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文档简介

车间整改报告范文2篇(版)2023年10月,公司安全生产委员会联合设备管理部、工艺技术部对一车间(机械加工)开展专项检查,共发现问题17项。经10月12日至11月5日集中整改,现所有问题已闭环,具体整改情况如下:一、突出问题及整改措施(一)安全隐患类问题1.3号数控车床操作区防护栏缺失问题。10月8日安全巡查发现,该设备左侧防护栏因长期碰撞变形后被违规拆除,当日15时20分,车工张某操作时右臂被旋转主轴擦伤(伤口长3cm,已送医处理)。整改措施:10月13日更换定制化不锈钢防护栏(高度1.2米,间距8cm),同步加装红外感应装置(距离设备30cm触发停机);10月15日组织全车间设备防护装置排查,对2号铣床、5号钻床老化防护栏同步更换;修订《设备防护装置管理规程》,明确“防护装置缺失禁止开机”刚性要求,纳入班前会必查项。2.危化品管理不规范问题。检查发现,车间角落存放2桶未标识的切削液(约150L),与润滑油混放于无防泄漏托盘的铁架上。整改措施:10月14日清理所有未标识危化品,委托有资质单位对不明成分切削液检测(结果为非剧毒但需专用容器存储);10月16日在车间东侧划定20㎡危化品专用柜区域(设置防爆灯、泄漏收集槽),按类别存放切削液、润滑油、清洗剂,实行“双人双锁”管理;10月18日组织危化品管理培训(参与32人),考核合格后上岗。(二)现场管理类问题1.物料堆放混乱问题。原辅料区存在毛坯件、半成品、废料混堆现象,通道宽度最窄处仅0.8米(低于1.2米安全标准)。整改措施:10月15日按“毛坯区(北侧)、半成品区(东侧)、废料区(西侧)”重新划线分区(使用黄色警示线,宽度5cm),设置标识牌(含区域名称、最大容量、责任人);10月17日清理冗余物料1.2吨,废料当日转运至公司废料库;制定《车间物料定置管理表》,明确各区域物料类型、堆放高度(≤1.5米)、限存量(毛坯件≤3日用量),由各班组长每日17:00检查并签字确认。2.设备维护不到位问题。7号加工中心液压油泄漏(地面有油迹),设备履历表显示最近一次维护记录为9月2日(超期15天)。整改措施:10月14日对7号设备液压系统全面检修(更换密封垫3个,清理油箱杂质),10月15日恢复正常运行;10月16日修订《设备维护保养计划》,将加工中心维护周期由30天缩短至20天,建立三级维护台账(每日班前15分钟操作人员一级维护,每周五16:0017:30设备组二级深度维护,每月25日厂家工程师三级专业检测);10月19日对设备管理员王某进行绩效扣减200元,对按时完成维护的2号设备组奖励500元。二、整改成效截至11月5日,17项问题全部整改完成。10月12日至11月5日,车间未发生安全事故(10月1日11日发生1起轻伤事故);危化品管理检查合格率100%(整改前85%);物料定置达标率从72%提升至98%;设备故障率由6.3%降至1.1%(对比9月数据)。后续将每月开展“回头看”检查,确保整改成果长效保持。2023年11月,质量部联合生产管理部对二车间(电子装配)进行突击检查,共发现问题14项。经11月7日至12月2日专项整改,现全部问题已整改完毕,具体情况如下:一、主要问题及整改行动(一)工艺执行问题1.焊接参数与作业指导书不符问题。11月3日质量抽检发现,B123批次电源板焊接不良率达12%(正常≤3%),追溯发现作业人员使用温度380℃焊接(作业指导书规定350±10℃)。整改措施:11月8日组织技术部、生产部核对工艺文件,确认2023版焊接参数应为350±10℃(原2022版为380±10℃,因元件升级未及时更新);11月9日完成全车间12份作业指导书修订(覆盖焊接、贴片、测试工序),新版本由工艺员签字并标注生效日期(2023年11月10日);11月10日11日开展全员工艺培训(共45人),考核不合格人员(3人)暂停上岗直至补考通过。2.防静电措施缺失问题。检查发现,3名作业员未佩戴防静电手环(其中2人手环连接线断裂),测试区静电防护垫未接地(静电值达800V,超标8倍)。整改措施:11月8日更换断裂的防静电手环(采购50条智能手环,带预警灯),要求作业前使用检测仪(放置于工位入口)测试(合格值≤100V);11月9日对测试区、贴片区静电防护垫重新接地(新增独立接地线,接地电阻≤1Ω),在车间入口设置“静电释放柱”(配备电压表实时显示);修订《防静电操作规范》,明确“未通过静电检测禁止进入作业区”,由班组长每2小时巡查(记录留存3个月)。(二)物料管理问题1.物料混料风险问题。仓库区发现电阻(0402封装)与电容(0402封装)共用托盘存放(无标识),且部分物料盒标签模糊(无法识别规格型号)。整改措施:11月7日清理混放物料,按“电阻区(红色托盘)、电容区(蓝色托盘)、电感区(黄色托盘)”重新分区,托盘标注物料类型及封装规格;11月8日更换所有模糊标签(采用激光打印,内容含物料编码、规格、批次、数量),新增“物料核对表”(领料时需核对编码与实物,双方签字确认);11月9日对仓管员李某进行批评教育(扣绩效100元),对及时上报混料问题的员工张某奖励200元。2.老化测试记录不完整问题。11月4日检查老化测试台账,发现10月25日28日A200批次产品测试记录缺失温湿度数据(仅记录时间和外观)。整改措施:11月8日升级老化测试系统(新增温湿度自动采集模块,每小时自动保存数据至服务器),纸质记录同步增加“温湿度(℃/%)”“测试员签字”栏;11月9日组织测试员培训(重点学习系统操作及记录规范),要求测试报告需经质量员复核(每日18:00前提交);11月10日对测试员王某进行绩效扣减150元,对记录完整的测试组奖励300元。二、整改成果截至12月2日,14项问题全部闭环。11月7日1

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