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文档简介
1、0 20132013年模修钳工技师竞聘述职报告年模修钳工技师竞聘述职报告 (顶盖前部板优化设变)(顶盖前部板优化设变) 述职人:赵昕述职人:赵昕 所属部门所属部门/ /科室:设备部科室:设备部 现岗位:模修钳工现岗位:模修钳工 现级别:技师现级别:技师 1 目目 录录 第一部分第一部分 个人简介个人简介 1. 1.工作经历工作经历 2. 2.目前工作岗位目前工作岗位 3. 3.对述职岗位的认识对述职岗位的认识 4. 4. 后续的工作思路后续的工作思路 第二部分第二部分 课题研究课题研究 1. 1.课题课题 2. 2.课题产生的来源课题产生的来源/ /原因分析原因分析 3. 3.可行性方案可行性
2、方案 4. 4.效果预测效果预测 第三部分第三部分 总结总结 2 第一部分第一部分 个人简介个人简介 1. 1.工作经历工作经历 2003年至2011年奇瑞公司模修钳工,工作期间参与奇 瑞S11、B11、T11、A21、B14等车型模具的验收工作, 负责模具验收后维修设变工作。 2011年在公司内任模修钳工至今期间参与公司模具的 验收工作,负责验收后模具的维护保养工作。 3 2. 2.目前工作岗位目前工作岗位 目前在公司内冲压保全班的日常管理工 作,对冲压车间内共139套模具进行日常的 维护保养工作。针对生产中的故障及时解决 ,保障生产。对影响生产的各种问题及时改 善,提高生产效率。 4 3.
3、 3.对述职岗位的认识对述职岗位的认识 模修技师岗位需要了解学习先进的模具制 作工艺,及时解决现场模具发生的各种问题 并根据工艺要求进行维修。在保证质量的前 提下,节约原材料,提高效益。定期对模具 工装进行检查和维修、保养,对现场使用的 模具的润滑保养进行监督。 5 6 4. 4.后续的工作思路后续的工作思路 现在模修钳工有4人,其中3人为不到半年的新 员工,针对员工的维修技能进行培训提升。使 所有员工可以独立进行日常的保养维修工作。 针对模具的各项疑难问题进行分析,与各个部 门进行有效的沟通,对具体问题实施整改,提 高生产效率。 在保障模具正常生产的前提下,对力所能及的 设变整改项目进行整改
4、维修。 7 第二部分第二部分 课题研究课题研究 1.课题课题 DE顶盖前部板模具优化设变 8 2.课题产生的来源课题产生的来源/原因分析原因分析 课题产生来源:课题产生来源: 制造技术部设变通知单以及冲焊车间钣金班组返工样件。 原因分析:原因分析: 根据质保部分析1. 5排低顶、1.25排低顶车型前风挡密封 条与白车身前风挡贴合有问题,前风挡系统有漏雨风险。 9 2.课题产生的来源课题产生的来源/原因分析原因分析 制件产品变更方案:制件产品变更方案: 根据产品变更表单冲焊车间对1.5排低顶、1.25排低顶 车型前风挡上止口四处台阶过渡,改为斜面平缓过渡,改 善密封条与止口的卡接密封。 10 2
5、.课题产生的来源课题产生的来源/原因分析原因分析 钣金返工件: 11 需要人工 返修凸台, 共4处 为此,冲焊车间 钣金班需对每个 制件进行返工。 返工效果难以控 制,制件状态差 异较大而且增加 了劳动强度,使 生产效率下降。 返工后 效果 2.课题产生的来源课题产生的来源/原因分析原因分析 为了保证制件的质量和装车的一致性,减少劳动强度,提 高工作效率 ,依据工装变更单需要对生产制件的模具相关 部位进行设变。 12 需要设变 (共四处) 需要设变 (共四处) 3.可行性方案可行性方案 现场实际分析,制件模具共有四序,其中三序对更改部 分起作用,需要进行设变。分别是拉深工序、修边工序和 翻边整
6、形工序。 经过分析,模具设变主要有以下几个难点: 13 1:如何保证模具型面设变位置精度是否符合工装变更单, 上下模型面的相对位置的精度。 2:如何保证模具上下模的型面间隙符合工作要求。 3:如何保证设变拉深成形后制件,经过翻边整形工序时展 开均匀、料边平整。 3.可行性方案可行性方案 为了保证维修实施后的质量,针对以上难点,在实际操作为了保证维修实施后的质量,针对以上难点,在实际操作 中,应做到:中,应做到: 14 1:以上下模具凸台处的最高点划线为基准,分别延伸 30mm划线。保证加工尺寸精度和上下的相对位置精度 下模设变 处划线 上模设变 处划线 3.可行性方案可行性方案 15 2:使用
7、研配压机进行调试,利用工具测量间隙。对上下 模具的间隙进行手工修配,保证模具间隙合理、均匀。 3.可行性方案可行性方案 16 3、为保证制件质量,对后续修边工序模具的压 料面进行修配,保证压料均匀,制件不会变形。 3.可行性方案可行性方案 17 4:通过冲压全线生产调试对整形翻边工序进行设变, 根据翻边后的制件状态,对压料不足,起皱、波浪 处进行补焊修配,加大压料力,使波浪处平整顺滑, 才能实现制件装车后搭接良好,密封性强 3.可行性方案可行性方案 18 5:更改完成模具后,还需要质保部和制 造技术部协调焊装、总装进行装车和淋 雨试验,跟踪装车质量,根据反馈的问 题对模具进行精修整改,直到最终
8、确认 制件、模具状态合格为止。 4.效果效果/效益预测效益预测 确认合格后改善了密封条与止口的卡接密封,降低前风挡 系统漏雨风险。模具变更后消除制件返工,确保制件一致 性,提高了工作效率。 有形价值计算: 制件返工每件需20分钟,按年产量6000辆计算: 消耗工时:20*6000=120000分钟 改善节省:120000/60/8/21.75*4100=47126.43 无形价值: 提高公司整车质量,消除质量隐患带来的负面影响。 19 20 第三部分第三部分 述职述职总结总结 总结总结 通过设变,不仅可以提高了整车质量,更能提高了模修 人员的技能水平。希望在以后的工作中,保证模具生产的 前提下,配合各部门对模具进行改善、设变等工作。
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