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2025年水利工程质量检测员考试(金属结构)经典试题及答案一、单项选择题(每题1分,共30分。每题只有一个最符合题意的答案,请将正确选项字母填在括号内)1.在水利水电工程金属结构制造质量等级评定中,对一类焊缝进行射线检测时,其合格级别应不低于《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》GB/T3323规定的()。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.Ⅳ级答案:B2.弧形闸门支铰轴孔中心至门叶面板外缘的实测距离L,当设计值为3200mm时,其制造允许偏差为()。A.±1.0mmB.±1.5mmC.±2.0mmD.±2.5mm答案:C3.对Q355B钢采用CO₂气体保护焊进行角焊缝焊接时,环境温度低于()必须采取预热措施。A.0℃B.5℃C.10℃D.−5℃答案:B4.根据SL1052019《水利水电工程金属结构防腐蚀技术规范》,喷铝涂层最小局部厚度在闸门迎水面应不小于()。A.120μmB.150μmC.200μmD.250μm答案:C5.对液压启闭机活塞杆进行镀铬修复后,用磁性测厚仪检测铬层厚度,同一截面8点读数平均值为180μm,最小值为165μm,则该杆镀铬层厚度判定为()。A.合格B.局部超差可接受C.不合格需返工D.需加测一点确认答案:A6.在压力钢管瓦片样板检查中,若样板弦长为1500mm,其与设计弧面的最大间隙不应大于()。A.1.0mmB.1.5mmC.2.0mmD.2.5mm答案:B7.对10mm板厚对接焊缝进行超声波检测,探头折射角应优先选用()。A.45°B.60°C.70°D.80°答案:B8.固定卷扬式启闭机减速器齿轮接触斑点检查,沿齿高方向应不小于()。A.30%B.40%C.50%D.60%答案:C9.对门式启闭机大车车轮跨度S=22000mm,安装竣工后实测跨度差ΔS不应超过()。A.±3mmB.±5mmC.±7mmD.±10mm答案:B10.根据DL/T50182015,压力钢管水压试验稳压时间应不少于()。A.5minB.10minC.15minD.30min答案:C11.对闸门滚轮进行硬度抽检,若设计硬度为HBW280~320,实测值为HBW305、312、298、350,则判定为()。A.全部合格B.1点可复验C.1点不合格D.需加倍复验答案:C12.采用超声TOFD法检测厚度40mm的闸门主梁翼缘对接焊缝,扫描图像显示上端点信号深度8mm,下端点信号深度38mm,则缺陷自身高度为()。A.8mmB.30mmC.38mmD.46mm答案:B13.对弧形闸门支臂杆件进行直线度检查,若杆长8m,拉线测得最大间隙6mm,则判定为()。A.合格B.可接受C.不合格D.需复测答案:C14.在金属结构防腐蚀涂层附着力检测中,划格法评定等级最高级为()。A.0级B.1级C.2级D.3级答案:A15.对液压启闭机油缸耳环孔中心至缸体法兰端面距离进行测量,设计值1850mm,实测1853mm,则偏差为()。A.−3mmB.+3mmC.0mmD.超差答案:B16.对压力钢管环缝进行射线检测,底片黑度范围应控制在()。A.1.0~2.0B.1.5~3.0C.1.8~3.5D.2.0~4.0答案:C17.对门式启闭机钢丝绳进行张力差检测,当额定载荷100kN时,四根绳张力最大差值不应超过()。A.2%B.5%C.8%D.10%答案:B18.对闸门止水橡塑复合带进行拉伸试验,其扯断伸长率应不小于()。A.150%B.200%C.250%D.300%答案:C19.对10.9S高强螺栓连接副进行扭矩系数复验,每套螺栓实测扭矩系数平均值应在()。A.0.110~0.150B.0.120~0.140C.0.110~0.140D.0.100~0.150答案:A20.对拦污栅栅体进行扭曲检查,当栅体宽度4m时,对角线差允许值为()。A.3mmB.4mmC.5mmD.6mm答案:C21.对液压启闭机油缸内表面进行粗糙度检测,设计Ra≤0.4μm,实测Ra=0.6μm,则判定为()。A.合格B.可接受C.不合格D.需复测答案:C22.对压力钢管加劲环角焊缝进行磁粉检测,若发现一条长4mm的线性缺陷,应评为()。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.不合格答案:B23.对闸门滑块进行压缩永久变形试验,在70℃×24h条件下,永久变形率应不大于()。A.10%B.15%C.20%D.25%答案:B24.对固定卷扬式启闭机制动器进行制动力矩测试,实测值应为额定力矩的()倍以上。A.1.1B.1.25C.1.5D.2.0答案:B25.对弧形闸门侧止水座板直线度检查,当板长6m时,拉线测得最大间隙3mm,则判定为()。A.合格B.可接受C.不合格D.需复测答案:A26.对门式启闭机小车轨道接头错位进行测量,设计错位≤0.5mm,实测0.8mm,则判定为()。A.合格B.可接受C.不合格需打磨D.需更换轨道答案:C27.对压力钢管内壁采用环氧煤沥青涂层,其干膜厚度检测应每()m²测一点。A.5B.10C.15D.20答案:B28.对液压启闭机油缸活塞杆进行直线度检查,杆长5m,允许最大直线度为()。A.0.5mmB.1.0mmC.1.5mmD.2.0mm答案:B29.对闸门吊耳板孔中心距进行测量,设计值1200mm,实测1201mm,则偏差为()。A.−1mmB.+1mmC.0mmD.超差答案:B30.对拦污栅吊杆进行超声波检测,发现内部Φ3mm当量缺陷,长度8mm,应评为()。A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.不合格答案:B二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,选择全部正确得分,漏选、错选均不得分)31.下列属于闸门止水橡皮现场快速检测项目的有()。A.硬度B.扯断强度C.老化系数D.压缩永久变形E.密度答案:A、B、D32.对压力钢管高强钢焊接,下列哪些情况必须重新进行焊接工艺评定()。A.焊接方法由SMAW改为FCAWB.母材由Q345C改为Q355BC.板厚由28mm改为36mmD.预热温度由80℃改为120℃E.焊条直径由4mm改为5mm答案:A、C、D33.液压启闭机出厂试验必须包含()。A.空载往复试验B.最低启动压力试验C.耐压试验D.内泄漏试验E.外泄漏试验答案:A、B、C、D、E34.对金属结构热喷涂铝涂层进行质量检验时,应检测()。A.外观B.厚度C.结合强度D.孔隙率E.粗糙度答案:A、B、C、D35.下列缺陷中,射线底片评定为Ⅲ级合格的有()。A.圆形夹渣d=3mmL=8mm板厚20mmB.未焊透h=1mmL=6mm板厚16mmC.气孔d=2mm点数6板厚12mmD.裂纹L=4mm板厚30mmE.条状夹渣h=2mmL=15mm板厚25mm答案:A、C36.对门式启闭机大车运行机构安装质量检测,应测量()。A.车轮跨度B.车轮垂直偏斜C.车轮水平偏斜D.轨道直线度E.轨道接头错位答案:A、B、C、D、E37.下列属于闸门主梁腹板局部平面度检查工具的有()。A.1m直尺B.塞尺C.拉线D.水准仪E.全站仪答案:A、B38.对拦污栅栅条进行腐蚀检测,可采用()。A.超声波测厚B.射线照相C.磁粉检测D.涡流检测E.目测答案:A、D、E39.对弧形闸门支铰轴进行渗透检测,下列哪些情况应评定为不合格()。A.裂纹B.横向显示L=2mmC.纵向显示L=5mmD.圆形显示d=3mmE.分散三点d=2mm答案:A、B40.对固定卷扬式启闭机卷筒绳槽进行硬度检测,下列说法正确的有()。A.每卷筒测3点B.硬度值HBW≥180C.同一截面硬度差≤30HBWD.可用里氏硬度换算E.不合格可重新热处理答案:A、B、C、D、E三、判断题(每题1分,共10分。正确打“√”,错误打“×”)41.对Q235B钢采用埋弧焊时,层间温度可高于250℃。()答案:×42.弧形闸门门叶横向直线度可用经纬仪测量。()答案:√43.压力钢管水压试验时,允许用气压代替水压进行强度试验。()答案:×44.液压启闭机油缸活塞杆镀铬层出现0.5mm²麻点可不作处理。()答案:×45.对闸门止水压板螺栓进行扭矩检测时,可用扭矩扳手复拧法。()答案:√46.热喷涂铝涂层的结合强度试验可采用拉开法,平均值≥5.9MPa为合格。()答案:√47.对拦污栅吊杆进行磁粉检测,发现非线性显示可不记录长度。()答案:×48.门式启闭机小车轨道接头可做成直口对接并焊平。()答案:×49.对弧形闸门支臂进行焊缝超声检测,探头移动区宽度应大于1.25P。()答案:√50.高强螺栓连接副扭矩系数试验,每套螺栓必须预拉至0.9Fp。()答案:√四、案例分析题(共40分)(一)【背景资料】某大型水库泄洪洞工作闸门为潜孔式平面滑动闸门,孔口尺寸6m×8m,设计水头60m,门体材料Q355B,主梁为箱形结构,板厚20~28mm。制造厂完成门叶拼焊后,监理工程师对焊缝质量、门叶几何尺寸及防腐蚀涂层进行了抽检,发现以下问题:1.主梁腹板与翼缘角焊缝超声检测发现一条长度18mm、自身高度3mm的未焊透;2.门叶横向直线度实测8mm(设计限值5mm);3.门叶下节边梁腹板局部平面度2.5mm/1m;4.环氧富锌底漆干膜厚度实测平均95μm,最小75μm(设计要求80~120μm)。【问题】51.根据SL362016《水利水电工程金属结构制造安装及验收规范》,判断上述问题是否构成质量事故,并说明处理意见。(10分)答案:(1)未焊透:位于主梁角焊缝,长度18mm,板厚28mm,按SL36表6.3.5,Ⅱ级允许未焊透长度≤0.2t且≤4mm,18mm>5.6mm,属Ⅲ级,主梁一类焊缝Ⅲ级不合格,构成质量事故,必须返工至Ⅱ级。(2)横向直线度8mm>5mm,超差60%,属几何尺寸严重超差,需采用火焰矫正,矫正后复测≤5mm。(3)腹板局部平面度2.5mm/1m>2mm,超差,需用顶压法矫正至≤2mm。(4)底漆厚度最小75μm略低于80μm,但平均95μm,可局部补涂至80μm以上,不构成质量事故。(二)【背景资料】某电站引水压力钢管直径3.2m,壁厚26mm,材质Q345C,全长120m,分6节出厂,现场安装环缝60条。安装单位完成50条环缝焊接后,进行10%射线抽检,发现一条环缝底片在12点位置存在长度12mm、宽度1mm的条状夹渣,该焊缝位于钢管上半圆,距上游法兰口18m。【问题】52.计算该焊缝缺陷的评定级别,并给出处理程序。(10分)答案:板厚26mm,按GB/T3323评定:条状夹渣长度12mm,板厚t=26mm,允许Ⅱ级最大长度≤0.3t即7.8mm,12mm>7.8mm,评为Ⅲ级。压力钢管一类焊缝Ⅲ级不合格。处理程序:(1)发出不合格通知,暂停该焊工焊接;(2)对缺陷两端各延长50mm进行返修,采用碳弧气刨清除缺陷,打磨出U形坡口,预热100℃,采用低氢焊条SMAW多层焊,焊后24h进行UT+RT复检;(3)在同一焊工近期完成的同类型焊缝加倍抽检,再发现不合格,扩大至100%检测。(三)【背景资料】某船闸人字闸门门轴柱材料为ZG270500,轴颈直径450mm,运行10年后出现2条环向裂纹,长度分别为35mm、40mm,深度经超声测定为4~5mm,位于轴颈密封圈下方20mm处。【问题】53.分析裂纹产生原因,给出修复方案及检测验收标准。(10分)答案:原因:轴颈密封圈长期渗水导致腐蚀疲劳,ZG270500铸造缺陷扩展。修复:(1)车削消除裂纹,车削深度6mm,直径减小12mm;(2)采用ERNiCrMo3镍基焊丝进行TI

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