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文档简介

XX电力公司XX变电站1号主变压器202X年度检修记录报告一、检修项目概况XX变电站1号主变压器于20XX年投运,型号为SFSZ11-XXX/110,上次检修时间为202X年。运行期间,设备曾出现套管积污报警、分接开关切换异响等异常信号。结合年度检修计划及设备状态评价结果,本次检修于202X年X月X日至X月X日开展,旨在消除潜在缺陷、优化设备性能,保障迎峰度夏期间可靠供电。参与单位包括公司检修部、变电运维班,技术支持由XX电力试验研究院提供。检修依据《电力变压器检修导则》(DL/T____)及设备厂家技术规范执行。二、检修内容及实施过程(一)检修前准备1.资料梳理:查阅设备台账、历史检修报告及近三年试验数据,重点分析202X年预试中发现的套管绝缘电阻下降(由5000MΩ降至4200MΩ)、分接开关接触电阻超标(实测120μΩ,标准≤100μΩ)等问题。2.工器具及材料准备:备好2500V绝缘电阻表、直流电阻测试仪、油色谱分析仪、滤油机、防污闪涂料、密封胶垫等,所有工器具经检验合格并贴有有效期标签。3.安全措施落实:按调度指令断开变压器各侧断路器,验电后在高低压侧挂设接地线,设置围栏并悬挂“止步,高压危险”标识牌,办理工作票并经运维人员现场确认。(二)现场检修操作1.外观及附件检查变压器本体:外壳无变形、渗漏油,油位计显示油位在正常刻度线(-20℃至40℃区间);呼吸器硅胶变色约1/3,予以更换。套管检查:发现A相套管伞裙表面有褐色放电痕迹(长约5cm),用酒精清洁后可见细微裂纹,判断为长期积污导致局部放电,记录缺陷等级为一般缺陷。冷却装置:风扇电机绝缘测试值为200MΩ(标准≥10MΩ),油泵运转无卡涩,散热器阀门开关灵活,清理散热器表面积尘。2.电气试验及油务处理绝缘电阻测试:高压对低压及地绝缘电阻值为4800MΩ(上次4200MΩ),低压对高压及地为3500MΩ(标准≥2000MΩ),符合要求。直流电阻测试:分接开关置于Ⅰ档时,高压绕组直流电阻三相分别为0.085Ω、0.086Ω、0.087Ω(相间差≤1%,标准≤2%);切换至Ⅱ档后,B相电阻升至0.092Ω,判断分接开关触头接触不良。油色谱分析:采集油样检测,乙炔含量为5μL/L(标准≤2μL/L),总烃含量80μL/L(标准≤150μL/L),判断存在局部放电故障,立即启动滤油机进行真空滤油,补充同型号新油约500L。3.部件检修分接开关检修:吊出分接开关,发现触头表面氧化严重(呈黑色)、弹簧弹性减弱。用细砂纸打磨触头至金属光泽,更换弹簧(规格φ3×20mm),重新装配后测试接触电阻,三相均≤80μΩ,符合标准。套管处理:对A相套管涂覆防污闪涂料,更换顶部密封胶垫(氟橡胶材质),再次测试绝缘电阻为5200MΩ,放电痕迹消失。三、问题发现与处理措施本次检修共发现3项缺陷,处理情况如下:缺陷编号缺陷描述原因分析处理措施验证结果--------------------------------------------------QX-01A相套管表面放电、绝缘电阻下降长期积污导致局部放电,密封老化清洁套管、涂覆防污闪涂料,更换密封胶垫绝缘电阻5200MΩ,放电痕迹消除QX-02分接开关Ⅱ档B相接触电阻超标触头氧化、弹簧压力不足打磨触头、更换弹簧接触电阻≤80μΩ,三相平衡QX-03油中乙炔含量超标内部局部放电(疑似分接开关触头间隙放电)真空滤油、补充新油再次色谱分析,乙炔含量<1μL/L四、检修效果验证(一)试验数据对比绝缘电阻:高压对低压及地由4200MΩ提升至4800MΩ(A相套管处理后达5200MΩ),低压对高压及地稳定在3500MΩ以上。直流电阻:分接开关各档位三相电阻差均≤1%,接触电阻≤80μΩ,满足运行要求。油务指标:滤油后油中乙炔<1μL/L,总烃<50μL/L,水分含量≤10mg/L(标准≤30mg/L),油质达标。(二)试运行情况检修完成后,于X月X日10时投入运行,带负荷80%(约XXMVA)连续试运行72小时。期间变压器顶层油温最高45℃(环境温度32℃),分接开关切换无异常,冷却装置运行正常,在线监测系统未报缺陷。五、总结与建议(一)检修总结本次检修通过针对性处理套管积污、分接开关接触不良、油中气体超标等问题,恢复了变压器的健康状态。试验及试运行数据表明,设备性能满足规程要求,可保障迎峰度夏期间可靠供电。(二)改进建议1.运维优化:加强套管、分接开关的红外测温(每月至少1次),重点关注A相套管和分接开关Ⅱ档的温度变化;每季度采集油样进行简易分析,及时发现油质异常。2.检修规划:下次检修建议检查分接开关触头磨损情况(本次虽打磨处理,但长期运行可能加剧磨损),评估是否需更换触头;考虑对变压器进

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