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文档简介

污水处理厂改造工程施工组织设计施工方案第一章工程概况与改造目标本工程位于华东某市老城区,占地约4.7ha,现状规模4×10⁴m³/d,采用传统A²O工艺,出水执行GB18918-2002一级B。本次改造核心任务:在不新增用地前提下,将规模提升至6×10⁴m³/d,出水稳定达到准Ⅳ类(TN≤10mg/L,TP≤0.3mg/L),同时全厂能耗降低≥18%,臭气浓度(无量纲)≤500,污泥含水率≤60%。改造内容含:①新建高效沉淀池、反硝化深床滤池、臭氧催化氧化池各1座;②现状A²O生物池改造为“多段AO+MBBR”复合工艺;③鼓风机房、加药间、污泥脱水机房设备全更换;④全厂自控升级为B/S架构,仪表完好率≥99%;⑤新建综合管廊2.3km,雨污分流改造1.1km;⑥厂区景观水体与海绵设施同步实施。合同工期420日历天,质量目标“扬子杯”,安全目标“零死亡、零火灾、零群体中毒”。第二章场地条件与施工制约1.地质:表层1.8m杂填土,其下为6.2m淤泥质黏土(承载力特征值65kPa),再下为粉细砂层。地下水位埋深1.1m,渗透系数3.4m/d,属微承压水。2.场地狭窄:北侧距居民楼最近12m,东侧临城市主干道,红线内可用临时用地仅0.8ha。3.生产不能停:厂内无调节池,日均进水量3.8×10⁴m³,一旦停产12h,下游河道黑臭风险极高。4.地下障碍物:厂区运行20年,形成“蛛网”状管线,经物探+人工探坑,统计出DN100-1200管线137根,其中带压26根,光缆7根。5.环境敏感:厂界NH₃小时值0.08mg/m³,H₂S0.006mg/m³,夜间施工噪声限值45dB(A)。第三章总体施工部署3.1施工分区将厂区划分为A/B/C/D四个相对独立施工岛:A区——新建高效沉淀池、臭氧池,位于西南角空地;B区——现状生物池,半敞开式,需分两组交替改造;C区——污泥处理区,含脱水机房、料仓;D区——生产辅助区(鼓风机房、加药间、变电站)。各区间设2.5m高装配式围挡,顶部喷淋降尘,围挡上安装在线噪声、扬尘监测。3.2施工阶段划分阶段Ⅰ(0-60d):临建、管线迁改、围护桩、止水帷幕;阶段Ⅱ(61-180d):A区主体结构、B区第一组生物池改造、C区设备拆除;阶段Ⅲ(181-300d):B区第二组生物池改造、D区设备更新、管廊施工;阶段Ⅳ(301-420d):联调、通水试运行、性能考核、竣工移交。3.3施工流程(以A区高效沉淀池为例)测量放线→三轴搅拌桩止水(Φ850@600,L=14m)→基坑降水(管井+真空轻型井点联合)→第一层土方(-1.5m)→冠梁、第一道支撑→第二层土方(-5.5m)→第二道支撑→坑底加固(双轴搅拌桩格栅,水泥掺量18%)→底板防水(1.5mm高分子自粘胶膜)→钢筋绑扎(Φ32@150双层双向)→大体积混凝土(C35P8,一次连续760m³,配合比掺10%粉煤灰+0.9kg/m³聚丙烯纤维)→池壁滑模(高6.4m,昼夜滑升2.2m/d)→满水试验(充水高度7.2m,72h渗水量1.8L/m²·d,优于规范≤2L/m²·d)→回填(分层夯实,压实度≥95%)。第四章关键分项工程施工技术4.1生物池“多段AO+MBBR”改造4.1.1填料安装采用PE材质K3填料,比表面积500m²/m³,填充率30%。为避免单侧堆积,设置@2m不锈钢拦截网,底部设DN25穿孔曝气管防堵。填料投加前在池外浸泡24h,减少浮力。4.1.2曝气系统更换高效旋流曝气器,服务面积0.45m²/个,氧利用率≥28%。支管采用UPVC给水管,胶粘接口外侧再包覆两层环氧玻璃钢,防止紫外线老化。4.1.3活性菌接种采用“两阶段接种法”:第一阶段投加厂内好氧段回流污泥(MLSS8g/L)+硝化菌剂(亚硝酸单胞菌≥1×10⁹CFU/g),第二阶段补充反硝化菌(假单胞菌+芽孢杆菌复合),投加量池容0.3‰,水温控制20-28℃,pH7.2-7.5,DO2-4mg/L,经15d驯化,NH₃-N去除率>95%,TN去除率>75%。4.2深床滤池土建与安装滤池平面尺寸18m×12m,池深4.5m,采用现浇钢筋混凝土+预应力张拉技术。施工要点:①池壁设0.5m高“凸榫”与底板整体浇筑,减少施工缝;②滤板采用预制ABS模板+现浇层复合,平整度用2m靠尺检测,间隙≤2mm;③滤料级配:底部Φ4-8mm砾石厚0.3m,中部Φ2-4mm厚0.3m,顶部Φ1.2-2mm石英砂厚1.2m,铺装前用10%盐酸+清水冲洗,含泥量<0.5%;④长柄滤头安装:每平方36个,安装后做充气试验,气压0.05MPa,30s压降<0.01MPa为合格。4.3臭氧催化氧化池池体为半地下式,钢筋混凝土+FRP内衬,臭氧浓度150mg/L,接触时间25min。施工关键:①内衬FRP采用乙烯基酯树脂,厚度4mm,分层手糊,每层间隔≥4h,巴氏硬度>40;②臭氧管道采用316L不锈钢,氩弧焊打底,焊后内窥镜检测,焊缝余高≤0.5mm;③尾气破坏器加热温度350℃,催化剂为Mn-Cu-Al₂O₃,空速10000h⁻¹,出口臭氧浓度<0.1ppm。4.4管道不停输封堵与切换对DN1000原水总管采用“双封双堵”技术:①安装钢制鞍形三通,两侧各设闸阀+膨胀筒,试压1.5倍工作压力30min无渗漏;②采用液压镐+金刚石绳锯切割,切口坡度≤1°;③新管与旧管连接采用法兰+可曲挠橡胶接头,允许沉降差10mm;④切换时间控制在夜间低峰时段3h内完成,切换前利用厂内超越管预降水位0.8m,确保溢流风险为零。4.5深基坑安全A区高效沉淀池基坑深7.4m,采用“三轴搅拌桩+两道钢筋混凝土支撑”支护,支撑间距4.5m,立柱桩采用Φ800钻孔灌注桩内插H400×400型钢。监测项目:顶部沉降、支护桩侧向位移、周边建筑物沉降、地下水位、支撑轴力。报警值:支护桩顶水平位移≥25mm,单日位移≥3mm;周边建筑物沉降≥15mm。现场布设自动采集仪,数据实时上传云平台,超阈值短信推送项目经理、总监、业主代表。第五章施工进度计划采用P6软件编制,关键路径为:止水帷幕→基坑支护→主体结构→设备安装→联调。总工期420d,其中土建占260d,安装占120d,调试占40d。资源峰值:劳动力320人,塔吊3台,汽车吊2台,挖掘机6台,泵车2台。为应对雨季,设置90d浮动时间,并提前储备钢筋800t、商品混凝土5000m³、MBBR填料2000m³。第六章资源配置6.1劳动力土建班组:钢筋工60、模板工50、混凝土工40、防水工15、普工80;安装班组:设备技师30、管焊工25、电仪20、防腐保温10;管理及后勤:项目经理1、总工1、专业工程师8、安全员4、测量3、试验2、资料2、财务1、保卫4、厨师6。6.2机械设备除常规机械外,新增潜水轴流泵(Q=1200m³/h,H=8m)4台,作为应急超越;柴油发电机(300kW)2台,确保一级负荷不断电;臭氧发生器(3kg/h)2套,备用1套;智能定位焊接机器人1套,用于不锈钢管道自动焊,提高一次合格率至98%。第七章质量保证体系7.1质量目标分项工程一次验收合格率100%,设备安装一次试车成功率≥98%,创省优“扬子杯”。7.2控制要点①钢筋:采用“二维码+RFID”双标签,扫码可查炉批号、质保书、复验报告;②混凝土:每100m³留置1组标养+1组同条件+1组7d早强试块,采用物联网养护箱,温湿度±1℃、±3%RH;③设备安装:采用“三维激光扫描+BIM”预拼装,发现偏差>2mm即现场调整;④焊接:不锈钢管RT抽检比例20%,Ⅱ级合格,底片扫描存档≥10年;⑤功能性试验:臭氧系统连续72h考核,COD去除率≥45%,色度去除率≥70%,O₃泄漏<0.1ppm。第八章安全文明施工8.1危险源清单深基坑坍塌、臭氧泄漏、硫化氢中毒、临时用电触电、吊装伤害、火灾爆炸、疫情。8.2控制措施①基坑:每班作业前用无人机巡查裂缝、渗水;②臭氧:设置固定式探头6只,报警值0.1ppm,联动排风机;③硫化氢:下井作业执行“先通风、再检测、后作业、再确认”制度,检测仪佩戴在作业者呼吸带高度;④用电:三级配电、二级漏保,漏保动作电流30mA,动作时间≤0.1s;⑤吊装:采用“十不吊”+人脸识别系统,无证人员无法启动遥控器;⑥消防:每50m设消防栓,配置水带+水枪+干粉灭火器,臭氧车间采用IG541气体灭火;⑦疫情:现场封闭管理,实名制通道+健康码+48h核酸,设置隔离间4间。8.3文明施工围挡2.5m高+仿真草坪+喷淋;出入口设全自动洗车台,废水经三级沉淀池+砂滤+活性炭后回用;道路硬化+钢板铺设,裸土覆盖≥2000目防尘网;夜间照明采用LED定向投光,上射光通比=0;设置噪声屏障(2m高吸音棉+彩钢),厂界噪声昼间≤55dB(A),夜间≤45dB(A)。第九章环保与绿色施工9.1臭气控制对生物池、污泥脱水间加罩,采用“玻璃钢骨架+氟碳纤膜”,透光率8%,拉伸强度6000N/5cm。收集后送入生物滤池,空床停留时间35s,填料为树皮+火山岩,投加除臭菌(光合细菌+酵母菌),H₂S去除率≥99%,NH₃去除率≥95%。9.2污水回用基坑降水经“絮凝+斜板沉淀+多介质过滤”后,用于道路喷洒、车辆冲洗、混凝土养护,回用率≥85%,减少市政自来水用量约4.2×10⁴m³。9.3污泥减量采用“生物沥浸+板框深度脱水”技术,投加复合微生物菌剂(氧化亚铁硫杆菌+氧化硫硫杆菌),使污泥pH降至2.5,再经板框压滤,含水率≤58%,泥饼送至水泥窑协同处置,实现“零填埋”。9.4碳排放测算采用《IPCC2006》方法,统计施工期能源消耗:柴油148t、电力236MWh、钢筋1850t、水泥12600t,折算CO₂排放约1.34×10⁴t。通过回用降水、优化配合比、光伏照明、可周转装配式道路,减排0.21×10⁴t,减排率15.7%。第十章智慧工地与BIM应用10.1BIM模型精度LOD400,涵盖建筑、结构、工艺、电仪、暖通,碰撞检查提前发现冲突点312处,减少返工费用约126万元。10.2采用“无人机+AI”巡检,每日自动生成全景图,识别未戴安全帽、未穿反光背心行为,识别率96%,现场整改闭环时间由原来24h缩短至2h。10.3深基坑监测数据与BIM联动,位移云图实时渲染,超警戒区域自动红色高亮,手机端可查看。10.4设备运维二维码:每台设备生成唯一二维码,扫码可查看厂家资料、安装视频、维保记录,实现“一机一档”。第十一章冬雨期施工措施11.1冬季混凝土掺早强型聚羧酸减水剂,配合比提高一个强度等级,拌合水加热至60℃,砂加热至40℃,泵管包裹岩棉+电热毯,测温每2h一次,确保入模温度≥10℃;采用蓄热法养护,覆盖塑料薄膜+棉被,测温孔布置每25m²一个,养护72h且强度达设计40%方可拆模。11.2雨季基坑顶部设300mm×300mm截水沟,坡顶硬化2m宽;现场配备柴油泵(Q=200m³/h)6台,双电源自动切换;钢筋原材入棚,垫高300mm;混凝土浇筑前收听6h内雷达回波图,中雨及以上天气一律暂停;雨后模板、钢筋复检,除锈至St2级方可继续。第十二章应急预案12.1基坑突涌征兆:坑底出现翻砂、鼓水,监测数据突增。处置:立即启动Ⅰ级响应,撤离坑内人员→坑外卸载→双液浆(水泥-水玻璃)注浆封堵→钻孔泄压→监测频率加密至1h。12.2臭氧泄漏探头报警→自动切断臭氧电源→启动防爆排风机→人员向上风向撤离→穿防化服+正压式呼吸器查漏→便携式臭氧仪确认<0.1ppm后恢复生产。12.3硫化氢中毒发现人员晕倒→携四合一气体仪检测→≥10ppm禁止盲目施救→施救人佩戴正压式呼吸器→将中毒者移至新鲜空气→心肺复苏→120送医→事件上报住建局。12.4疫情突发发现红码或体温≥37.3℃→引导至隔离间→复测核酸→阳性立即封控→全员核酸→密接隔离→场所消杀→复工需属地防疫指挥部批准。第十三章成本控制目标成本1.83亿元,较合同价降低3.5%。措施:①优化配合比:C35P8混凝土每方节约水泥28kg,节省102万元;②钢筋采用“定尺料+BIM下料”,损耗率由4.5%降至1.8%,节省钢筋84t,约46万元;③模板采用“塑料模板+钢框”周转32次,节省木模板1.8万张,约216万元;④臭氧发生器由进口改国产高端,性能相当,单价降40%,节省320万元;⑤现场光伏发电(80kW),自用率85%,节约电费约21万元;⑥智慧工地系统减少管理人员10人,节约工资90万元。第十四章竣工验收与性能考核14.1验收划分单位工程6个,分部工程28个,分项工程

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