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文档简介
2025年设备监理师设备安装阶段质量问题处理专题试卷及解析一、单项选择题(每题1分,共20分。每题只有一个最符合题意的选项,选对得1分,选错或不选得0分)1.某大型离心泵机组在二次灌浆后48h进行初平,监理工程师发现垫铁组与底座板之间出现0.12mm贯通间隙,按GB502312009《机械设备安装工程施工及验收通用规范》规定,下列处理顺序正确的是A.直接拧紧地脚螺栓→复测水平度→提交验收B.松开地脚螺栓→重新配置斜垫铁→二次灌浆→养护→复测C.仅对局部加不锈钢薄片→点焊固定→复测D.记录偏差→签署让步接收→继续安装答案:B解析:规范5.3.4条明确,垫铁与底座应接触密实,0.12mm塞尺插入深度超过垫铁长度1/4即不合格,必须返工。A、C、D均属于违规放行。2.在220kVGIS安装阶段,监理巡检发现母线筒内部存在少量金属屑,最优先的处置措施是A.用吸尘器通过手孔吸除→充SF6→直接耐压B.签发暂停令→组织厂家召开专项评审→制定清洁方案C.记录问题→继续下一间隔安装→留待整体调试前统一处理D.由安装班组用酒精抹布擦拭→监理旁站答案:B解析:金属屑为致命缺陷,可能引发击穿。监理须第一时间叫停,组织责任主体评审并留存影像记录,再按清洁度等级N2以上标准处理。3.汽轮机低压缸拼缸前复测台板水平度,发现纵向0.18mm/m、横向0.15mm/m,下列说法正确的是A.纵向超差,需刮研台板;横向合格B.横向超差,需加不锈钢垫片;纵向合格C.纵横均超差,须重新浇筑基础D.纵横均在GB/T55782007允许范围内答案:A解析:规范要求≤0.10mm/m,纵向0.18mm/m超差,横向0.15mm/m亦超差,但选项中只有A指出纵向需刮研,最接近处置逻辑。4.大型轧机底座灌浆料28d抗压强度试块报告为55MPa,设计强度C40,现场回弹强度推定值42MPa,下列结论正确的是A.试块合格,回弹值仅供参考,可放行B.试块不合格,需钻芯复测C.回弹值不合格,需拆除重做D.试块与回弹值差异大,需质疑试块造假答案:A解析:GB/T504482015规定,灌浆料强度评定以标准养护试块为准,回弹仅作参考。55MPa>40MPa×1.15=46MPa,合格。5.电梯导轨接头处台阶实测0.08mm,规范要求≤0.05mm,下列最经济且合规的修整方法是A.导轨刨床返厂加工B.现场用导轨刨进行冷修C.用手持砂轮机打磨后抛光D.更换整根导轨答案:B解析:0.08mm属微量超差,现场冷修量0.03mm即可满足,刨床返厂成本高,砂轮打磨易形成二次台阶。6.大型风机叶轮与主轴采用过盈配合,热装时监理测量轮毂温度220℃,环境温度15℃,依据JB/T91012017,下列判断正确的是A.温度达标,可继续装配B.温度偏高,需自然冷却至200℃以下C.温度偏低,需继续加热至250℃D.温度足够,但需立即快速装配防止降温答案:B解析:规范推荐加热温度≤200℃,220℃已超,易导致材料金相变化,需暂停降温。7.储罐充水试验中,监理发现水位达到设计液位1.2倍时,罐壁局部径向变形增量超过5‰,按GB501282014应A.立即放水至设计液位,继续观察B.停止试验,放水至零,全面检查C.保持液位,24h后复测D.记录即可,属弹性变形答案:B解析:规范10.3.5条,变形增量>4‰即需停止试验,放水检查,防止失稳。8.高压管道试压时,试验压力表量程为0~16MPa,精度1.6级,设计压力10MPa,下列说法正确的是A.量程合理,可直接使用B.量程过大,应更换0~25MPa表C.应选0~12MPa,1.0级表D.精度不足,需0.4级答案:C解析:试验压力12MPa,压力表量程宜为1.5~2倍,且≥1.5倍,0~12MPa满足,精度1.0级高于1.6级,读数更安全。9.变压器器身检查时发现铁心对地绝缘电阻降至200MΩ(20℃),出厂值≥500MΩ,现场湿度85%,监理应A.直接热油循环B.申请复测,排除表面潮气C.判定绝缘受潮,要求返厂D.签署让步接收答案:B解析:高湿环境下表面泄漏影响大,需用酒精擦拭、屏蔽法复测,再下结论。10.盾构机刀盘驱动减速机出厂前已跑合,现场空载试运转2h后油温达85℃,按GB/T374002019应A.继续运行至4hB.停机检查冷却系统C.属正常温升D.降速至50%继续答案:B解析:规范要求空载温升≤35℃,环境温度40℃时油温≤75℃,85℃已超,需停机排查。11.大型立式泵安装时,电机上导轴承间隙设计0.18~0.22mm,实测0.28mm,下列措施正确的是A.直接调整推力头垫片B.更换轴瓦重新刮研C.加铜皮垫片补偿D.修改设计值答案:B解析:间隙超差属轴瓦加工问题,应返厂或现场刮研,铜皮垫片无法保证接触角。12.空分冷箱铝镁合金管道焊接后,RT检测发现一缺陷深2mm、长8mm,板厚6mm,按NB/T470132015Ⅱ级合格,应评为A.Ⅰ级B.Ⅱ级C.Ⅲ级D.不合格答案:D解析:板厚6mm,Ⅱ级允许单个缺陷长≤6mm,深≤1.5mm,该缺陷超标,判废。13.汽轮发电机组轴系对轮找中心,设计端面值0.02mm,径向值0.03mm,实测端面0.05mm,径向0.02mm,应优先A.调整发电机端左右垫片B.调整汽轮机端左右垫片C.重新铰孔更换螺栓D.调整发电机端上下垫片答案:A解析:端面超差主要调整左右垫片,径向合格,先调端面。14.大型压缩机地脚螺栓紧固后,监理抽查扭矩值发现10%低于规范10%,应A.全部更换螺栓B.对欠扭值补拧至规范上限C.对欠扭值补拧至规范值并+10%抽检D.记录即可答案:C解析:GB50231规定欠扭需补拧,并加倍抽检,确保预紧力均匀。15.电梯轿厢导轨支架安装间距设计2.5m,现场因井道偏差最大间距2.8m,应A.增设一支架B.采用加厚支架C.设计变更D.2.8m属允许偏差答案:A解析:GB75882003要求≤2.5m,超差必须增设支架,无需设计变更。16.大型球磨机筒体衬板螺栓紧固后,现场采用0~1000N·m扭矩扳手复测,发现10%螺栓扭矩低于设计值15%,应A.全部更换螺栓B.补拧至设计值并重新涂装C.补拧并追加10%抽检D.设计降级答案:C解析:同14题逻辑,补拧+追加抽检。17.冷却塔风机叶片安装角设计12°,现场实测11.2°,应A.调整至12°±0.5°B.记录即可,属制造误差C.更换叶片D.整体平衡即可答案:A解析:角度影响风量,必须调整至设计公差。18.高压开关柜母线搭接面未镀银,监理应A.要求镀银处理B.涂导电膏替代C.加大搭接面积D.让步接收答案:A解析:GB50149要求≥630A必须镀银,导电膏不能替代。19.大型离心泵口环间隙设计0.40mm,实测0.65mm,应A.更换口环B.堆焊车削C.喷涂修复D.调整叶轮位置答案:A解析:间隙超差50%,影响效率,直接更换最可靠。20.汽轮机高压缸猫爪垫片现场测量总厚度3.2mm,设计3.0mm,应A.更换3.0mm垫片B.研磨至3.0mmC.记录即可D.调整猫爪螺栓扭矩答案:A解析:厚度超差影响热胀对中,必须更换。二、多项选择题(每题2分,共20分。每题有两个或两个以上正确答案,多选、少选、错选均不得分)21.下列属于设备安装“首件样板”制度核心要点的是A.首件必须经监理、业主、厂家联合验收B.首件验收合格后方可批量展开C.首件资料单独成册,作为质量追溯依据D.首件不合格可边整改边继续E.首件样板应选取风险最低部位答案:A、B、C解析:首件样板必须停点验收,不合格不得继续,D、E错误。22.关于大型储罐壁板焊接顺序,下列做法正确的有A.先焊纵缝外侧,后焊内侧B.环缝采用分段退焊C.纵缝焊接时设临时加固D.先焊大角缝,再焊壁板E.壁板与底板大角缝最后焊接答案:B、C、E解析:A应为内外交替,D大角缝应滞后,防止角变形。23.汽轮发电机轴系振动超标,可能原因包括A.转子热弯曲B.对轮中心偏差C.轴承座刚度不足D.润滑油黏度过高E.基础二次灌浆空洞答案:A、B、C、E解析:黏度过高只会温升,不直接引发振动。24.下列属于设备安装“三检制”内容的有A.自检B.互检C.专检D.抽检E.首检答案:A、B、C解析:三检制指自检、互检、专检。25.大型轧机底座垫铁安装,下列做法正确的有A.垫铁组伸入底座长度≥20mmB.平垫铁之间点焊固定C.斜垫铁搭接长度≥2/3D.垫铁组数≤4块E.垫铁与基础接触≥70%答案:C、D、E解析:A应为≥30mm,B禁止点焊,防止应力集中。26.高压管道系统试压前,监理应检查的资料包括A.管道单线图B.焊口探伤报告C.支吊架安装记录D.材料质量证明书E.设计变更单答案:A、B、C、D、E解析:试压前须完成资料闭环。27.下列属于电梯导轨安装主控项目的有A.导轨工作面铅垂度B.导轨接头台阶C.导轨支架间距D.导轨除锈等级E.导轨型号答案:A、B、C解析:D、E为一般项目。28.大型变压器真空注油时,监理应控制的参数有A.真空度≤133PaB.注油速度≤3t/hC.油温50~60℃D.真空保持时间≥6hE.油击穿电压≥50kV答案:A、B、C、D解析:E为油质指标,非注油过程参数。29.盾构机刀盘焊接修复后,必须进行的检测包括A.焊缝UTB.硬度测试C.耐磨层厚度D.动平衡试验E.刀座中心距复测答案:A、B、C、E解析:刀盘为低速重载,无需动平衡。30.下列属于设备安装质量事故“四不放过”原则的有A.原因未查清不放过B.责任人员未处理不放过C.整改措施未落实不放过D.有关人员未受教育不放过E.事故报告未上报不放过答案:A、B、C、D解析:E为程序要求,非四不放过内容。三、案例分析题(共60分)【案例一】(20分)背景:某沿海LNG接收站安装4台18万m³全容罐,内罐材质9%Ni钢,外罐预应力混凝土。第2台罐内罐第5圈壁板立缝焊接完成后,RT抽检发现一缺陷长45mm、深5mm,板厚30mm,位于球罐赤道带下方500mm。施工单位拟按NB/T470132015Ⅲ级合格放行,监理工程师拒绝。问题:1.判断该缺陷是否合格,并说明依据。(4分)2.给出监理工程师应签发的监理指令类型及主要内容。(4分)3.列出返修工艺要点。(6分)4.返修后应增加哪些检验项目?(6分)答案与解析:1.不合格。依据NB/T470132015表18,板厚30mmⅢ级允许单个缺陷长≤0.5t且≤20mm,该缺陷45mm>20mm,判废。2.应签发《监理工程师通知单》(暂停令)。主要内容:立即停止该圈壁板所有焊接作业;对缺陷编号、定位、留存影像;组织责任主体召开缺陷评审会;制定返修工艺卡并报审;返修完成且复验合格后方可复工。3.返修工艺要点:(1)缺陷清除:采用碳弧气刨+砂轮打磨,开U形坡口,清除长度两端各延伸10mm,确认无裂纹。(2)预热:80℃±10℃,电加热带宽度≥3t。(3)焊接:采用NiCrMo3焊条,φ3.2mm,直流反接,线能量≤15kJ/cm,层间温度≤150℃。(4)焊后:保温棉缓冷,24h后PT+UT复验。4.返修后检验:(1)100%RT+TOFD复验;(2)硬度测试≤350HV10;(3)196℃低温冲击3组,平均≥41J;(4)横向侧弯2件,d=4a,180°无裂纹;(5)外观成型及咬边复测。【案例二】(20分)背景:某660MW汽轮发电机组,低压缸2轴承座水平度超标:纵向0.25mm/m,横向0.20mm/m,设计≤0.10mm/m。经分析为台板与基础二次灌浆层出现剥离,剥离面积30%,最大间隙0.8mm。机组已就位,转子已吊装,施工提出在不吊出转子条件下采用“注浆抬升法”处理。问题:1.指出“注浆抬升法”基本原理及适用条件。(4分)2.给出监理对注浆材料的性能指标要求。(4分)3.列出注浆过程监理旁站要点。(6分)4.注浆后应达到哪些验收指标?(6分)答案与解析:1.原理:利用微膨胀、高早强灌浆料在低压(0.2~0.5MPa)下注入剥离空腔,通过液压力与膨胀力将轴承座均匀抬升至设计水平,材料固化后形成新承载层。适用条件:剥离面积<50%,台板与基础混凝土强度≥C25,螺栓未松动,转子可临时支撑。2.材料性能:(1)28d抗压强度≥80MPa;(2)流动度≥300mm,30min保留值≥260mm;(3)竖向膨胀率0.02~0.10%;(4)对钢无锈蚀,氯离子含量≤0.03%;(5)可施工时间≥30min,低温型5℃可用。3.旁站要点:(1)核查注浆孔布置:每0.3m²一孔,孔径φ20mm,深度穿透剥离层;(2)确认临时支撑安装完毕,百分表监测抬升量≤0.05mm/次;(3)注浆顺序:由低向高、由一侧向另一侧,压力≤0.4MPa;(4)实时记录注浆量、压力、抬升量,发现异常立即停注;(5)注浆24h内禁止盘车,48h后复测水平度。4.验收指标:(1)轴承座水平度≤0.05mm/m;(2)台板与基础接触面积≥90%,0.05mm塞尺不入;(3)注浆体钻芯强度≥75MPa;(4)轴承座标高偏差≤±0.5mm;(5)轴颈扬度变化≤0.02mm/m;(6)二次灌浆面无裂缝、空鼓。【案例三】(20分)背景:某地铁盾构区间直径6.4m,采用土压平衡盾构,刀盘主驱动变频电机功率315kW,额定电流560A。试掘进第50环时,监理巡视发现主驱动电机轴承温度达95℃(报警值90℃),振动速度值7.1mm/s(报警值6.5mm/s)。盾构机已掘进至全断
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