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2026裂化工艺考试题库及答案1.(单选)在催化裂化装置中,提升管反应器出口温度突然升高,而再生器床层温度下降,最可能的原因是A.原料油带水 B.待生催化剂汽提效果差 C.原料油金属含量升高 D.回炼油比增加答案:B解析:汽提蒸汽量不足或分布不均,会使待生剂携带的油气进入再生器,油气在再生器内燃烧放热,造成再生器床层温度下降;同时反应深度降低,提升管出口未反应的烃类减少,表现为温度升高。原料带水会引起压力波动,金属升高导致生焦增加,回炼比增加会提高反应热,但均不会同时出现“提升管升温+再生器降温”的耦合现象。2.(单选)下列哪项不是催化裂化催化剂“老化”的典型表现A.微反活性指数下降 B.表观堆积密度增大 C.孔体积减小 D.比表面积增大答案:D解析:老化过程因骨架坍塌、孔道堵塞,比表面积持续减小;微反活性因活性中心被覆盖而下降;孔体积缩小、堆积密度增大是颗粒收缩、骨架致密化的结果。3.(单选)某装置加工密度0.915g·cm⁻³、残炭5.2%的减压渣油,为控制再生器温度不超过720℃,最优先采取的手段是A.提高剂油比 B.增加油浆外甩 C.投用原料喷嘴降温蒸汽 D.向再生器喷燃烧油答案:B解析:渣油残炭高,生焦量大,最直接有效的降温手段是减少焦炭产率。油浆外甩可降低回炼比,减少生焦;剂油比提高反而增加反应热;降温蒸汽仅短暂降低反应温度;喷燃烧油用于“提温”而非降温。4.(单选)关于CO助燃剂,下列说法正确的是A.活性组分为Pt、Pd,载体为γ-Al₂O₃ B.加入量越大,再生器稀相温度越低 C.加入后烟气中CO₂/CO比值下降 D.对催化剂比表面积无要求答案:A解析:Pt、Pd催化CO→CO₂,载体需高比表面积γ-Al₂O₃;加入量过大,CO完全燃烧放热,稀相温度升高;CO₂/CO比值升高;助燃剂需与催化剂一起流化,故粒径、密度需匹配,对比表面积有要求。5.(单选)某催化裂化装置主风量为1800Nm³·min⁻¹,烟气分析O₂=2.5%(体),CO=0.8%,则再生器焦炭燃烧所需理论空气量约为A.1680Nm³·min⁻¹ B.1750Nm³·min⁻¹ C.1820Nm³·min⁻¹ D.1900Nm³·min⁻¹答案:C解析:按碳燃烧化学计量C+O₂→CO₂,每kg碳需8.89Nm³空气;考虑CO未完全燃烧,需附加0.5×CO%的当量空气;经热平衡反算焦炭量后,理论空气量≈1820Nm³·min⁻¹。6.(单选)在FCCU分馏塔操作中,若柴油95%点升高、闪点降低,同时塔顶温度下降,应首先检查A.柴油汽提塔液位 B.塔顶回流比 C.中段循环量 D.油浆返塔温度答案:A解析:柴油汽提塔液位过低,轻组分未被汽提出去,导致柴油干点升高、闪点降低;塔顶温度下降是因轻组分上移,回流比、中段、油浆温度变化不会同时造成“干点高+闪点低+顶温低”的耦合。7.(单选)催化裂化装置使用ZSM-5择形分子筛的主要目的是A.提高汽油辛烷值 B.降低烯烃含量 C.增加柴油收率 D.减少烟气硫排放答案:A解析:ZSM-5通过裂化汽油中低辛烷值直链烷烃和烯烃,生成C₃⁼、C₄⁼异构烯烃,提高RON2–3个单位;烯烃绝对量增加,柴油收率下降,对硫排放无直接作用。8.(单选)关于催化裂化“剂油比”概念,下列表述正确的是A.剂油比=催化剂循环量÷新鲜原料量 B.剂油比=催化剂循环量÷总进料量 C.剂油比=催化剂藏量÷新鲜原料量 D.剂油比=催化剂藏量÷总进料量答案:B解析:剂油比(C/O)定义为催化剂循环量(t·h⁻¹)与总进料(新鲜+回炼,t·h⁻¹)之比,直接决定反应苛刻度。9.(单选)某装置再生器旋风分离器料腿设置“翼阀”,其主要作用是A.防止催化剂倒窜 B.降低料腿压降 C.减少催化剂磨损 D.缓冲热应力答案:A解析:翼阀在料腿底部形成料封,防止烟气倒窜造成催化剂流失;对压降、磨损、热应力无显著影响。10.(单选)当催化裂化原料镍、钒含量分别从8ppm、3ppm升至15ppm、6ppm时,为保持催化剂活性,应优先A.增加新鲜剂补充量 B.投用金属钝化剂 C.降低反应温度 D.提高汽提蒸汽量答案:B解析:Ni、V促进脱氢反应,增加干气、焦炭;Sb基钝化剂与Ni形成NiSb合金,降低脱氢活性;单纯加大剂补量成本倍增,降温与汽提对金属中毒无修复作用。11.(单选)下列哪项不是催化裂化“回炼比”提高带来的直接结果A.汽油烯烃含量下降 B.柴油密度升高 C.焦炭产率增加 D.液化气收率增加答案:B解析:回炼比提高,二次裂化加深,汽油烯烃因再裂化而下降;焦炭、液化气增加;柴油因二次裂化密度反而降低。12.(单选)某催化裂化装置采用“富氧再生”技术,将主风氧含量从21%提至26%,则相同焦炭量下主风量约A.减少19% B.减少12% C.增加8% D.不变答案:A解析:按氧平衡计算,主风量与氧含量成反比,21/26≈0.81,即减少19%。13.(单选)催化裂化汽油脱硫醇通常采用A.Merox抽提+固定床氧化 B.加氢脱硫 C.吸附脱硫 D.生物脱硫答案:A解析:Merox抽提将硫醇转化为二硫化物,固定床氧化进一步脱除,适合FCC汽油轻馏分;加氢脱硫会饱和烯烃、辛烷值损失大;吸附、生物脱硫工业规模小。14.(单选)某装置油浆固含量由0.3%升至0.8%,最先出现的设备问题是A.分馏塔底泵磨损失效 B.油浆蒸汽发生器结垢 C.油浆空冷器堵塞 D.催化剂损耗增加答案:A解析:固体颗粒最先对高速旋转的塔底泵叶轮造成冲刷磨损失效;换热器结垢、空冷堵塞需更高固含量;催化剂损耗是原因而非结果。15.(单选)关于催化裂化“干气”组成,下列排序正确的是A.H₂>CH₄>C₂H₆>C₂H₄ B.CH₄>H₂>C₂H₄>C₂H₆ C.H₂>CH₄>C₂H₄>C₂H₆ D.CH₄>C₂H₄>H₂>C₂H₆答案:C解析:FCC干气中H₂约25–35%、CH₄20–30%、C₂H₄15–20%、C₂H₆5–10%,故H₂>CH₄>C₂H₄>C₂H₆。16.(单选)催化裂化装置开工时,向再生器加入“燃烧油”的目的是A.提高再生器床层温度 B.降低烟气氧含量 C.钝化催化剂金属 D.脱除催化剂水分答案:A解析:开工初期无焦炭燃烧,需喷燃烧油(一般为柴油)提供热量,使床层升至550℃以上,满足投料条件。17.(单选)某装置使用CO锅炉回收烟气热能,若烟气CO浓度由0.9%降至0.2%,则锅炉蒸汽产量约A.增加5% B.增加12% C.减少8% D.减少15%答案:B解析:CO燃烧放热约10.1MJ·Nm⁻³,浓度降低0.7%,对应热负荷增加约12%,蒸汽产量同步增加。18.(单选)催化裂化催化剂“磨损指数”测定条件为A.900℃、30min、高速空气流 B.800℃、1h、水蒸气饱和 C.25℃、2h、超声波 D.540℃、4h、100%水蒸气答案:A解析:磨损指数采用ASTMD5757,900℃、30min、高速空气流冲击,测定<40μm细粉生成量。19.(单选)某催化裂化装置为降低汽油苯含量,最有效措施为A.提高反应温度 B.增加回炼比 C.引入C₆烷基化料 D.降低原料初馏点答案:C解析:苯与C₃⁼/C₄⁼烷基化生成高辛烷值异丙苯、丁苯,苯含量可降30–50%;升温、回炼、降初馏点均无效。20.(单选)催化裂化装置“三阀组”中,单动滑阀的作用是A.调节催化剂循环量 B.切断催化剂流动 C.控制再生器压力 D.防止催化剂倒流答案:A解析:单动滑阀通过改变开度调节斜管压降,从而控制催化剂循环量;双动滑阀用于压力控制。21.(多选)下列哪些操作会导致催化裂化汽油诱导期缩短A.原料硫含量升高 B.反应温度升高 C.汽油稳定塔底温度升高 D.油浆回炼比增加 E.汽油脱硫醇装置停运答案:A、B、C、E解析:硫、烯烃、二烯烃、高温氧化均加速胶质生成;油浆回炼比增加降低汽油烯烃,诱导期延长。22.(多选)催化裂化催化剂再生过程中“水热失活”的主要机理包括A.骨架铝脱除 B.沸石晶体烧结 C.孔道堵塞 D.活性中心被Ni覆盖 E.骨架硅羟基缩合答案:A、B、E解析:水热条件下骨架脱铝、晶体烧结、硅羟基缩合导致微孔结构破坏;孔堵属结焦,Ni覆盖属金属中毒。23.(多选)下列哪些属于催化裂化“环保型”催化剂A.降硫剂 B.降氮剂 C.降烯烃剂 D.CO助燃剂 E.金属钝化剂答案:A、B、C解析:降硫、降氮、降烯烃直接减少污染物排放;CO助燃剂、钝化剂属过程助剂,不直接环保。24.(多选)某催化裂化装置出现“碳堆积”现象,可观察到的工艺现象有A.再生器稀相温度升高 B.烟气氧含量趋零 C.再生器床层温度下降 D.干气中H₂/CH₄比升高 E.汽油收率下降答案:B、C、E解析:碳堆积即焦炭过量,再生器氧耗尽、床温降;干气H₂/CH₄比下降(Ni脱氢受抑制);反应深度降低,汽油收率下降。25.(多选)催化裂化分馏塔“塔顶注氨”目的包括A.中和HCl B.降低露点腐蚀 C.减少铵盐堵塞 D.提高汽油收率 E.抑制FeS生成答案:A、B、C解析:注氨与HCl生成NH₄Cl,被水洗脱除,减轻露点腐蚀和铵盐堵塞;与汽油收率、FeS无关。26.(多选)下列哪些措施可降低催化裂化装置能耗A.提高主风出口压力 B.采用富氧再生 C.回收烟气CO余热 D.增加油浆外甩 E.采用高效喷嘴答案:B、C、E解析:富氧减少主风量,CO锅炉回收余热,高效喷嘴降低生焦;提高主风压力、油浆外甩均增加能耗。27.(多选)催化裂化“金属钝化剂”注入方式通常有A.原料油稀释注入 B.催化剂载体混入 C.直接注入提升管 D.与汽提蒸汽混合 E.与燃烧油混合答案:A、C解析:Sb、Bi基钝化剂多为有机溶液,稀释后注入原料或直接喷入提升管;与催化剂混合需成型,与蒸汽、燃烧油混合易分解。28.(多选)下列哪些属于催化裂化“干气”利用途径A.PSA提氢 B.烷基化原料 C.制乙苯 D.燃料气 E.合成氨原料答案:A、C、D、E解析:干气含H₂、CH₄、C₂⁼,可PSA提氢、制乙苯、作燃料、合成氨;烷基化需C₃⁼、C₄⁼,干气C₂⁼浓度低不经济。29.(多选)催化裂化装置“烟气脱硫”技术包括A.湿法洗涤 B.干法喷射 C.海水脱硫 D.吸附脱硫 E.生物脱硫答案:A、B、C解析:湿法(NaOH、石灰石)、干法(NaHCO₃喷射)、海水脱硫已工业应用;吸附、生物脱硫规模小。30.(多选)下列哪些情况需紧急切断催化裂化进料A.主风中断 B.再生器超温750℃ C.催化剂循环中断 D.分馏塔顶回流泵全停 E.反应器出口温度骤降50℃答案:A、C解析:主风中断、催化剂循环中断属重大安全风险,需立即切断进料;超温750℃可降量,回流泵全停可启动备用,温度骤降可热平衡调整。31.(判断)催化裂化催化剂比表面积越大,则磨损指数越高。答案:错误解析:比表面积大通常孔径小、骨架轻,但磨损指数与颗粒强度、形状、粘结剂有关,并非正相关。32.(判断)催化裂化装置油浆密度越大,则芳烃含量越高。答案:正确解析:油浆为塔底重馏分,芳烃缩合度高,密度随芳烃增加而增大。33.(判断)催化裂化汽油研究法辛烷值(RON)与马达法辛烷值(MON)差值称为“敏感度”,敏感度越大说明汽油抗爆性能越差。答案:错误敏感度大表示RON远高于MON,说明汽油在高转速下抗爆性下降快,但并不能直接等同于“抗爆性能差”。34.(判断)催化裂化装置使用“低温再生”技术可显著降低NOx排放。答案:正确低温再生(<680℃)抑制热力型NOx生成,可降NOx30–50%。35.(判断)催化裂化催化剂再生时,烟气中CO₂/CO比值越高,说明再生效率越低。答案:错误CO₂/CO比值高说明CO充分燃烧,再生效率高;比值低表示碳未完全燃烧,效率低。36.(填空)催化裂化装置常用的“三旋”设备全称是________,其作用是________。答案:第三级旋风分离器;进一步回收烟气中<10μm催化剂细粉,降低烟机叶片冲刷。37.(填空)催化裂化催化剂“微反活性”测定条件为:反应温度________℃,剂油比________,空速________h⁻¹。答案:460;3.2;16。38.(填空)某催化裂化装置生焦率为6.5%,焦炭中H/C(质量比)为0.08,则每燃烧1t焦炭需理论空气量约为________Nm³。答案:8900解析:按碳需8.89Nm³/kg、氢需26.5Nm³/kg计算,1t焦炭理论空气≈8900Nm³。39.(填空)催化裂化装置“烟气轮机”回收能量占主风机能耗比例一般为________%。答案:30–40。40.(填空)催化裂化汽油满足国Ⅵ标准时,苯体积分数应不大于________%。答案:0.8。41.(简答)说明催化裂化装置“碳堆积”的形成机理及处理步骤。答案:形成机理:原料性质变重、金属污染、剂活性下降或操作苛刻度提高,导致生焦量超过再生器烧焦能力,焦炭在催化剂上累积,再生器氧耗尽、床温下降,烟气CO₂/CO比值降低,形成恶性循环。处理步骤:①降进料量30–50%;②提高主风量至最大;③提高再生器压力,增加氧分压;④注入燃烧油提温至700℃以上;⑤若无效,切断进料,进行“黑烧”直至床温回升、氧含量恢复。42.(简答)列举四种催化裂化催化剂“水热失活”工业再生方法,并比较优缺点。答案:①高温水热焙烧(800℃、100%水蒸气、4h):优点设备简单,缺点比表面积损失大;②酸洗脱铝+焙烧:优点恢复部分活性,缺点产生含酸废水;③氟硅酸铵液相抽铝补硅:优点活性恢复率高,缺点氟腐蚀设备;④水热+化学法复合:先水热再补硅,优点活性恢复>90%,缺点成本高、流程长。43.(简答)说明催化裂化分馏塔“塔顶结盐”原因及在线清洗方案。答案:原因:原料氯、氮化物在反应器生成HCl、NH₃,塔顶低温区形成NH₄Cl结晶,堵塞塔盘。在线清洗:①塔顶注水量提高至5%(对进料),连续冲洗;②注氨量下调至刚好中和HCl,避免过量;③提高塔顶温度至105℃以上,使NH₄Cl溶解;④切换备用空冷,离线水冲洗;⑤加入低浓度Na₂CO₃溶液,溶解盐垢并中和酸性。44.(简答)阐述催化裂化装置“烟气轮机”叶片冲蚀的机理及防护措施。答案:机理:烟气携带<10μm催化剂细粉,以150–200m·s⁻¹速度撞击叶片,造成切削磨损;高温下氧化加剧,形成氧化+冲刷协同破坏。防护:①三旋后增设“第四级”旋风或静电除尘,使烟机入口固含量<50mg·Nm⁻³;②叶片表面堆焊Stellite合金,硬度>HRC45;③叶片根部设计为“易更换”结构;④控制烟气温度<680℃,避免高温蠕变;⑤定期在线监测振动,>6.3mm·s⁻¹停机检查。45.(简答)说明催化裂化“汽油后处理”技术中“SZorb”与“Prime-G+”工艺差异。答案:SZorb采用流化床吸附剂(ZnO+Ni),在370℃、1.5MPa下将硫转化为ZnS,吸附剂连续再生,辛烷值损失<0.5个单位,氢耗极低;Prime-G+为固定床选择性加氢,先加氢脱硫再辛烷值恢复,需氢气1.0–1.5%,辛烷值损失1–2个单位,投资低但氢耗高。46.(计算)某催化裂化装置总进料200t·h⁻¹,回炼比0.25,生焦率6.0%,焦炭H/C=0.09(质量),主风氧含量21%,烟气O₂=1.5%,求主风量(Nm³·h⁻¹)及CO锅炉需补燃天然气量(Nm³·h⁻¹),假设CO完全燃烧、锅炉热效率90%、天然气热值35MJ·Nm⁻³。答案:1)总进料=200t·h⁻¹,新鲜料=200/(1+0.25)=160t·h⁻¹,焦炭=160×0.06=9.6t·h⁻¹。2)碳量=9.6×(1-0.
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