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文档简介

1、“两个细则”考核与我公司相关的主要内容1、运行管理细则:1、非计划停运的范围:1)正常运行机组突然跳闸和被迫停运;2)机组发生临检;3)备用机组不能按调度指令并网发电;4)火电机组缺煤停机;5)调度同意低谷消缺,工期超出低谷时段。2、机组在检修后启动过程中(从并网至机组带至最低技术出力期间)发生停运,不纳入机组非计划停运考核。3、考核明细表序号12345678910111213141516内容考 核延缓、违背和拒不执行调度命令通报、追责、 -60 分无故不参加电网联合反事故演习-30 分/ 次不参加厂网联席会议和有关专业会议-30 分/ 次未及时汇报发生事故-15 分/ 次瞒报、谎报发生的事故

2、-30 分/ 次不及时报送或虚报披露相关信息-5 分/次黑启动-15 分/ 次擅自变更省调管辖设备状况和工作-30 分/ 次机组突然跳闸和被迫停运计非停-40 分/ 次机组发生非计划临检-20 分/ 次备用机组不能按调度指令并网发电-40分/ 次缺煤停机-10分/ 次低谷期( 23:00-7:00)停机消缺超期-20分/ 次擅自退出 AGC运行-1 分/ 小时未按期完成 AGC测试和试验-10分/ 次AGC不能满足负荷 100MW-200MW调节-100 分/ 月17AGC可用率 98%,每降低 1%-20 分18AGC调节速率 1.5%,每降低 0.2%-15 分/ 月19AGC响应时间 6

3、0 秒,达不到要求-5 分/次20220kv 电压曲线达到 99.9%,每降低 0.1%-9 分/月21机组最大无功接带,母线电压仍不合格免考核22擅自退出机组 AVC功能-0.5 分/ 小时23AVC调节容量变化,提前一周报备-3 分/次24AVC投运率 98%,每降低 1%-40 分/ 月25AVC合格率 99%,每降低 1%-20 分/ 月26擅自退出机组一次调频-10 分/ 小时27一次调频人工死区控制在 0.10Hz 内-10 分/ 月28一次调频转速不等率 5%-10 分/ 月29一次调频最大负荷限幅(额定值 10%)-10 分/ 月30一次调频的响应时间 3 秒-10 分/ 月3

4、1一次调频平均合格率 60%,每降低 1%-5 分/月32擅自改变设备(装置)状态和参数-20 分/ 次33运方变化未按期校核更改保护定值-3 分/天34运方变化未按期校核更改保护定值,造成事故追责并 -60 分/ 次35未上报日发电(调峰)能力-20 分/ 次36发电出力与计划偏差 5%月超出电量绝对值的3倍再乘以 2分37未进行机组进项试验并达设计参数-10 分/ 月38擅退励磁装置或低励限制、强励功能-10 分/ 项/ 次39未按时编制年度、月度检修计划-30 分/ 次40为按时提交检修计划申请-10 分/ 次41检修计划不准确使检修方式安排不当-20 分/ 次42因我方原因取消已批准工

5、作,影响电网-10 分/ 次43检修未按期完工且未办理延期手续-20 分/ 次44设备检修延期申请超过两次-20 分/ 次45擅自增加工作内容未办理申请手续46计划检修工作临时取消47机组非停消缺超 24 小时没提交临检申请48主要继保和安全自动装置不正确动作49 主要继保和安全自动装置不正确动作,造成事故主要继保和安全自动装置不正确动作,造成电网50事故扩大或越级动作51未提供故障录波数据影响电网事故调查未按时完成继保和安全自动化装置定值整定或5224 小时内为消除其设备缺陷53擅自操作、检修与省调关联通信线路54通信设备故障造成电网事故通信线路非计划检修造成保护装置双通道变成单55通道且超

6、 24 小时56通信线路影响调度或电网设备运行操作通信线路造成继保和安全自动化装置不正确动作57但未造成电网事故或影响到电网事故处理通信线路造成一条调度电话、继保、安全自动化58装置、自动化数据网信息等连续停运 4 小时以上通信故障造成电网与电厂通信全部中断、通信光59缆连续故障超过 24 小时电厂内部通信全部中断、电厂内部录音设备失灵,60影响电网事故分析61 对调度传输自动化信息不完整,未按要求整改62 电厂安全防护不满足要求或擅自改变网络结构63电厂造成调度系统染病毒或黑客攻击、网络异常造成电网事故64未配备电力专用纵向加密装置65擅自退出或检修调度管辖的自动化设备66电厂事故时遥信误动

7、、拒动67电厂遥测、遥信月合格率 99%,每低 1%电厂自动化系统故障影响电网实时数据,影响电68 网运行,数据不刷新,超过 24 小时, 3 天未上报69 电厂电能量采集终端中断超 24 小时,超 48 小时-20 分/ 次-20 分/ 次-20 分/ 次-40 分/ 次-80 分/ 次-200 分/ 次-20 分/ 次-8 分/次超时-4 分/次-40 分/ 次-80 分/ 次-20 分/ 次超 48 小时-8 分/ 次-8 分/次-8 分/次-8 分/次-8 分/次-8 分/次-4 分/项/天-20 分/ 次-40 分/ 次-80 分/ 次-12 分/ 月-40 分/ 次-12 分/ 次

8、-12 分/ 次-1 分/ 次、-6 分/ 次、 -2 分/ 次、 -12 分/ 次、 -2 分/天-4 分/ 次-1.6 分/ 次70自动励磁调节和 PSS装置投运率 100%,每低 1%-10 分/ 月71机组强励倍数 1.8 倍-20 分72电厂高压侧或电气设备预防性试验隐患未整改-40 分/ 月73电厂高压侧或电气设备发生事故,发生 I 类障碍-80 分/ 次,-40 分/ 次74电厂高压侧或电气主设备可用率 99%,预试完分别 -20 分/ 次成率 100%,消缺率 100%,每低 1%二、辅助服务管理细则:1、有偿辅助服务的内容:一次调频、有偿调峰、自动发电控制(AGC)、自动电压

9、控制( AVC)、旋转备用、调停备用、有偿无功调节和黑启动等。2、补偿细则序号内容补 偿1一次调频平均合格率 60%,每高于 1%+5 分2深度调峰补偿,少发电每万千瓦时+3 分3按调度要求, 72 小时内完成启停调峰,每次启+400 分停4机组实际出力 70%最大可调出力+0.01 分 / 万千瓦时5机组实际出力 70%最大可调出力+0.08 分 / 万千瓦时6AGC月投运率达到 90%以上,每提高 1%+1 分7日统计 AGC实际最大出力和最小出力,计算调节+0.02 分/ 万千瓦容量补偿8日统计 AGC投运时间每分钟的调节容量及 AGC动+0.5 分/ 万千瓦时作时间,计算贡献电量补偿9AVC投运率达 98%以上

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