化工项目模版课件_第1页
化工项目模版课件_第2页
化工项目模版课件_第3页
化工项目模版课件_第4页
化工项目模版课件_第5页
已阅读5页,还剩40页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

降低液制动管编织工序缺陷品率,1,PPT学习交流,项目任务书,项目名称:降低液制动管编织工序缺陷品率项目组长:刘啸项目成员:叶静、崔龙奇、刘兰、李越项目任务书,2,PPT学习交流,D-定义,M测量,A分析,I改进,C控制,D1项目背景D2客户声音VOC及CTQ陈述D3项目范围SIPOCD4Y的定义D5Y的初步分析D6Y的缺陷或问题现象描述D7Y的基线D8Y的目标D9财务效果预估D10项目团队D11项目计划,3,PPT学习交流,项目开展背景:液制动管是我厂主要生产品种之一,每年产量可达500万米以上。但是从2011年5月26日至2011年6月25日的11号编织机的生产记录上看,产品的缺陷品率约为12%,造成了工厂大量的浪费,将合格品率提高5%,将为工厂节约大量的成本。,数据来源:,D1项目选择背景,4,PPT学习交流,外部用户要求,D2客户声音VOC及CTQ陈述,VOC,内部用户要求,VOC,液制动管在编织工序的缺陷率较高,造成产品的生产成本过大,降低编织工序的缺陷率对降低工厂产品成本有积极作用。,降低液制动编织管缺陷品率,5,PPT学习交流,D3项目范围,D,M,A,I,C,穿钢芯,绕线,编织,成编织管,保证编织管直径为7.20.2mm,直径,编织机空调性能稳定,编织温度,胶管一车间,符合客户要求,产品性能,应能满足实际生产要求,生产工艺,技术部,16-22牛,拉力,编织线性能符合标准要求,编织线,采购部,4-6bar,压力,稳定,符合工艺要求,压缩空气,每月检查设备性能并对设备进行维护,故障率停机时间定期检验,1.设备稳定2.维修率低,编织机,设备动力车间,维修返工率,1.对设备了解深刻,维修技能熟练,返工率低,维修操作工,岗前培训、每月进行一次定期培训,定期培训,1.熟练掌握操作技能2.按工艺要求操作以减少缺陷产品,编织操作工,人力资源部,南京七四二五工厂,对输出的要求,对输入的要求,顾客C,输出O,流程P,输入I,供应商S,6,PPT学习交流,D4Y的定义,Y的解释:1.缺陷品数指编织后在检验中不符合技术要求的产品数2.总生产量指完成编织工序的所有产品数,7,PPT学习交流,D5Y的初步分析,断线,y1,大头子,y2,其中,断线、大头子和断销子这三种缺陷已占总缺陷的86.8%,按照20-80原则,我们主要对以上两种缺陷进行分析。,断销子,y1,8,PPT学习交流,D6Y的缺陷现象描述,D,M,A,I,C,9,PPT学习交流,D7Y的基线方式1,截至2011年6月,2011年5月26日2011年6月25日液制动管编织工序缺陷品率为11.4%,以此作为Y,缺陷品率=缺陷品总数(根)/生产总量(根)*106,10,PPT学习交流,D8Y的目标陈述,Baseline基线,缺陷品率11.4%,Goal目标,缺陷品数7%,对标,D,M,A,I,C,缺陷品数3%,11,PPT学习交流,D9财务效果预估,D,M,A,I,C,1、每年可节省因为设备故障而造成的产品浪费总计:年产根数*2.5米每根*降低缺陷品率*产品价格*平均每根缺陷含有量=500万根*2.5米每根*4.4%*6元/米*25%=33万元,1、提高产品的质量,降低产品的失效机会。2、提高编织工序的产能。,12,PPT学习交流,倡导者:马逵,项目负责人:刘啸,专家:董双才,指导者:李旸,D10团队组织,D,M,A,I,C,设备动力车间,叶静,对编织机故障的主要原因进行分析、解决、控制、设备支持,胶管一车间,刘兰,对数据收集及整理会议记录、数据收集及整理。,胶管一车间,崔龙奇,对产品缺陷的主要原因进行分析、解决、控制,胶管一车间,李越,对产品缺陷的主要原因进行分析、解决、控制。,13,PPT学习交流,D11项目计划,D,M,A,I,C,14,PPT学习交流,M1流程指标(小y)的确定和定义M2y的MSAM3y的流程能力M4变量细流程图M5因果矩阵M6FMEAM7M阶段结论和后续计划,D定义,A分析,I改进,C控制,M-测量,15,PPT学习交流,M1流程指标(小y)的确定,从柏拉图得出造成液制动管编织缺陷的主要原因为断线、大头子、断销子3项。y1:断线缺陷品率y2:大头子缺陷品率y3:断销子缺陷品率,16,PPT学习交流,M2流程指标(小y)的描述,断线缺陷品率(y1):大头子缺陷品率(y2):断销子缺陷品率(y3):,断线缺陷品数产量,大头子缺陷品数产量,断销子缺陷品数产量,17,PPT学习交流,M3y随时间的波动情况,通过对数据分析,得出断线缺陷品率:0.05236大头子缺陷品率:0.04046断销子缺陷品率:0.00927,18,PPT学习交流,M3流程能力,M4流程能力,19,Copyright2010.TheCLSSConsultant,Inc.AllReserved.,根据2010.72011.6的数据分析,目前液制动管编织工序缺陷品率约为11.4%。,19,PPT学习交流,M5变量流程图,N-操作技能S-编织操作标准C-锭子弹簧拉力C-垫片厚度N-销子强度N-锭子圆柱销N-锭子塑料压块强度C-编织温度C-编织张力C-内层胶芯长度C-牵引压力C-胶浆泵压力C-送钢芯速度C-线钩的光洁度C-编织机台面润滑度,成编织管,编织,编织成品,N-操作技能S-操作标准C-钢芯长度C-钢芯直径C-钢芯温度C-钢芯光洁度,穿钢芯,合格内层胶管,穿钢芯,绕线,合格线轴,N-操作技能S-操作标准N-编织线粘性N-编织线强度C-空压气压力C-各股线张力极差,20,PPT学习交流,M6C&E矩阵吸附,通过筛选得到7个重要因子:锭子弹簧拉力,垫片厚度,内层胶长度,各股线张力极差,送钢芯速度,钢芯长度,销子强度。,21,PPT学习交流,M7FMEA分析,通过筛选得到4个重要因子:送钢芯速度、锭子弹簧拉力,销子强度,各股线张力极差。,22,PPT学习交流,M8速赢机会详述,23,PPT学习交流,M9速赢机会详述,改善前开口销尺寸改善后开口销尺寸,原开口销壁厚为0.8,在使用中易非正常折损。,改进后开口销壁厚为1.0。,24,PPT学习交流,M10速赢机会详述,自1月26日收集了速赢方案实施后的8周的缺陷率分析,主要减少的是断销子及大头子造成的缺陷。经过速赢前后数据对比可以得出,速赢是有效果的,缺陷率降低了近2.4%。,25,PPT学习交流,M9M阶段总结和后续计划,26,PPT学习交流,A1销子壁厚对编织缺陷率的影响分析A2xx流程关键因素分析A3xx流程关键因素分析A4A阶段总结和后续计划,D定义,M测量,I改进,C控制,A-分析,27,PPT学习交流,A1锭子弹簧拉力对编织缺陷率影响分析,D,M,A,I,C,Y:编织缺陷率X1:锭子弹簧拉力Ha假设:锭子弹簧对编织缺陷率无影响Ho假设:锭子弹簧拉力对编织缺陷率有影响目的:判断锭子弹簧拉力对编织缺陷率有无影响,结论:P=00.05Ha成立,Ho不成立说明锭子弹簧拉力拉力对编织缺陷率有显著影响。,单因子方差分析:断线对比与改进状态分析来源自由度SSMSFP改进状态10.00285600.0028560162.020.000误差180.00031730.0000176合计190.0031733S=0.004199R-Sq=90.00%R-Sq(调整)=89.45%平均值(基于合并标准差)的单组95%置信区间水平N平均值标准差-+-+-+-+改进后80.0279630.002188(-*-)改进前120.0523560.005079(-*-)-+-+-+-+0.03200.04000.04800.0560合并标准差=0.004199,28,PPT学习交流,A1锭子弹簧拉力对编织缺陷率影响分析,D,M,A,I,C,29,Copyright2010.TheCLSSConsultant,Inc.AllReserved.,从残差图来看数据点与拟合线基本重合,直方图无极度偏斜,所以残差检验正常.,29,PPT学习交流,A2-1各股线张力对编织缺陷率影响分析,D,M,A,I,C,由于原有绕线工序的编织线张力是靠操作工的触感确定的,超差现象非常严重。针对这种超差,加入拉力计对编织线张力的测量,从而提高对各股线的张力的控制能力。以下是对新的测量系统进行的MSA,样本数量:10个研究管理者:刘兰评价人:2个测量场所:生产现场重复测量次数:3次/人测量工具:拉力计操作定义:10个样本每个测量人员测量三次研究日期:2011年12月18日,量具R&R方差分量来源方差分量贡献率合计量具R&R0.00200912.81重复性0.00198642.78再现性0.00002270.03C50.00002270.03部件间0.069471497.19合计变异0.0714805100.00研究变异%研究变来源标准差(SD)(6*SD)异(%SV)合计量具R&R0.0448230.2689416.77重复性0.0445690.2674116.67再现性0.0047620.028571.78C50.0047620.028571.78部件间0.2635741.5814598.58合计变异0.2673581.60415100.00,(测量工具)拉力计,零件号叶琴王春梅13.94.014.04.014.04.023.73.723.73.623.73.734.34.434.34.334.44.443.53.643.53.543.53.554.14.154.14.154.04.163.94.064.04.064.04.073.83.873.93.973.93.984.04.184.14.084.04.094.04.094.04.094.03.9104.44.4104.34.4104.44.4,30,PPT学习交流,A2各股线张力对编织缺陷率影响分析,D,M,A,I,C,Y:编织缺陷率X1:各股线张Ha假设:各股线张力对编织缺陷率无影响Ho假设:各股线张力对编织缺陷率有影响目的:判断各股线张力对编织缺陷率有无影响,结论:P=00.05Ha不成立,Ho成立说明各股线张力对编织缺陷率有显著影响。,断线缺陷率与断线改的双样本T平均值N平均值标准差标准误断线缺陷率120.052360.005080.0015断线改80.027960.002190.00077差值=mu(断线缺陷率)-mu(断线改)差值估计:0.02439差值的95%置信区间:(0.02088,0.02791)差值=0(与)的T检验:T值=14.71P值=0.000自由度=16,31,PPT学习交流,A4A阶段总结和后续计划,根据A阶段的分析内容及措施总结如下,D,M,A,I,C,32,PPT学习交流,I1xx流程关键因素改善I2xx流程关键因素改善I3xx流程关键因素改善I4所有改善内容列表,D定义,A分析,M测量,C控制,I-改进,33,PPT学习交流,I1流程关键因素改善,根据A阶段的分析,确定在I阶段编织流程需要提出改善措施的因子如下:,34,PPT学习交流,I2锭子弹簧拉力改善,X1:改善锭子弹簧拉力控制能力前后,35,PPT学习交流,I3各股线张力极差改善,36,PPT学习交流,I3各股线张力极差改善,37,PPT学习交流,I4所有改善措施列表,38,PPT学习交流,C1控制计划C2标准化C3改善指标对比C4财务成果核算C5后续计划,D定义,A分析,I改进,M测量,C-控制,39,PPT学习交流,C1Y改善指标对比,D,M,A,I,C,编织工序缺陷率降低至6.4%,稳定性也有所改善。,40,PPT学习交流,C2标准化,D,M,A,I,C,41,PPT学习交流,C3改善指标对比,D,M,A,I,C,Baseline基线,不良率11.4%,Goal目标,不良率7%,实际效果,不良率:6.4%,42,PPT学习交流,C4财务成果核算(估算),D,M,A,I,C,2011年全年

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论