 处理量大 占 地面积小 投资费用少 分级效率较高 可以在适合选别要 求的溢流浓度下 获取较细的溢流细度等优点 但扬送矿浆 能耗大 设备耗磨件使用周期短 也是诸多使用单位共同反 映的缺点 根据我公司实际生产需要 经生产厂家测算 拟选用旋 流器组的型号为 FX710 GTX2 投资概算 1 设备投资 旋流器 FX710 GT 组 一备一用 50 万 两台球磨机 共计 100 万元 动力 根据旋流器和磨机的单台分离技术要求 每台旋 流器需配备一组扬送砂泵 两台球磨机共计 2 组 9OKW 4 1 5 万元 60000 元 动力柜 4 台 7 5 万 30 万元 公司有闲置 砂泵 根据矿浆的实际流量 湖北天门 150 530B 完全 可满足扬送需要 150 530B 4 台 9 万元 360000 元 土建安装 两个钢平台 两个泵机座 预计 150000 元 合计 200 万元 四 设备升级改造后和原螺旋分级机的运行成本比较 1 使用水力旋流器 电耗 90KW 0 85 24 小时 28 元 51400 度 月 2 102800 度 月 如用电单价以 0 55 元 度测算 两台球磨机 日磨矿量以 4000 吨测量 月用电单耗为 0 506 元 t 材料 150 530B 砂泵过流件 按涂耐磨层每套 10000 元 两套为 20000 元 使用周期按一个月测算 月单耗为 0 178 元 t 旋流器筒体按涂耐磨层每个 10000 元 两套为 20000 元 使用周期为两个月测量 月单耗为 0 089 元 t 水力旋流器月单耗为 0 773 元 t 使用螺旋分级机 电 22KW 0 85 24 小时 28 元 12566 度 月 现为 4 螺旋 月电耗为 50265 度 单耗为 0 25 元 t 材料 下部支座维修年费用为 11 万元 大 小叶片 25 万元 年 两项合计 34 万 月单耗为 0 25 元 t 螺旋分级机单耗为 0 5 元 t 3 使用螺旋分级机 由于单方面控制细粒级 使用水量 增大 系统矿浆流量增加 水泵房比浓度提高前均多增加 1937 度电 砂泵房比浓度提高前均多增加 2846 度电 两项合计 按每度电 0 55 元测算 月增加 0 5 元 t 4 螺旋分级机对运转率的影响 按每月停机时间累计 24 小时 影响磨矿量 4000t 相当 于两项球磨机停机一天 3 个运转率 少生产金属量 2 79t 当现行市场价 18 万 t 金属量 2 79 18 万 50 万 扣除 4000t 原矿及运 65 5 12 5 78 元 50 万 31 万 19 万 月吨耗共计 1 27 元 t 其它材料费忽略不计 五 结论 综上所述 从设备技术性能上看 螺旋分级机升级改造使 用水力旋流器后 不但解决了细粒分级时溢流浓度太低 矿 浆流量加大 而致使系统设备满足不了实际生产的需要的问 题 大大缓冲了配套车间的运行压力 同时也缓解了在实际 生产中 由于顾及溢流浓度 而影响磨矿量和磨矿细度及实 际回收率提高的实际生产矛盾 从设备运行成本上看 螺旋分级机升级改造使用水力旋 流器后 不但大大提高了设备运转率 而且 直接维修及材 料费用年降低 40 万元 同时降低了用水量 降低了矿浆流量 使配套车间年直接减少用电量

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