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文档简介
地基处理预压法施工工艺1适用范围与前置条件1.1地质判据淤泥、淤泥质黏土、新近吹填土、饱和粉质黏土、有机质含量≤10%、渗透系数10⁻⁷~10⁻⁵cm/s、天然含水率≥35%、十字板抗剪强度Cu≤25kPa、先期固结压力Pc<附加荷载ΔP的地段,方可采用预压法。若下卧层存在连续砂层(厚度>3m、标贯击数N>15),须先做隔断封闭,防止侧向排水短路。1.2环境边界场地周边30m内有运营地铁、精密厂房、高压燃气管线时,须提交第三方安全评估报告,附加沉降≤10mm,水平位移≤5mm。1.3法律许可开工前7日须向属地住建部门报送《地基处理专项方案》《监测专项方案》《排水板打设排污许可证》,取得《深基坑(软基处理)开工报告回执》。2设计控制指标2.1固结度主固结度≥90%,次固结沉降量≤总沉降量10%。2.2沉降速率满载后连续10d沉降速率≤0.5mm/d,方可卸载。2.3强度增量卸载时原状土十字板强度Cu≥45kPa,或静力触探锥尖阻力qc≥0.8MPa。2.4差异沉降柱基之间差异沉降≤1/500柱距,筏板边缘与中心差异≤15mm。3材料与设备准入制度3.1塑料排水板采用原生HDPE,滤膜克重≥120g/m²,纵向通水量≥40L/s(侧压350kPa),抗拉强度≥13kN/m;到场后每5万米抽检一组,不合格退场。3.2真空膜厚度≥0.12mm,拉伸强度≥20MPa,断裂伸长率≥300%,穿刺强度≥90N;膜幅宽度≥7m,热熔焊缝拉伸强度≥母材80%。3.3真空泵采用水环式,单台额定抽气量≥4.3m³/min,极限真空≤−96kPa,一用一备;泵口安装电磁阀、止回阀、真空表,数据接入PLC远程终端。3.4堆载材料钢渣、矿渣、洁净中砂,含泥量≤3%,无有机杂质;堆载高度>2m时分层碾压,每层厚度≤0.8m,压实系数≥0.93。4施工工艺流程4.1场地整平推土机整平至±10cm,铺设30cm厚砂垫层,压实度≥90%,作为水平排水通道兼施工平台。4.2测量放线采用全站仪极坐标法,放出排水板中心点,允许偏差±5cm;绘制“排水板编号图”,每根板赋予唯一二维码,扫码记录打设深度、时间、机号、操作手。4.3排水板打设4.3.1设备选型静压式履带插板机,激振力≥35kN,接地比压≤35kPa,防止陷机。4.3.2导管直径外套管外径≥133mm,壁厚≥5mm,靴口封闭,防止缩孔。4.3.3打设步骤a)导管对准放样点,垂直度偏差≤1.5%;b)静压至设计深度(设计深度=淤泥底+0.5m穿透段);c)剪断板头,预留板头长度≥30cm弯入砂垫层;d)提升导管,同步填入中砂封口,封口长度≥0.8m;e)记录每延米压力值,压力突降>20%时,停机补打。4.3.4质量控制每日首根板做“全程试打”,监理旁站;现场随机抽取3‰根板做“挖验”,实测板深、板长、垂直度,不合格加倍复验并补打。4.4真空管网铺设4.4.1主管采用φ75mmPVC钢丝软管,埋入砂垫层10cm,环向封闭,每30m设一道阀门。4.4.2滤管φ50mm打孔PVC管,开孔率≥12%,外包200g/m²无纺布,埋设间距6m×6m井字形。4.4.3连接主管与滤管采用承插胶黏,搭接长度≥10cm,接口用双道扎丝绑扎;所有接口置于砂垫层中部,避免真空膜直接压在硬管上。4.5密封沟开挖在预压区边界外扩1.5m开挖倒梯形沟,底宽1.0m,深1.2m,沟底铺设黏土≥30cm,压实度≥95%;真空膜边缘翻入沟内,回填黏土分层夯实,形成水密帷幕。4.6真空膜铺设4.6.1铺膜天气风力≤4级,气温5~35℃,膜上禁止穿钉鞋。4.6.2搭接热熔双焊缝,焊缝宽15mm,双缝间空腔宽度10mm,每500m焊缝做一组真空箱检漏(负压−80kPa,5min压降≤5kPa)。4.6.3保护层膜上铺设400g/m²无纺布一层、10cm厚中砂一层,防止后续堆载刺破。4.7抽真空4.7.1试抽正式抽气前,关闭所有阀门,开泵30min,系统真空度应达到−85kPa以上;若<−80kPa,逐段肥皂水检漏,标记补焊。4.7.2正式抽a)分三级加载:−30kPa维持24h→−60kPa维持24h→−80kPa维持至设计恒载期;b)每2h自动记录真空度、累计抽水量;c)单块分区面积≤3000m²,分区之间设1.5m黏土隔墙,防止串气。4.8堆载联合预压(若设计为真空联合堆载)4.8.1堆载时机膜上真空度稳定−80kPa连续7d后,方可堆载。4.8.2分级第一级:0.5m钢渣,静载时间≥3d;第二级:1.0m,静载时间≥3d;第三级:至设计标高,每层堆载速率≤5kPa/d;4.8.3监测每堆一级,立即观测沉降、位移、孔压;若孔压系数B>0.6,立即停载并延长真空时间。4.9监测与动态控制4.9.1表面沉降采用高精度水准仪,按10m×10m网格布设沉降板,读数精度0.1mm;加载期每天1次,恒载期每3d1次。4.9.2分层沉降在场地中心、边缘、角点各埋1组磁环沉降管,深度穿透淤泥层,每1m设一磁环,采用分层沉降仪测量。4.9.3水平位移在坡脚外1m埋设测斜管,深度≥1.5倍淤泥厚,采用活动测斜仪,精度0.01mm/0.5m;位移速率连续3d>0.5mm/d时,启动预警,停载并补打反压台。4.9.4孔压孔压计埋设深度为淤泥层中间、底部各一层,每1000m²不少于1组;孔压消散度≥80%方可进入卸载程序。4.9.5真空度每块分区设3只真空表,读数自动上传云平台;若单点真空度<−65kPa持续4h,立即派工现场补焊。4.10卸载标准同时满足以下四条方可卸载:a)连续10d沉降速率≤0.5mm/d;b)实测固结度≥90%;c)强度指标达到2.3节要求;d)监理、业主、第三方监测三方签字确认。5季节性施工措施5.1雨季现场设0.8m×0.8m临时排水沟,坡降2‰,雨水不得浸泡膜面;若膜上积水>5cm,立即用自吸泵抽排,并补铺无纺布+砂保护层。5.2低温气温<5℃时,真空泵房设保温棚,棚内温度≥10℃,泵体采用电热带保温,防止冷凝水结冰损坏叶轮。5.3高温气温>35℃时,膜面洒水降温,防止膜材软化;堆载钢渣温度>60℃时,采用夜间运输、白天覆盖遮阳网。6应急预案6.1真空系统大面积泄漏触发条件:单区平均真空度<−60kPa且持续2h。处置:a)停泵,关闭分区阀门;b)组织12人检漏组,分段肥皂水检测;c)发现孔洞>5cm时,裁剪同材质膜片,热熔补焊;d)2h内恢复真空度至−75kPa,否则启动备用泵。6.2堆载体滑移触发条件:测斜位移速率>1mm/d且累计>20mm。处置:a)立即停载,坡脚堆填砂包反压;b)卸载1/3堆载高度;c)补打钢板桩或反压台,重新分级加载。6.3连续降雨>50mm启动防汛Ⅳ级响应:a)用彩条布覆盖堆载面;b)现场24h值班,2h巡查一次;c)雨水泵排能力≥100m³/h,确保膜面无积水。7质量验收与评定7.1分项验收a)排水板:主控项目为板长、板位、垂直度;一般项目为板头外露、封口密实;按《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB502022018表4.6.2评定。b)真空系统:主控项目为密封沟渗透系数≤1×10⁻⁵cm/s、膜焊缝漏气率≤1%;一般项目为膜保护层厚度。c)堆载:主控项目为堆载高度误差±2%、压实度≥93%;一般项目为表面平整度≤20mm。7.2竣工验收提交资料:a)原材料出厂合格证、复试报告;b)施工记录(含二维码原始数据);c)监测总结报告(含沉降时间曲线、孔压消散曲线、强度增长对比表);d)第三方检测报告(含十字板、静探、平板载荷试验);e)竣工图(CAD+PDF双格式)。验收组由业主、监理、勘察、设计、施工五方组成,现场随机抽3处做1.5倍设计荷载平板载荷试验,沉降≤15mm且不均匀沉降≤0.3‰为合格。8职业健康安全与环境管理8.1危险源清单a)真空泵噪声>85dB,操作手佩戴SNR≥25dB耳塞;b)钢渣堆载粉尘,设雾炮机喷淋,PM10在线监测<150μg/m³;c)高温膜面,设警示带,禁止无关人员行走,防止烫伤。8.2环保措施a)施工废水经三级沉淀池+PH调节后回用,SS≤70mg/L;b)废膜、废板集中收集,委托有资质单位再生利用,不得焚烧;c)夜间施工办理《夜间施工许可证》,噪声≤55dB。9案例复盘(2022年宁波某冷链物流园)9.1项目概况场地面积4.8万㎡,淤泥平均厚14m,含水率68%,Cu=18kPa,工期要求90d达到堆载库地坪承载力特征值120kPa。9.2方案优化原设计堆载3m砂山,造价3200万元;经B公司地基所论证,改为“真空−80kPa+1.2m钢渣联合预压”,造价降至1980万元,节省37%。9.3实施细节a)排水板间距缩小至0.8m,梅花形布设,总量37.2万延米;b)采用“双泵双路”自动切换系统,停电时UPS可维持30min,确保真空不掉压;c)堆载分级由4级改为6级,每级停载2d,孔压消散度提高12%。9.4监测结果满载后第45d固结度达到91%,累计沉降1.24m;卸载后7d做载荷板试验,承载力特征值135kPa,满足设计120kPa要求;差异沉降最大8mm,满足≤15mm规范。9.5经验总结真空联合堆载的关键在于“真空不掉压、分级不冒进、监测不隔夜”;项目部将监测数据接入钉钉群,每2h自动推送,任何指标异常30min内响应,最终实现“零事故、零返工、零投诉”。10常见问题与排错速查10.1真空度始终上不去原因:密封沟渗漏或膜焊缝虚焊。排查:a)关闭阀门,单段抽气,15min内真空表上升<5kPa,则该段漏气;b)用PVC胶带临时封缝,夜间停泵后热熔补焊。10.2堆载后沉降突增原因:加载速率过快,孔压积聚。处置:立即停载,延长真空时间,待孔压消散度>70%后再继续。10.3排水板拔管时“带板”原因:靴口夹板不牢或淤泥
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