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简单和谐的人际关系,团结互助的合作氛围,积极向上的工作态度,患难与共的团队精神,钢中夹杂物的钙处理行为研究,2012年7月19日,武钢CSP分公司,易卫东,夏春香,王春峰,一,前言;第二,工业试验;三、试验过程数据和理论分析;4.流程优化和实施效果;五、结论、主要内容、CSP工艺特点将传统钢铁企业炼钢和热轧两个独立的工艺有机结合。高温板坯经均热炉短暂加热后直接轧制,缩短了工艺流程,降低了能耗和生产成本。第一条CSP生产线于1989年在美国投产,并已在世界范围内广泛使用。其中,具有代表性的生产线有德国的蒂森、美国的纽瓦克、韩国的浦项制铁等。这项技术是世界钢铁工业中最先进的尖端技术之一。目前,世界上有60多条生产线,仅中国就有10多条。过程介绍1。生产线四大特点介绍。低消耗的成品产量比传统工艺平均高出近2%。清洁能源消耗比传统工艺低50-60%;从铁水到热轧材料的高效生产周期2.5h,而传统工艺“炼钢热轧”的生产周期10h;每吨低成本木材的成本比传统工艺低150元。由于薄板坯连铸用浸入式水口比常规板坯水口小,在浇注铝镇静钢时容易形成结瘤,严重影响生产的稳定和顺利进行。因此,为了解决钢水浇铸的难题,各钢厂一方面提高钢水的洁净度,另一方面在精炼结束时采用钙处理工艺,以提高钢中夹杂物的减少或防止水口堵塞的发生。尽管在WISCO CSP生产线铝镇静钢的初期生产中也采用了钙处理,但喷嘴堵塞仍时有发生,导致塞棒上升、液位波动、夹渣等一系列问题。在严重的情况下,生产会中断,这对带钢的生产和表面质量有很大的影响,导致高修正率。(1)简介,工艺流程1,钙处理-CSP;工艺流程2,低-氩-铑(不含钙处理)-CSP;对Q235B钢进行了连续6炉工业试验,研究了钢中夹杂物在不同钙处理条件下的变化。工艺流程如下:铁水脱硫预处理150吨转炉冶炼(出钢脱氧)氩站吹氩(提前造渣)LF精炼钙处理出钢LF CSP连铸(1100mm70mm)。转炉出钢采用浮塞和挡渣球挡渣,并加入锰铁和铝铁脱氧。氩站预先加入铝粒脱氧造渣;LF精炼进行造渣、脱硫、升温、成分调整等处理,精炼后的钢水进行钙处理,钢水离开站前进行软吹氩,进一步去除夹杂物,然后钢水输送到连铸平台进行浇铸。在试验过程中,取样分析了LF处理、造渣、钙处理和中间包水。处理后的样品通过金相显微镜、电子探针、扫描电子显微镜和化学分析进行检测。3 .实验过程数据和理论分析,图1LF精炼过程钢中平均w(T.O)和w(N)含量的变化,图1 LF精炼过程钢中平均w(T.O)和w(N)含量的变化趋势,从图1可以看出,钙处理后,w(T.O)和w(N)含量呈上升趋势,需要抑制钢水在后期精炼和铸造过程中的二次氧化,3。试验过程数据和理论分析,3.2钢中夹杂物的尺寸和分布,表1 LF精炼过程中夹杂物的尺寸分布,3。试验过程数据和理论分析,3.3夹杂物的变化,aAl2O3bMnScAl2O3MgO图2钙处理前的典型夹杂物形态,图3钙处理后钢中的夹杂物形态,3。试验过程数据和理论分析,图4钢水中夹杂物形态和典型夹杂物形态(如图4所示)。夹杂物主要是球形和小尺寸。这种夹杂物主要是CaO-Al2O3-MgO-CaS复合夹杂物。实验过程数据和理论分析3.4钙处理控制夹杂物3.4.1钙处理控制Al2O3夹杂物铝镇静钢钙处理可将钢中的固体Al2O3夹杂物改性为液体铝酸钙以抑制喷嘴堵塞。随着钙的加入,钢中的Al2O3将转化为各种形式的铝酸钙1,其中12CaO7Al2O3和3CaOAl2O3在炼钢温度下为液态。以下反应主要发生在钢2中的钙和氧化铝中:3钙(Al2O 3)=3(CaO)2铝(1)。在一定温度下,为了生成液态铝酸钙,需要控制钢中钙和铝的含量。3。试验过程数据和理论分析,图5钙-铝在不同温度下的平衡曲线,图5显示钢包水只需要少量的钙就能将Al2O3转化为钙;随着温度的降低,钢中Al2O3转化为液态铝酸钙所需的钙含量逐渐降低。当1600钢中铝=0.035%时,钢中生成的C12A7的最低钙含量控制在26ppm左右;在1550时,最低钙含量约为18ppm。钙处理后的钢液温度约为1590,在平衡条件下,钢液中的钙可以将钢中的Al2O3夹杂物转化为液态铝酸钙。3.4.2钙处理控制硫化钙夹杂物,3。不同温度下生成的不同铝酸钙盐的实验过程数据和理论分析以及-平衡曲线见表(2) 6。钢中CaS的形成可通过以下公式计算和确定:2:3(CaO)3S2Al=3(CaS)(Al2O 3)(2)。钙与硫有很强的亲和力。当钢中硫含量高时,钙首先与硫反应生成高熔点的CAS。在实际生产中,当硫含量较低( 0.01%)时,钢中也会产生CaS复合夹杂物(如图3和图4所示),这主要是由于液态铝酸钙的硫容量较高。随着温度的降低,CaS将在液态铝酸钙5中富集和沉淀。在1823K和1823K时生成不同铝酸钙时的铝-S平衡曲线。3 .试验过程数据和理论分析,从图6可以看出,随着钢中硫含量的增加,生成液态铝酸钙的难度也增加,并且随着温度的降低,生成的液态铝酸钙中的平衡硫也减少。当C3A在钢中形成时,很难避免CaS沉淀,这与实际金相观察结果一致。图7不同温度下的-平衡曲线。3.实验过程数据和理论分析。图7给出了不同温度下的-平衡曲线。从图中可以看出,随着温度的降低,钙-硫平衡曲线下移,生产CaS所需的钙和硫逐渐减少,但包钢钢水温度下没有纯固态CaS生产。包钢金相观察中未发现纯CaS,CaS主要以CaO-Al2O3-CaS复合物的形式存在。3.5最佳补钙量的计算方法,3。实验过程数据和理论分析表明,钙处理过程的进料线长度可以通过以下公式计算出6。(3)在实际生产钢中,铝含量一般控制在0.02 0.04%。根据公式(3)的计算结果,可以获得钙添加量,以控制钢中液态铝酸钙的生成,从而改善钢水的流动性并防止喷嘴堵塞的发生。4。过程优化和实施效果,4.1过程优化措施。根据以上分析,为了减少或防止喷嘴堵塞,一方面应减少钢中高熔点夹杂物的形成,另一方面应通过钙处理来控制夹杂物的形态。因此,应从以下几个方面进行改进调整喂钙线线速度,提高钢水钙收率(Ca约为12%),减少钙的加入量。延长钙处理前后的软吹氩时间,钙处理前软吹12分钟,钙处理后软吹5分钟,一方面促进钙变性为夹杂物,另一方面促进夹杂物充分上浮。加强保护性铸造,以减少或防止钢水的二次氧化,减少细小夹杂物的形成。4.流程优化和实施效果。经过上述7个方面的工艺优化后,钙处理对夹杂物的控制效果明显提高,钢水连续浇铸炉数量稳步增加,水口堵塞和铸件破碎数量明显减少,夹杂物缺陷发生率也降低。统计了2011年1-10月碳素结构钢和低碳铝镇静钢(约2400炉)的生产指标,并与工艺优化前的效果进行了对比。结果如表4所示。表4应用钙处理技术关键经济技术指标统计表,(1)试验结果表明,为了减少或防止喷嘴堵塞,一方面应减少钢中高熔点夹杂物的形成,另一方面应通过钙处理控制夹杂物的形态;适当的钙处理工艺可以将钢中的Al2O3和硫化物夹杂转化为液态铝酸钙或CaO-Al2O3-CaS夹杂,从而控制钢中夹杂物的形态。(2)热力学计算结果表明,在LF精炼温度下,将钢中Al2O3转化为液态铝酸钙所需的钙含量至少为0.0011%;随着温度降低,生成的液态铝酸钙的平衡硫也降低。当
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