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文档简介
安全隐患排查记录表序号:01检查日期:2024-05-28检查时段:08:10—11:45天气:多云转晴,西南风3级,气温22℃—28℃检查人员:李睿、王骁、赵倩、孙立、周航(持证号:AQ-2024-0528-01至05)陪同人员:生产部刘副部长、设备部陈主任、仓储部值班长、外包维保队现场负责人检查方式:现场实测、仪器检测、人员访谈、资料核对、情景模拟、红外成像、接地电阻测试、声级计、照度计、粉尘快速测定仪、无人机巡检、手机APP扫码核对、历史数据比对检查范围:A栋厂房(一层至三层)、B栋仓库(含地下危化库)、C栋动力中心(变配电室、空压站、锅炉房、制冷站)、装卸月台、危废暂存间、消防泵房、雨水收集池、员工食堂、地下管廊、电动车棚、楼顶光伏方阵、应急物资库检查依据:GB55036-2022、GB50016-2022、GB50057-2020、GB30871-2022、GB/T33000-2022、AQ3013-2021、企业《安全生产风险分级管控手册》2024版、地方应急局第18号通告、集团《十项零容忍清单》2024修订版一、A栋厂房1.一层冲压车间1.1设备编号YS-01至YS-04,现场实测离合器行程8.5mm,标准≤7mm,偏差21%,属红色风险;已现场停机、挂牌、上锁,开具《停机整改单》No.001,要求更换铜套、调整凸轮角度,复测合格后方可启机。1.2光电保护装置响应时间0.35s,标准≤0.25s,超标40%;经查为放大器插件氧化,已用电子清洗剂处理并更换备用插件,复测0.22s通过。1.3地面油污面积1.2m²,厚度约0.4mm,摩擦系数0.18,低于标准0.35;立即用吸油棉清理,喷洒去油剂,再拖洗两遍,干燥后复测摩擦系数0.42,合格。1.4岗位噪声实测92.3dB(A),超标2.3dB;已为员工配发SNR=30dB耳塞,并调整排班,每班接触时间由8h降至6.5h,确保Lex,8h<85dB。1.5配电柜PE排锈蚀,接地电阻0.98Ω,标准≤0.5Ω;拆下用铜刷打磨,涂导电膏,加镀锡铜编织线,复测0.18Ω,合格。2.二层焊接车间2.1二氧化碳瓶组间无机械排风,现场测得CO₂浓度4800ppm,标准≤5000ppm,虽合格但裕度小;增设防爆轴流风机(型号BT35-11-3.55),换气次数12次/h,实测浓度降至1200ppm。2.2三台焊机二次侧电缆绝缘电阻1.9MΩ,标准≥2MΩ,偏低;更换阻燃橡套电缆(3×35mm²+1×16mm²),复测8.7MΩ。2.3焊工劳保鞋耐压试验仅通过6kV,标准≥18kV;现场更换双安标鞋,留样送第三方复检。3.三层装配线3.1升降机限速器铅封缺失,上次校验日期2023-11-15,超期6个月;立即停用,联系市特检院加急校验,5月30日完成,铅封恢复。3.2升降机导轨润滑脂干涸,运行噪声78dB;加注美孚XHP222,噪声降至62dB。3.3线边周转车无防倒退挡块,坡度1:12,存在溜车风险;焊接5mm厚Q235挡块,刷黄黑警示漆。二、B栋仓库1.地下危化库1.1防爆灯具ExdIIBT4两盏不亮,备用电池失效;更换LED防爆灯(20W,6500K),应急时间90min。1.2危化品堆垛距暖气管0.25m,标准≥0.5m;重新调整堆距,增设隔热铝箔板。1.3易制爆柜双人双锁,其中一把锁芯卡滞;拆解锁芯,用石墨粉润滑,钥匙插拔顺畅。1.4防泄漏托盘容量200L,现场存放硝酸200kg(密度1.51kg/L),体积132L,余量68L,符合单桶110%要求;但托盘底部有裂纹,更换为PE一体成型托盘,容量220L。2.一般原料区2.1高位货架(5层,7.5m)垂直度偏差18mm,标准≤H/500=15mm;用M16花篮螺栓调直,复测9mm。2.2叉车限速10km/h,实测13km/h;调整控制器参数P08=25降至18,实测9.2km/h。2.3消防栓箱内水带霉变,爆破压力下降12%;更换10-65-25涤纶长丝水带,爆破压力≥5.4MPa。三、C栋动力中心1.变配电室1.1高压柜KYN28-12后盖板缺失两颗螺栓,电弧逸出风险;补装不锈钢M10×30螺栓,力矩45N·m。1.2绝缘靴、绝缘手套耐压试验日期2024-02-28,已超期;送市电试所复检,全部合格并贴新标签。1.3变压器温控器高温跳闸节点误动作,历史记录4次;更换WTD-2200温控器,模拟105℃跳闸,动作正常。2.空压站2.1储气罐安全阀A42F-16C整定压力0.85MPa,铭牌0.84MPa,误差1.2%,合格;但阀瓣密封面积碳,漏气率0.9L/min;拆洗研磨,漏气率降至0.05L/min。2.2压缩空气露点-18℃,冬季曾出现冰堵;增设微热再生干燥机,露点降至-38℃。3.锅炉房3.1天然气调压柜过滤器压差120mbar,标准≤50mbar;更换滤芯,压差降至18mbar。3.2锅炉水位电极棒结垢3mm,误报“低水位”;用5%柠檬酸循环清洗,阻值恢复。4.制冷站4.1氨系统压力管道焊缝超声检测发现一处未熔合,长度12mm,深度2mm;按GB/T15830-2018返修,挖补后复探合格。4.2氨气浓度探头量程0-100ppm,现场通入25ppm标气,显示28ppm,偏差12%;用ZERO/SPAN旋钮校准,偏差≤2ppm。四、装卸月台1.月台高度1.2m,未设车轮挡;安装橡胶车轮挡(L=2m,H=180mm),距边缘0.15m。2.货车倒车声光报警器仅闪光无声响;加装108dB蜂鸣器,频率1Hz。3.液压登车桥油管老化,外胶龟裂;更换4SP25MPa耐油钢丝编织管,保压30min无渗漏。五、危废暂存间1.废活性炭袋装,表面温度38℃,高于室温13℃;立即摊开降温,次日温度25℃后重新装袋。2.危废标识二维码脱落;重新粘贴防水PET标签,扫码关联省平台。六、消防泵房1.喷淋泵启动时间32s,标准≤30s;调整出口阀门开度,启泵时间28s。2.稳压泵压力开关启停压差0.12MPa,偏小,频繁启动;更换压差弹簧,启停压差调至0.18MPa,启动频次由18次/h降至6次/h。七、雨水收集池1.池深2.8m,无围栏;增设1.2m高不锈钢栏杆,间距≤0.11m,符合GB4053.3-2009。2.池内硫化氢浓度8ppm,标准≤10ppm,虽合格但增设在线探头,带声光报警。八、员工食堂1.燃气软管长度2.3m,标准≤2m;更换为1.8m金属波纹管,加设关断阀。2.油烟净化器极板油污厚度2.2mm,净化效率降至72%;拆洗后效率恢复至92%。九、地下管廊1.电缆桥架内125A断路器接线端子温度68℃,高于环温35℃;用红外测温确认松动,重新压接,温度降至42℃。2.管廊内积水0.3m,腐蚀电缆;增设自动排水泵(Q=10m³/h,H=15m),水位降至0.05m。十、电动车棚1.充电插座PE排未与主地网连接,实测电位差12V;用25mm²铜缆并接,电位差降至0.3V。2.车棚泡沫夹芯板燃烧性能B2级,不符合A级要求;更换50mm岩棉彩钢板,耐火极限1.5h。十一、楼顶光伏方阵1.组串直流插头烧蚀,接触电阻12mΩ;更换MC4-Evo2插头,接触电阻0.8mΩ。2.逆变器室温度48℃,降额运行;增设排风扇(4000m³/h),温度降至38℃。十二、应急物资库1.正压式呼吸器气瓶压力18MPa,标准≥24MPa;立即充气至30MPa。2.三脚架绞盘钢丝绳断丝7根,标准≤5根;更换6×37+FC-8mm新绳,破断力42kN。十三、人员访谈记录1.随机抽取15名一线员工,其中12人能正确说出本岗位主要风险及应急措施,3人回答不完整;已安排再培训,现场抽测合格率100%。2.外包施工队5人,仅2人办理动火证;责令停工,补办票证,增设监火人。十四、情景模拟1.模拟液氨储罐根部阀泄漏,启动Ⅱ级响应,从发现到完成喷淋稀释用时4min35s,比目标快1min25s;但正压式呼吸器面罩除雾时间长12s,改用防雾喷剂后降至3s。2.模拟叉车碰撞货架导致化学品泄漏,应急堵漏组3min到达现场,5min完成围堰,但吸附棉数量不足,已增配20kg。十五、历史数据比对1.2023年同期隐患312项,2024年本次排查198项,下降36.5%;其中重复隐患仅11项,占比5.6%,同比下降18个百分点。2.2023年5月火灾报警系统误报率2.8%,2024年降至0.9%,主要因更换光电感烟探头362只。十六、整改闭环1.本次共发现隐患198项,其中红色(立即整改)42项、橙色(限期整改)76项、黄色(需改善)80项;现场已整改红色42项,整改率100%;橙色已整改34项,剩余42项计划6月15日前完成;黄色已整改21项,剩余59项纳入年度技改。2.所有整改均明确责任人、资金、时限、预案;红色隐患由总经理督办,每日17:00前在OA系统打卡销项。十七、考核与激励1.对主动发现红色隐患的机修工张×奖励现金800元,积分20分,月度评优加5分。2.对重复出现同类隐患的班组扣减当月安全绩效10%,班组长约谈,并在周例会通报。十八、下一步重点
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