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文档简介

2025年焊工(技师)考试题库附答案一、安全操作与法规标准1.【单选】在密闭容器内进行TIG焊时,为降低臭氧和氮氧化物浓度,应优先选择的通风方式是A.上抽下送全面通风 B.下抽上送局部排风 C.移动式负压软管 D.正压送风面具答案:C解析:密闭空间电弧焊产生的有害气体密度略大于空气,沉积于底部,移动式负压软管可贴近电弧区捕集,捕集效率>90%,且不影响氩气保护。A、B气流组织易破坏层流,D仅保护呼吸区,不能降低环境浓度。2.【判断】依据GB94482020,当焊接作业点与可燃材料间距≤5m时,必须设置厚度≥0.8mm的镀锌钢板隔离屏,且隔离屏高度≥1.8m。答案:错误解析:标准规定间距≤3m才强制设置隔离屏,5m时仅需移走可燃物或设监护人;隔离屏厚度应≥1.2mm,0.8mm为旧版要求。3.【多选】对额定二次空载电压为80V的逆变式焊机,下列哪些措施可同时满足GB/T15579.12023防触电要求A.二次侧加装≤24V的防电击装置 B.出厂标配VRD功能,空载时限≤0.2sC.采用带安全特低电压(SELV)的遥控盒 D.二次输出端并联1kΩ/50W泄放电阻答案:A、B、C解析:SELV系统与VRD均为标准推荐方案;防电击装置将空载电压降至≤24V,可直接接触;泄放电阻仅加速电容放电,不能降低稳态空载电压。4.【案例分析】某船厂在压载舱CO₂焊施工中,因通风不足导致两名焊工出现金属烟热。事后检测舱内O₂19.5%,ZnO烟尘45mg/m³,CO35ppm。请指出直接原因并给出技术整改措施。答案:直接原因:ZnO烟尘浓度超限(GBZ2.1限值5mg/m³),短时暴露即致金属烟热。整改:1.改用低烟尘药芯焊丝(烟尘量≤5g/kg);2.增设轴流风机强制换气,换气次数≥20次/h;3.安装自动监测报警仪,ZnO>3mg/m³即停机;4.焊工佩戴正压式呼吸防护器(TH2PSL)。二、金属材料与焊接性5.【单选】对Q690D调质钢,冷裂敏感指数Pcm=0.25,板厚30mm,预热温度计算公式T0=1000Pcm−25。若环境温度−10℃,则最低预热温度为A.225℃ B.235℃ C.245℃ D.255℃答案:C解析:T0=1000×0.25−25=225℃;标准规定环境温度低于0℃时再加20℃,故225+20=245℃。6.【多选】下列关于9%Ni钢液化天然气储罐焊接的叙述,正确的有A.热输入应≤25kJ/cm,避免逆转变奥氏体粗化B.可用NiCrMo6焊条,熔敷金属含Ni≈55%,与母材膨胀系数匹配C.焊后消除应力温度上限为580℃,防止δ相脆化D.层间温度≤150℃,避免热影响区韧性下降答案:B、C、D解析:9%Ni钢焊接关键为保持低温韧性,NiCrMo6焊缝可形成稳定奥氏体;A项热输入应≤20kJ/cm,25kJ/cm过高。7.【判断】铝合金5083H111焊接时,若采用5356焊丝,焊后自然时效30天,接头抗拉强度可恢复到母材的85%以上。答案:正确解析:5356含Mg5%,焊后自然时效析出β″(Mg₂Al₃)相,强化效果约15%,5083H111母材强度275MPa,接头实测235MPa,恢复率85.5%。8.【计算】用碳当量Ceq评估25CrMo4钢焊接性,成分C0.30、Mn0.70、Cr1.10、Mo0.22、Cu0.15、Ni0.25(wt%),按IIW公式计算Ceq并判断预热需求(板厚20mm)。答案:Ceq=C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15=0.30+0.70/6+(1.10+0.22)/5+(0.25+0.15)/15=0.30+0.117+0.264+0.027=0.708%因Ceq>0.6%且厚度>15mm,需预热200℃并控制t8/5在8–20s。三、焊接工艺与参数优化9.【单选】在φ1016mm×14.7mm的X80管线环缝全自动焊中,采用内焊机根焊+外焊机填充/盖面,若根焊热输入1.0kJ/mm,则对应焊接速度约为A.0.8m/min B.1.2m/min C.1.5m/min D.1.8m/min答案:B解析:热输入E=UI/v,取I=180A、U=24V,则v=UI/E=180×24/1000=4.32m/min=72mm/s;但根焊为窄间隙,坡口宽度6mm,实际熔敷效率0.3,故线能量需除以效率,v≈1.2m/min。10.【多选】降低SAW焊剂消耗量的有效措施包括A.采用烧结焊剂替代熔炼焊剂,堆密度降低15%B.焊剂层厚度由40mm减至25mm,并采用磁控约束电弧C.焊丝直径由4mm增至5mm,熔敷效率提高20%D.回收系统加装旋风分离+磁选,回收率≥95%答案:B、D解析:磁控电弧可减薄焊剂层;回收系统提升利用率。A项烧结焊剂堆密度实际高10%;C项增大直径虽提高效率,但焊剂消耗量同步增加。11.【判断】脉冲MIG焊在铝合金立向上焊时,若平均电流120A、脉冲频率100Hz,则一个脉冲周期内基值电流时间占比60%,可有效减少下垂咬边。答案:正确解析:立焊需降低线能量,基值时段维持电弧不熄灭,熔池冷却加快,表面张力足以托住液态金属,减少下坠。12.【实操设计】某厚60mm的S355J2+N钢板需开双面X形坡口,采用FCAW打底+SAW填充,要求焊后角变形≤1°。请给出坡口尺寸、焊接顺序及反变形量。答案:坡口:正面深度18mm、角度60°,根部钝边4mm;反面深度42mm、角度45°,根部R=6mm。顺序:1.正面FCAW1–2层,厚8mm;2.翻身碳弧气刨清根,MT确认;3.反面FCAW2层;4.反面SAW填充至1/3板厚;5.翻身正面SAW完成;6.反面SAW盖面。反变形:预设上拱2.5mm/1m,实测角变形0.8°<1°,满足要求。四、缺陷检测与质量控制13.【单选】对壁厚8mm的奥氏体不锈钢管对接环缝,按NB/T47013.52020进行渗透检测,下列哪种显像剂类型适用于高温(150℃)条件A.水溶型 B.溶剂悬浮型 C.干粉型 D.塑料薄膜型答案:C解析:干粉显像剂无液体载体,耐高温不分解;水溶型易沸腾,溶剂型易起火,薄膜型需固化。14.【多选】射线检测底片评定中,下列哪些情况应评定为Ⅳ级不合格A.条形夹渣总长35mm,分布于300mm焊缝,板厚20mmB.密集气孔群最大直径1.5mm,气孔间距<2mm,总占面积30mm×5mmC.未熔合长度8mm,位于板厚1/2处,与表面平行D.单个夹钨直径3.0mm,位于根部答案:A、B、C解析:A夹渣总长>板厚3倍(60mm)才合格;B密集气孔群面积>16mm×4mm即Ⅳ级;C未熔合无论长度均Ⅳ级;D夹钨直径≤4mm允许存在。15.【计算】对100mm厚焊缝进行TOFD检测,探头中心距2S=120mm,声速5.95mm/μs,时间窗口需覆盖底面一次波与二次波之间区域,求窗口宽度(μs)。答案:底面一次波声程=√(S²+T²)=√(60²+100²)=116.6mm,t1=116.6/5.95=19.6μs底面二次波声程=√(60²+200²)=208.8mm,t2=208.8/5.95=35.1μs窗口宽度Δt=35.1−19.6=15.5μs,余量+20%,取19μs。16.【案例分析】某球罐环缝自动焊出现周期性咬边,间距约等于焊丝直径(1.2mm),外观呈波浪形。请分析原因并提出工艺调整方案。答案:原因:送丝轮磨损导致送丝速度周期性波动,电弧电压随之振荡,熔池铺展不均。调整:1.更换V型槽送丝轮,压力调至0.25MPa;2.改用闭环送丝机,编码器反馈精度±1%;3.电弧电压滤波时间由5ms增至15ms,抑制瞬时振荡;4.降低焊接速度10%,增加熔池存在时间。验证后咬边深度由0.5mm降至0.1mm以下。五、设备维护与故障诊断17.【单选】逆变焊机IGBT模块炸裂,拆检发现集电极发射极短路,栅极驱动电阻烧焦,最可能的故障顺序是A.驱动板老化→栅极欠驱动→直通短路→炸裂B.整流桥缺相→母线电压升高→过压击穿C.输出整流二极管短路→变压器偏磁→IGBT过流D.散热风机停转→过热→热击穿答案:A解析:栅极欠驱动导致IGBT退出饱和区,功耗剧增,结温>200℃后热失控炸裂;其余选项虽可损坏IGBT,但栅极电阻不会烧焦。18.【多选】机器人MIG焊出现“电弧频繁断弧+焊缝起皱”,现场检查应重点涉及A.送丝软管是否打折,阻力>5N B.导电嘴孔径磨损量>0.3mmC.保护气流量<10L/min D.工件接地线截面积<16mm²答案:A、B、C解析:送丝阻力大、导电嘴磨损导致电接触不稳;气流量低产生气孔并扰动电弧;接地线截面积影响引弧而非稳弧。19.【判断】晶闸管整流弧焊机空载电压70V,负载电压骤降,测量触发板输出脉冲仅40°,则故障为同步变压器缺相。答案:错误解析:触发脉冲40°说明同步信号正常,缺相会导致无脉冲;骤降原因为晶闸管一只开路,形成半波整流,直流分量下降。20.【实操题】给出一份IGBT逆变焊机年度保养清单(≥10项),并指出关键检测仪器。答案:1.打开顶盖,用干燥压缩空气(0.3MPa)清除积尘,重点散热片、风道;2.检测母线电解电容容量,LCR表读数偏差>20%更换;3.测量IGBT模块静态参数,万用表二极管档压降1.8–2.2V为正常;4.用示波器观察栅极驱动波形,上升沿<200ns,无振荡;5.检查高频变压器原边绝缘电阻,兆欧表500V档>100MΩ;6.校准电流反馈霍尔传感器,输出零点漂移<±20mV;7.更换送丝机碳刷,长度<5mm必须更换;8.用气体流量计校准保护气路,误差<±5%;9.紧固一次侧铜排螺栓,扭矩25N·m,涂导电膏;10.更新固件至最新版本,备份用户参数;11.空载运行30min,红外热像仪检测IGBT温升<40K;12.输出端加假负载(纯阻性50A),记录外特性曲线,与出厂曲线偏差<±3%。关键仪器:LCR表、示波器、兆欧表、红外热像仪、气体流量计。六、先进焊接技术与自动化21.【单选】针对16mm厚高强钢,采用激光MIG复合焊,若激光功率6kW、光丝间距2mm、焊接速度1.5m/min,为获得成形系数(熔宽/熔深)≈1.2,MIG弧压应控制在A.24V B.28V C.32V D.36V答案:B解析:光丝间距2mm时,电弧在激光匙孔前方,弧压28V对应弧长5mm,电弧压力与激光蒸发反压力平衡,熔池后流减缓,成形系数接近1.2。22.【多选】机器人CMT焊接铝合金时,下列哪些参数组合可降低热输入并提高搭桥能力A.短弧阶段电流负斜率−150A/ms B.回烧阶段电压+5V超调C.送丝回抽速度2m/s,位移3mm D.基值电流40A,持续时间8ms答案:A、C、D解析:负斜率快速降流、回抽机械断弧、低基值电流均降低热输入;回烧电压超调增加能量,不利于降热。23.【判断】在搅拌摩擦焊(FSW)焊接7A52铝合金时,若搅拌针长度略小于板厚0.2mm,可在背面形成极少量“kissingbond”,对疲劳性能影响可忽略。答案:错误解析:kissingbond属于未焊透型缺陷,即使0.2mm也会成为疲劳裂纹源,疲劳强度下降30%以上,必须保证针长=板厚+0.3mm压入量。24.【设计题】为完成φ2000mm×40mm的S32750双相钢筒体纵缝PAW+TIG自熔焊,请设计一套自动化工装并给出关键控制参数。答案:工装:1.内撑式水冷铜衬垫,宽度80mm,镶嵌4bar氩背保腔;2.激光跟踪传感器,分辨率±0.05mm,实时修正坡口偏差;3.三轴伺服滑台,重复定位精度±0.02mm;4.PAW焊枪前置,TIG自熔枪后置,枪距12mm;5.背面红外测温仪,闭环控制冷却水流量,保持层间<100℃。参数:PAW电流220A、电压28V、速度250mm/min、离子气Ar4L/min、保护气Ar+2%N₂15L/min;TIG电流180A、速度同PAW、保护气纯Ar18L/min;背面保护气Ar20L/min。焊后铁素体含量42%,ASTMA923法测无σ相。七、计算与综合应用25.【综合计算】某桥梁箱梁角焊缝,焊脚尺寸8mm,设计疲劳等级FAT80,按ISO5817B级验收。若采用MAG焊,熔敷效率0.9,焊丝直径1.2mm,求1m长焊缝所需焊丝质量(kg)及焊接时间(min),已知:送丝速度8m/min、干伸长15mm、

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