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2025年装配钳工(高级技师)实操考试试卷及答案一、识图与工艺编制(共3题,每题10分,共30分)1.某型号风电齿轮箱低速行星架组件如图1所示,材料为42CrMo,调质硬度260290HB。请完成下列任务:(1)在答题卡上用箭头标出图1中A、B、C三处形位公差基准,并写出对应的公差项目符号及数值。(2)依据图1技术要求,编写该行星架与行星轮、行星轴、轴承、内齿圈装配的“五步装配顺序卡”,每步须注明工装、量具、拧紧力矩及检验方法。(3)若现场发现行星轴外径φ80p6实测超差0.018mm,请给出在不返厂前提下的现场补救工艺路线(含研磨、配磨、镀层、时效、复检等关键参数)。答案:(1)A基准:φ220H7孔轴线,圆度0.01;B基准:右端面,平面度0.02;C基准:φ180h6外圆轴线,同轴度φ0.03。(2)五步装配顺序卡:①预装行星轮→行星轴,用10℃干冰冷却行星轮20min,工装:液氮保温桶、铜棒;量具:内径千分尺0.01mm;检验:塞尺0.03mm不入。②压入圆柱滚子轴承,工装:100kN液压机、φ120限位套;力矩:无;检验:轴向游隙0.050.12mm。③组装行星轮系入行星架,工装:导向芯棒φ2200.01;量具:百分表径向跳动≤0.06;检验:旋转力矩≤8N·m。④装入弹性挡圈,工装:卡簧钳;检验:轴向窜动0.02mm。⑤终拧紧端盖螺栓M12×1.5,力矩68N·m±5%,交叉顺序分三次;检验:转角法再转60°±5°。(3)补救路线:①行星轴外圆镀镍磷0.02mm→200℃×2h时效→精研至φ80p60.005;②配磨行星轮内孔至φ80P7+0.025;③合研接触面积≥80%;④复检过盈0.0350.055mm;⑤跑合2h,温升≤30℃。2.图2为某高速冲床连杆组合件爆炸图,材料组合:连杆40CrNiMoA、铜套ZQSn101、轴承钢GCr15。请完成:(1)指出图中三处过盈配合部位,给出公差带代号及推荐过盈量。(2)编写铜套压装“三检制”记录表,含首检、巡检、末检的检测项目、频次、量仪、判定标准。(3)若压装后铜套内孔圆柱度0.015mm超差,请设计一套现场刮研方案,含刮研工具、研点数目、检验色及验收准则。答案:(1)①连杆φ60H7/p6,过盈0.0180.045;②铜套外径φ60r6,过盈0.0200.051;③轴承外径φ110H7/js6,过渡0.012+0.018。(2)三检制记录表:首检:压入力35kN,保压5s,内径φ50H7塞规通端过止端止,频次1件/批;巡检:每10件测一次压入深度38±0.2mm,用深度尺0.01mm;末检:末件剖切,铜套壁厚差≤0.05mm,金相孔隙≤3级。(3)刮研方案:工具:三角刮刀、φ50可调研磨棒、蓝油;步骤:粗刮12点/25×25→细刮20点→精刮25点;检验:涂色厚度0.002mm,旋转角30°,接触率≥85%,圆柱度复测≤0.008mm。3.阅读图3“伺服压力机横梁”焊接加工装配总图,完成:(1)列出焊接后需预留的加工余量数值及部位。(2)编制横梁与直线导轨安装面配磨工艺卡,含设备、砂轮、切削参数、冷却、检测。(3)若导轨安装面平面度0.03mm超差,请给出在不拆除横梁前提下的现场铣削补救程序(含工装、刀具、补偿、复检)。答案:(1)导轨面单面留2mm,轴承孔留3mm,螺纹底孔留1.5mm,焊接坡口反面留1mm铲根。(2)配磨工艺卡:设备:龙门导轨磨3×8m;砂轮:WA46K,φ400×50×φ127;参数:v=30m/s,f=0.02mm/双程,ap=0.005mm;冷却:3%合成液,压力0.6MPa;检测:电子水平仪0.001mm/m,全程直线度≤0.01mm/1000。(3)现场铣削补救:工装:便携式平面铣刀盘φ200,磁力座刚性支撑;刀具:可转位面铣刀,TiAlN涂层,zc=8;程序:n=800r/min,vf=320mm/min,ap=0.02mm,分三刀;补偿:每刀后激光跟踪仪测点云,实时补偿刀长;复检:刀口尺+塞尺0.02mm不入,平面度≤0.01mm。二、精密测量与误差分析(共2题,每题15分,共30分)4.用φ100200mm外径千分尺对调质后42CrMo齿轮轴φ120k6进行12次重复测量,数据如下(mm):120.018,120.021,120.019,120.020,120.022,120.018,120.023,120.021,120.020,120.019,120.024,120.020。任务:(1)计算算术平均值、标准差、3σ极限误差,并判定轴径是否合格。(2)若该千分尺示值误差为+0.003mm,给出修正后结果并重新判定。(3)绘制测量过程控制图,标出上规范限、下规范限及样本均值线。答案:(1)均值=120.0205mm;标准差s=0.00187mm;3σ=0.0056mm;极限区间120.0149120.0261mm;规范φ120k6:+0.003+0.023mm,合格。(2)修正后均值=120.0175mm;区间120.0119120.0231mm,仍合格。(3)图略:UCL=120.0261,LCL=120.0149,USL=120.023,LSL=120.003,均值线120.0175。5.利用三坐标测量机检测图4所示机床立柱导轨面,测得平面度误差0.045mm,要求≤0.02mm。任务:(1)写出三坐标最佳拟合基准面的建立步骤及滤波参数。(2)给出误差源鱼骨图,至少8条分支。(3)设计一套“三点调平+补偿”方案,使平面度降至0.015mm,含垫片厚度计算、拧紧顺序、复测间隔。答案:(1)步骤:①采点密度5×5网格,速度2mm/s;②高斯滤波λc=0.8mm;③最小二乘法拟合,去除二次曲面;④输出峰谷值PV。(2)鱼骨图:机床振动、温度梯度、测头半径补偿、导轨毛刺、夹紧变形、滤波特、基准漂移、操作者技能。(3)调平方案:①在导轨两端及中部选三点A、B、C,初测高度差0.045mm;②计算垫片:ΔA=+0.025,ΔB=0.015,ΔC=+0.005,不锈钢0.05mm级差;③拧紧顺序:中间→两端,扭矩15N·m→25N·m,分两次;④复测:每2h一次,连续三次≤0.015mm为止。三、装配调试与故障诊断(共3题,每题15分,共45分)6.某五轴加工中心A/C轴转台在装配后出现C轴反向间隙0.25°,要求≤0.05°。任务:(1)列出造成反向间隙的5种机械原因并给出检测方法。(2)编写“分段法”诊断表,含扭矩扳手读数、百分表点位、判定阈值。(3)给出调整蜗杆偏心套的具体步骤及拧紧力矩,并说明如何验证。答案:(1)原因:①蜗轮副磨损,测齿厚公法线;②轴承预紧失效,测轴向游隙;③联轴器松动,打表测端跳;④锁紧螺母松,扭矩复测;⑤蜗杆偏心套移位,激光测距。(2)分段法:090°:扭矩18N·m,百分表00.08mm;90180°:扭矩20N·m,百分表00.10mm;阈值:>0.12mm即停。(3)调整步骤:①松M10×1锁母,退2圈;②旋转偏心套至0°标记线偏+15′;③边旋边测,百分表降幅0.06mm;④锁紧螺母,力矩45N·m;验证:激光干涉仪双向10次,间隙0.04°合格。7.高速滚珠丝杠副DN值120000,温升55℃超标的故障树分析。任务:(1)画出故障树,顶事件“温升>40℃”,至少4层。(2)给出润滑脂选型计算,含基油粘度、稠度、添加剂。(3)设计一套“油气微量润滑”改造方案,含喷嘴布置、油量0.03mL/行程、气压0.4MPa、验证试验。答案:(1)故障树:顶事件→润滑失效/安装误差/冷却不足/负载过大;润滑失效→脂老化+供脂不足;安装误差→预紧过大+同轴度差;冷却不足→风冷失效+环境温度高;负载过大→轴向负载>0.6Ca。(2)润滑脂:合成烃PAO68+锂稠度NLGI1,添加剂MoS₂3%,计算黏度比κ=1.2。(3)改造方案:喷嘴M6×0.75,间距120°三孔,距螺母端面8mm;脉冲频率1Hz,油量0.03mL,气压0.4MPa;试验:运行2h,红外测温丝杠外壳35℃,合格。8.某自动装配线伺服压机压装力曲线出现“双驼峰”异常。任务:(1)解释双驼峰产生的3种机理。(2)给出基于Python的曲线异常检测代码片段(含numpy、scipy)。(3)提出一种“自适应速度压力闭环”算法,使曲线平滑,给出框图及PID参数整定结果。答案:(1)机理:①零件倾斜导致二次接触;②工装弹性变形回弹;③润滑膜破裂重建立。(2)代码:importnumpyasnpfromscipy.signalimportfind_peaksforce=np.loadtxt('force.txt')peaks,_=find_peaks(force,height=8000,distance=50)iflen(peaks)>1:print('双驼峰异常')(3)算法:框图:速度环→压力环→力变化率前馈;PID:Kp=0.8,Ki=0.05,Kd=0.02;采样1kHz,输出±10V,速度降30%,曲线平滑Ra≤5%。四、工装设计与改进(共2题,每题15分,共30分)9.图5为某航空叶片阻尼台精密铆接工装,要求铆钉镦头直径φ5±0.05mm,高度1.2±0.02mm。任务:(1)设计一套“浮动凹模+压力分载”结构,画出二维示意图并标注关键尺寸。(2)计算凹模弹簧刚度,使铆接过程压力位移曲线平台区±5%以内。(3)给出工装使用后的快速换型步骤,≤3min,含定位销快卸、模板快换。答案:(1)图略:浮动凹模φ5.2导向,蝶形弹簧组8×φ25,行程2mm,压力分载板45°斜楔。(2)刚度k=ΔF/Δx=4kN/0.1mm=40N/mm,选60Si2Mn,线径φ4,中径φ20,n=8,k=42N/mm。(3)换型:①拔快卸销φ8×45,2s;②旋松M12滚花螺母,1s;③滑轨抽模板,30s;④新模板插入,销自锁,30s;⑤压空验证,90s;总计≤3min。10.针对某新能源汽车电机壳体“水套机壳”过盈0.080.12mm热装后漏水率2%问题,设计改进。任务:(1)给出“阶梯加热+梯度冷却”工艺曲线,含温度节点、保温时间、冷却速率。(2)设计一套“内撑外压”复合工装,减少椭圆变形,材料选铝7075,计算壁厚。(3)提出在线氦检方案,节拍≤30s,漏率≤1×10⁻⁶Pa·m³/s,含密封堵头、抽真空、充氦、回收。答案:(1)曲线:①机壳180℃×10min,水套40℃×5min;②装配窗口30s;③梯度冷却:120℃→60℃@1℃/s,60℃→20℃@0.5℃/s。(2)工装:内撑瓣8片,铝7075,壁厚t=6mm,σ=σs/2=230MPa,变形≤0.01mm。(3)氦检:双工位旋转台,堵头氟橡胶Oringφ150,抽真空≤20Pa,充氦0.5MPa,检漏仪AlcatelASM310,节拍28s,回收率98%。五、安全与环保综合(共1题,15分)11.某装配现场使用二氯甲烷清洗剂VOC排放超标,需整改。任务:(1)计算年排放量:消耗量500L,密度1.33kg/L,
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