下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
船舶机损事故事故分析
0加强设备管理,防止机损事故发生
船舶损坏事件不仅造成财立损失,而且给船舶的航行安全带来了重大威胁。因此,船舶轮
机管理人员应加强设备管理,防止机损事故发生;若发生机损事故,应及时准确排查机损
原因,落实整改措施,消除隐患,防止类似事故再度发生。
1mak-8m/652c净采用的扫气设备
某船船籍港上海,为上海求新船厂1995年12月建造,7065总吨,3322净吨。主机型
号MAK-8M/552C,8缸四冲程直流扫气,双进双排,工作转速500r/min,额定功率5400
kW;主机增压器型号VTR45471,为每2缸1组废气脉冲增压。
2事故发生
2.1拖船救助申请确定
2013年10月6日,该船进船厂维修,以完成船级的中间检验。10月19日1000时从厂区
开航至吴淞锚地候泊,1700时靠妥外高桥二期集装箱码头,2215时离开驶往日本横滨。
10月20口0036时,船舶航行至北槽42灯浮附近,轮机长及机舱值班人员突然听到主机
一侧猛烈的敲击声,轮机长立即报告驾驶台并采取紧急停车措施。0043时,该船在北槽航
道42灯浮南侧边缘应急抛锚,同时船长电告公司值班调度、VTS及船舶部相关主管。轮机
长在初步检查后发现主机5#缸后部进气阀阀杆松动,判断该进气阀断裂,阀已落入缸内。
约0046时,公司机务主管在初步了解情况后,判断主机已无法自航,为避免事故进一步
扩大,将情况告知船长后即申请拖船救助。0305时,在拖船协助卜.移至横沙锚地西区抛锚。
船舶在救助拖船到位后即进行拆检,至0630时主机缸头吊出,受损缸头见图1。具体情况
如下:5#缸后进气阀杆松动,弹簧弹出,阀杆在阀盘上方约1cm处断裂(见图2),断裂
面为一•次性形成,未见陈日性老伤;其余3只气阀阀杆和后进气阀摇臂弯曲变形;缸头触火
面多处凹陷损伤,全损;缸套镜面有多处拉痕;缸头与缸套间防火圈有擦痕;活塞头一处击
穿,报废;活塞裙筒体有擦痕;曲拐箱内连杆轴承等部件未见损伤。此次事故5#缸主机损坏
部件为缸头1只、活塞1只、缸套1只和气阀4只;其他需修理部件为摇臂1只红火校正,
防火圈、活塞裙修理。
20日1200时左右,公司派主机及增压器修理人员(该船增压器为脉冲增压,涡轮前无滤
网,缸内如有杂物很容易损伤增压器)抵船进行抢修。约1700时,轮机长反馈,在主机
吊检工作中,拆开增压器后发现增压器转子涡轮叶片和喷嘴环受损,见图3和4。
21H1130时,公司机务主管和保险公司委托的公估师抵现场进行事故调查及分析。通过
现场查勘、台账记录及询诃船舶轮机管理人员,初步达成共识,判定事故原因。查明2012
年5月30日该缸进行过吊检,更换进排气阀,并于2013年5月对进排气阀进行拆枪碾磨,
至事故发生日运行约25C0h,其间未发现异常。该船及其姐妹船的排气阀曾发生烧蚀现
象,但阀杆从未断裂;并且从断裂面看,球状金属晶体颗粒发壳未沾染杂质,其断裂面应
为一次性形成,未见老伤逐渐扩展现象,断口无不规则黑色断纹和中心疲劳撞击亮点。从
事故发生时该进气阀杆松动、弹簧弹出、摇臂弯曲等现象判断,事故发生的可能原因为:
进气阀阀杆上的哈夫块松脱,气阀下落,与上行活塞触碰撞击致使阀杆断裂,阀杆传递活
塞撞击力造成该气阀摇臂变形;落入缸内的曲头与活塞缸头反复撞击,造成缸内损伤,碎
片进入排气管到达增压器涡轮端造成增压器涡轮叶片和喷嘴环损坏。1500时主机及增压器
维修工程结束,1530时主机试车正常,随后船舶复航往返于中日航线。
2.2检查设备及检查情况
距上次事故不到1个月,该船再次发生同类事故。2013年11月14日2100时,该船在日
本开往上海途中,突发巨响,主机自动停车。轮机值班人员采取停车措施后立即报告驾驶
台及轮机长。经检杳发现:主机7#缸进气摇臂变形扭曲,判断进气阀断裂。在船舶抛锚后
拆检主机7#缸发现,该缸后进气阀杆在离阀盘2cm处断裂,阀盘落入缸内,与活塞头撞
击后已嵌入活塞头内,再与缸头撞击熄火停车。进一步检杳发现:活塞头击穿报废,活塞
裙多处拉痕;缸头多处撞击凹陷,报废,缸头上4只气阀全损,排气阀摇臂变形;防火挡圈
有多处撞击痕迹;缸套上出有裂纹,长约5cm,报废。检杳增压器发现,涡轮叶片部分受
损,有缺口;喷嘴环部分变形。因船上已无活塞头备件,经公司同意,决定吊出受损活塞
头后封缸运行。15口1200时左右,封缸工作结束,同时对增压器前排烟管、7#缸进气管
进行清洁检查。1230时起动主机续航,主机转速约430r/min,航速约9kn,并于17日
0530时靠妥外高桥二期集装箱码头,1800时完货后移吴淞锚地进行维修并展开事故排查。
3事故调查和处理
3.1气阀与4#缸压铅检测
结合该船主机结构,气阀断裂的可能原因如下。
(1)气阀质量。因班期紧张,未能对气阀质量进行检验,但该船气阀未出现过同类事故,
且同批次气阀在其姐妹船匕正常使用至今,根据2次断裂气阀的断裂面判断,排除疲劳损
伤的可能性;此外,从工作状况看,如气阀质量有问题,排气阀比进气阀更易出故障。故
暂时排除气阀质量造成断阀的可能性。
(2)气阀卡阻。测量阀杆与阀套的间隙,配合间隙约2nim,正常;阀杆与阀套间无积碳;测
量断裂阀杆,未发现弯曲;断裂进气阀的复位弹簧和气阀卡块仍在缸头上,开关试验后发
现复位良好,而且由于气阀上下面积差,在主机正常工作时还会产生向上的作用力,保证
气阀及时复位。故排除气阀卡阻原因。
(3)气阀与活塞头间隙过小。通过现场复核和询问轮机氏,证实8个缸的气阀间隙都在正
常范围内,而近期发生机损的5#和7#缸都未进行过吊缸作业,至各自发生机损之日,2个
缸的主要部件运行时间见表1<.
由表1可知,基本排除因备件缺陷、非标和轮机管理人员错误维修保养造成气阀与活塞触
碰的可能性。考虑到2次事故情形相似,且都发生在厂修刚结束时,船舶轮机人员和公司
机务主管将发生机损的原因重点放在10月厂修项目上。此次10月厂修期间,对主机1#和
4#缸进行常规吊检;因5#缸进气凸轮磨损,拆检整根凸轮轴,更换5#缸进气凸轮,并对燃
油、进排气阀定时进行校验,发现进气阀开启时间为上止点前60。,符合主机说明书要求,
气阀定时似乎并无问题。
为彻查原因,拆检主机8*缸,发现该缸进气阀阀盘底部有敲击痕迹,而之前从未发现此现
象。随即对该缸活塞头存隙高度和进气阀与活塞头间隙进行压铅测量,数据如下:活塞头
存隙高度为21mm;进气阀与活塞头间隙为2.5mm---------该间隙在主机运行时为0,说明在
热车状态下主轴颈、曲柄销上浮量和活塞头缸头气阀等膨胀近2.5ni明触碰确实发生在进
厂修理拆检凸轮轴后。经复测,气阀定时正确,于是吊开7#缸缸头,利用千分表通过测量
活塞行程对飞轮上的定时零位进行重新测量发现,飞轮上方的零位指针已错位,比实际正
确零位提前约7。,即虽然测量的进气阀开启时间为上止点前60°,但实际为67。-----
此时开启的进气阀与尚在上止点附近的活塞会发生触碰。询问修理人员得知,在厂修时曾
进行过定时的零位测定,但当时采用深度尺测量活塞行程的方法,误差较大。随即重新拆
开凸轮轴齿轮,调整凸轮轴定时,进气阀开启角重新调整约60。,同样对8#缸进气阀马
活塞间隙进行压铅测量,为4.5mm。因此,事故原因应是定时错位。
3.2轴瓦及主轴瓦对比
在2次事故发生后,除更换增压器及机损缸备件等相关修复工作外,对2个缸的其他运动
件及主机曲轴等也进行必要的检查测量。由于2次事故都造成主机机械性的强制紧急停车,
极有可能造成相关缸的活塞连杆产生裂纹和扭曲变形、主机曲轴挠曲或红套滑移、连材乩
和主轴承瓦的受损。在第一次机损事故发生后,因班期压力,仅在现场对活塞连杆进行外
观检查,未发现问题;拆检连杆轴瓦及5#缸前后主轴瓦,正常;测量主机拐挡差,正常。
需要指出,第一次机损事牧发生后,无论是修理人员还是公司及船舶轮机管理人员,都未
意识到曲轴可能会产生红套滑移,也未进行相关检查。第二次机损事故发生后,在进行其
他修理工作的同时安排修理人员将5#和7#缸活塞连杆送厂测量校验,通过磁粉探伤、上
车床中心线校验等手段验证活塞连杆并未出现裂纹、弯曲变形;其后,打开1#,5#,7#和
8#缸缸头,利用千分表对各缸活塞处于上止点时的飞轮刻度以及喷油、进气阀定时进行测
量,发现这4个缸的活塞上止点未发生变化,各缸定时正常,判断曲轴红套并未滑移,各
缸定时曲柄角见表2。主机发火顺序为1—4—7—6—8—5—2—3,相邻缸发火间隔90°曲
柄角。
对主机拐挡差进行测量,主机拐挡差见表3,数值在说明书要求范围内,与发生机损而无
明显变化(2013年10月17日厂修时测量值),说明主机曲轴平直度也无问题。
18日1500时主机各项修理结束,试航正常后船舶开往日本,安全航行至今。
4系统开度测量结果
定时提前会造成进气阀与活塞发生触碰,而排气阀不会出现此问题。通过现场测量和查阅
说明书发现,排气阀开启角为活塞下止点前60°曲柄转角,关闭角为活塞上止点后45°
曲柄转角,故无论定时提前还是滞后约10°,阀杆都不会与活塞发生触碰;而进气阀开启
角为活塞上止点前60°曲柄转角,关闭角为活塞下止点后45。曲柄转角,即气阀开启角
达285。曲柄转角。同理,其凸轮工作面对应的圆心角为142.5。,见图5。
对照进气凸轮备件实物并则量发现,其基圆工作面半径R2=90.46nlm,凸轮工作面由1段
约46.5°圆心角、半径R3=113.18mm的圆弧和与其基圆连接的2段抛物线面组成,每段
抛物线面对应的圆心角约48°。通过测量进气阀开度验证发现,当进气阀开启后60°曲
柄转角时,进气阀开启约19mm(即进气凸轮升程19mn,下同);转68°曲柄转角(进气
凸轮转34°),进气阀开启约21mm;转96°曲柄转角(进气凸轮转48°),进气阀达到
最大开度值约22.70nun,直到再转过93°曲柄转角(进气凸轮再转46.5°),进气阀开
度又开始下降。气阀开度见表4。
由表4可知,进气阀开启后转68°曲柄转角与转60°曲柄转角,二者气阀开度相差约2
mm,也与凸轮调整前后进气阀与活塞头的压铅测量值相印证。事故原因不言而喻:按照正
常定时,进气阀在活塞上止点前60°曲柄转角时开启,河活塞运行到上止点位置时,气阀
开度为19mm,根据设计要求,气阀不会与活塞头发生触碰;但因零位错误,气阀实际在活
塞上止点前68。已开启,故活塞在到达上止点时,气腹开度达到21mm,气阀与活塞头发
生轻微触碰,造成气阀断裂。通过后续测量发现,由于该船是有18年船龄的老船,缸头
平面、防护圈平面、机架与缸套的接触面经过多次修理、研磨,各缸的余隙高度都有改变,
所以定时错位后有些缸敲到阀,而有些仍有余隙。此次该船厂修期间,对主机1#和4#缸
进行常规吊缸,未拆检5#缸,但不能排除厂修人员对该缸进排气摇臂机构进行过调整。因
5#缸进气四轮有磨损,对整根凸轮轴进行拆检,为节约安装时间,将原7#缸四轮换在5#
缸匕新凸轮装在7#缸匕船方在外高桥二期集装箱码头装货时对各缸进排气间隙进行测
量调整。
5事故预防和预防
(1)为防止机损事故发生,船舶轮机管理人员必须在设备检修维护中严格遵守相关规章程
序,加强工作责任性。船舶在进行厂修时一定要全程监督维修质量,把好验收关。船舶厂
修时间紧,维修任务重,增加对修理质量把控的难度。因此,在遇到重大
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 入户安检员考核制度
- 炼钢厂电器考核制度
- 设备责任追究考核制度
- 修理厂学徒考核制度
- 部门目标工作考核制度
- 乡镇河长办考核制度
- 意识形态工作考核制度
- 国企岗位考核制度范本
- 内训培训后考核制度
- 公司岗前培训考核制度
- 2026年金融科技支付创新报告及全球市场应用分析报告
- 2025年普通高中学业水平选择性考试地理河北卷
- 2025至2030心理咨询行业市场发展分析与发展前景及有效策略与实施路径评估报告
- 初中英语单词表2182个(带音标)
- 医患沟通学课件
- 钢结构施工方案模板及范例
- 2025至2030中国闪烁体行业调研及市场前景预测评估报告
- 2025至2030中国声学超材料行业发展趋势分析与未来投资战略咨询研究报告
- CJ/T 216-2013给水排水用软密封闸阀
- 云南省食品安全管理制度
- GB/T 12806-2011实验室玻璃仪器单标线容量瓶
评论
0/150
提交评论